杜修明, 童 濤, 龍國華, 徐碧川, 萬 華, 鄢文清, 李唐兵, 王 鵬, 周友武, 童 超, 曾磊磊, 葉心平
(1.國家電網(wǎng)有限公司,北京 100031; 2.國網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學(xué)研究院,南昌 330000; 3.國網(wǎng)江西省電力有限公司,南昌 330000)
避雷器是保護(hù)電力系統(tǒng)免受過電壓侵害的重要電氣設(shè)備,在系統(tǒng)發(fā)生各種類型過電壓時(shí),起到快速泄放超限電流,從而限制設(shè)備過電壓的作用[1-5]。近年來,金屬氧化物避雷器電阻片因具有優(yōu)異的非線性、良好的通流容量和持久的抗老化能力[6-8],已經(jīng)成為電力系統(tǒng)主要的過電壓保護(hù)設(shè)備[9-10]。
金屬氧化物避雷器電阻片在運(yùn)行電壓下呈絕緣狀態(tài),通過的電流很小,但是若避雷器存在受潮、老化、臟污等缺陷,將導(dǎo)致其性能劣化,嚴(yán)重者甚至發(fā)生避雷器爆炸、對地短路等事件[11-13]。
掌握避雷器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),并分析其現(xiàn)場故障成因,對設(shè)備診斷、故障預(yù)防、標(biāo)準(zhǔn)制度起到重要作用[14-19]。本研究介紹一起雷擊造成的避雷器故障案例,該案例中線路遭受多重回?fù)衾?,造成避雷器閥片溫度持續(xù)上升并發(fā)生熱崩潰,電磁暫態(tài)仿真重現(xiàn)了該電磁過程,也為避雷器的故障分析和診斷性試驗(yàn)提供一定經(jīng)驗(yàn)。
2021年7月4日18時(shí)37分,某500 kV線路C相雷擊故障跳閘,重合成功。19時(shí)08分,該線C相再次故障跳閘,重合不成功跳三相。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)線路一端500 kV變電站(A站)內(nèi)該線路C相避雷器壓力釋放噴口有燒黑痕跡,避雷器泄漏電流表及附近金屬支柱有熏黑痕跡,見圖1。故障避雷器型號為Y20W5-420/1046,2017年1月投運(yùn)。其余一次設(shè)備及對端站(B站)內(nèi)一次設(shè)備未見異常。
圖1 避雷器噴口和計(jì)數(shù)器受損Fig.1 Damage to the arrester nozzle and counter
檢查發(fā)現(xiàn)線路64號塔C相橫擔(dān)及橫擔(dān)端第2片、第8片絕緣子碗頭有明顯放電痕跡,第13片、第20片玻璃絕緣子爆裂。
對A站故障避雷器開展直流1 mA參考電壓(U1 mA)及75%U1 mA下的泄漏電流測量。C相避雷器上中下3節(jié)均無法施加試驗(yàn)電壓,試驗(yàn)不合格,A、B相避雷器試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,見表1。對C相避雷器的上中下節(jié)及底座分別進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表2,試驗(yàn)結(jié)果不合格。
表1 避雷器直流試驗(yàn)結(jié)果Table 1 DC test results of arresters
表2 C相避雷器絕緣電阻測試值Table 2 C-phase arrester insulation resistance test value
線路第1次跳閘線路保護(hù)情況:7月4日18時(shí)37分955毫秒,C相接地故障,48 ms后B站5022、5023 C相斷路器跳閘,66 ms后A站5012、5013斷路器C相跳閘,944 ms后A站5013斷路器C相重合,950 ms后B站5023斷路器C相重合,1 443 ms后B站5022斷路器C相重合,1 451 ms后A站5012斷路器C相重合。A站側(cè)故障測距67.22 km,故障相電流1.118×4 000 A(即4.472 kA)。
線路第2次跳閘線路保護(hù)情況:第1次故障后約30分鐘,7月4日19時(shí)08分21秒423毫秒,線路C相故障,55 ms后B站5022、5023C相斷路器跳閘,58 ms后A站5012、5013斷路器C相跳閘,937 ms后A站5013斷路器C相重合于永久性故障,940 ms后B站5023斷路器C相重合于永久性故障,982.5 ms后A站5012、5013斷路器三相跳閘,994 ms后B站5012、5013斷路器三相跳閘。A站側(cè)故障測距0.11 km,故障相電流:1.898×4 000 A(即7.592 kA)。
A站第一次故障錄波見圖2,線路C相發(fā)生單相接地故障時(shí)刻為18時(shí)37分16秒956毫秒,查閱雷電定位系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)此時(shí)線路有落雷,雷電流幅值48.1 kA,落雷點(diǎn)為63~64號桿塔,距離A站65.5 km,與線路C相64號塔上的絕緣子放電痕跡對應(yīng)。C相線路跳閘后,線路上監(jiān)測到多次電壓波形暫態(tài)過程,出現(xiàn)時(shí)刻與雷電回?fù)魰r(shí)刻一致,見表3。
圖2 A站第一次故障錄波圖Fig.2 The first fault oscillogram of station A
表3 雷電定位系統(tǒng)與錄波信息對應(yīng)情況Table 3 The correspondence between the lightning location system and the recorded wave information
線路在雷擊跳閘后至重合閘之前,遭受了5次雷電回?fù)簦渲械?次雷電回?fù)魹樵诰€路上產(chǎn)生了毫秒級別的過電壓,根據(jù)波形特征推測,該過電壓疑似為A站側(cè)斷路器斷口重燃引起的操作過電壓。
19時(shí)08分21秒424毫秒,該線路C相再次故障,故障持續(xù)時(shí)間為40 ms,最大短路電流峰值為11.3 kA,900 ms后重合閘不成功跳三相斷路器。線路第2次故障時(shí),線路上沒有落雷。
根據(jù)試驗(yàn)和排查情況,現(xiàn)場對C相避雷器進(jìn)行解體檢查。避雷器由上、中、下3節(jié)組成,檢查3節(jié)避雷器外瓷套,未見瓷套有放電及閃絡(luò)痕跡,見圖3。
圖3 故障CVT電容單元Fig.3 Faulty CVT capacitor unit
檢查3節(jié)避雷器壓力釋放裝置,發(fā)現(xiàn)壓力釋放噴口蓋板脫落,見圖4。防爆膜已脫落,壓力釋放通道有嚴(yán)重?zé)诤圹E,見圖5。
圖4 避雷器壓力釋放噴口Fig.4 Arrester pressure relief nozzle
圖5 避雷器防爆膜和壓力釋放通道Fig.5 Arrester explosion-proof diaphragm and pressure relief channel
檢查3節(jié)避雷器充氣口,未見異常,見圖6。
圖6 避雷器充氣口Fig.6 Surge arrester gas port
拆開3節(jié)避雷器上下密封件,密封圈完好,未見變形,檢查內(nèi)部金屬部件,未見受潮痕跡,見圖7。
圖7 避雷器密封圈和內(nèi)部金屬支撐件Fig.7 Arrester seal and inner metal support
抽出避雷器閥片,檢查避雷器內(nèi)部玻璃纖維環(huán)氧筒,玻璃纖維環(huán)氧筒外表面未見異常,內(nèi)表面有過熱熏黑痕跡,未見閃絡(luò)放電痕跡,見圖8。
圖8 避雷器內(nèi)部玻璃纖維環(huán)氧筒Fig.8 The inner glass fiber epoxy barrel of the arrester
檢查避雷器閥片,發(fā)現(xiàn)避雷器閥片受損嚴(yán)重,閥片表面全部有過熱燒蝕痕跡。中節(jié)避雷器相對完好,上下節(jié)避雷器大部分閥片擊穿破裂,見圖9。避雷器閥片未見受潮痕跡。
圖9 避雷器被擊穿閥片F(xiàn)ig.9 The arrester is broken down by the valve plate
根據(jù)解體檢查結(jié)果,排除了閥片受潮、玻璃纖維環(huán)氧筒絕緣性能不良等原因,判斷本次故障為閥片熱崩潰導(dǎo)致避雷器擊穿。
在ATP-EMTP軟件中建立該線路第5次線路繞擊過電壓計(jì)算模型[20-23],見圖10。雷電流取5.2 kA,斷路器斷口入口電容取900 pF,CVT電容5 000 pF,架空線路采用Jmarti模型,單回布置。計(jì)算得到C相斷路器斷口的過電壓峰值為904 kV(負(fù)極性)見圖11??紤]電源側(cè)電壓峰值為408 kV,在極端情況下斷口間電壓最大值為1 312 kV,超過斷路器操作絕緣水平(1 300 kV)??紤]到斷路器開斷短路電流后滅弧室溫度尚高,絕緣可能未完全恢復(fù),斷路器斷口此時(shí)容易發(fā)生重燃[24]。
圖10 繞擊過電壓計(jì)算模型Fig.10 Calculation model of the overvoltage of the shielding
圖11 繞擊后C相斷口過電壓(未考慮電源側(cè)電壓)Fig.11 Overvoltage of phase-C break after shielding (without considering the voltage on the power supply side)
根據(jù)故障錄波中線路C相及零序電壓高頻分量出現(xiàn)時(shí)間,判斷斷口重燃時(shí)刻,在高頻電流第1次過零時(shí)熄滅,約二分一周波后出現(xiàn)第2次重燃。結(jié)合上述分析,建立線路C相斷路器斷口間兩次重燃的操作過電壓仿真模型,見圖12。
圖12 線路C相斷路器斷口間兩次重?fù)舸┻^電壓仿真模型
Fig.12 Simulation model of the voltage through the two strokes between the breakers of the C-phase circuit breaker
根據(jù)仿真結(jié)果可知,第1次斷口重燃時(shí)刻,過電壓幅值約為-645 kV,第2次斷口重燃時(shí)刻,過電壓幅值約為1 220 kV,與故障錄波值1 042 kV相差不大,見圖13。其誤差來源包括設(shè)備等值參數(shù)、錄波采樣率限制無法獲得高頻分量等[25-26]。
圖13 故障線路斷路器過電壓仿真及故障錄波圖Fig.13 Overvoltage simulation and oscillogram record of faulty circuit breaker
根據(jù)錄波圖,取A站故障線路避雷器最大殘壓時(shí)刻2 ms時(shí)段內(nèi)的平均電壓950 kV用于估算。根據(jù)避雷器伏安特性曲線,查出此電壓下避雷器通過的電流約10 kA,估算該避雷器在2 ms內(nèi)吸收的能量約為19 MJ,遠(yuǎn)大于GB 11032-2020《交流無間隙金屬氧化物避雷器》中要求的額定熱能量5.9 MJ(額定電壓420 kV)[27-30]。
從兩側(cè)避雷器額定電壓看,B站線路避雷器額定電壓444 kV(1.4 p.u.),A站為420 kV(1.3 p.u.),根據(jù)電阻片伏安特性,420 kV側(cè)吸收能量占比較大,更容易發(fā)生熱崩潰損壞。
根據(jù)上述分析情況,本次避雷器故障原因?yàn)椋汗收暇€路C相雷擊跳閘后,重合過程中遭受多重回?fù)衾祝秩氩ㄔ跀嗦菲鲾嗫谔幦瓷?,致使斷路器斷口重燃引發(fā)操作過電壓,避雷器短時(shí)間內(nèi)吸收的能量累積遠(yuǎn)超過其耐受值,避雷器閥片溫度持續(xù)上升,最終在承受運(yùn)行電壓30 min后發(fā)生熱崩潰故障。為防范類似故障,建議后續(xù)加強(qiáng)以下防范措施:
1)對多雷區(qū)線路加裝線路避雷器,提升線路防雷水平。
2)綜合考慮過電壓耐受裕度、能量分布均衡等因素,500 kV線路側(cè)避雷器額定電壓應(yīng)優(yōu)先按照444 kV(1.4 p.u.)選取[31-32]。
3)避免輸電線路兩側(cè)斷路器長期處于熱備用運(yùn)行狀態(tài)。