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低產(chǎn)液抽油機井間抽節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用

2022-06-16 09:24:22王正偉
石油石化節(jié)能 2022年5期
關(guān)鍵詞:開井關(guān)井產(chǎn)液

王正偉

(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)

1 現(xiàn)狀

外圍油田所開發(fā)的油藏屬于低滲透、非均質(zhì)油藏,儲層物性差,舉升方式以游梁抽油機為主,占比92.1%,隨著油田開發(fā)時期的延長和薄差油層儲量的動用,導(dǎo)致低產(chǎn)井大幅度增加,油井供排關(guān)系已經(jīng)不具備全天生產(chǎn)能力,舉升矛盾日益突出。目前抽油機井平均單井日產(chǎn)液4.4 t,平均單井日產(chǎn)油0.8 t,平均沉沒度168 m,平均泵效23.7 t,平均單井日耗電高達148.8 kWh,60%以上的井處于供液不足狀態(tài),抽油泵在長期低沉沒度下運行,造成液擊現(xiàn)象,易發(fā)生桿管偏磨,增加檢泵率,從歷年偏磨規(guī)律來看,功圖長期顯示供液不足井偏磨占檢泵井的72.7%,針對生產(chǎn)現(xiàn)狀,摸索抽油機井間抽后液面隨時間變化規(guī)律和能耗數(shù)據(jù),制定了合理的間抽制度[1]。

2 人工間抽

2.1 人工間抽原理

油井的產(chǎn)油能力與油層的供液能力和生產(chǎn)參數(shù)有關(guān),油井生產(chǎn)時,在油井供油半徑內(nèi)形成壓降漏斗,油井關(guān)井后液面會逐漸恢復(fù),在油井正常生產(chǎn)時關(guān)井,此時由于生產(chǎn)壓差較大,液面恢復(fù)速度較快,在油井產(chǎn)生一定沉沒度后,由于套管環(huán)空壓力增加,生產(chǎn)壓差減小,液面增長速度變緩,此時開井不影響產(chǎn)量,油井開井后,由于地層的供液能力小于抽油泵的抽汲能力,液面會迅速下降,液面下降到正常生產(chǎn)水平時,為最佳關(guān)井時間[2]。采用理論公式法確定關(guān)井時液面恢復(fù)速度和開井后液面恢復(fù)速度較為復(fù)雜,可操作不強,與實際會有偏差,所以為了確定合理的工作制度,找出開關(guān)井后液面的變化規(guī)律,應(yīng)從現(xiàn)場出發(fā),開展連續(xù)液面測試現(xiàn)場試驗,以確定合理的間抽制度[3]。

2.2 現(xiàn)場試驗

為了確定某作業(yè)區(qū)所在油藏的液面上升規(guī)律,確定最佳液面開井時間,現(xiàn)場選取4 口井,產(chǎn)液量相同的不同參數(shù)井進行開關(guān)井試驗。試驗井停機時間與沉沒度變化曲線見圖1,當沉沒度較低時,液面恢復(fù)較快,隨著沉沒度增加,生產(chǎn)壓差減小,液面恢復(fù)速度逐漸變慢[4],從試驗數(shù)據(jù)上來看沉沒度在350~400 m,液面恢復(fù)速度快,基本趨于線性恢復(fù),此時間段任意時間開井,基本不影響產(chǎn)量,沉沒度超過400 m 恢復(fù)速度趨于變緩,曲線變緩時間約為24 h,因此確定關(guān)井時間為24 h。

圖1 試驗井停機時間與沉沒度變化曲線

試驗井啟機時間與沉沒度變化曲線見圖2,從開井后液面變化曲線上看,開井初期動液面下降較快,1#井(沖程2 m,沖次4 次/min)開井后恢復(fù)到原有水平大約經(jīng)過8 h,2#井(沖程2 m,沖次6 次/min)和3#井(沖程3 m,沖次4 次/min)大約需要5 h,4#井(沖程3 m,沖次6次/min)大約需要4 h。

圖2 試驗井啟機時間與沉沒度變化曲線

分別測試4 口井按間抽制度執(zhí)行后的能耗數(shù)據(jù),得出泵徑38 mm、產(chǎn)液小于2 t 井平均間抽時間關(guān)井24 h,開井為5.5 h,平均日耗電30.8 kWh,平均單井日節(jié)電82.4 kWh。產(chǎn)液小于2 t 井(泵徑38 mm、32 mm)間抽時間與日耗電對比見表1。泵徑32 mm 時,平均間抽時間關(guān)井24 h,開井為8 h,平均日耗電40.6 kWh,平均單井日節(jié)電71.2 kWh。

表1 產(chǎn)液小于2 t 井泵徑38 mm、32 mm 間抽時間與日耗電對比

不同日產(chǎn)液井分泵徑和分參數(shù)反復(fù)摸索驗證和能耗分析,形成產(chǎn)液小于5 t 井的不同產(chǎn)液與不同泵徑間抽制度日耗電對比見表2,共10 種間抽制度,實現(xiàn)了分類間抽管控,通過制度比對,生產(chǎn)參數(shù)越大、開井時間越短、越節(jié)電。

表2 產(chǎn)液小于5 t 井的不同產(chǎn)液與不同泵徑間抽制度日耗電對比

2.3 現(xiàn)場應(yīng)用

目前該油田日產(chǎn)液小于或等于5 t 井,占比71.1%,為主要挖潛對象,全面實施間抽,小于2 t井 為664 口、2~3 t 井1 174 口、3~4 t 井1 074 口、4~5 t 井751 口,井數(shù)共計為3 663 口,應(yīng)用10 種間抽管理制度,達到了有效的節(jié)能降耗的目的。

1)經(jīng)濟效益。該油田3 663 口人工間抽井平均單井日節(jié)電78.5 kWh,平均單井系統(tǒng)效率提高3.8 個百分點,考慮雨季影響,全年累計節(jié)電6 730.9×104kWh,節(jié)省費用4 038.54 萬元。

2)存在問題。一是外圍井距遠、井位分散,啟停井的工作量很大,最少啟停井的工作量將達到間抽井次的兩倍以上;二是隨著新井投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模逐年增大,井數(shù)每年都增加,但用工人數(shù)量逐年下降,人員不足矛盾突出;三是受雨季、道路等影響,人工間抽制度執(zhí)行較困難,結(jié)蠟嚴重井停井后啟機困難[5]。

3 不停機間抽

3.1 不停機間抽原理

為緩解人工間抽的矛盾,引入不停機間抽工藝,對在用抽油機井加裝微電腦控制器,以整周運行與小幅度擺動運行組合方式的運行形態(tài),將長時間停機的常規(guī)間抽工藝提升為曲柄低耗擺動、用地面上擺動和地下不動的方式代替人工間抽生產(chǎn)中的停機靜止等待的方式[6],井下抽油泵停抽、抽油機不停機的周期高效間抽工藝,同時人工間抽方式下的停機啟動的過程被兩種運動方式間的動態(tài)轉(zhuǎn)換的過程取代,直接消除了人工啟動安全隱患的風(fēng)險,啟機時,通過曲柄的往復(fù)擺動方式積累勢能[7],借助勢能向動能的轉(zhuǎn)換使電動機達到了正常轉(zhuǎn)速,即使無論多么密集的啟抽都不會造成設(shè)備損傷和系統(tǒng)的沖擊,具有啟機過程負荷輕和無沖擊的特性,抽汲過程具有良好的泵效和系統(tǒng)效率,并且運行時可以采用工頻直通驅(qū)動,降低了對電動機驅(qū)動器裝機功率的要求。

3.2 不停機間抽工作制度

可實現(xiàn)單井間抽制度個性化設(shè)計。以IPR 生產(chǎn)曲線為依據(jù),以穩(wěn)定流壓生產(chǎn)、保證系統(tǒng)效率為基本原則,通過不停機間抽高效設(shè)計線路,確定最佳的抽汲時間和搖擺時間,一般30 min 為1 個周期,30 min 內(nèi)任意可調(diào),通過液面恢復(fù)法估算油井產(chǎn)量,結(jié)合單井泵徑、沖程、沖次等生產(chǎn)參數(shù),按照單井的最佳泵效人工設(shè)定抽汲時間和擺動時間,抽油機按照設(shè)定時間進行不停機間抽運行,不停機間抽工作制度見表3,多樣化的間抽方式可實現(xiàn)節(jié)能效果最大化[8]。

表3 不停機間抽工作制度

3.3 技術(shù)優(yōu)勢

1)通過無極調(diào)整抽汲時間,解決了低產(chǎn)井調(diào)參難的問題,不停機間抽高效運行控制方式可以任意調(diào)整抽汲時間從而達到調(diào)整排量的目的,保證供排平衡[9]。

2)能夠持續(xù)保持高泵效生產(chǎn),人工間抽關(guān)井時間長,液面波動范圍在150~300 m,且開井生產(chǎn)后高效生產(chǎn)時間較短,不停機間抽與人工間抽沉沒度變化曲線見圖3。不停機間抽液面波動范圍小,產(chǎn)液5 t 井30 min 動液面恢復(fù)僅13.1 m,液面穩(wěn)定,可以實現(xiàn)連續(xù)高泵效生產(chǎn),不停機間抽沉沒度變化見圖4。

圖3 不停機間抽與人工間抽沉沒度變化曲線

圖4 不停機間抽沉沒度變化

3)無人值守的自動間抽采油,降低管理難度和成本,與常規(guī)間抽相比,降低人工啟停抽油機的勞動強度,節(jié)省人工成本、車輛費用,提高間抽的運行效率。

4)具有延長檢泵周期、降低作業(yè)檢泵率的功效,實施后,泵況明顯改善,充滿度大幅提高,消除供液不足帶來的液擊及干磨問題,延長泵使用壽命;減少桿管磨損次數(shù),延長桿管使用壽命[10]。

3.4 現(xiàn)場應(yīng)用

該油田應(yīng)用1 296 口,全部為定時不停機間抽,前期按產(chǎn)液分級執(zhí)行6 種間抽制度,平均單井運行16 min 擺動14 min,單井日節(jié)電54.6 kWh,節(jié)電率36%,全年累計節(jié)電1 642.3×104kWh,節(jié)省費用958.38 萬元。

一是平均泵效由20.5%提升到了34.6%,提高了14.1 個百分點;二是平均系統(tǒng)效率由10.1%提升到14.3%,提高了4.2 個百分點;三是有效的延長了抽油桿的使用壽命,減少了偏磨、桿斷、桿脫井的發(fā)生。

4 結(jié)論和建議

1)抽油機不停機間抽采油技術(shù)能夠保證泵時刻處于充滿狀態(tài),使油井能夠充分利用優(yōu)勢,節(jié)電效果明顯,產(chǎn)能得到了保障。

2)低滲透油田采油間抽采油是今后油田降本增效的重要手段,同時對油井工作制度需進一步優(yōu)化,達到更好的節(jié)能目的。

3)在泵徑相同的情況下制定間抽制度,小參數(shù)實施間抽和大參數(shù)實施間抽相比較,大參數(shù)實施間抽效率更高、節(jié)能效果更好。

4)不停機采油技術(shù)與人工間抽相比,具有節(jié)能作用和提高效率的作用,同時打破了人工間抽采油技術(shù)的局限性,對于石油開發(fā)的高效性具有重要的意義。

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