張建,張康利,王玉明,朱奇先
(1.中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川東鉆井公司,重慶 400021;2.大型電氣傳動(dòng)系統(tǒng)與裝備技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 天水 741020)
串勵(lì)調(diào)速拖動(dòng)在直流鉆機(jī)中有大量應(yīng)用,但高速輕載時(shí)的絞車工藝振蕩是其固有缺點(diǎn)。如何消除振蕩、滿足操作要求是設(shè)計(jì)控制裝備的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文以SINAMICS DCM整流裝置構(gòu)成調(diào)速系統(tǒng)并研究其控制策略,以供同行參考和探討。
直流鉆機(jī)的絞車用于拖動(dòng)鉆具,電機(jī)輸出軸與傳動(dòng)機(jī)構(gòu)負(fù)載之間通過機(jī)械離合器傳遞動(dòng)力[1]。在起鉆工藝中,大鉤以貓頭速度帶上鉆具負(fù)載后,司鉆踩下腳踏控制器(速度給定階躍到額定),電機(jī)以控制系統(tǒng)設(shè)定的方式加速到額定速度并將大鉤從鉆臺(tái)面提升至二層臺(tái)附近或特定位置,再松開腳踏(撤除額定、恢復(fù)貓頭速度給定)、斷開離合器(卸去負(fù)載),進(jìn)行完其他工藝后,重復(fù)上述過程,直到下鉆工藝結(jié)束。在卸去負(fù)載到恢復(fù)貓頭速度之前,電機(jī)處于高速空載狀態(tài),如果控制系統(tǒng)沒有合適的預(yù)防措施,轉(zhuǎn)速將大幅波動(dòng)而無法進(jìn)行下一步的工藝操作。
本文以SINAMICS DCM直流調(diào)速整流器[2]的數(shù)字控制軟件功能塊搭建控制架構(gòu),串勵(lì)變磁通調(diào)速控制結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。其中RFG為積分器,ST為速度控制器,LT為扭矩控制器,A1代表晶閘管三相橋式變流器,A2代表電樞電路,A3為電流/反電勢(shì)變換環(huán)節(jié),A4為反電勢(shì)/轉(zhuǎn)子速度變換環(huán)節(jié),A5為濾波器,A6為除法器,A7為磁通模擬器。由圖可見,速度反饋方式與傳統(tǒng)的獲取略有不同。
圖1 串勵(lì)變磁通調(diào)速控制結(jié)構(gòu)圖
本文中的電機(jī)數(shù)據(jù)見表1,供電回路見圖2。其中,電源G的電壓為 AC600V50Hz,漏感 LT=0.0025mH,電抗器的漏感 Llx=0.0211mH。
表1 YZ08(A)串勵(lì)數(shù)據(jù)
圖2 供電回路
參照文獻(xiàn)[3]的 6-74 式,取計(jì)算系數(shù) C=0.1時(shí),計(jì)算的電機(jī)電感量為:
按圖2回路供電時(shí),根據(jù)文獻(xiàn)[3]的6-77式,取計(jì)算系數(shù) Klx=0.1、KL=2、KUV=2.34、UVΦ=600/1.732時(shí),電流的連續(xù)最小計(jì)算值為:
實(shí)際空載運(yùn)行時(shí)電流為50A左右,對(duì)比可知其處于斷續(xù)狀態(tài)。因此,按電流連續(xù)配置設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)控制參數(shù)在此時(shí)容易振蕩。
(1)降速時(shí)間
在摩擦扭矩Td作用下,電機(jī)轉(zhuǎn)子從額定速度ne降低到貓頭速度na=0.2ne時(shí),計(jì)算的平均時(shí)間:
隨著速度的降低,靜摩擦阻力逐漸增大,實(shí)際時(shí)間比計(jì)算的有所減小,實(shí)測(cè)為40s左右。
(2)調(diào)節(jié)過程
松開腳踏瞬間,由于反饋(ne)遠(yuǎn)大于給定(0.2ne),在速度控制器ST、扭矩控制器LT作用下,橋式變流器A1關(guān)斷,無電壓輸出,回路電流中斷,反饋?zhàn)兞?;隨著時(shí)間延長,貓頭給定在ST、LT作用下,A1開通,輸出相應(yīng)電壓,由于斷續(xù),電流和磁通立即出現(xiàn),因慣性,轉(zhuǎn)子速度較高,感應(yīng)的反電勢(shì)也較高,通過計(jì)算獲取的速度反饋仍然大于給定,在ST、LT作用下,A1重新關(guān)斷。因此,A1將重復(fù)關(guān)斷、開通、再關(guān)斷、再開通,直到轉(zhuǎn)子下降到貓頭速度為止。
(3)反饋狀態(tài)
根據(jù)上面論述,結(jié)合速度反饋獲取方式以及電流斷續(xù)的情況,起鉆工藝的這個(gè)階段,在降速期間,反饋狀態(tài)不是恒定量,而是時(shí)有時(shí)無,兩次有的量值隨著轉(zhuǎn)子速度的變化而變化,在調(diào)節(jié)參數(shù)合適時(shí)處于減幅振蕩狀態(tài),不合適時(shí)處于增幅振蕩狀態(tài)。
(1)自適應(yīng)
在滿足電流連續(xù)的控制系統(tǒng)參數(shù)下,給電流調(diào)節(jié)器LT增加斷續(xù)自適應(yīng)控制。根據(jù)文獻(xiàn)[4],具體的做法就是在電流斷續(xù)時(shí),使其從較大的比例積分器變成小時(shí)間常數(shù)的積分器,且使該常數(shù)按變流器A1放大倍數(shù)的降低而相應(yīng)降低。
(2)斷反饋
增加自適應(yīng)功能后,由于放大倍數(shù)較低,控制系統(tǒng)反應(yīng)較慢,在貓頭速度加載提升時(shí),有可能出現(xiàn)大鉤停轉(zhuǎn)或倒轉(zhuǎn)的不允許現(xiàn)象。因此,可以采用在升速空轉(zhuǎn)時(shí)有自適應(yīng),在帶載時(shí)取消自適應(yīng),從帶載到卸載空轉(zhuǎn)速度降到貓頭速期間斷開反饋的結(jié)構(gòu)變化解決振蕩問題,這在本文所采用的控制器中很容易實(shí)現(xiàn)。
(3)加制動(dòng)
加制動(dòng)的方式在ROSS HILL模擬控制的鉆機(jī)中大量采用,其實(shí)現(xiàn)方法可參見文獻(xiàn)[5]。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際經(jīng)驗(yàn),振蕩多數(shù)產(chǎn)生于先卸載后松腳踏的操作方式。如果先松腳踏,等速度降到接近貓頭速時(shí),再卸載,則基本上不會(huì)有振蕩現(xiàn)象。這雖然犧牲了部分的操作自由度,但換來了控制的簡單、安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。從解決問題的角度看,也不失為一種有效的措施,只是改變了操作習(xí)慣而已。
空載高速時(shí)的振蕩是串勵(lì)調(diào)速的固有缺點(diǎn),這主要是由于電流斷續(xù)和反饋振蕩所致。采用自適應(yīng)控制和合理處理好速度反饋后,能夠很好地應(yīng)用于工藝復(fù)雜的鉆機(jī)絞車拖動(dòng),可帶來成本較低、控制簡單、可靠耐用等優(yōu)點(diǎn)。本文以SINAMICS DCM直流調(diào)速整流器為基礎(chǔ)構(gòu)成的控制系統(tǒng),采取了多種控制措施,經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)證,其對(duì)于消除振蕩取得了比較理想的效果,可供同行參考。