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雙凝雙密度水泥漿體系在A區(qū)固井中的應(yīng)用

2022-07-11 10:04姜文勇
石油和化工設(shè)備 2022年6期
關(guān)鍵詞:尾槳嘉華固井

姜文勇

(大慶鉆探工程公司鉆井三公司 黑龍江大慶 163412)

A區(qū)塊存在多套不同的壓力系統(tǒng),地下的流體狀況分布不清楚,在鉆井過程中經(jīng)常會鉆遇到裂縫性地層和煤層而發(fā)生井漏,給鉆井施工造成了非常大的困難。特別是在完井固井施工中經(jīng)常會發(fā)生水泥漿漏失,從而嚴重影響固井質(zhì)量。為此嘗試了多種水泥漿體系進行固井施工,效果都不是很明顯。為了解決固井質(zhì)量問題,針對A區(qū)塊的地層特點和鉆井施工過程中遇到的復雜情況,通過室內(nèi)實驗確定了應(yīng)用雙凝雙密度水泥漿體系進行施工。

1 A區(qū)塊固井質(zhì)量影響因素分析

(1)在固井施工過程中發(fā)生水泥漿漏失是造成水泥漿返高不夠,甚至是不上返的主要原因,A區(qū)塊地層的壓力系數(shù)比較低,固井施工過程中就發(fā)生過多次的水泥漿漏失情況,因此造成A區(qū)塊固井質(zhì)量比較差,難以滿足后期壓裂增產(chǎn)的需要。

(2)由于A區(qū)塊地下情況非常復雜,從巖性上看存在煤層,并且裂縫非常發(fā)育,因此很難掌握A區(qū)塊的地層流體情況,這樣就給水泥漿封固地層帶來非常大的困難。

(3)A區(qū)塊都是要求全封固井,因此封固井段的長度都大于2500米,在水泥漿候凝的過程中上部的水泥漿先凝固,導致自由水析出,形成了油氣水運行的通道,很容易造成油、氣、水相互直接串流。

2 雙凝雙密度水泥漿體系優(yōu)選

根據(jù)A區(qū)塊的地層特點和巖性情況,通過梳理近年來先進的固井完井工藝技術(shù),最終選定雙凝雙密度水泥漿體系進行固井施工,也就是使用常規(guī)原漿和低密度水泥漿進行封固不同的井段,在這一封固候凝過程中,通過添加一些藥劑來實現(xiàn)下部尾漿先凝固,然后上部首漿再凝固。這樣既能降低注水泥漿過程中壓力過高而導致地層漏失,也能夠防止自由水析出形成油氣水通道而影響固井質(zhì)量。

2.1 低密度首漿的選擇

通過A區(qū)塊的井深和地層溫度情況進行計算,最后確定低密度首漿的稠化時間在180分鐘左右是最合適的。室內(nèi)在其它條件都不變的情況下,通過調(diào)整緩凝劑BXR-200L的加量多少來確定低密度首漿的稠化時間。三種配件如下,水泥漿性能實驗數(shù)據(jù)見表所示。

配方1# :嘉華高強低密度水泥+17%硅粉+5mlBXR-200L+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

配方2# :嘉華高強低密度水泥+17%硅粉+6mlBXR-200L+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

配方3# :嘉華高強低密度水泥+17%硅粉+7mlBXR-200L+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

從表1上所給出的實驗數(shù)據(jù)我們可以看成,隨著緩凝劑加量的不斷增加,低密度首漿的稠化時間越來越長,當加量達到7ML的時候,稠化時間就達到了181分鐘,正好可以滿足180分鐘的需要。

表1 低密度首漿性能數(shù)據(jù)表

2.2 原漿尾漿的選擇

按照井深和注水泥量對尾槳凝固時間進行計算,最終確定尾槳的稠化時間在90分鐘左右最為合適,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)首漿和尾槳的配比效果最好。在室內(nèi)其它條件都比變的情況下,通過調(diào)整速凝劑的加量還控制尾槳的稠化時間,三種配方水泥漿性能見表2所示。

表2 尾槳性能數(shù)據(jù)表

配方1# :嘉華G級水泥+17%硅粉+7%BCK+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

配方2# :嘉華G級水泥+17%硅粉+8%BCK-200L+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

配方3# :嘉華G級水泥+17%硅粉+9%BCK+0.5%SW-2+10%微硅+8%XP-1+5%BXF-200L

通過表2的水泥漿實驗數(shù)據(jù)我們可以看成,通過速凝劑BCK加量的不斷增加,尾槳的稠化時間越來越段,當速凝劑BCK的加量為9%的時候的稠化時間為93分鐘,這個時候的稠化時間正好與90分鐘接近,因此在現(xiàn)場固井施工的時候?qū)⑺倌齽┑募恿空{(diào)整為9%,以滿足施工需求。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

3.1 固井配套技術(shù)措施

為了保證A區(qū)塊的固井質(zhì)量,我們對固井配套技術(shù)進行了不斷的改造和改進。 (1)首先進行測井資料的查詢,根據(jù)查詢到的測井數(shù)據(jù)資料,合理確定地層中的壓力狀況和油、氣、水層分布,準確確定雙密度水泥漿邊界點。 (2) 油氣區(qū)和不規(guī)則井徑的重新分區(qū);旋轉(zhuǎn)扶正器用于提高驅(qū)替效率,減少鉆井液的“滯留”。 (3)在室內(nèi)實驗的時候用水均取自施工現(xiàn)場,確保水泥漿和外加劑滿足A地區(qū)施工要求。 (4)按水泥外加劑、預液、壓塞液和全循環(huán)的比例施工,保證均勻。 (5) 適當增加緩凝水泥漿的用量,抵消因隔板而降低的液柱壓力,保證油氣地層的穩(wěn)定。 (6)首尾漿過渡段流動性差,驅(qū)油效率低,噴灰過程中過渡要快(排量不小于35L/s),攪拌機內(nèi)的高強低密度水泥應(yīng)盡量清理干凈,減少混漿段。(7)加強施工組織和技術(shù)措施的落實,確保A區(qū)塊固井施工質(zhì)量。

3.2 應(yīng)用效果

在A區(qū)塊應(yīng)用雙凝雙密度水泥漿體系固井7口,在7口雙凝雙密度水泥體系中,3口井固井質(zhì)量良好,4口井固井質(zhì)量合格。 其中,A8井鉆井深度4800米,預計封堵高度1600米。 采用雙混凝劑雙密度水泥漿固井體系。 地表施工正常,未出現(xiàn)漏井等復雜現(xiàn)象。 可見,雙凝雙密度水泥漿的整體性能可以滿足現(xiàn)場施工的要求。 這樣,減少了二段固井的數(shù)量和鉆塞對二段固井井下小鉆具固井質(zhì)量的影響,簡化了施工環(huán)節(jié),降低了施工難度,一次性固井,形成了長封固井施工工藝,保證了固井質(zhì)量和固井施工安全。

4 結(jié)論

在室內(nèi)實驗的基礎(chǔ)上確定了A區(qū)塊雙凝雙密度水泥漿體系首漿和尾槳配方,通過現(xiàn)場應(yīng)用發(fā)現(xiàn),該水泥漿體系能夠降低固井施工過程中的注入壓力,避免了復雜地層的水泥漿漏失,為復雜地層提高固井質(zhì)量開辟了一條新路。

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