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一種透析器端蓋超聲波焊接機的研制

2022-06-26 03:45蘇魏鵬趙輝軍張加杰阮蒙宇胡慧慧
科技與創(chuàng)新 2022年12期
關(guān)鍵詞:伺服電機觸摸屏醫(yī)用

蘇魏鵬,趙輝軍,張加杰,陳 松,朱 斌,阮蒙宇,胡慧慧

(邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司,浙江 臺州 317600)

1 研究背景

近年來,國內(nèi)市場中透析器的熱度快速升高,醫(yī)用耗材制造企業(yè)紛紛加大對透析器的研發(fā)。由于國內(nèi)有關(guān)醫(yī)用透析器智能裝配成套設(shè)備的開發(fā)嚴重滯后,透析器的成品組裝工序基本靠半自動及手工完成,不僅容易造成成品的二次污染,且生產(chǎn)效率低下,存在質(zhì)量風險。透析器的端蓋組裝是其品質(zhì)保證的核心環(huán)節(jié)。

目前主要通過螺紋連接,其存在下列問題:①透析器本體需要注塑螺紋,開模難度大,分攤到單個產(chǎn)品的成本高;②產(chǎn)品組裝時單靠螺紋擰緊無法滿足密封要求,還需要組裝密封圈再連接2個端面;③產(chǎn)品能夠被拆開,存在二次污染風險。

超聲波焊接被廣泛運用在醫(yī)用耗材組裝工藝中[1],主要是通過超聲波發(fā)生器將50/60 Hz的電流轉(zhuǎn)換成15 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz或其他頻率電能。被轉(zhuǎn)換的電頻電能通過換能器再次被轉(zhuǎn)換成同等頻率的機械運動,隨后機械運動通過一套可以改變振幅的調(diào)幅器傳遞到焊頭。焊頭將接收到的振動能量傳遞到待焊接工件的結(jié)合部位。在該區(qū)域中,振動能量被通過摩擦的方式轉(zhuǎn)換成熱能,將塑料融化,在壓力作用下將產(chǎn)品連接到一起。超聲波焊接透析器端蓋如圖1所示。

圖1 超聲波焊接透析器端蓋

2 設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理

2.1 透析器端蓋超聲波焊接的整體結(jié)構(gòu)

透析器端蓋超聲波焊接裝置主要包括高度調(diào)節(jié)機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、換能機構(gòu)、調(diào)幅度機構(gòu)和焊頭機構(gòu),如圖2所示。升降機構(gòu)能調(diào)節(jié)整體至待焊接端蓋的設(shè)計高度,換能機構(gòu)將超聲波振動能量傳遞給調(diào)幅器,最終將機械能傳遞到焊頭上。本項目通過有限元分析焊頭不同尺寸的振動特性,如圖3所示。優(yōu)化后的焊頭示意圖如圖4所示。本設(shè)備提高了焊接的效率和質(zhì)量,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低的特點。

圖2 端蓋超聲波焊接設(shè)備

圖3 焊頭振動頻率有限元仿真

圖4 優(yōu)化后焊頭示意圖

2.2 設(shè)備創(chuàng)新點

采用上述技術(shù)方案,提高了焊接的質(zhì)量和效率,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低的特點。市場上目前還沒有針對透析器端蓋使用超聲波焊接的設(shè)備,都是采用傳統(tǒng)螺紋配合膠水實現(xiàn)密封。不但連接質(zhì)量不穩(wěn)定,膠水存在危害,而且有被二次利用的可能。本方案采用超聲波焊接解決端蓋密封問題,實現(xiàn)密封質(zhì)量高,杜絕醫(yī)用耗材非法二次利用的可能。

在換能器和調(diào)幅器結(jié)構(gòu)設(shè)計中,使用有限元分析,通過優(yōu)化設(shè)備尺寸和材料,實現(xiàn)輸出能量和頻率穩(wěn)定。通過研發(fā)恒壓力控制系統(tǒng)[2],該機構(gòu)采用伺服電機實現(xiàn)恒壓力控制,使得焊頭作用在端蓋上的力配合頻率自動調(diào)整,保證焊接質(zhì)量。

本項目通過自主研發(fā),尋找高耐磨、高精度材料,成功加工出配套使用的焊接頭,該焊接頭使用壽命長,可大大減少針對焊頭的投入成本。

3 控制系統(tǒng)設(shè)計

3.1 透析器端蓋超聲波焊接控制系統(tǒng)整體設(shè)計

整臺設(shè)備的控制系統(tǒng)主要任務(wù)是超聲波焊頭的運動控制、超聲波功率發(fā)生器的隨動控制、焊接壓力的控制。通過PLC控制伺服機構(gòu)實現(xiàn)超聲波焊頭實時控制。通過壓力傳感器進行焊接的壓力控制。同時利用觸摸屏進行工作過程的監(jiān)控及各種模式的切換和操作。

整機控制方案如圖5所示。

圖5 控制系統(tǒng)方案圖

3.2 PLC控制系統(tǒng)

本設(shè)備整體控制系統(tǒng)以PLC為核心[3],完成伺服電機的運動控制、超聲波發(fā)生器控制和指示燈的控制,同時裝配Proface觸摸屏實現(xiàn)人接界面交互[4],硬件模塊布局如圖6所示。核心的超聲波焊接工藝通過壓力傳感器及焊接參數(shù)設(shè)置實現(xiàn)產(chǎn)品的成功焊接。

圖6 硬件模塊布局圖

其主要的輸入輸出分配如表1所示。整體控制系統(tǒng)以PLC為核心,選用了松下伺服驅(qū)動器以及松下電機、Proface觸摸屏、正泰電器等硬件。

表1 輸入輸出信號

表1(續(xù))

整機控制程序較龐大,主要分為公共功能程序、伺服控制程序和超聲波通訊程序等,能夠?qū)崿F(xiàn)初始化運行、伺服位置控制、伺服扭矩控制、故障處理等各項任務(wù),PLC的輸出控制主要是通過輔助繼電器輔助實現(xiàn)的。

3.3 人機界面設(shè)計

本設(shè)備使用了Proface人機界面,通過與PLC的組態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的運行監(jiān)控及操作。根據(jù)設(shè)計的實用性原則,觸摸屏畫面以自動運行畫面為主界面。有設(shè)定運行參數(shù)、位置參數(shù)、超聲波監(jiān)測數(shù)據(jù)和手動操作的按鈕窗口,能夠?qū)崿F(xiàn)參數(shù)的設(shè)定以及手動操作等。主畫面主要顯示設(shè)備實時工況,如圖7所示。

圖7 人機界面主畫面

4 結(jié)論

本設(shè)備通過超聲波焊接實現(xiàn)透析器端蓋密封,通過伺服電機恒力控制實現(xiàn)下壓力和焊接頻率匹配,實現(xiàn)端蓋焊接的精確控制;同時,通過有限元仿真分析優(yōu)化焊頭尺寸和頻率,并采用高強度材料制造焊頭,大幅提高焊接穩(wěn)定性和質(zhì)量的耐磨性,為醫(yī)用透析器加工提供了很好的實驗和中試的驗證基礎(chǔ)。

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