姬 凡
(陜西有色榆林煤業(yè)有限公司,陜西 榆林 719000)
采空區(qū)漏風是導致采空區(qū)遺煤自燃的主要原因。在正?;夭善陂g,為了確保綜采面采空區(qū)浮煤不發(fā)生自燃,杭來灣煤礦劃分煤自燃“三帶”,即散熱帶、氧化升溫帶、窒息帶,同時根據(jù)確定的危險區(qū)域針對性的采取采空區(qū)注氮、堵漏風等防治措施。本文根據(jù)杭來灣礦30105工作面開采過程中的開采厚度以及采空區(qū)實際的遺煤情況,采用現(xiàn)場觀測的方法并確定實際條件下杭來灣礦30105綜采面“三帶”分布規(guī)律和自燃危險區(qū)域,為該工作面采空區(qū)自燃火災防治提供依據(jù)。
杭來灣煤礦30105工作面位于首采盤區(qū)(一盤區(qū)),在井田的東北部。工作面西北側為主回撤通道,東北側為30105工作面回風順槽和30104工作面采空區(qū),西南側為30105工作面膠運順槽,東南側為30105工作面切眼。工作面長度4313.3m,寬度299.1 m,煤層平均厚度9.2 m,設計采高5.0 m。煤層具有自然發(fā)火傾向,最短自然發(fā)火期為52 d[1-2]。
采空區(qū)的氣體觀測采用兩順槽預埋管路的方法,同時布置束管與溫度測點,氣體采用負壓抽氣泵取樣進行色譜分析。設計采空區(qū)測定范圍為225 m,每間隔75 m設一個測點,進、回風順槽各設置3個測點,分別編號1~6號。根據(jù)工作面回采進度,待測點進入采空區(qū)后開始進行連續(xù)觀測。后根據(jù)現(xiàn)場情況采空區(qū)兩側各補加100 m管路,兩側總計325 m。具體分布如圖1所示。
杭來灣礦30105工作面設計采高5 m、回采率93%,工作面每日推進速度平均在17.7 m/d。通過查看采空區(qū)表明,空區(qū)存在部分遺煤,局部厚度達到0.5 m。一是采空區(qū)遺煤厚度達到一定程度,二是浮煤氧化產(chǎn)生的熱量能夠很好地被儲存;三是氧氣濃度能夠保證氧化持續(xù);四是漏風強度不能過大,以免產(chǎn)生的熱量讓風流帶走[3-4]。
煤體周邊氧氣濃度較高,導致遺煤產(chǎn)生緩慢氧化,并生成部分反應熱,是導致熱量積聚的主要原因。30105工作面氧氣濃度檢測結果如圖2、圖3所示。
由圖2可知,1號測點埋深達到310 m左右時氧氣濃度可達19%,2號測點埋深達到200 m時氧濃度依然高于19%。表明該采空區(qū)進風側存在漏風問題,通過分析表明漏風原因包括兩個方面:采空區(qū)進風側頂板垮落不及時導致導致采空區(qū)的孔隙較大;采用混凝土及黃土的密閉不嚴[5-6]。
由圖3可知,三個測點中氧濃度最先降到15%的是4號測點,4號測點進入采空區(qū)120 m時,氧氣濃度為15%。該工作面回風氣體中氧濃度較高,但與進風側相比氧氣降低較快,空區(qū)回風側的漏風量相對較小。
采用氧氣濃度測算法對松散媒體的漏風強度進行核算,該方式具有誤差小、計算精度高的特點,計算公式如(1)式所示。
根據(jù)30105工作面煤樣自燃性實驗測試,測定的耗氧速度為1.150 76×10-10mol/(s·cm3),結合式(1)可推算出進、回風側的采空區(qū)漏風強度與推進距離的關系如圖5和6所示。
通過對圖4和5分析可知,該工作面進、回風側漏風強度與工作面推進深度呈反比,在距工作面50 m之內的漏風強度較大,在50~100 m范圍之內漏風強度顯著降低,并在150 m左右開始趨于平緩,進風側漏風強度明顯普遍高于回風側。根據(jù)漏風強度的分析結果可知,進風側漏風嚴重,這應當是防滅火工作的重點區(qū)域[7-8]。
根據(jù)30105綜采工作面現(xiàn)場監(jiān)測結果發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場采空區(qū)遺煤分布不均勻,漏風嚴重,考慮到實驗誤差及安全性,采用普遍接受的的氧濃度為18%及5%作為杭來灣礦“三帶”的劃分界限。當氧氣含量大于18%時,劃定為散熱帶;當氧濃度介于5%~18%時,劃定為升溫帶;當氧濃度于10%時,劃定為窒息帶[9-12]。根據(jù)現(xiàn)場氧濃度的監(jiān)測結果劃定采空區(qū)“三帶”如圖6所示。
由圖6可知,進風側散熱帶最深處距工作面350m,最淺處距工作面170 m,回風側散熱帶最深處距工作面205 m,最淺處距工作面50 m,由此可知,采空區(qū)進風側散熱帶寬度大于回風側,這是因為進風側漏風嚴重,遺煤氧化熱量散失量大于回風側。受風流的影響,進風側窒息帶最深處距工作面480 m處,最淺距工作面300 m,回風側窒息帶最深處距工作面460 m,最淺處距工作面265 m,由此可知回風側窒息帶寬度大于進風側[13-15]。根據(jù)現(xiàn)場觀測結果,取中間值即2號測點及5號測點結果,確定杭來灣礦30105工作面采空區(qū)三帶現(xiàn)場觀測結果如表1所示。
表1 30105采空區(qū)現(xiàn)場觀測自燃“三帶”范圍 m
通過對采空區(qū)氧濃度變化曲線的分析,回風側散熱帶至窒熄帶氧濃度均值=12.5%。實驗氧氣濃度與實際氧氣濃度的相似比例系數(shù)計算公式如式2所示。
30105工作面遺煤的最短自然發(fā)火期τmin=52 d,則極限推進速度
因此,當工作面推進速度大于4.12 m/d時,采空區(qū)遺煤的發(fā)火危險性較?。划敼ぷ髅嫱七M速度小于4.12 m/d,采空區(qū)自燃發(fā)火風險較高,必須采取相應防滅火技術措施。
1)由于進風側的漏風強度較大的緣故,進、回風側氧氣濃度降低幅度存在較大差異,具體表現(xiàn)為回風側氧氣濃度的下降幅度較進風側下降幅度大。
2)以O2作為指標氣體,通過束管檢測系統(tǒng),有效對30105采空區(qū)遺煤自燃“三帶”進行劃分。采空區(qū)進風側:散熱帶與氧化升溫帶的臨界點為270 m,氧化升溫帶與窒息帶的臨界點為360 m;采空區(qū)回風測:散熱帶與氧化升溫帶的臨界點為130 m,氧化升溫帶與窒息帶的臨界點為305 m。
3)計算得出30105工作面日推進速度大于4.2 m的情況下,采空區(qū)遺煤發(fā)生自燃的可能性較小。