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輥式破碎在聯(lián)堿生產裝置鹽粉碎工序中的應用

2022-06-16 02:32甘憲福柴培虎韓國軍
純堿工業(yè) 2022年3期
關鍵詞:粒度布料裝置

甘憲福,柴培虎,韓國軍

(金昌氨堿源化工有限公司,甘肅 金昌 737000)

金昌氨堿源化工有限公司在20萬t/a聯(lián)堿裝置搬遷改造項目中,由于受原鹽供應地域限制,采用大顆粒原鹽,粉碎后直接加入鹽析結晶器。

1 搬遷改造前鹽粉碎工藝流程

鹽粉碎工序主要裝置為2臺錘式破碎機(1開1備)和6臺擺輪式研磨機(4開2備)。原鹽首先進入錘式破碎機一級粗破后,再進入擺輪式研磨機細磨。粉碎后的粉鹽粒度較大,粒度≤1 mm的粉鹽占比僅能達到50%,1~2 mm粒度的粉鹽占比28%,粒度≥2.0 mm占比22%,最大的粉鹽顆粒達到8.0~9.0 mm。大顆粒粉鹽對鹽析結晶器影響較大:一是大粒鹽無法完全溶解,堆積在結晶器底部,運行45天左右需對結晶器進行清洗,且需要人工清除粘結在結晶器錐底鹽疤;二是鹽析結晶器取出晶漿含有未溶解的大顆粒原鹽,對逆料泵葉輪、蝸殼磨損嚴重,檢修頻繁,維護成本高;三是氯化銨產品鈉鹽含量高,主含量低,產品質量差;四是母液Ⅱ的γ值低,母液循環(huán)當量大,系統(tǒng)能耗高。

鑒于上述原因,我公司在搬遷改造項目實施時,經過多方面了解、對比,參考水泥等行業(yè)物料破碎設備選型及運行狀況,采用“對輥輥式破碎+四輥輥式粉碎”對原鹽進行粉碎,經過一年的運行,效果良好,完全滿足生產工藝需求。

表1 原鹽粒度分布及占比

2 搬遷改造后鹽粉碎工藝流程

原鹽粉碎裝置采用“兩級輥式粉碎+膠帶輸送機”工藝配置,將工業(yè)原鹽加入料倉,原鹽由料倉落入定量給料機,送至1#膠帶輸送機,將原料鹽送入一級破碎(對輥破碎機)帶式布料器,均勻分布后,進入對輥破碎機,破碎成粒度≤8 mm的小顆粒,然后由 2#膠帶輸送機送入二級粉碎(四輥精細粉碎機)帶式布料器,均勻分布后,進入四輥精細粉碎機,粉碎至粒度≤1 mm的粉鹽,最后由3#膠帶輸送機直接送至棧橋,由棧橋皮帶(4#、5#)送至鹽析結晶器。該裝置具有:流程簡單,設備數(shù)量少,運行周期長,維護方便,能耗低,粉鹽粒度分布及占比更為優(yōu)化的優(yōu)點。

3 輥式粉碎設備配置及原理

搬遷改造后鹽粉碎主要裝置采用2臺對輥破碎機和2臺四輥精細粉碎機(各1開1備)作為一級粗破和二級粉碎裝置。對輥破碎機其型號為2PG-40PT處理能力為40 t/h;四輥精細破碎機型號為4PGS-40PT,單臺處理能力為40 t/h,輥筒由硬質耐磨的錳鋼制成。對輥破碎機輥面采用堆焊輥面,四輥精細粉碎機輥面采用平輥面形式,以更利于對原料鹽的粉碎。

輥式破碎機是利用兩組單獨傳動的碾輥,相對旋轉產生的高擠壓力和磨剪力來破碎物料。物料進入兩碾輥形成的“V”形破碎腔以后,受到兩碾輥的相對旋轉壓力作用,在擠軋和嚙磨下,受到碾輥的擠軋和磨剪,物料開始破裂,破裂后的小顆粒沿著輥子旋轉的切線方向,通過兩碾輥的間隙,由機器下方排出,將物料破碎成工藝需要的細度。四輥精細粉碎機是在同一破碎機上裝有四個輥筒,對物料進行三次破碎,輥筒與滾筒之間的間隙逐漸變小,通過調節(jié)滾筒之間的間隙大小控制粉碎物料粒度,達到要求的指標。其結構主要有固定碾輥、活動碾輥,保護彈簧與液壓系統(tǒng)等組成。輥式破碎特點:能耗低、破碎比大、生產效率高、不產生粉塵等。

4 生產實踐與應用效果

4.1 運行狀況分析

金昌氨堿源化工有限公司20萬t/a聯(lián)堿裝置搬遷改造項目于2021年5月竣工投產,初次投運后,對輥破碎機和四輥精細粉碎機輥筒間隙經過多次調整,鹽粉碎系統(tǒng)運行逐步平穩(wěn),負荷逐步增加,粉鹽粒度達到設計要求指標,具體情況如下表2。

表2 加鹽量與粉鹽粒度統(tǒng)計表

自2021年8月份,生產系統(tǒng)負荷加滿,加鹽量穩(wěn)定在28~32 t/h之間,經過兩級輥式粉碎后的原料鹽中≤1 mm粒度的粉鹽占比穩(wěn)定在75%以上,比原裝置粉碎后的粉鹽粒度占比提高25%,滿足20萬t/a聯(lián)堿裝置工藝需求,達到預期效果。

4.2 存在的問題及改進措施

1)對輥破碎機和四輥精細粉碎機帶式布料器在實際應用中,仍存在物料分布不均勻現(xiàn)象,導致進料偏多部位輥面磨損嚴重,輥筒與輥筒之間間隙不均勻,難以調正,導致粉鹽粒度偏大。

經過反復實驗,最終確定在帶式布料器后端接近下料處安裝一塊鋸齒形布料板,物料在帶式布料器上隨著帶式布料器一起向前運動,通過鋸齒形布料板時進行了二次布料,將進入輥壓機料口的物料最大限度均勻分布,使物料均勻落入輥面,避免集中落料(如圖1);其次,根據(jù)原鹽出料粒度及時調節(jié)輥面間距,四輥精細粉碎機上輥縫間隙保持2~3 mm,中間輥縫間隙0.9~1.0 mm,下輥縫間隙保持0.5~0.6 mm;第三,根據(jù)輥面磨損程度,利用專用磨床,對四輥精細粉碎機輥面進行打磨,磨至輥面光滑、均勻,輥面高點和低點差距≤0.2mm。自運行以來,分別于2021年10月和2022年3月對輥面各打磨一次,粉鹽粒度可長期保持達標。

圖1 帶式布料器上新安裝鋸齒形布料板示意圖

2)原鹽水分過大時(>4%),通過四輥三碎破碎機碾壓過程出現(xiàn)片狀物料。采取的措施,一方面嚴格控制原料鹽水分小于2.5%,另一方面在四輥精細粉碎機下料斗處,安裝了一臺自制打散裝置,可將片狀物料打散成粒狀物料,效果較好。

5 搬遷改造前后運行效果對比

5.1 粉鹽粒度

與搬遷改造前相比,粒度≤1.0 mm的粉鹽占比提高27%,粒度≤2.0 mm的粉鹽顆粒占比下降5%,粒度大于2.0 mm顆粒鹽近似為零,給生產穩(wěn)定運行和工藝優(yōu)化奠定了良好的設備基礎。見下表3。

表3 搬遷改造前后粉鹽粒度分布及占比對比表

5.2 結晶系統(tǒng)運行狀況

新裝置自2021年5月份投產,鹽析結晶器錐底排鹽一次,排出的鹽粒極少。鹽析結晶器清洗三次,鹽析結晶器運行延長到5個月以上,大幅減輕了人工清洗結晶器勞動強度,鹽析結晶器運行良好,逆料泵葉輪磨損輕微,10個月未作更換。

新裝置投運后,各項指標良好,母液Ⅱ的γ值保持在1.8左右,Na+濃度76 tt左右,母液循環(huán)當量9.5 m3/t,母液輸送電耗下降。

5.3 氯化銨產品質量

根據(jù)搬遷改造后的生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)和2016年全年的質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)相對比(表4),同樣生產負荷下,干品氯化銨中鈉鹽含量下降了0.53%,氯化銨產品優(yōu)級品率由原來的2.3%提高至目前的99.3%,顯著提高了氯化銨產品質量。

表4 氯化銨產品質量控制狀況

5.4 搬遷改造前后耗電量對比

搬遷改造前后相比,原料鹽粉碎設備開機臺數(shù)由原裝置的12臺減少至10臺,總功率下降29 kW,降低了設備維護維修工作量。且節(jié)電效果良好,年節(jié)約電費約11.7萬元。

5.5 鹽粉碎運行維修費用

搬遷改造前,錘式破碎機錘頭因磨損4個月更換1副錘頭,一年需更換3副錘頭。擺輪研磨機運行7天更換1副錘片,4臺機,一年需更換189副錘片,全年運行費用約15.7萬元(錘式破碎機錘頭7 000元/副,擺輪研磨機錘片720元/副)。

搬遷改造后輥壓機輥筒預計運行18個月修復一次,一個輥筒修復費用約2萬元,全年運行費用預計約8萬元。搬遷改造后約節(jié)約運行維修費用7.7萬元。

6 結 語

在我公司20萬t/a聯(lián)堿裝置搬遷改造項目鹽粉碎工序中,原鹽粉碎采用兩級輥式粉碎,流程簡潔,設備數(shù)量少且布置緊湊,粉鹽粒度達到工藝要求,節(jié)能效益顯著,員工勞動強度下降。經過近一年的運行檢驗,達到了預期的效果,為企業(yè)節(jié)能增效做出貢獻,同時為相關行業(yè)原鹽粉碎設備選型提供了實踐依據(jù)。

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