張漢橋
(黑龍江省龍煤集團鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司峻德煤礦,黑龍江 鶴崗 154101)
峻德煤礦近距離煤層下分層222 工作面回采巷道內(nèi)錯布置時兩條順槽表現(xiàn)出截然不同的礦壓顯現(xiàn)狀況,回風(fēng)順槽壓力明顯高于運輸順槽,巷道維護難度很大,嚴(yán)重拖慢掘進速度,需要滯后維修,須對近距離煤層高應(yīng)力巷道頂板控制技術(shù)進行研究[1-3]。
220 工作面回風(fēng)順槽4-2和3-2煤層間距平均為1.2 m,沿煤層傾斜方向逐漸增大,到運輸順槽附近層間距達1.6~13.5 m,平均為10.5 m。220 運輸順槽掘進期間出現(xiàn)全斷面圍巖變形,補強支護后能夠勉強使用,當(dāng)工作面回采至約800 m 時,222 運輸順槽壓力顯現(xiàn)十分劇烈,圍巖出現(xiàn)嚴(yán)重的斷面收縮,無法滿足正常生產(chǎn)需要,工作面停產(chǎn)封閉。
現(xiàn)礦井正在掘進222 工作面回采巷道,222 工作面位于4-2煤層,相對于上分層2301 采空區(qū)采用內(nèi)錯式布置,運輸順槽和回風(fēng)順槽內(nèi)錯距均為20 m。4-2煤平均埋深為590 m,厚度約為10.4 m,上部3-2煤層厚度平均為4.18 m,4-2煤與3-2煤層間距0~30 m,平均10.5 m,巖性以粉砂巖為主。
222 回風(fēng)順槽和222 運輸順槽支護參數(shù)相同,頂板和兩幫錨桿桿體為22#左旋無縱筋500 號螺紋鋼筋,長度2.4 m,加長錨固,托板下采用W 形鋼護板作為護表構(gòu)件。采用Φ6.5 mm 鋼筋編織的鋼筋網(wǎng)護頂、8#鐵絲編織的菱形金屬網(wǎng)護幫。錨桿排距900 mm,預(yù)緊扭矩不低于400 N·m。頂錨索為Φ21.8 mm,1×19 股高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼紋線,長度為6.3 m,樹脂加長錨固,每排2 根,排距為1800 mm,鎖緊預(yù)緊力要求達到250 kN。
兩條順槽生產(chǎn)地質(zhì)條件基本相同,但掘進期間礦壓顯現(xiàn)截然不同。222 運輸順槽基本沒有明顯的壓力顯現(xiàn),巷道成形很好,頂板和兩幫變形量均在100 mm 以內(nèi)。222 回風(fēng)順槽掘進壓力很大,煤炮聲頻繁,圍巖掘進后還未待進行支護即出現(xiàn)頂煤垮落,巷道成形很差,對支護也造成很大影響。頂板垮落形態(tài)如圖1。巷道掘進完成一段時間后,部分區(qū)域頂板出現(xiàn)下沉和網(wǎng)兜現(xiàn)象,需要進行挑頂;兩幫穩(wěn)定性較好,無明顯的變形破壞。
由于頂板難以有效維護,222 回風(fēng)順槽掘巷速度非常慢,掘進每日進尺在3 m 以內(nèi),已掘地段頂板變形后,需要停掘進行維修,整體成巷效率很低。
222 回風(fēng)順槽靠近3-2和4-2煤層分叉線,且巷道掘進要穿過草灘向斜軸部區(qū)域,破壞最嚴(yán)重的區(qū)域與軸部位置相吻合。根據(jù)前期220 灌漿巷進行的地應(yīng)力測試結(jié)果,測點最大水平主應(yīng)力為22.63 MPa,屬于高應(yīng)力值區(qū)域,最大水平主應(yīng)力方向為N21.8°E,與222 回風(fēng)順槽走向夾角13°。高構(gòu)造應(yīng)力環(huán)境造成煤體隨著開挖暴露而發(fā)生卸荷破壞,尤其是頂板的破壞相對幫部強烈很多,而222運輸順槽遠(yuǎn)離煤層分叉區(qū)域和向斜構(gòu)造,沒有明顯的壓力顯現(xiàn),也能夠說明水平構(gòu)造應(yīng)力在巷道破壞過程中起主要的源動力作用。
根據(jù)巷道支護設(shè)計,錨桿扭矩設(shè)計為不低于400 N·m,錨索張拉預(yù)緊力不低于250 kN,但從現(xiàn)場測試來看,錨桿(索)預(yù)緊力遠(yuǎn)低于設(shè)計要求。分析原因為掘進工作面風(fēng)壓不足,無法使用扭矩放大設(shè)備,錨桿機預(yù)緊完后只能采用人工進行二次緊固,錨桿預(yù)緊后形成的桿體預(yù)緊力多數(shù)在40 kN,只有桿體屈服極限的10%~20%;錨索現(xiàn)場采用手動泵張拉初始預(yù)緊力只有20~60 kN,遠(yuǎn)低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
錨桿、錨索受力變化趨勢基本相同,初始預(yù)緊力很低,支護剛度不足,頂板錨桿安裝后受力大幅增加,安裝3 d 后達到峰值,最大受力幾乎達到錨桿屈服極限,之后受力開始逐漸下降。錨桿、錨索受力從低到高增加的過程中,必然伴隨著頂板的擴容變形,頂板出現(xiàn)網(wǎng)兜,并有一定下沉現(xiàn)象。
針對222 回風(fēng)順槽掘進工作面構(gòu)造應(yīng)力集中并強烈顯現(xiàn)的情況,采用大直徑鉆孔對迎頭前方進行超前卸壓,以改善巷道圍巖的應(yīng)力環(huán)境。卸壓鉆孔直徑150 mm,在迎頭施工5 個大直徑鉆孔,分2排布置,下排3 個、上排2 個,孔深40 m。當(dāng)掘進迎頭至卸壓孔底部距離小于20 m 時,按照下排2 個、上排3 個的布置方式補打下一輪鉆孔,如此循環(huán),始終保證掘進迎頭前方20 m 處于卸壓范圍,如圖2。
圖2 卸壓鉆孔布置剖面圖(m)
迎頭卸壓施工完,進行鉆屑法監(jiān)測后,如左幫存在煤粉偏高等情況時,可將左側(cè)鉆孔沿走向方位向左側(cè)偏移一定角度,兼顧幫部區(qū)域的超前卸壓。
高應(yīng)力巷道頂板控制的有效途徑是實現(xiàn)錨桿、錨索的高預(yù)應(yīng)力及其有效擴散,充分發(fā)揮強力錨桿、錨索主動支護作用,構(gòu)建一個強力承載結(jié)構(gòu),以抵抗高應(yīng)力重新分布和釋放過程中的頂板荷載。錨桿、錨索的預(yù)應(yīng)力大小對壓應(yīng)力承載結(jié)構(gòu)的形成起決定作用,而現(xiàn)場施工風(fēng)壓不足,錨桿預(yù)緊的問題很難解決,所以考慮采用頂板全錨索的方案來實現(xiàn)強力承載結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,如圖3。
圖3 頂板強力承載結(jié)構(gòu)示意圖
采用長短錨索結(jié)合的頂板全錨索支護方案,將頂板支護的錨桿更換為3 m 短錨索,將原有手動張拉設(shè)備更換為電動液壓張拉設(shè)備。
短錨索形式和規(guī)格:錨索為Φ21.8 mm、1×19股高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,長度3.0 m,采用1支MSK2360 和1 支MSZ2360 樹脂錨固劑錨固,錨固長度1494 mm,初始張拉預(yù)緊力不低于200 kN。
長錨索形式和規(guī)格:錨索Φ21.8 mm、1×19股高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,長度6.3 m,采用1支MSK2360 和2 支MSZ2360 樹脂錨固劑錨固,錨固長度2242 mm,初始張拉預(yù)緊力不低于250 kN。
托板:短錨索和長錨索均采用300 mm×300 mm×16 mm 高強度拱形可調(diào)心托板及配套鎖具,錨索托板高度不低于60 mm,厚度不小于16 mm。
網(wǎng)片規(guī)格:將頂板鋼筋網(wǎng)變更為8#鐵絲編織而成的菱形金屬網(wǎng),若出現(xiàn)嚴(yán)重垮頂或頂板壓力較大時,則更換為雙層菱形金屬網(wǎng)。
(1)掘進速度提高。原支護下由于掘進后頂板即發(fā)生垮冒,施工人員必須等待垮冒結(jié)束、頂板穩(wěn)定后才能到工作面進行支護,而且頂板成形狀況很差,鋪設(shè)金屬網(wǎng)和打設(shè)錨桿效率很低,日掘進速度只有3 m 左右。實施超前卸壓孔等措施后,頂板垮冒現(xiàn)象得到有效控制,垮冒持續(xù)時間和高度都大大降低,巷道成形狀況也得到改善,日掘進速度提高到10 m 以上。
(2)巷道變形破壞狀況大幅降低。根據(jù)日常巷道圍巖位移監(jiān)測,掘進期間頂板未再出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,變形量控制效果顯著。
(3)在222 回風(fēng)順槽1600 m 處安設(shè)錨索測力計,用來監(jiān)測全錨索支護方案頂板錨索受力,共安設(shè)6 個測力計,其中短錨索4 個、長錨索2 個,監(jiān)測時間為掘進后1 個月。使用全錨索支護方案后,錨索初始預(yù)緊力多數(shù)能夠達到150~200 kN,錨索安裝后1 個月內(nèi)受力值有小幅波動,總體處于較為穩(wěn)定的狀態(tài),錨索支護作用得到良好發(fā)揮。
222 工作面在掘進前采用大直徑鉆孔對迎頭前方進行超前卸壓,改善巷道圍巖的應(yīng)力環(huán)境;通過頂板全錨索支護構(gòu)建強力承載結(jié)構(gòu),抵抗高應(yīng)力重新分布和釋放過程中的頂板荷載?,F(xiàn)場驗證表明,采用超前卸壓孔+頂板全錨索支護方案能夠取得良好的頂板控制效果,能夠有效提高掘進速度,頂板變形量較小,錨索受力狀態(tài)較好。