匡立新 劉奎 丁士東 初永濤 周仕明 姜政華 肖京男
(1.中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司 2. 頁巖油氣富集機理與有效開發(fā)國家重點實驗室 3.中國石油化工股份有限公司石油工程技術(shù)研究院)
重慶南川頁巖氣田位于四川盆地東南緣的盆緣轉(zhuǎn)換帶,位于喀斯特地貌區(qū),地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,地層承壓能力低,固井過程中極易發(fā)生井漏,且頁巖儲層鉆井以油基鉆井液為主,固井過程中鉆井液的頂替存在困難[1-2]。該區(qū)塊淺表層易鉆遇高漏失、大裂縫地層,甚至造成鉆井液失返,區(qū)塊內(nèi)的淺層頁巖氣存在漏涌同存的情況,固井水泥漿密度窗口窄[3]。因此,該區(qū)塊復(fù)雜的地質(zhì)工況對固井水泥漿密度和性能提出了更高的要求,防漏防竄是該區(qū)塊固井需要重點解決的問題。
泡沫水泥漿體系由于其固有的密度低、可膨脹、水泥石高彈性等特點,在解決油氣井復(fù)雜工況固井作業(yè)中發(fā)揮著重要作用[4]。歐洲和北美的頁巖氣固井中泡沫固井技術(shù)應(yīng)用比較成熟,在Eldfisk油田和Chichimene油田的固井作業(yè)中,泡沫水泥漿主要用于提高壓裂井的頂替效率和密封能力[5-6];A.AHMADY等[7]的研究結(jié)果顯示,泡沫水泥漿具有水化體積不變、水泥環(huán)界面密封能力強等特點;E.J.FIDAN等[8]研究了泡沫水泥漿在控制煤層氣氣竄中的作用。國內(nèi)主要以研究化學(xué)發(fā)泡泡沫水泥漿固井技術(shù)為主[9-11],機械充氮泡沫水泥漿固井技術(shù)于1987—1989年在新疆火燒山油田應(yīng)用了21口井,泡沫水泥漿固井技術(shù)展現(xiàn)了其在解決易漏失井固井難題中的優(yōu)勢,但由于技術(shù)不夠成熟,仍存在較多的問題[12]。經(jīng)過研究人員的不斷努力,國內(nèi)機械充氮泡沫固井技術(shù)日趨成熟,現(xiàn)場應(yīng)用越來越多,應(yīng)用效果也越來越好[13-15]。中國石油化工股份有限公司石油工程技術(shù)研究院是目前國內(nèi)首家且唯一一家掌握該技術(shù)的單位。本文重點介紹泡沫固井技術(shù)理論基礎(chǔ)及其在解決頁巖氣井復(fù)雜問題中的重要作用,以期為解決復(fù)雜工況下油氣井的固井難題提供借鑒和指導(dǎo)。
泡沫水泥漿體系主要是在常規(guī)水泥漿體系中充入均勻分散的氮氣氣泡,使水泥漿密度降低,且水泥漿中的壓縮氮氣氣泡具有微膨脹性。因此,泡沫水泥漿既能滿足低密度鉆井液的固井作業(yè),又能夠彌補水泥漿固化過程中的體積收縮,提高固井質(zhì)量和密封性能。
泡沫水泥漿固井技術(shù)的施工流程如圖1所示,其中橇裝泡沫固井系統(tǒng)的實物如圖2所示。
圖1 泡沫水泥漿固井設(shè)備連接示意圖Fig.1 Connection of foam cementing device
圖2 機械發(fā)泡橇裝泡沫固井系統(tǒng)Fig.2 Mechanical foam skid-mounted foam cementing system
泡沫水泥漿固井施工主要流程包括:①固井用配漿水與水泥灰分別通過供水系統(tǒng)與供灰系統(tǒng)進入水泥泵車,配漿水與水泥灰在水泥泵車內(nèi)充分?jǐn)嚢?,混合均勻并達(dá)到設(shè)計密度,進而形成泡沫水泥漿基漿,水泥泵車通過高壓管線將泡沫水泥漿基漿輸送至橇裝泡沫固井系統(tǒng)內(nèi);②液氮槽車將低溫液氮輸送至液氮泵車內(nèi),液氮泵車對液氮進行加熱并形成常溫高壓的氮氣,然后通過高壓管線將氮氣輸送到橇裝泡沫固井系統(tǒng)內(nèi);③在橇裝泡沫固井系統(tǒng)內(nèi),發(fā)泡劑、常溫高壓氮氣和泡沫水泥漿基漿三者通過特殊設(shè)計的混拌結(jié)構(gòu)進行充分混合,之后形成氣泡均勻的泡沫水泥漿;④泡沫水泥漿經(jīng)過高壓管線,經(jīng)井口注入井內(nèi)環(huán)空中,進而實施泡沫水泥漿固井作業(yè)。
因氮氣氣泡的可壓縮性,以及溫度和壓力對氣泡體積的影響較大等因素,泡沫水泥漿在井內(nèi)不同井段及不同的固井階段密度會發(fā)生較大的變化。通過控制泡沫水泥漿中氮氣與水泥漿基漿的比例,可以實現(xiàn)對泡沫水泥漿密度的控制。當(dāng)水泥漿基漿密度恒定時,固井作業(yè)有恒定水泥漿基漿排量和恒定泡沫水泥漿排量兩種固井工藝。以恒定水泥漿基漿排量為例,將井眼垂深劃分成多個微元井段,不同井段靜液柱壓力不同,考慮井內(nèi)溫度影響及水泥漿在井內(nèi)流動過程中的溫度變化對氣體體積的影響,建立不同井段水泥漿密度計算方法。
在溫度為T、壓力為p時的泡沫水泥漿密度ρf計算公式為:
(1)
式中:Vg為標(biāo)準(zhǔn)狀況下的氮氣體積,m3;Vs為未發(fā)泡前水泥漿體積,m3;p為井下壓力,MPa;T為井下溫度,K;Z為氮氣壓縮因子;pst為標(biāo)準(zhǔn)狀況下壓力,MPa;ρs為純水泥漿的密度,g/cm3;Tst為標(biāo)準(zhǔn)狀況下的溫度,K;ρ為一定壓力和溫度下的氮氣密度,g/cm3。
頁D1HF井是重慶市南川區(qū)的一口頁巖氣井,完鉆井深2 160 m,最大垂深1 125 m,完鉆鉆井液密度1.45 g/cm3。
2.1.1 技術(shù)與施工難點
(1)鉆進過程中發(fā)生多次漏失、溢流,在1 174和1 746 m存在“漏溢同存”復(fù)雜井況,無法找到鉆井液安全密度當(dāng)量窗口;
(2)地層漏失、出氣、出水等復(fù)雜井況導(dǎo)致鉆井液密度不穩(wěn)定;
(3)套管下到位后循環(huán)鉆井液驗漏,鉆井液漏速為6 m3/h;
(4)氣侵嚴(yán)重,固井完成后易導(dǎo)致水泥環(huán)內(nèi)形成氣體竄流通道,影響后期壓裂施工作業(yè)及采氣作業(yè)。
鑒于上述技術(shù)難點與復(fù)雜井況,設(shè)計采用了雙凝雙密度彈韌性泡沫水泥漿體系進行固井作業(yè)。該體系既能降低固井水泥漿密度,防止固井漏失,又能提高固井質(zhì)量,防止氣侵形成環(huán)空氣體竄流通道。詳細(xì)的水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)如表1所示。
表1 頁D1HF井固井防漏防竄水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計Table 1 Structural design of leak-proof and channeling-proof cementing slurry column for Well Ye D1HF
2.1.2 主要實施方案與效果
頁D1HF井固井前循環(huán)鉆井液入口密度1.50 g/cm3,出口密度1.48 g/cm3,說明仍存在氣侵,同時鉆井液漏速6 m3/h,井漏與氣侵同存。
水泥泵車、液氮泵車及橇裝泡沫固井系統(tǒng)在井場連接完成后即開始固井。首先注入15 m3密度為1.45 g/cm3的隔離液后倒換閘門,泡沫水泥漿領(lǐng)漿進入泡沫固井系統(tǒng)。地面施工正常,泡沫固井系統(tǒng)出口泡沫水泥漿領(lǐng)漿密度1.45 g/cm3,排量為1.5 m3/min,共注入泡沫水泥漿領(lǐng)漿29 m3。然后注入密度為1.85 g/cm3泡沫水泥漿尾漿,排量為1.5 m3/min,共注入泡沫水泥漿尾漿25 m3。固井過程中環(huán)空套壓最大0.7 MPa。最后清水替漿,放噴池火焰燃燒。替漿至10 m3時井口返出前置液,防噴池火焰熄滅。替漿水泵注量達(dá)到22.4 m3時碰壓,水泥漿正常返出地面,回壓閥密封性能良好,關(guān)閉環(huán)空候凝。
固井質(zhì)量評價結(jié)果如圖3所示。全井固井質(zhì)量良好,產(chǎn)層段固井質(zhì)量優(yōu)秀,后期壓裂及頁巖氣開采過程中沒有出現(xiàn)環(huán)空帶壓,顯示了泡沫水泥漿固井技術(shù)在解決淺層頁巖氣井漏溢同存井固井難題的優(yōu)勢,為淺層頁巖氣開發(fā)提供了技術(shù)保障。
圖3 頁D1HF井超低密度泡沫水泥漿封固井段固井質(zhì)量Fig.3 Cementing quality of cementing section with ultra-low density foam cement slurry in Well Ye D1HF
頁D2HF井是部署在重慶市南川區(qū)的一口頁巖氣井,完鉆井深5 365 m,最大垂深3 450 m,完鉆鉆井液密度1.29 g/cm3。
2.2.1 技術(shù)與施工難點
(1)本井水泥漿漏失風(fēng)險很高,鉆井過程中在井深3 455、3 730、3 839、4 043、4 204、4 213、4 244、4 404、4 473、4 698、4 771、4 923及5 130 m均發(fā)生鉆井液漏失,鉆井液最大漏速達(dá)到42.8 m3/h;
(2)鉆井液密度低,完鉆鉆井液密度1.29 g/cm3,且該密度下鉆井液循環(huán)過程中仍存在漏失,常規(guī)漂珠低密度水泥漿體系無法滿足固井水泥漿密度要求;
(3)固井前鉆井液中含堵漏材料,且井底工況不允許篩除堵漏材料,需在鉆井液中含堵漏材料的情況下進行固井;
(4)由于鉆井液存在漏失情況,固井水泥漿密度需低于1.29 g/cm3,即欠密度固井,對頂替效率提出較大挑戰(zhàn);
(5)實鉆目的層氣測顯示好,易發(fā)生環(huán)空氣竄形成竄槽,影響固井質(zhì)量。
鑒于上述復(fù)雜情況,頁D2HF井全井采用三凝三密度泡沫水泥漿進行固井作業(yè),水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計如表2所示。
表2 頁D2HF井固井防漏低密度固井水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計Table 2 structural design of leak-proof low-density cementing slurry column for Well Ye D2HF
2.2.2 主要施工方案與效果
頁D2HF井固井施工前鉆井液排量1.6 m3/min,泵壓10.92 MPa,鉆井液密度1.30 g/cm3,鉆井液存在漏失,漏速6 m3/h;密度降至1.29 g/cm3,排量1.7 m3/min,泵壓11.92 MPa,無漏失,此時鉆井液中含堵漏材料。
固井前準(zhǔn)備工作完成后,注入密度1.30 g/cm3的先導(dǎo)油基鉆井液35 m3,排量0.8 m3/min。然后注入密度1.27 g/cm3的隔離沖洗液30 m3后,倒換閘門,進行泡沫水泥漿固井作業(yè)。其中,泡沫水泥漿領(lǐng)漿44 m3,密度為1.23 g/cm3;泡沫水泥漿中漿15 m3,密度為1.50 g/cm3;泡沫水泥漿尾漿45 m3,密度為1.80 g/cm3。施工順利無異常,清水替漿過程中前置液返出地面約10 m3,與設(shè)計前置液返出量非常接近,表明回壓閥密封良好,無回流,關(guān)閉井眼環(huán)空后候凝。部分井段固井質(zhì)量聲幅測試結(jié)果如圖4所示。全井固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率95%,水泥環(huán)頂面最高位置為2 125 m,說明水泥漿水化過程中環(huán)空內(nèi)仍存在漏失,但水泥漿液面超過了一開套管鞋位置的3 008 m,全井生產(chǎn)過程中無環(huán)空帶壓,成功實現(xiàn)高漏失井欠密度泡沫固井。
圖4 頁D2HF井泡沫低密度水泥漿封固井段固井質(zhì)量Fig.4 Cementing quality of cementing section with low density foam cement slurry in Well Ye D2HF
頁D3HF井和頁D4HF井是重慶市南川區(qū)同一鉆井平臺部署的2口頁巖氣井,完鉆井深分別為6 455和6 780 m,最大垂深分別為2 753和2 791 m,完鉆鉆井液密度分別為1.52和1.60 g/cm3。這2口井的水平段長分別為3 583和3 601 m,其井眼軌跡分別如圖5和圖6所示。
圖5 頁D3HF井實鉆與設(shè)計軌跡跟蹤對比圖Fig.5 Comparison between drilled trajectory and design trajectory tracking in Well Ye D3HF
2.3.1 技術(shù)與施工難點
由圖6可知,由于頁巖氣儲層的垂深變化大,井眼軌跡復(fù)雜,井眼存在多個增斜與降斜段,對井眼沖洗和固井頂替效率產(chǎn)生嚴(yán)重影響。其技術(shù)與施工難點還包括:
圖6 頁D4HF井實鉆與設(shè)計軌跡跟蹤對比圖Fig.6 Comparison between drilled trajectory and design trajectory tracking in Well Ye D4HF
(1)頁D3HF井在鉆井過程中發(fā)生2次漏失,漏點分別位于井深6 150和6 337 m處,漏速分別為3.5和4.8 m3/h,加入隨鉆堵漏材料后漏速得到有效控制,產(chǎn)層施工一次性封固段長,固井過程中井底漏失風(fēng)險大;
(2)水平段井壁油膜清洗困難,影響界面膠結(jié)質(zhì)量,對沖洗效率以及水泥漿頂替效率的要求比較高;
(3)水平段井眼軌跡復(fù)雜,斜井段和水平段巖屑不易沖洗干凈,對水泥膠結(jié)質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。
鑒于上述復(fù)雜情況,設(shè)計采用雙凝雙密度泡沫水泥漿固井技術(shù)在頁D3HF井固井。由于在鉆井過程未發(fā)生漏失,設(shè)計采用常規(guī)雙凝雙密度水泥漿固井技術(shù)為頁D4HF井固井。
2.3.2 主要實施方案與效果對比
(1)頁D3HF井。首先注入密度1.50 g/cm3的隔離沖洗液40 m3,然后倒換閘門進行泡沫水泥漿固井作業(yè)。領(lǐng)漿采用泡沫水泥漿,密度為1.50 g/cm3,排量為1.80 m3/min;尾漿采用常規(guī)彈韌性水泥漿體系,密度為1.88 g/cm3,排量為1.80 m3/min,施工順利。領(lǐng)漿與尾漿分界面位于井深2 500 m處,泡沫水泥漿頂面返至井深1 000 m處。
(2)頁D4HF井。首先注入密度1.60 g/cm3的隔離沖洗液40 m3,然后進行常規(guī)水泥漿固井作業(yè),領(lǐng)漿采用漂珠低密度水泥漿體系,密度為1.60 g/cm3,排量為1.80 m3/min;尾漿采用常規(guī)彈韌性水泥漿體系,密度為1.88 g/cm3,排量為1.80 m3/min,施工順利。領(lǐng)漿與尾漿分界面位于井深2 400 m處,水泥漿頂面返至井深1 000 m處。
從施工情況可以看出,2口井的施工參數(shù)基本相同,區(qū)別在于頁D3HF井領(lǐng)漿采用泡沫水泥漿體系,頁D4HF井領(lǐng)漿采用漂珠低密度水泥漿體系。固井質(zhì)量聲幅測試結(jié)果如圖7和圖8所示。從聲幅結(jié)果可以看出,頁D3HF井全井段固井質(zhì)量優(yōu)秀,而頁D4HF井全井固井質(zhì)量良好。其中,頁D3HF井在復(fù)雜軌跡段固井質(zhì)量優(yōu)秀,頁D4HF井復(fù)雜軌跡段固井質(zhì)量中等。這表明泡沫水泥漿體系在提高超長水平段復(fù)雜軌跡油氣井固井質(zhì)量方面具有極大的優(yōu)勢。
圖7 頁D3HF井泡沫水泥漿封固井段固井質(zhì)量Fig.7 Cementing quality of cementing section with foam cement slurry in Well Ye D3HF
圖8 頁D4HF井常規(guī)彈韌性水泥漿封固井段固井質(zhì)量Fig.8 Cementing quality of cementing section with conventional elastic-ductile cement slurry in Well Ye D4HF
2.4.1 技術(shù)與施工難點
重慶頁巖氣區(qū)塊淺表層破碎帶溶洞、裂縫發(fā)育,鉆井過程中惡性漏失、沉砂、掉塊卡鉆等問題頻發(fā),雖然采取堵漏、打水泥塞封堵、劃撈、側(cè)鉆、移井位等多項針對性措施,但井下情況依舊表現(xiàn)復(fù)雜,仍存在失返、井下持續(xù)掉塊、卡鉆、漏、垮、塌等問題,導(dǎo)致無法正常鉆進。具體表現(xiàn)如下。
(1)頁D5HF井。一開鉆井過程中出現(xiàn)井口鉆井液失返性漏失,需進行常規(guī)水泥漿堵漏作業(yè)。共計進行3次常規(guī)水泥漿堵漏施工后,鉆井液仍存在失返性漏失。在井口鉆井液失返狀態(tài)下強行鉆進至845 m。然后進行通井作業(yè),通井工具在井深375 m處遇阻。
(2)頁D6HF井。一開設(shè)計井深716 m,一開鉆進至580 m時鉆井液發(fā)生明顯漏失,漏失速度80 m3/h。繼續(xù)鉆進至611 m處發(fā)生失返性漏失,鉆井液液面高度在井深208 m處。
(3)頁D7HF井。一開設(shè)計井深810 m,一開鉆進至336 m時鉆井液發(fā)生明顯漏失,漏失速度54 m3/h,繼續(xù)鉆進至412 m處發(fā)生失返性漏失,在468 m處憋停頂驅(qū),大鉤上提載荷2 100 kN解卡成功。
上述3口頁巖氣井在一開鉆進中均采用清水鉆井液鉆進,鉆井液密度1.0 g/cm3。但一開鉆進過程中均出現(xiàn)了鉆井液失返性漏失和嚴(yán)重的井壁垮塌問題。圖9為一開鉆進過程中返出井口的雷口坡組和嘉陵江組的溶洞、裂縫掉塊樣品。井壁垮塌造成了嚴(yán)重的井底卡鉆,嚴(yán)重影響一開鉆井效率,亟需對一開鉆井過程中淺表層漏失及垮塌問題進行治理。
圖9 雷口坡組和嘉陵江組溶洞、裂縫掉塊返出井口樣品Fig.9 Samples of dropped blocks returned from karst caves and fractures in Leikoupo Formation and Jialingjiang Formation
2.4.2 主要實施方案與效果
常規(guī)固井水泥漿密度均大于清水密度,水泥漿返高低于鉆井液液面高度,無法到達(dá)垮塌地層;在水泥漿稠化過程中井底將發(fā)生水泥漿漏失,水泥漿無法在井筒內(nèi)長時間停留并形成一定強度的水泥塞,并且由于常規(guī)低密度水泥漿流動性較強,易被漏失層的地層水沖刷,井眼附近水泥漿殘留較少(見圖10)。因此,設(shè)計采用密度小于1.0 g/cm3的低密度泡沫水泥漿進行一開淺表層復(fù)雜情況處理。
圖10 傳統(tǒng)常規(guī)密度水泥塞難以滯留或重力下沉難以封堵Fig.10 Conventional density cement plug is difficult to retain in well or leads to plugging failure due to gravity subsidence
在重慶頁巖氣區(qū)塊的頁D5HF井、頁D6HF井和頁D7HF井3口井中進行泡沫水泥漿固井作業(yè),具體情況如下。
(1)頁D5HF井。利用0.5 g/cm3泡沫鉆井液與0.7 g/cm3泡沫水泥漿封堵體系封固0~370 m井段,施工順利,候凝48 h后探得塞面深度為274 m,掃塞后繼續(xù)鉆進至845 m,順利下入表層套管固井。
(2)頁D6HF井。利用0.9 g/cm3泡沫水泥漿封堵體系封固0~600 m井段,封堵取得一次性成功,施工結(jié)束后井口壓力穩(wěn)定在1 MPa,憋壓候凝48 h后掃塞,后續(xù)鉆進順利進行。
(3)頁D7HF井。利用0.9 g/cm3泡沫水泥漿封堵體系封固0~450 m井段,封堵取得一次性成功,施工結(jié)束后井口壓力穩(wěn)定在1.5 MPa,憋壓候凝48 h后探得塞面274 m,后續(xù)鉆進順利進行。
泡沫固井技術(shù)在3口淺表層井中的成功應(yīng)用,表明了泡沫水泥漿封堵體系滯留性強,能夠起到封堵溶洞型漏失、防止井壁垮塌的作用,保障了后續(xù)正常鉆進,比傳統(tǒng)水泥塞更具優(yōu)勢,為該技術(shù)后續(xù)推廣奠定了基礎(chǔ)。該技術(shù)能夠一次性解決由于淺表層連續(xù)超過40 d垮塌、掉塊,無法鉆進的重大技術(shù)難題,大幅縮短了鉆井周期,3口井累計節(jié)約鉆井成本1 200萬元以上,經(jīng)濟效益顯著。
泡沫水泥漿固井技術(shù)通過在常規(guī)水泥漿中充入氮氣,利用控制氮氣注入量實現(xiàn)水泥漿密度實時可調(diào),且滿足密度遠(yuǎn)低于常規(guī)低密度固井水泥漿體系的性能特點,在解決復(fù)雜工況下頁巖氣井的固井難題中發(fā)揮了極大的作用,具體表現(xiàn)如下。
(1)在淺層頁巖氣漏涌同存井中,利用低密度泡沫水泥漿的自膨脹性能,可有效解決固井水泥漿漏失及氣侵問題。
(2)在超低密度鉆井液漏失井固井中,泡沫水泥漿可實現(xiàn)對油基鉆井液的欠密度固井,防止固井水泥漿漏失,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。
(3)在解決淺表層漏失及井壁垮塌問題井中,泡沫水泥漿能夠在以低于清水的密度防止水泥漿漏失的同時,提高水泥漿上返高度并固結(jié)井壁,使淺表層漏失井一開建井周期縮短50%以上,產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益。