李俊華 , 徐 麗 , 劉國際 , 姚 寧 , 李小聰*
(1.河南天寧新材料科技有限公司 , 河南 鄭州 451150 ; 2.鄭州大學(xué) 化工學(xué)院 , 河南 鄭州 450001 ; 3.河南慶安化工高科技股份有限公司 , 河南 鄭州 451150)
增塑劑是生產(chǎn)塑料過程中用量較大的助劑,可增加塑料制品的柔韌性,使其易于加工,其中鄰苯羧酸酯類增塑劑占增塑劑總產(chǎn)量的80%[1-3]。近年來科學(xué)研究發(fā)現(xiàn),鄰苯羧酸酯類增塑劑具有潛在的致癌和生殖毒性,中國、英國、美國、歐盟等國家和組織已頒布法規(guī),限制或禁止鄰苯羧酸酯類增塑劑用于醫(yī)療器械、食品、兒童玩具等塑料制品[4]。開發(fā)以鄰苯羧酸酯為原料,氫化制備環(huán)己烷羧酸酯類增塑劑成為熱點,該增塑劑具有更加優(yōu)異的增塑性能,且具備無毒、可降解的特點[5]。該方案亦可解決國內(nèi)鄰苯羧酸酯類產(chǎn)能過剩問題。
本課題研究以鄰苯二甲酸二異辛酯(DOP)為原料,使用自制鎳基催化劑,氫化制備環(huán)己烷二甲酸二異辛酯(DEHCH)??疾炝瞬煌瑴囟?、壓力、催化劑的用量對反應(yīng)的影響,以及催化劑重復(fù)使用的穩(wěn)定性,優(yōu)化并最終得到最佳氫化反應(yīng)工藝條件。
試劑:鄰苯二甲酸二異辛酯,純度99%,上海易恩化學(xué)技術(shù)有限公司;異辛醇,≥99.5%,上海易恩化學(xué)技術(shù)有限公司;無水乙醇,≥99.8%,上海易恩化學(xué)技術(shù)有限公司;鎳基催化劑,自制。儀器:氣相色譜儀GC7890型,安捷倫科技有限公司;電子天平FA2104A型,上海精天電子儀器有限公司;高壓反應(yīng)釜4570-1109-23879型,美國PARR儀器公司;JSM-7500F型掃描電子顯微鏡,日本JEOL公司。
取反應(yīng)液200 g(按鄰苯二甲酸二辛酯∶異辛醇質(zhì)量比為1∶1配制)置于反應(yīng)釜,稱取15 g經(jīng)活化處理的催化劑,置于500 mL高壓反應(yīng)釜中;在一定溫度、壓力、攪拌速度下反應(yīng)2 h,待冷卻至室溫后,卸釜,取樣分析產(chǎn)物。
產(chǎn)物分析方法:樣品按產(chǎn)物∶無水乙醇(色譜純)=1∶50(體積比)稀釋,使用GC7890B色譜分析儀進(jìn)行分析。分析條件:柱箱初始溫度為200 ℃,以5 ℃/min速率升溫至250 ℃,保持40 min,進(jìn)樣器、檢測器均為300 ℃,載氣為N2,采用面積歸一化法,積分得出產(chǎn)物中各組分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
反應(yīng)溫度高低是影響氫化反應(yīng)速率關(guān)鍵工藝條件之一。在反應(yīng)壓力4 MPa,催化劑與原料質(zhì)量比0.15,反應(yīng)時間2 h,溫度120~180 ℃,考察了不同反應(yīng)溫度對DOP氫化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的影響,結(jié)果如圖1所示。
圖1 反應(yīng)溫度對氫化反應(yīng)的影響
由圖1可知,DOP轉(zhuǎn)化率隨著反應(yīng)溫度的升高逐步增大,催化劑的活性中心被激發(fā),反應(yīng)速率上升,轉(zhuǎn)化率升高。在反應(yīng)溫度160 ℃時,轉(zhuǎn)化率達(dá)到最大99.8%;DOP氫化反應(yīng)為放熱反應(yīng),反應(yīng)溫度超過160 ℃后,轉(zhuǎn)化率趨于平緩??紤]到反應(yīng)溫度過高會造成工業(yè)生產(chǎn)能耗成本上升,因此,DOP氫化反應(yīng)最佳反應(yīng)溫度是160 ℃。
氫化反應(yīng)是化學(xué)再平衡的過程,反應(yīng)壓力增大,有利于氫在該反應(yīng)體系內(nèi)的液-固傳質(zhì)過程,從而提高反應(yīng)速率。在反應(yīng)溫度160 ℃,催化劑與原料質(zhì)量比0.15,反應(yīng)時間2 h,反應(yīng)壓力分別為2、3、4、5、6 MPa條件下,考察了不同反應(yīng)壓力對DOP氫化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的影響。結(jié)果如圖2所示。
圖2 反應(yīng)壓力對氫化反應(yīng)的影響
由圖2可知,反應(yīng)壓力從2 MPa升至4 MPa時,轉(zhuǎn)化率提升較為明顯。說明隨著壓力的升高,DOP液相氫化體系中氫濃度逐漸增加,提高了氫的傳質(zhì)效率和催化劑表面的氫化反應(yīng)速度。在4 MPa時,轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.8%以上,反應(yīng)壓力5、6 MPa時,反應(yīng)體系氫濃度達(dá)到飽和,DOP轉(zhuǎn)化率沒有明顯變化。因此,DOP氫化反應(yīng)最佳反應(yīng)壓力為4 MPa。
催化劑用量直接影響參與氫化反應(yīng)的催化活性位點數(shù)量。在反應(yīng)溫度160 ℃,反應(yīng)壓力4 MPa,反應(yīng)時間2 h,催化劑與原料質(zhì)量比分別為0.05、0.1、0.15、0.2、0.25條件下,考察了不同催化劑與原料質(zhì)量比對DOP氫化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的影響。結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,隨著催化劑與原料質(zhì)量比的提高,DOP轉(zhuǎn)化率顯著上升。這說明提高催化劑用量,使氫化反應(yīng)催化活性中心數(shù)量增多,提高原料與催化活性位點接觸頻率。當(dāng)催化劑與原料質(zhì)量比超過0.15時,催化活性中心數(shù)量達(dá)到飽和,DOP轉(zhuǎn)化率已達(dá)到99.8%,反應(yīng)趨于平衡。因此,DOP氫化反應(yīng)最佳催化劑用量與原料質(zhì)量比為0.15。
圖3 催化劑/原料質(zhì)量比對氫化反應(yīng)的影響
在反應(yīng)溫度為160 ℃,反應(yīng)壓力為4 MPa,催化劑與原料質(zhì)量比為0.15的條件下,考察了催化劑重復(fù)使用穩(wěn)定性。每次反應(yīng)后將反應(yīng)液離心,得到催化劑固體,用異辛醇洗滌、離心,重復(fù)3次,將離心后催化劑重復(fù)使用。
由圖4可知,按上述步驟重復(fù)8次后,該催化劑的反應(yīng)活性無明顯下降,DOP轉(zhuǎn)化率降為90.2%,催化劑穩(wěn)定性良好,具有良好的工業(yè)應(yīng)用價值。
圖4 催化劑重復(fù)使用次數(shù)對氫化反應(yīng)的影響
催化劑使用前后的SEM對比如圖5所示。
圖5 催化劑使用前后的SEM對比
從催化劑SEM圖譜看出,催化劑使用前,催化劑表面鎳納米粒子粒徑較小,分散均勻,形貌規(guī)整。隨著催化劑重復(fù)使用次數(shù)的增加,催化劑表面出現(xiàn)鎳活性金屬顆粒團(tuán)聚現(xiàn)象,導(dǎo)致催化活性中心減少,DOP原料轉(zhuǎn)化率下降。
①以自制鎳基催化劑,考察得到該催化劑用于DOP氫化反應(yīng)的最佳工藝條件:反應(yīng)溫度160 ℃,反應(yīng)壓力為 4 MPa,反應(yīng)時間為 2 h,DOP的轉(zhuǎn)化率為 99.8%。②對催化劑的穩(wěn)定性進(jìn)行了考察,結(jié)果發(fā)現(xiàn)重復(fù)使用8次后,轉(zhuǎn)化率保持在90%以上,表明該催化劑具有較好的活性。③通過SEM表征發(fā)現(xiàn),催化劑經(jīng)過重復(fù)使用后,表面鎳活性顆粒有輕微團(tuán)聚現(xiàn)象,導(dǎo)致催化劑活性略微下降。