楊澤龍
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458000)
鶴壁煤化工有限公司氣化裝置采用shell 干粉加壓氣化工藝,屬于干法進(jìn)料、氣流床氣化。與之配套的U1100 磨煤?jiǎn)卧淖饔檬歉稍镌厦翰闅饣癄t提供水分及粒度合格的粉煤,是shell 煤氣化工藝中不可缺少的重要工段。
根據(jù)鶴壁煤化工設(shè)計(jì)煤種和氣化裝置的生產(chǎn)能力,及可能出現(xiàn)的煤質(zhì)變化情況,磨煤系統(tǒng)配備兩套ZGM133G 型中速輥式磨煤機(jī),即A、B 兩條磨煤干燥生產(chǎn)線。正常生產(chǎn)時(shí)兩套磨煤系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行,能滿足氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行所需粉煤。
設(shè)計(jì)煤種日投煤量為2850 t。單套磨煤裝置運(yùn)行最大出力為95.8 t/h,其中螺旋粉煤輸送機(jī)X1104A、B 為正反轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),磨出的粉煤可按生產(chǎn)需求,輸送到U1200 粉煤貯倉(cāng)V1201A、B 中。每套磨煤干燥系統(tǒng)運(yùn)行可供給氣化爐80%的負(fù)荷運(yùn)行。
磨煤干燥系統(tǒng)由磨煤機(jī)、稱重給煤機(jī)、熱風(fēng)爐、循環(huán)風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、粉煤袋式過(guò)濾器、旋轉(zhuǎn)給料機(jī)和螺旋輸送機(jī)等設(shè)備組成。正常生產(chǎn)時(shí)原料煤從煤儲(chǔ)運(yùn)通過(guò)輸煤皮儲(chǔ)存在U1100 原煤倉(cāng)(V1101A、B) 內(nèi),原料煤通過(guò)重力式稱重給煤機(jī)(X1101A、B) 經(jīng)落煤管進(jìn)入磨煤機(jī)(A1101A、B)內(nèi),(石灰石粉作為助溶劑按照與原料煤一定的重量比通過(guò)石灰石稱重給料機(jī)X1109A、B 進(jìn)入X1101A、B 的出口,與原料煤一起進(jìn)入磨煤機(jī))。
原料煤在磨煤機(jī)微負(fù)壓和被熱風(fēng)爐(F1101A、B) 加熱的惰性氣體環(huán)境中研磨干燥,粉煤粒度由磨煤機(jī)出口旋風(fēng)分離器(S1102A、B) 轉(zhuǎn)速、循環(huán)風(fēng)機(jī)(K1102A、B) 風(fēng)量及磨煤機(jī)磨輥加載力3 個(gè)變量調(diào)節(jié)控制。
磨制后水分與粒度合格的粉煤和氣體混合物被循環(huán)風(fēng)機(jī)(K1102A、B) 輸送到粉煤袋式過(guò)濾器(S1103A、B) 進(jìn)行氣粉分離,分離出的粉煤經(jīng)粉煤旋轉(zhuǎn)給料機(jī)(X1105A、B、C、D、E、F、G 和H) 進(jìn)入到煤粉螺旋輸送機(jī)(X1102A、B、C、D)中,通過(guò)纖維篩(S1107A、B、C、D) 根據(jù)生產(chǎn)需要經(jīng)螺旋輸送機(jī)(X1104A、B) 選擇進(jìn)入U(xiǎn)12002個(gè)粉煤儲(chǔ)罐(V1201A、B) 中。
熱風(fēng)爐F1101A、B 結(jié)構(gòu)形式為臥式圓筒爐,每臺(tái)熱風(fēng)爐由外爐體、內(nèi)爐體、燃燒器、溫度計(jì)、壓力計(jì)及人孔等部件組成,爐體全部密封設(shè)計(jì),正壓操作?,F(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)操作盤位于熱風(fēng)爐旁。
燃燒器采用1 個(gè)中心氣槍主燒嘴+環(huán)型輔助燒嘴的方案,熱風(fēng)爐燃燒器主要部件包括調(diào)風(fēng)器、中心主氣槍、四周輔助氣槍和穩(wěn)焰器。采用中心主氣槍與環(huán)型輔助氣槍,優(yōu)越性在于既可單獨(dú)使用中心主氣槍或四周輔助氣槍,也可兩者同時(shí)使用,不但調(diào)節(jié)方便,且使燃燒器的負(fù)荷調(diào)節(jié)比增大,保證各種工況下燃燒器能穩(wěn)定運(yùn)行。
該燃燒器與其它類型的燃燒器相比,具有操作彈性大、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、燃燒完全、火焰剛直有力、火型集中、過(guò)??諝庀禂?shù)低、能耗小、火道不結(jié)焦、噪聲小及易損件更換方便等特點(diǎn)。
燃燒器采用高能點(diǎn)火裝置與點(diǎn)火槍結(jié)合的自動(dòng)點(diǎn)火裝置,并設(shè)有觀測(cè)火焰的觀火孔及火焰監(jiān)測(cè)器?;鹧姹O(jiān)測(cè)器有3 個(gè)探頭,信號(hào)采用3 選1,可有效防止儀表誤報(bào)。
在正常生產(chǎn)過(guò)程中,煤粉干燥所需熱量是由熱風(fēng)爐提供,熱風(fēng)爐是磨煤系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備之一。熱風(fēng)爐的點(diǎn)火需要先將以LPG 為燃料的點(diǎn)火槍點(diǎn)燃,通過(guò)點(diǎn)火槍將以馳放氣或合成氣為燃料的中心氣槍主燒嘴和環(huán)型輔助燒嘴引燃。而在磨煤干燥系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)全部由甲醇裝置產(chǎn)生的馳放氣作為燃料,不再摻燒合成氣。
點(diǎn)火系統(tǒng)能否正常運(yùn)行直接影響熱風(fēng)爐的正常開(kāi)車,進(jìn)而影響到磨煤干燥系統(tǒng)的運(yùn)行。由于點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致點(diǎn)火困難,甚至燒蝕點(diǎn)火槍頭。
因此,需更換點(diǎn)火槍頭,會(huì)對(duì)生產(chǎn)及環(huán)保安全帶來(lái)壓力。
同時(shí),穩(wěn)焰器選用材質(zhì)不合理,經(jīng)長(zhǎng)期燃燒后穩(wěn)焰器出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象,通過(guò)燃料氣量減少,不能大量使用馳放氣,為保證磨煤機(jī)出口溫度需要摻燒熱值較高的合成氣,進(jìn)而造成合成氣的浪費(fèi),增大了后續(xù)產(chǎn)品的噸消耗合成氣量。
原點(diǎn)火系統(tǒng)由點(diǎn)火槍、高壓點(diǎn)火器和配套LPG管路組成。
點(diǎn)火槍由點(diǎn)火槍桿和點(diǎn)火槍頭組成,點(diǎn)火槍桿全封閉設(shè)計(jì),僅在點(diǎn)火槍頭部設(shè)有3 個(gè)對(duì)稱小孔,點(diǎn)火時(shí)LPG 從點(diǎn)火槍頭部噴出,靠自身壓力形成霧化效果。
高壓點(diǎn)火器設(shè)置在點(diǎn)火槍后方靠下位置,熱風(fēng)爐點(diǎn)火時(shí)點(diǎn)火器產(chǎn)生的電弧可以將點(diǎn)火槍頭部霧化的LPG 點(diǎn)燃。當(dāng)LPG 純度較低或天氣寒冷時(shí),導(dǎo)致LPG 氣化不完全和帶液的情況,液體噴在點(diǎn)火器上,會(huì)使點(diǎn)火器不能正常工作導(dǎo)致熱風(fēng)爐一次點(diǎn)火成功率低。當(dāng)LPG 中含有雜質(zhì)時(shí),會(huì)使點(diǎn)火槍頭部LPG 噴射孔堵塞甚至堵死,導(dǎo)致點(diǎn)火槍無(wú)法正常點(diǎn)火。
熱風(fēng)爐正常燃燒時(shí),點(diǎn)火槍頭由于靠近中心主氣槍和環(huán)型輔助燒嘴,長(zhǎng)期暴露在高溫火焰下,沒(méi)有保護(hù),因此出現(xiàn)點(diǎn)火槍燒損的情況。
處理此類問(wèn)題可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)拆卸點(diǎn)火槍,疏通LPG 通道和通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋排放未氣化和含有雜質(zhì)的LPG、更換新的點(diǎn)火槍來(lái)解決。
拆卸點(diǎn)火槍需要耗費(fèi)大量時(shí)間,對(duì)高負(fù)荷運(yùn)行的氣化爐生產(chǎn)極為不利,處理不當(dāng)將會(huì)導(dǎo)致氣化爐降負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋排放LPG 存在很大的安全隱患,LPG 屬于易燃易爆物料,現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋排放容易誘發(fā)安全事故。
熱風(fēng)爐正常運(yùn)行時(shí),穩(wěn)焰器可以將從中心主氣槍或環(huán)型輔助燒嘴噴出的火焰均勻的導(dǎo)入燃燒室,避免內(nèi)層耐火襯里直接受到高溫?zé)煔獾臎_刷,保證了熱風(fēng)爐出口工藝氣溫度更加均勻。但由于穩(wěn)焰器的材質(zhì)選用不合理,故熱風(fēng)爐長(zhǎng)周期運(yùn)行效果不盡人意。
鑒于上述情況,特別針對(duì)熱風(fēng)爐一次點(diǎn)火成功率較低,氣溫低時(shí)LPG 氣化不徹底,LPG 中夾帶雜質(zhì)堵塞噴射孔,穩(wěn)焰器易燒蝕損壞等情況重新優(yōu)化設(shè)計(jì)點(diǎn)火系統(tǒng),提高一次點(diǎn)火成功率,延長(zhǎng)熱風(fēng)爐運(yùn)行周期。熱風(fēng)爐點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化前如圖1 所示。
圖1 熱風(fēng)爐點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化前Fig.1 Hot blast stove ignition system before optimization
(1) 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸,將原點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火槍與高壓點(diǎn)火器分體設(shè)計(jì),重新優(yōu)化設(shè)計(jì)為點(diǎn)火槍與高壓點(diǎn)火器一體式點(diǎn)火槍。
(2) 將高能點(diǎn)火器設(shè)置在一體式點(diǎn)火槍尾部,避免直接接觸液體而導(dǎo)致不能正常工作。
(3) 取消原點(diǎn)火槍頭部噴射孔,優(yōu)化設(shè)計(jì)成敞口式的點(diǎn)火槍。未氣化的LPG 和雜質(zhì)都能通過(guò)敞口點(diǎn)火槍進(jìn)入熱風(fēng)爐爐膛,避免了點(diǎn)火槍堵塞以及現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋排放LPG。
(4) LPG 改為側(cè)面進(jìn)入點(diǎn)火槍體,在槍體上LPG 入口前方增加一路工廠風(fēng),用來(lái)霧化LPG、同時(shí)在熱風(fēng)爐運(yùn)行時(shí)可以單獨(dú)打開(kāi)工廠風(fēng)來(lái)冷卻點(diǎn)火槍避免燒蝕。
(5) 拆除原碳鋼材質(zhì)穩(wěn)焰器,更換材質(zhì)為304 不銹鋼重新安裝,提升耐燒性能。熱風(fēng)爐點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后如圖2 所示。
圖2 熱風(fēng)爐點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后Fig.2 Hot blast stove ignition system after optimization design
熱風(fēng)爐穩(wěn)焰器更換304 不銹鋼材質(zhì)如圖3所示。
圖3 熱風(fēng)爐穩(wěn)焰器更換304 不銹鋼材質(zhì)Fig.3 Replacement of 304 stainless steel flame holder for hot blast stove
(1) 通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)一體式點(diǎn)火裝置應(yīng)用,保證了一次點(diǎn)火成功。自改造以來(lái),熱風(fēng)爐一次點(diǎn)火成功率達(dá)100%,未出現(xiàn)過(guò)一次因?yàn)辄c(diǎn)火系統(tǒng)不正常工作引起的磨煤系統(tǒng)無(wú)法開(kāi)車。同時(shí),由于加入了工廠風(fēng)冷卻保護(hù),點(diǎn)火槍再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)燒蝕情況。
點(diǎn)火槍頭部敞口設(shè)計(jì),從根本上杜絕了點(diǎn)火槍堵塞的問(wèn)題,避免了現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋排放LPG,減少了安全事故隱患。為氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行系統(tǒng)提供了有力保障。
(2) 更換新材質(zhì)的304 不銹鋼制作新的穩(wěn)焰器,極大提升了耐熱性,有效延長(zhǎng)使用周期。保證了燃燒穩(wěn)定,磨煤機(jī)出口溫度穩(wěn)定。
磨煤?jiǎn)卧獰犸L(fēng)爐正常運(yùn)行時(shí)全部使用馳放氣,不再因?yàn)榉€(wěn)焰器燒蝕損壞而摻燒合成氣,減小了后續(xù)產(chǎn)品的噸消耗合成氣量。
通過(guò)對(duì)熱風(fēng)爐點(diǎn)火系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),使磨煤系統(tǒng)的整體性能得到了較大的提升。設(shè)計(jì)新的一體式點(diǎn)火槍,解決了點(diǎn)火困難及點(diǎn)火槍燒蝕的情況,達(dá)到了預(yù)期的效果。
同時(shí),利用新的304 不銹鋼材質(zhì)制作新的穩(wěn)焰罩,解決了穩(wěn)焰罩長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行易燒蝕的情況,有效利用了馳放氣,減少了合成氣用量,增加了甲醇產(chǎn)量,帶來(lái)了直接經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)優(yōu)化前后產(chǎn)品日產(chǎn)量對(duì)比,使用304 材質(zhì)穩(wěn)焰器完全不用摻燒合成氣,每天多產(chǎn)甲醇約10 t,一個(gè)月多產(chǎn)甲醇約300 t。為企業(yè)帶來(lái)了直接經(jīng)濟(jì)效益。