王子修
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司, 河南鶴壁 458000)
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)鶴壁煤化工)原設(shè)計(jì)甲醇產(chǎn)量為1 800 t/d,通過(guò)產(chǎn)能提升改造,日產(chǎn)逐漸突破2 200 t。該企業(yè)煤氣化裝置采用殼牌煤氣化(SCGP)工藝,為干煤粉加壓氣化、氣流床氣化技術(shù),是先進(jìn)的第二代干煤粉氣化工藝。
鶴壁煤化工的氣化爐采用典型的膜式水冷壁結(jié)構(gòu),中壓蒸汽汽包(V1304)的水經(jīng)過(guò)中壓循環(huán)水泵(P1301)強(qiáng)制循環(huán),進(jìn)入氣化爐的膜式水冷壁及換熱器,對(duì)煤與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量進(jìn)行換熱。換熱后的水和產(chǎn)生的蒸汽返回V1304進(jìn)行分離,蒸汽被送入合成氣冷卻器內(nèi)的中壓過(guò)熱器(E1306)中過(guò)熱,至400 ℃時(shí)送往甲醇中壓蒸汽管網(wǎng)。P1301是整個(gè)水汽系統(tǒng)的動(dòng)力源。
在運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)過(guò)泵出口流量逐漸減少、機(jī)械密封泄漏等問(wèn)題,嚴(yán)重影響P1301的性能,為裝置的穩(wěn)定運(yùn)行埋下隱患。為了提升泵的整體性能,重新設(shè)計(jì)冷卻水換熱及用水,保證泵的冷卻水量,同時(shí)提高機(jī)封水換熱效果,使得機(jī)械密封性能得到改善。經(jīng)過(guò)控制水質(zhì)、及時(shí)清堵,以及在泵出口止回閥處設(shè)計(jì)小孔等措施,解決過(guò)濾器堵塞的問(wèn)題。
氣化裝置有3臺(tái)中壓循環(huán)水泵,采用2開(kāi)1備的模式,泵帶有自啟聯(lián)鎖,并且泵的出口流量連接帶有大聯(lián)鎖。流量低聯(lián)鎖會(huì)導(dǎo)致備用泵自啟,如果流量過(guò)低,一旦觸發(fā)大聯(lián)鎖值就會(huì)造成氣化裝置停車(chē)。因此,P1301的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)氣化爐的安全至關(guān)重要。
P1301使用高溫高壓的鍋爐水,經(jīng)過(guò)氣化裝置加藥后,控制其pH值在10.0左右,總堿度為0.30 mmol/L,電導(dǎo)率在15 μs/cm左右,總鐵質(zhì)量濃度為0.04 mg/L,鍋爐水水質(zhì)較為干凈。正常運(yùn)行水溫為260 ℃左右,泵體出口壓力達(dá)到6.0 MPa。泵體采用機(jī)械密封形式,使用美國(guó)福斯泵公司的技術(shù),泵型號(hào)為12HDSH214。電機(jī)采用南陽(yáng)防爆電機(jī),轉(zhuǎn)速為1 460 r/min。密封沖洗水采用自密封形式,高溫高壓的循環(huán)水經(jīng)過(guò)換熱器換熱后對(duì)泵的機(jī)封進(jìn)行潤(rùn)滑、沖洗、冷卻。備用泵處于熱備用狀態(tài)。
P1301的介質(zhì)水溫度超過(guò)50 ℃時(shí),水中的鈣鎂類(lèi)物質(zhì)就容易結(jié)晶生成水垢[1]。為了防止水中二氧化硅及鐵的沉積,會(huì)定期對(duì)中壓汽包進(jìn)行水質(zhì)分析,并通過(guò)排污閥門(mén)進(jìn)行排放。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),引起機(jī)械密封泄漏主要有介質(zhì)水結(jié)垢、水溫以及密封材質(zhì)、安裝質(zhì)量等因素。本裝置中,P1301機(jī)封分為驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端兩套,機(jī)封動(dòng)環(huán)為SiC材質(zhì),機(jī)封靜環(huán)為石墨材質(zhì)。
拆解并檢查泄漏的機(jī)封后發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:動(dòng)靜環(huán)的密封面有輕微的劃痕;機(jī)封動(dòng)靜環(huán)的端面間隙不均,有偏磨、磨損不均的情況;密封腔內(nèi)有些許雜質(zhì);長(zhǎng)時(shí)間的泄漏導(dǎo)致動(dòng)環(huán)座內(nèi)的“O”型圈有明顯碳化現(xiàn)象。結(jié)合裝置的運(yùn)行特點(diǎn)及情況,分析機(jī)封泄漏的原因有:為了節(jié)省檢修費(fèi)用,機(jī)械密封采用組裝形式,長(zhǎng)時(shí)間在高溫環(huán)境下使用,動(dòng)靜環(huán)密封端面出現(xiàn)劃痕、損傷;彈簧有斷裂或者彈性不同的情況,導(dǎo)致動(dòng)環(huán)端面與靜環(huán)端面的密封面間隙不同;在開(kāi)車(chē)初期,整個(gè)水汽系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)較多,進(jìn)入密封腔內(nèi)后,對(duì)密封面造成損傷;機(jī)械密封部件安裝不當(dāng),影響密封的壽命和性能[2];密封水冷卻不均、受熱不均,機(jī)封部件膨脹量不同,導(dǎo)致設(shè)備突然啟動(dòng),機(jī)封受損;機(jī)封密封水的換熱不好,水溫偏高;電機(jī)軸承故障,出現(xiàn)竄軸嚴(yán)重的情況,使得機(jī)封受損。
由于整個(gè)煤化工裝置改進(jìn)設(shè)備,導(dǎo)致冷卻水有所減少,再加上冷卻水管道長(zhǎng)期未及時(shí)清理結(jié)垢等原因,P1301的冷卻水體積流量由9.5 m3/h降到8.0 m3/h以下,導(dǎo)致?lián)Q熱能力不足。
為了提高機(jī)封“O”型圈的耐高溫性,動(dòng)環(huán)“O”型圈采用了耐高溫(327 ℃)的全氟醚材質(zhì),即使暴露在316 ℃的恒溫中或343 ℃的高溫環(huán)境中,密封也不會(huì)失效。同時(shí),在與侵蝕性流體的直接接觸中,依然能夠保持回彈性能。
改進(jìn)密封輔助管路系統(tǒng)[3](見(jiàn)圖1)。在原設(shè)計(jì)的管路系統(tǒng)中將循環(huán)冷卻水分出一路引入機(jī)封壓蓋,對(duì)機(jī)封靜環(huán)進(jìn)行冷卻,以降低機(jī)封端面的溫度。
圖1 機(jī)封壓蓋增加一路冷卻水管線
研究整個(gè)系統(tǒng)的水源,經(jīng)過(guò)對(duì)比,系統(tǒng)的冷卻循環(huán)水壓力為0.4 MPa,系統(tǒng)的脫鹽水壓力為1.2 MPa,均在管線的設(shè)計(jì)壓力范圍內(nèi)。針對(duì)泵的冷卻水單獨(dú)引入一路脫鹽水管線,可以與循環(huán)水進(jìn)行切換,同時(shí)脫鹽水回到工藝水罐,對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)水。當(dāng)冷卻水量不足時(shí),采用脫鹽水冷卻,以確保運(yùn)行泵的冷卻水量。
P1301采用自密封形式,冷卻水走殼程,介質(zhì)水走管程。原機(jī)封水換熱器內(nèi)件(見(jiàn)圖2)設(shè)計(jì)落后,為單層且換熱面積小,冷卻水的進(jìn)出口位置同在換熱器的端蓋上,容易造成冷卻水水流短路,引起機(jī)封水換熱器換熱能力不足,對(duì)機(jī)封的保護(hù)能力欠缺,同時(shí)遠(yuǎn)端水流緩慢,易產(chǎn)生結(jié)垢,影響換熱效果。
圖2 原機(jī)封換熱器內(nèi)件
針對(duì)這種情況,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)機(jī)封水換熱器的結(jié)構(gòu)及管線布置,對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。依據(jù)實(shí)際情況,采用效果更好的換熱器內(nèi)件,水管采用雙層設(shè)計(jì),在兩層間增加不銹鋼擋板,使得進(jìn)出口分別位于擋板兩側(cè),以防水流短路(見(jiàn)圖3)。此種設(shè)計(jì)可提高換熱效果和對(duì)機(jī)封的沖洗、冷卻效果。
圖3 新設(shè)計(jì)的機(jī)封換熱器內(nèi)件
針對(duì)電機(jī)的竄軸情況,要做到早發(fā)現(xiàn)、早解決,及時(shí)停機(jī),檢查竄軸原因并處理[4],以防長(zhǎng)時(shí)間竄軸損壞機(jī)封。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,在開(kāi)車(chē)初期裝置會(huì)出現(xiàn)泵出口流量逐漸減少的情況,經(jīng)排查分析,其主要原因?yàn)檫M(jìn)口過(guò)濾器堵塞。對(duì)拆開(kāi)的過(guò)濾器進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)上有一層雜質(zhì),經(jīng)分析化驗(yàn)后認(rèn)定其主要成分為鐵。汽包在投用前需進(jìn)行煮爐,目的是剝落管壁上的小片銹皮,形成氧化物保護(hù)膜(Fe3O4),從而保護(hù)管壁,防止老化腐蝕。此時(shí)水中雜質(zhì)含鐵多,就需要對(duì)水質(zhì)加強(qiáng)檢測(cè)分析,如果鐵含量較高,就需要再次進(jìn)行煮爐。如對(duì)水質(zhì)的控制不夠嚴(yán)格,pH值偏低,以及在水溫較低的情況下,會(huì)導(dǎo)致鐵沉積,堵塞過(guò)濾器。
在泵的出口止回閥上開(kāi)1個(gè)DN10的小孔(止回閥尺寸DN600),讓出口總管內(nèi)的高壓水經(jīng)過(guò)小孔反沖洗,可減少進(jìn)口過(guò)濾器雜質(zhì)的集聚,同時(shí)也對(duì)備用泵起到熱備用的效果。
P1301始終處于2開(kāi)1備狀態(tài),為了保障其可靠性和良好的使用性,必須加強(qiáng)日常維護(hù)。
加強(qiáng)對(duì)兩側(cè)軸承箱油杯油位及油質(zhì)的檢查,發(fā)現(xiàn)缺油要及時(shí)補(bǔ)充。發(fā)生異常的油損耗及油質(zhì)變化時(shí),要及時(shí)倒泵,停機(jī)檢查問(wèn)題泵,確定原因并更換潤(rùn)滑油。加強(qiáng)運(yùn)行泵的平穩(wěn)性及震動(dòng)情況的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī)處理。定期對(duì)備用泵進(jìn)行盤(pán)車(chē),并定期啟動(dòng),確保其能隨時(shí)投入使用。
通過(guò)一系列性能提升改進(jìn)及優(yōu)化措施,冷卻水體積流量由7.8 m3/h提高到了9.0 m3/h以上。機(jī)封水經(jīng)換熱器換熱后,其溫度由46 ℃左右降低到37 ℃左右,換熱效果明顯。機(jī)封的使用情況明顯好轉(zhuǎn),特別是經(jīng)歷開(kāi)停車(chē)及倒泵后,目前未出現(xiàn)機(jī)械密封泄漏,泵流量減少及進(jìn)口濾網(wǎng)堵的情況明顯減少,達(dá)到了預(yù)期效果,大大提高了設(shè)備備機(jī)穩(wěn)定性,提升了P1301的性能,同時(shí)也減少了設(shè)備的檢維修費(fèi)用。
結(jié)合多次機(jī)封泄漏及泵出口流量減少處理經(jīng)驗(yàn),通過(guò)對(duì)機(jī)封本體配件、機(jī)封水換熱器以及冷卻水源進(jìn)行改造,使得P1301的機(jī)封性能得到了較大提升。通過(guò)對(duì)泵出口止回閥增加小孔,實(shí)現(xiàn)了防堵及熱備用的目的,為裝置的安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行打下基礎(chǔ)。