劉展輝
(廣東省建筑材料研究院有限公司)
場地持力層埋深起伏較大,且局部存在厚中粗砂夾層,對于在城市大規(guī)模使用的靜壓管樁施工來說,會造成很多不可控的質(zhì)量問題。尤其靜壓管樁難以穿越硬夾層,而施工單位根據(jù)終壓力判斷樁端已經(jīng)支承于設計要求的地質(zhì)層面上,并認為這是地質(zhì)鉆孔分布距離過大造成的誤差,為后面基礎上的主體建筑物留下重大安全隱患,或者造成后續(xù)場地大規(guī)模樁基施工后出現(xiàn)大量返工的經(jīng)濟損失。本文以某廠房樁基工程為例,介紹多種檢測方法在變更過程的綜合運用。
惠州市某廠房工程為一工業(yè)園內(nèi)新建廠房,為后續(xù)大量廠房施工起示范先行作用,5層框架結構,建筑面積7168m2,地基基礎設計等級為乙級。設計單位綜合勘察單位意見,根據(jù)場地附近已建廠房基礎類型采用預應力管樁,同時擬建廠房南面離既有建筑物較近,約20多米,考慮震動影響擬采用靜壓樁施工。擬定樁型為PHC500預應力管樁,采用單樁/兩樁/三樁/四樁承臺,設計總樁數(shù)為95根,基礎持力層為強風化凝灰質(zhì)砂巖,設計樁長約17~31m,設計單樁抗壓承載力特征值為1800kN。對管樁的施工要求為達到持力層后,穩(wěn)壓三次,每次不少于1min,最大壓樁力5400kN。
場地內(nèi)實際施工樁數(shù)為95根,未有壓斷樁及補樁情況,查施工記錄在最大壓樁力下均達到穩(wěn)壓要求,但是施工有效樁長為12.8~27.5m,樁端深度約16~30m,部分略小于設計樁長,樁長從1軸往10軸方向逐漸縮短。復核地質(zhì)情況,擬建廠房范圍勘察孔布置見圖1,地質(zhì)剖面情況見圖2及圖3。場地內(nèi)巖土層從上往下分別為:①素填土、②-1及②-2粉質(zhì)粘土、②-3粉土、②-4淤泥質(zhì)土、②-5細粉砂、②-6中粗砂、③殘積土、④-1全風化凝灰質(zhì)砂巖、④-2強風化凝灰質(zhì)砂巖。其中,ZK29、ZK37、ZK38、ZK45及ZK46揭露②-6中粗砂層,層厚2.7~3.8m,而強風化凝灰質(zhì)砂巖揭露深度16.8~28.5m,基本從1軸往10軸方向深度降低。
圖1 勘察孔布置平面圖
圖2 A軸地質(zhì)剖面圖
圖3 D軸地質(zhì)剖面圖
中粗砂層在5軸至10軸呈透鏡體狀分布,厚度較大,而稍密~中密的中粗砂豎向抗靜荷載能力高,結合樁長分布和地質(zhì)揭露各層埋深趨勢,靜壓樁存在達到穩(wěn)壓標準而又未能壓穿中粗砂層的可能性。透鏡體狀分布的中粗砂不穩(wěn)定,當同一承臺另一根樁下穿時容易擾動有限空間分布的砂層,造成已施工的樁端砂層持荷能力下降,同時中粗砂作持力層未能符合設計要求。考慮到安全風險及后續(xù)的基礎承載力復核驗算、基礎變更,需要對已施工的1軸到10軸預制樁采用高應變法進行承載力抽檢并檢測完整性。確定檢測數(shù)量為10根,檢測齡期滿25d開始[1],檢測樁從1軸到10軸分布,試驗采用5t導向架整體錘,自由落錘模式,彈性波速4200m/s,所測10根樁樁身均未見明顯缺陷。承載力試驗結果見表1。
表1 管樁高應變試驗結果
試驗結果表明,6軸至10軸存在5根樁動測承載力偏低,具體為1835~2602kN,遠小于特征值的兩倍(3600kN),其F曲線樁端附近均未見明顯爬升,ZV曲線在該處均出現(xiàn)明顯正向反射,樁底較軟[2],F(xiàn)&ZV曲線見圖4。結合前面所述,樁端應該支承在透鏡體狀的中粗砂層。而剩余5根樁動測承載力為3839~5083kN,均達到特征值的兩倍以上,F(xiàn)曲線與ZV曲線在樁端附近均出現(xiàn)明顯分離,樁底較硬,符合預期,F(xiàn)&ZV曲線見圖4、圖5。
圖4 5根軟樁底F&ZV曲線
圖5 5根硬樁底F&ZV曲線
根據(jù)高應變試驗結果,結合地質(zhì)剖面中粗砂層分布狀況及95根管樁施工樁長情況,經(jīng)多家技術單位研討,建設單位決定對1軸至5軸(5×A軸承臺除外)已施工的44根管樁保留,擬廢棄其余管樁,詳細比對匯總見圖6。
圖6 高應變動測承載力與中粗砂層分布比對及補樁區(qū)域劃分
在廢棄管樁對應的承臺幾何中心施工單根1000mm旋挖灌注樁,設計特征值3500kN,設計持力層強風化凝灰質(zhì)砂巖,同時也對地質(zhì)情況進行旋挖取樣復核。對7×A軸的原三樁承臺幾何中心施工第一根旋挖灌注樁試樁,成孔過程順利,對過程挖取巖土樣旁站分析,巖土層沿深度分布趨勢與ZK29/ZK37揭露情況接近,樁端深度21.9m,持力層強風化凝灰質(zhì)砂巖,施工有效長度19.8m。7d齡期后,對該旋挖試樁進行低應變法檢測,時程曲線未見樁身缺陷,同時未見明顯樁底反射。7×A軸位于ZK29與ZK37之間,靠ZK37端1/3處,同一承臺原管樁19#樁樁端深度14.1m,將兩樁與地質(zhì)剖面比對,如圖7,確定管樁端支承于中粗砂層。
圖7 7×A軸旋挖樁及管樁與地質(zhì)剖面比對
但在后續(xù)繼續(xù)施工其余旋挖樁時,出現(xiàn)原管樁向鉆孔塌的跡象,施工被迫停止。為了減少機械擾動和內(nèi)側布灌注樁孔對原管樁的側向內(nèi)塌影響,后續(xù)成孔工藝改用傳統(tǒng)機械鉆孔,樁徑調(diào)整成800mm,設計特征值1500kN,布樁與原承臺管樁錯開均衡對稱,具體補樁布置型式見圖8,剩余48根鉆孔灌注樁施工成功。
圖8 灌注樁補樁布置型式
為了檢驗鉆孔灌注樁樁身質(zhì)量,對其進行低應變法試驗,每個承臺不少于1根,抽檢20根,樁身完整的16根,樁身輕微缺陷的4根,所測時程曲線均未有明顯樁底反射。鉆孔灌注樁齡期達到28d后,抽檢2根樁進行單樁豎向抗壓靜載試驗,極限承載力均能達到3000kN,滿足設計要求。
在上述廠房靜壓管樁的質(zhì)量事故中,先期靜壓管樁完整性及承載力檢測時,對于持力層埋深起伏大、往上存在透鏡體狀中粗砂夾層的場地,使用高應變法試驗并充分結合地質(zhì)剖面情況分析比對,能有效甄別未能壓穿砂夾層的管樁,同時能快速確定支承于強風化持力層上管樁的承載力,為下一步施工提供重要依據(jù)。變更至灌注樁基礎施工時,低應變法試驗能有效穿插檢測普查樁身質(zhì)量,節(jié)約施工等待時間。最終補樁完畢,針對工程處理區(qū)域樁基,靜載試驗能最終確定樁身承載力。本案例可為類似樁基工程檢測提供參考。