高啟海,張海明,顧曉波,謝 軍
(鞍鋼綠色資源科技有限公司,鞍山 114021)
目前,助磨劑的研究主要集中在水泥粉磨的復(fù)合助磨劑上,對(duì)適合礦渣單獨(dú)粉磨應(yīng)用的助磨組分尚缺乏系統(tǒng)的研究[1]。近年來(lái),有不少學(xué)者在球磨、粉磨和萊歇、宇部LM、川崎以及國(guó)產(chǎn)HRM、TRM等系列錐型輥立磨系統(tǒng)中開(kāi)展了相關(guān)技術(shù)研究,但由于磨輥與磨盤內(nèi)外研磨面線速度差以及有效研磨面的大小不同,真正成功地將液體助磨劑規(guī)?;瘧?yīng)用于伯力鳩斯(Polysius)公司胎型輥立磨粉磨系統(tǒng)中的成功案例很少[2]。該文旨在尋找與伯力鳩斯(Polysius)公司胎型輥立磨粉磨系統(tǒng)相匹配的礦渣微粉專用助磨劑,改善礦渣的易磨性,在不改變粉磨設(shè)備和增加投資的條件下提高礦渣粉臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,并使其活性得到充分發(fā)揮。
鞍鋼綠源公司礦渣粉磨系統(tǒng)為德國(guó)伯力鳩斯(Polysius)公司制造,該型立磨磨輥外觀采用了輪胎形式,突出了兩組拼裝磨輥的特點(diǎn)。采用了磨盤驅(qū)動(dòng)形式,磨輥在磨盤的帶動(dòng)下進(jìn)行自轉(zhuǎn)。其中,四個(gè)磨輥依次垂直排布于磨盤內(nèi)、外側(cè)軌道上,磨輥直徑2.1 m,磨盤直徑5.1 m,如圖1所示。其生產(chǎn)工藝與其他立磨相似,高爐礦渣(水渣)經(jīng)由料口、定量給料稱、除鐵器、皮帶機(jī)進(jìn)入磨機(jī)。水渣通過(guò)入磨溜槽流入到磨盤中心,在磨盤的轉(zhuǎn)動(dòng)及攤料板的作用下分別進(jìn)入內(nèi)輥、外輥進(jìn)行碾磨。經(jīng)過(guò)碾磨的物料溢出磨盤,被熱風(fēng)吹進(jìn)選粉機(jī)開(kāi)展成品分選工作,
其中合格產(chǎn)品進(jìn)入到收塵器被收集。最終,收集后的合格物料經(jīng)由輸送設(shè)備進(jìn)入成品庫(kù)進(jìn)行存放。
助磨劑應(yīng)用于立磨生產(chǎn)系統(tǒng)中主要是用于提高礦渣粉的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和活性。礦渣粉的主要成分是CaO、MgO、Al2O3、MnO、SiO、Fe2O、MnO等組成的硅酸鹽和鋁酸鹽,有良好的潛在活性,其綜合利用的主要途徑之一為水泥工業(yè)上的生產(chǎn)應(yīng)用[3]。但是水渣的易磨性較差,當(dāng)粉磨到一定程度時(shí),細(xì)顆粒容易出現(xiàn)粘合效應(yīng),進(jìn)而形成粉團(tuán),影響分選效率,對(duì)粉磨效率產(chǎn)生一定影響。添加助磨劑能夠有效阻止細(xì)小礦渣顆粒在磨機(jī)襯板上的粘附作用及團(tuán)聚效應(yīng),從而提高粉磨效率。
礦渣助磨劑以提高礦渣粉產(chǎn)量為主要目的,少數(shù)產(chǎn)品兼具活性改善作用,一般分為增強(qiáng)型、增產(chǎn)型、綜合型三類,其特點(diǎn)是具有十分敏感的適應(yīng)性,其組分、含量及摻量的多少均會(huì)影響使用效果。對(duì)不同水渣原料及不同規(guī)格的磨機(jī)其適應(yīng)性也不同,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整助磨劑的組分及摻量,使用前必須對(duì)助磨劑進(jìn)行嚴(yán)格的適配試驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)室小型立磨試驗(yàn)的目的是用正在使用的物料初步優(yōu)選助磨劑的品種和摻量,初步驗(yàn)證助磨劑與所用物料的匹配性,以減少大磨試驗(yàn)的盲目性。
試驗(yàn)所用礦渣選取鞍鋼股份鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部水渣,其化學(xué)成分見(jiàn)表1;活性試驗(yàn)中所用對(duì)比水泥為基準(zhǔn)水泥;助磨劑是由改性醇胺化合物、羧酸和其它多種非離子型表面活性劑及無(wú)機(jī)鹽復(fù)合而成的紅棕色液體,具有助磨和增強(qiáng)效果,適用于礦渣單獨(dú)粉磨成礦渣微粉,能有效提高磨機(jī)小時(shí)產(chǎn)量及礦渣微粉活性。
表1 礦渣化學(xué)成分 w/%
根據(jù)礦渣質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算公式:K=(CaO+MgO+A12O3)/(SiO2+MnO+TiO2),得到試驗(yàn)用礦渣的質(zhì)量系數(shù)K=1.65>1.2,且各化學(xué)成分的含量符合《GB/T 203—2008 用于水泥中的?;郀t礦渣》對(duì)礦渣的性能要求。
試驗(yàn)步驟:先將礦渣在105~110 ℃烘箱內(nèi)進(jìn)行烘干,使其含水率低于1%;使用SMΦ 500 mm×500 mm型水泥試驗(yàn)小磨進(jìn)行粉磨,并分別稱取5 kg不摻助磨劑及摻入試驗(yàn)助磨劑兩種物料,粉磨35 min,對(duì)出磨后礦渣粉的篩余量、比表面積、活性指標(biāo)和凝結(jié)時(shí)間進(jìn)行測(cè)試。檢驗(yàn)依據(jù):《GB/T 8074—2008 水泥比表面積測(cè)定方法》、《GB/T 1804—2008 用于水泥和混凝土的?;郀t礦渣粉》、《GB/T 17671—1999 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法)》,試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 小磨試驗(yàn)中助磨劑對(duì)礦渣粉活性的提高效果
由表2可以看出,在小磨試驗(yàn)中,不同廠家/型號(hào)的助磨劑可以不同程度地提高礦渣粉7 d和28 d活性指數(shù),與其成分組成存在一定關(guān)聯(lián)。同時(shí)也可看出,存在部分助磨劑與水渣適配性差現(xiàn)象,其對(duì)應(yīng)的活性增長(zhǎng)率微乎其微,如廠家a/2號(hào)和廠家c/1號(hào)助磨劑。
小型工業(yè)試驗(yàn)是在小磨試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步驗(yàn)證小磨初選助磨劑對(duì)粉磨工況的適應(yīng)性。
試驗(yàn)步驟:采用小磨試驗(yàn)中與水渣適配性較好的助磨劑,接好計(jì)量泵出入口管,將管內(nèi)空氣排盡,隨即在礦渣定量給料機(jī)下部皮帶上通過(guò)均勻噴灑摻入助磨劑,與水渣進(jìn)行充分混合,避免助磨劑被磨內(nèi)風(fēng)帶入選粉機(jī);化驗(yàn)人員每隔1 h對(duì)出磨礦渣粉進(jìn)行取樣,對(duì)綜合樣做全套物理與化學(xué)性能測(cè)試。值得注意的是,在生產(chǎn)過(guò)程中當(dāng)出磨礦渣粉比表面積高于內(nèi)控指標(biāo)時(shí),中控操作員可相應(yīng)提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,并適當(dāng)調(diào)整助磨劑摻量。其中,應(yīng)根據(jù)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量標(biāo)定助磨劑用量,具體標(biāo)定公式為:助磨劑每分鐘流量數(shù)(mL)=臺(tái)時(shí)產(chǎn)量×助磨劑摻加比例/(60×助磨劑比重)×1 000。
表3 小型工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果
表3為綜合樣測(cè)試結(jié)果,可以看出,廠家a/3助磨劑(名稱為GS礦渣微粉專用助磨劑)與所用礦渣有較好適配性,其對(duì)應(yīng)的活性指數(shù)增長(zhǎng)率、產(chǎn)量均有明顯提升效果。其他型號(hào)助磨劑產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的滑料、比表面積下降等不良反應(yīng),與磨機(jī)工況匹配性較差,甚至部分助磨劑產(chǎn)品出現(xiàn)因高溫?fù)]發(fā)而失去作用的現(xiàn)象。
為了保證出廠礦渣粉質(zhì)量,對(duì)摻有液體助磨劑與未摻助磨劑的礦渣粉樣品進(jìn)行了化學(xué)成分檢測(cè),結(jié)果如表4所示。從表中可以看出,液體助磨劑摻入前后,礦渣粉的化學(xué)成分沒(méi)有發(fā)生明顯改變。
表4 礦渣粉空白樣與摻加助磨劑礦渣粉化學(xué)成分對(duì)比 /%
在前兩項(xiàng)試驗(yàn)基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步驗(yàn)證助磨劑在礦渣粉生產(chǎn)過(guò)程中小時(shí)產(chǎn)量增加的積極作用,開(kāi)展了礦渣粉助磨劑在線生產(chǎn)試驗(yàn),考察臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、礦渣粉活性增長(zhǎng)率、磨機(jī)運(yùn)行、主電機(jī)電流變化等情況。
試驗(yàn)步驟:根據(jù)喂料量(按照助磨劑摻量為喂料量的0.02%,水渣使用量為8 000 t進(jìn)行計(jì)算,則助磨劑的用量為1.6 t)計(jì)算每條線每分鐘助磨劑摻入量(mL),待磨機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行后開(kāi)始滴加??紤]到磨機(jī)添加助磨劑前系統(tǒng)內(nèi)仍剩余一部分空白料,需先用添加助磨劑改性后的礦渣粉持續(xù)運(yùn)行2 h左右將磨機(jī)內(nèi)剩余的礦渣粉排出,方可確保所測(cè)礦渣粉試樣是經(jīng)過(guò)完全改性的,進(jìn)而提供具參考價(jià)值的試驗(yàn)數(shù)據(jù),取樣要求如表5所示。
表5 試驗(yàn)取樣要求
試驗(yàn)期間共取得空白樣樣品9個(gè),添加助磨劑改性樣品33個(gè),共生產(chǎn)礦渣粉18.65萬(wàn)t,消耗助磨劑39.9 t,具體測(cè)試結(jié)果如表6所示。
表6 工業(yè)試驗(yàn)中助磨劑對(duì)礦渣粉生產(chǎn)的積極作用
從表6可以看出,添加該助磨劑后磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高7%以上,礦渣粉7 d活性指數(shù)提高5%以上,28 d活性指數(shù)提高3%以上,助磨效果有顯著提升,按照企業(yè)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力計(jì)算,每年可增加產(chǎn)量14萬(wàn)t,可增加收入700萬(wàn)元,減去助磨劑成本380萬(wàn)元,創(chuàng)效320萬(wàn)元。由此可見(jiàn),助磨劑對(duì)于提高礦渣粉產(chǎn)量、降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源等環(huán)節(jié)具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
GS礦渣微粉專用助磨劑具有良好的助磨作用,機(jī)理在于如下兩方面:1)助磨劑中的改性醇胺化合物和羧酸為表面活性劑,可吸附在礦渣顆粒表面,促使礦渣表面的裂紋進(jìn)一步擴(kuò)展,導(dǎo)致斷裂面因化學(xué)鍵斷裂產(chǎn)生的電荷被助磨劑離子或分子進(jìn)行中和,進(jìn)而阻止了顆粒的再度團(tuán)聚,提高了礦渣的易碎性;2)助磨劑中的羥基(—OH)具有很強(qiáng)的分散和浸潤(rùn)滲透作用[4],加入礦渣中促進(jìn)了礦渣顆粒的分散,提高了礦渣粉的流動(dòng)性,阻止了細(xì)小礦渣顆粒在磨機(jī)襯板上的粘附作用及團(tuán)聚效應(yīng),從而提高了粉磨效率。
a.GS礦渣微粉專用助磨劑b型與我司水渣原料、立磨系統(tǒng)具有良好適配性,可顯著改善礦渣的易磨性,穩(wěn)定生產(chǎn)比表面積400 m2/kg以上礦渣粉。
b.該助磨劑的適宜摻量為0.02%~0.05%,且最佳摻量為0.02%。
c.與未添加助磨劑礦渣粉空白樣相比,GS礦渣微粉專用助磨劑可顯著提高礦渣粉7 d、28 d活性指數(shù),同時(shí)可以提高磨機(jī)小時(shí)產(chǎn)量,降低礦渣粉生產(chǎn)成本,具有顯著經(jīng)濟(jì)效益。