李鵬飛
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)塔山煤礦,山西 大同 037000)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)塔山煤礦主采石炭系3-5#煤層,5119 回風(fēng)巷頂煤垂直裂隙發(fā)育,掘進(jìn)中時有漏、冒現(xiàn)象發(fā)生。同時,由于巷道施工設(shè)計斷面大,導(dǎo)致頂板下沉量大、掘支耗時長、成巷效率低,對礦井正常采掘接替和安全高效生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。因此在保證5119 巷整體穩(wěn)定性的前提下,需對巷道設(shè)計和支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化。國內(nèi)學(xué)者在特厚頂煤巷道支護(hù)上的研究主要集中在圍巖變形控制[1]和支護(hù)技術(shù)[2-3]上。在特厚頂煤破碎[4-5]及過斷層群[6]等復(fù)雜條件下巷道快速掘支技術(shù)和理論都有非常豐富的研究,提出了許多新型支護(hù)方案,取得良好的現(xiàn)場應(yīng)用效果?;谘芯?,結(jié)合5119 回風(fēng)巷特有地質(zhì)條件和現(xiàn)有掘進(jìn)設(shè)備和支護(hù)手段,對塔山礦特厚頂煤回采巷道支護(hù)難、頂板下層量大、掘進(jìn)速度慢的問題進(jìn)行研究。
塔山煤礦8119 工作面主采石炭系3-5#煤層,5119 巷為8119 工作面回風(fēng)巷,底板平均埋深580 m,煤層平均厚度為18.7 m,普氏系數(shù)f=3.5,傾角1°~3°。受地質(zhì)構(gòu)造影響,頂煤垂直節(jié)理和斜節(jié)理非常發(fā)育,煤層偽頂為0.2 m 的炭質(zhì)泥巖,直接頂為9.2 m 的砂質(zhì)泥巖,直接底為2.1 m 的高嶺巖,基本底為22.5 m 的細(xì)砂巖。
5119 回風(fēng)巷道原設(shè)計斷面為直角矩形,寬度為5.40 m,高度為3.65 m。頂錨桿采用Φ22 mm、L2500 mm 左旋無縱筋螺紋鋼,錨桿錨固長度為1.4 m。排間距900/1800 mm×900 mm。兩幫采用規(guī)格為Φ20 mm、L2000 mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨固長度0.9 m,排間距900 mm×900 mm;頂錨索采用Φ17.8 mm、L8300 mm 錨索,采用端頭錨固,錨固長度1.78 m。巷道斷面如圖1。
圖1 5119 回風(fēng)巷原支護(hù)示意圖(mm)
為了掌握5119 巷頂板支護(hù)質(zhì)量,巷道內(nèi)利用十字布點法布置兩個表面位移觀測站,收集巷道頂板離層儀數(shù)據(jù),分析離層量變化情況。如圖2 所示,表面位移觀測表明,巷道支護(hù)完成后兩幫圍巖移動變形要先于頂板達(dá)到穩(wěn)定,頂?shù)装鍑鷰r變形速率要快于兩幫,最終,頂?shù)装逑鄬σ平嚯x為57 mm,兩幫相對移近量為72 mm。
圖2 巷道圍巖收斂圖
如圖3 所示,通過200 m 范圍內(nèi)相鄰的4 個頂板離層儀觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,頂板離層量為18~31.6 mm。原巷道斷面設(shè)計及使用的支護(hù)方式基本能夠?qū)崿F(xiàn)對煤巷兩幫的支護(hù),但對頂板離層控制較差。
圖3 巷道頂?shù)装咫x層情況
現(xiàn)場施工過程中,由于斷面大,支護(hù)工序占用大量時間,巷道空頂區(qū)得不到及時支護(hù),容易造成離層。因此巷道斷面及支護(hù)布置方式需作出調(diào)整,減小巷道工程量和頂板離層量,提高支護(hù)強(qiáng)度。
為進(jìn)一步了解原支護(hù)方案不合理布置之處,對原方案進(jìn)行數(shù)值模擬,分析巷道圍巖破壞深度、應(yīng)力分布特點,為優(yōu)化設(shè)計方案提供基礎(chǔ)。數(shù)值模擬巖體參數(shù)選取該巷道頂?shù)装鍘r芯力學(xué)試驗結(jié)果見表1。
表1 模型各巖層材料參數(shù)
如圖4 所示,頂板在錨桿、索施加的軸線應(yīng)力作用下,破壞形式主要表現(xiàn)為剪切破壞,破壞深度為3.89 m,沒有發(fā)生拉破壞。巷道兩幫在幫錨桿支護(hù)作用下穩(wěn)定后形成的拉應(yīng)力破壞區(qū)域較小,巷道兩幫集中表現(xiàn)為剪切破壞。從垂直位移云圖可以看出,頂板最大下沉量為45.6 mm,位于頂板中部。通過數(shù)值模擬進(jìn)一步說明原方案頂板錨桿錨索支護(hù)布置方式的不合理性。因此,應(yīng)該調(diào)整巷道頂板中部錨桿、錨索支護(hù)強(qiáng)度及布置方式,減少頂板下沉量。
圖4 原方案巷道圍巖塑性區(qū)及垂向位移圖
綜合考慮經(jīng)濟(jì)成本和巷道質(zhì)量,優(yōu)化后的5119 回風(fēng)巷支護(hù)方案如下:頂錨桿采用Φ22 mm、L2500 mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,排間距1000/2000 mm×1000 mm,錨固長度1.4 m,配合五 眼W 鋼 帶,規(guī) 格 為4300 mm×280 mm×3.75 mm,托板采用245 mm×150 mm×10 mm 高強(qiáng)度拱型托板。兩幫錨桿采用Φ20 mm、L2000 mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨固長度0.9 m,排間距1000 mm×1000 mm,使用W 鋼護(hù)板,規(guī)格為450 mm×280 mm×4.75 mm,托板采用150 mm×150 mm×10 mm 高強(qiáng)度拱型托板。頂錨索采用Φ17.8 mm、L8300 mm 錨索,錨固長度1.78 m,排間距3000 mm×1000 mm,配合五眼JW 鋼帶,規(guī)格為4500 mm×330 mm×6 mm,托盤采用規(guī)格為220 mm×200 mm×12 mm 的高強(qiáng)度異形托盤。巷道兩側(cè)腮部打Φ17.8 mm、L4300 mm 的錨索,排距為3000 mm,托梁采用長600 mm 的11#礦用工字鋼,支護(hù)斷面示意圖如圖5。
圖5 5119 回風(fēng)巷優(yōu)化支護(hù)斷面示意圖(mm)
為驗證新方案的支護(hù)效果,在5119 回風(fēng)巷新掘進(jìn)段中沿巷道走向垂直頂板布置兩個離層儀觀測孔,間距80 m,安裝頂板離層儀。離層儀淺基點布置在距頂板2.5 m 處,深基點布置在距頂板7 m 處。儀器自動記錄巷道圍巖離層值。
從不同測站頂板離層量折線圖6、圖7 可知,2#測站頂板最大離層總量也只有3 mm,考慮到圍巖的膨脹變形,可以認(rèn)為頂板沒發(fā)生離層。從表面位移觀測中知頂板下沉量也很小,但要比離層量大一些,這說明頂板下沉主要是上部巖體的總體沉降造成的,錨索支護(hù)范圍內(nèi)的圍巖體整體性好,頂板圍巖得到了良好的支護(hù)。
圖6 1#測站頂板離層情況
圖7 2#測站頂板離層情況
根據(jù)各工序時長測算統(tǒng)計,不同部位的錨桿、錨索安裝時間見表2。對比優(yōu)化方案與原方案,縮小斷面寬度,頂板錨索每排少支護(hù)1 根,每100 m少支4 排,累計少支57 根錨索,節(jié)約時間932.4 min;頂板錨桿每排少支護(hù)1 根,每支護(hù)100 m 少支7 排,累計少支109 根錨桿,節(jié)約時間621.6 min。去除兩幫底角錨桿,每100 m 累計少支護(hù)222根,節(jié)約時間923.4 min。采用新方案后月平均進(jìn)尺321 m,原5119 回風(fēng)巷平均月掘進(jìn)尺201 m?,F(xiàn)場測驗表明新設(shè)計方案能夠解決塔山礦頂煤節(jié)理發(fā)育、頂板下沉量大等問題,提高巷道掘進(jìn)支護(hù)效率。
表2 優(yōu)化方案與原方案支護(hù)時間分析
(1)原支護(hù)方案頂板位移量為57 mm,兩幫的位移量為72 mm,頂板變形速率要快于兩幫,兩幫先于頂板達(dá)到穩(wěn)定;離層量為18~31.6 mm,頂板支護(hù)強(qiáng)度不夠,離層量大。
(2)數(shù)值模擬表明原支護(hù)方案掘進(jìn)速度慢、頂板支護(hù)強(qiáng)度不夠的主要原因是巷道斷面大,頂板中部錨索布置方式不合理,頂板錨桿支護(hù)密度較大。
(3)新方案月平均進(jìn)尺321 m,每掘進(jìn)100 m節(jié)約時長2 477.4 min,不僅能夠達(dá)到支護(hù)強(qiáng)度還可降低頂板離層量,提高圍巖整體性,達(dá)到良好支護(hù)效果。