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雙螺桿擠壓機螺桿芯軸斷裂的分析與對策

2022-07-12 11:13:22蘇權輝
設備管理與維修 2022年7期
關鍵詞:芯軸擠壓機符合要求

蘇權輝

(中國石化茂名石化分公司化工分部,廣東茂名 525011)

0 引言

某石化20萬噸/年的聚丙烯裝置采用INEOS氣相法工藝,生產(chǎn)的產(chǎn)品包括均聚、無歸共聚、高抗沖共聚、抵抗沖共聚物等牌號,粉料熔指范圍為0.025~10.5 g/min。該裝置擠壓造粒機的主電機功率為8000 kW,螺桿直徑為320 mm,9段筒體,同向雙螺桿單支撐擠壓機。該擠壓造粒機機組2014年8月投入運行,螺桿軸于2018年12月拆下、2019年12月再次安裝使用,2020年3月20日軸芯斷裂。

1 螺桿軸斷裂的基本情況

2020年3月20日14:51,擠壓機在運行負荷穩(wěn)定和各參數(shù)平穩(wěn)的情況下,機組現(xiàn)場發(fā)生異響,摩擦離合器打滑停機?,F(xiàn)場檢修解體發(fā)現(xiàn)擠壓造粒機右螺桿芯軸斷裂,斷裂位于輸送段與混煉端交接處(R10/R11交接處)(圖1)。

圖1 斷裂部位示意

2 螺桿芯軸斷裂的原因分析

2.1 螺桿芯軸斷面的分析

2.1.1 宏觀分析

從螺桿芯軸斷面的宏觀形貌來看,斷口平齊光滑,有明顯的疲勞輝紋,可觀察到明顯的裂紋源區(qū)、疲勞擴展區(qū)和瞬斷區(qū),這是典型的疲勞斷裂(圖2)。

圖2 螺桿芯軸斷口宏觀形貌和裂紋源區(qū)微觀形貌

2.1.2 電鏡掃描分析

從斷面的電鏡掃描分析來看,裂紋起源于芯軸齒面的碾壓痕處,且每個齒面上都有多個裂紋源點,可觀察到明顯的以裂紋源為原點的放射紋;裂紋自裂紋源點啟裂后,在長期交變力的作用下芯軸齒面產(chǎn)生了疲勞裂紋并不斷發(fā)展擴大,最終導致芯軸的疲勞斷裂。

2.2 螺桿芯軸性能的分析

對斷裂芯軸進行了全定量光譜分析:碳含量為0.374%,符合要求的0.30%~0.40%;硫含量為0.2%,符合要求的0.10%~0.35%;錳含量為0.415%,符合要求的0.30%~0.80%;磷含量為0.010%,符合要求的<0.012%;磷含量為0.011%,符合要求的<0.012%;鉻含量為0.966%,符合要求的0.80%~1.20%;鎳含量為2.94%,符合要求的2.50%~3.30%.鉬含量為0.548%,符合要求的0.40%~0.70%;釩含量為0.238%,符合要求的0.15%~0.25%。通過對比,斷裂芯軸材料與技術要求相符。

常溫下,斷裂芯軸的屈服強度為1248~1255 MPa,符合大于1000 MPa的標準;抗拉強度1292~1293 MPa,符合大于1200~1300 MPa的標準;斷后伸長率13.6%~14.4%,符合大于12%的標準;橫向沖擊功70~74 Akv/J,橫向沖擊功63~65 Akv/J,均符合大于50 Akv/J的標準;表面硬度360~370 HB,符合340~380 HB的標準。對斷裂芯軸取樣進行金相觀察,為正?;鼗鹚魇象w組織,其機械性能符合要求。

2.3 螺桿裝配方面的分析

2.3.1 螺桿預緊力的比對

經(jīng)確認,國外320 mm螺桿的預緊力為57 t,國外350 mm螺桿的預緊力為65 t,國外380 mm螺桿的預緊力為75 t,而國產(chǎn)320 mm螺桿的預緊力為75.6 t。通過比對可知,國產(chǎn)320螺桿的裝配預緊力足夠大,不會出現(xiàn)熱態(tài)松動的現(xiàn)象。

2.3.2 螺套與芯軸熱態(tài)線脹的對比

對螺套38CrMoAlA和芯軸G4335V兩種材料的熱膨脹進行了研究,每種材料取3個試樣,測試溫度為40~300℃。將兩種材料3個試樣的測試結果分別取平均值,然后再作圖進行對比分析(圖3)。

圖3 螺套和芯軸材料的熱膨脹對比

在熱態(tài)下,螺套材料的線脹系數(shù)大于芯軸材料的線脹系數(shù),螺桿在工作狀態(tài)下運轉不會因為兩種材質(zhì)的熱脹差異問題而產(chǎn)生松動。

2.4 螺桿和筒體磨損情況的分析

2.4.1 螺桿和筒體磨損情況的檢測結果趨勢分析(圖4)

圖4 螺桿和筒體磨損曲線

從檢測的結果可見,左右螺桿均有不同程度的磨損,螺桿從第三段筒體的中部開始(螺桿發(fā)生斷裂處)左右螺桿出現(xiàn)大幅度磨損,在第四段筒體與第五段筒體之間達到峰值。筒體的內(nèi)孔也有不同程度磨損,筒體的內(nèi)孔從第三段開始磨損加大,至第六、七段達到磨損峰值。

通過筒體內(nèi)孔及螺桿磨損量的檢測,可判斷螺桿在腰鼓形的筒體內(nèi)高速轉動(類似螺桿在筒體內(nèi)跳繩),左右螺桿之間以及螺桿與筒體之間產(chǎn)生碰磨,螺桿在筒體內(nèi)壁“掃膛”,產(chǎn)生了具有破壞力的彎矩。在長期交變載荷的作用下,螺桿疲勞斷裂。

2.4.2 螺桿掃膛筒體的變形仿真分析

采用有限元建模,選取斷裂位置附近的一段輸送螺套(200)和兩段嚙合元件(3×300)與芯軸的組合體,將第一個嚙合元件的第四個螺棱頂部小塊面積施加向上的位移5 mm,將該點兩側相距600 mm的兩處棱頂小面積約束Y向位移,并施加邊界條件。同理將跨距擴大為1100 mm,按上述施加邊界條件。

圖5 寬400 mm跨距Y向變形

圖6 寬900 mm跨距Y向變形

通過計算可知,產(chǎn)生5 mm的掃膛量,螺桿所受的徑向力在跨距為600 mm、1100 mm的位置分別達到15 434 000 N和3 541 500 N,且產(chǎn)生局部應力集中現(xiàn)象。在掃膛時,螺桿受的徑向力極大,對螺桿芯軸產(chǎn)生彎矩。在運轉過程中螺桿受到交變載荷,在螺桿的彎曲變形及螺桿與筒體內(nèi)壁產(chǎn)生“掃膛”下,個別螺套發(fā)生了端面微動,從而導致芯軸齒面發(fā)生損傷。

2.5 擠壓機運行負荷的影響

擠壓機設計負荷為19.8~33 g/h,正常負荷為24.2~26.8 g/h。據(jù)統(tǒng)計,2017—2020年該擠壓機長期運行于20 g/h到23 g/h。擠壓機長期處于低負荷的“卡邊”狀態(tài)運行,筒體和螺桿的填充度偏低,容易造成螺桿和筒體的異常磨損和碰磨。

2.6 筒體水平度的檢查和分析

在正常工作溫度下,第一個支撐左側的間隙為0 mm,右側的間隙為0.5 mm;第二個支撐左側的間隙為0 mm,右側的間隙為1.5 mm;第三個支撐左側的間隙為1 mm,右側的間隙為1.5 mm。在室溫下,第一個支撐左側的間隙為0.15 mm,右側的間隙為0.2 mm;第二個支撐左側的間隙為0 mm,右側的間隙為0.3 mm;第三個支撐左側的間隙為0.5 mm,右側的間隙為1 mm。

筒體從支撐吊走后,在室溫下,以第一個支撐的右側為基準點,檢測其他5個支撐的高度偏差值(負值表示低,正值表示高),第一個支撐左側的高度偏差為0.5 mm;第二個支撐左側的高度偏差為0.2 mm,右側的高度偏差為-0.2 mm;第三個支撐左側的高度偏差為-0.1 mm,右側的高度偏差為-0.8 mm。

由以上數(shù)據(jù)分析可看出,在運行過程中筒體受熱不均衡而變形,存在左高右低、中間段和輸出段上翹的問題,這造成了螺桿與筒體的同心度偏離,也是螺套干涉、筒體磨損的原因之一。

2.7 螺桿組合的分析

斷裂螺桿的組合采用1個較長的剪切段,由于物料由輸送段的固態(tài)粉料經(jīng)過剪切段后須變成完全熔融的狀態(tài),這使得物料由輸送段向剪切段輸送的過程需要巨大的扭矩。這使螺桿芯軸在輸送段與剪切段位置承受巨大的扭矩,兩根螺桿在相互擠壓的過程會產(chǎn)生巨大的彎矩,使其成為整根芯軸最薄弱的部位。

2.8 螺桿軸斷裂小結

(1)擠壓機長期在“卡邊”低產(chǎn)量的工況下生產(chǎn)低融指的產(chǎn)品,低融指的固態(tài)粉料至熔融態(tài)物料間的輸送需要巨大的扭矩。該螺桿組合采用1個較長的剪切段,容易產(chǎn)生應力集中的問題。在該段螺桿的某些特定區(qū)域和特定方向會受到一個較大的徑向擠壓力,同時筒體與螺桿的物料填充度偏低,造成螺套與筒體在這一區(qū)域的特定方向上剛性接觸。

(2)筒體基礎水平度超標,在運行過程中筒體受熱不均衡而變形,存在左高右低、中間段和輸出段上翹的問題。螺桿跟筒體的同心度變差,造成螺桿與筒體的磨損和碰磨,加劇螺桿產(chǎn)生巨大的徑向力,導致螺套齒端面發(fā)生微動,螺套齒端面對芯軸齒面造成碾壓而產(chǎn)生應力集中。

(3)螺桿跟筒體磨損到一定程度,螺桿在筒體內(nèi)出現(xiàn)“跳繩”的現(xiàn)象,加劇螺套端面對芯軸的齒面的碾壓而促使芯軸萌生裂紋。在長期交變載荷的作用下,螺桿芯軸疲勞開裂。

3 采取的應對策略及效果

(1)在室溫下,確保筒體的水平≤0.06 mm/m,重新調(diào)整支座與筒體的間隙≤0.08 mm,消除筒體支撐的影響(表1)。

表1 擠壓機筒體與支座調(diào)整后的間隙mm

(2)優(yōu)化螺桿結構設計。螺桿組合采用雙混煉段的結構,總螺套數(shù)量及種類不變,嚙合元件數(shù)量及長度尺寸不變。對螺套的組合順序進行優(yōu)化,將6節(jié)嚙合元件一分為二,在期間增加一段輸送螺套,這樣可以適當降低一次性混煉強度峰值,合理分布螺桿芯軸的受力,但總體混煉效果沒有改變。

圖7 螺桿嚙合元件的組合

(3)采用堆焊硬質(zhì)合金表面硬化。第8、第9節(jié)筒體和對應的螺套,采用鈷基合金表面硬化處理,合金層厚度不低于3 mm,硬度30~35 HRC。這可增加硬化層的厚度,提高螺桿的支撐度。

機組運行一年后,對第9節(jié)筒體進行測量,D左為318.91~318.96 mm,D右為318.90~318.96 mm,僅比標準值318.8 mm減少約0.1 mm,符合標準要求的“磨損量不大于0.5 mm”。

(4)生產(chǎn)低熔指產(chǎn)品時,保持穩(wěn)定產(chǎn)量,適當提高筒體的溫度和使用高速檔。

在生產(chǎn)融指為0.025 g/min的產(chǎn)品時,擠壓機的運行負荷維持在23~24 t/h,筒體的溫度由原來的250℃提高到260℃,同時將螺桿轉速由185 r/min提高到224 r/min,增加熔體的熔融流動性。

經(jīng)過統(tǒng)計,在生產(chǎn)融指為0.025 g/min的產(chǎn)品時,在參數(shù)調(diào)整前低速檔運行產(chǎn)生的金屬料為平均的1380顆/批次,減少到參數(shù)調(diào)整后高速檔的133顆/批次。另外,高速檔產(chǎn)生的金屬料粒徑(0.2~0.5 mm)明顯比低速檔(1~3 mm)的小。這明顯減輕螺桿跟筒體的異常磨損和碰磨,有利于機組的長周期運行。

已采取策略的小結:①在確保筒體的水平≤0.06 mm/m的情況下,重新調(diào)整支座與筒體的間隙≤0.08 mm;②螺桿組合采用雙混煉段的結構;③第8、9節(jié)筒體和對應螺套,采用鈷基合金表面硬化處理;④適當提高運行負荷和筒體的運行溫度,并采取高速檔運行。實踐驗證,這些措施能有效減少筒體和螺套的磨損,延長設備的使用壽命。

4 擬采取的策略

為進一步提高筒體對螺桿的支撐度,擬將第8、第9兩節(jié)筒體的內(nèi)徑規(guī)格由原來的320 mm改為300 mm,對應位置的螺套規(guī)格也從320 mm改為300 mm,兩節(jié)新筒體內(nèi)孔以及對應螺套均采用鈷基合金表面硬化處理處理,以增強耐磨性。

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