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四川爾呷地吉鉛鋅礦區(qū)復(fù)雜地層鉆探施工技術(shù)

2022-07-18 08:03
鉆探工程 2022年4期
關(guān)鍵詞:護(hù)壁巖心水泥漿

劉 兵

(湖南省遙感地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測(cè)所,湖南 長沙 410035)

1 工程概況

四川爾呷地吉鉛鋅礦區(qū)巖心鉆探項(xiàng)目是我單位2018 年承接的商業(yè)項(xiàng)目,位于四川省涼山州甘洛縣沙岱鄉(xiāng)舍底村。鉆探施工區(qū)屬二半山地形,嶺高谷深,一般海拔1600~2850 m,自然條件惡劣,施工條件艱苦。礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,巖心破碎,裂隙發(fā)育,施工中常發(fā)生鉆孔坍塌、卡鉆、掉塊、埋鉆、跑鉆、取不到巖心等事故。為了充分了解并解決施工難題,我們結(jié)合以往復(fù)雜地層鉆探施工經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真分析事故頻發(fā)的原因,在鉆探施工工藝上進(jìn)行了積極探索和有效改進(jìn)[1-5],從而有效克服了該礦區(qū)復(fù)雜地層鉆探施工技術(shù)難題,確保了鉆進(jìn)質(zhì)量,提高了鉆探生產(chǎn)效率。

2 地層簡述

礦區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件復(fù)雜,由老至新出露地層有震旦系上統(tǒng)、寒武系、奧陶系、志留系以及第四系。根據(jù)目前竣工鉆孔的取心情況,主要有殘坡積層、灰黑色頁巖、紫紅色薄層狀頁巖、粉砂巖、灰綠色頁巖及灰白色厚層狀白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r等巖性。礦區(qū)鉛鋅礦體呈層狀、似層狀、透鏡狀,產(chǎn)于震旦系上統(tǒng)燈影組三段第二巖性層頂部層間破碎帶中[6]。礦區(qū)構(gòu)造發(fā)育,位于南北向甘洛-小江斷裂(本區(qū)內(nèi)稱為馬拉哈斷裂)北段與馬拉哈背斜的復(fù)合部位。主要褶皺構(gòu)造為沙岱向斜,沙岱向斜在形成前就發(fā)生過推覆構(gòu)造,在多個(gè)鉆孔中揭示地層重復(fù)兩次,可能為一疊瓦式逆沖推覆構(gòu)造;在沙岱向斜形成后,又被多條斷層破壞。礦區(qū)受區(qū)域性斷層影響,發(fā)育有不同級(jí)次的斷層,構(gòu)造復(fù)雜,活動(dòng)期次多,多發(fā)育于背斜核部,表現(xiàn)為逆沖斷層。有多個(gè)鉆孔揭露3~4 個(gè)斷層,單個(gè)斷層最大厚度可達(dá)180 m,有幾個(gè)鉆孔揭露的斷層總厚度達(dá)400~500 m,斷層多為各種巖石碎塊,角礫與泥、砂質(zhì)物混雜填充物,結(jié)構(gòu)極其松散。

3 施工設(shè)備及管材

根據(jù)礦區(qū)基本情況、地層巖性、鉆孔深度及終孔直徑等,施工選用的鉆機(jī)為XY-4/XY-44T 型立軸式巖心鉆機(jī)[7],能夠滿足1000 m 以淺的NQ 鉆具巖心鉆探施工,XY-6B 型立軸式巖心鉆機(jī),能夠滿足2000 m 以淺的NQ 鉆具巖心鉆探施工,深度1000 m以淺鉆孔選用BW-160 型泥漿泵,深度1500 m 以淺鉆孔選用BW-250 型泥漿泵,深度1800 m 以淺鉆孔選用BW-320 型泥漿泵,配套柴油動(dòng)力發(fā)電機(jī)、除砂器、污水泵及自制攪拌桶等。設(shè)備配置情況見表1。管材包括?71 mm 鉆桿3000 m、?91 mm 鉆桿1500 m、?114 mm 鉆桿1000 m、?89 mm 套管1500 m、? 108 mm 套管1000 m、?127 mm 套管400 m、?146 mm套管250 m。

表1 鉆探施工設(shè)備Table 1 Drilling equipment

4 鉆孔施工問題及處理措施

4.1 施工情況

ZK4522 孔,開孔采用?110 mm 鉆進(jìn)至32.25 m穿過第四系后下入?108 mm 套管。采用?95 mm口徑HQ 繩索取心鉆進(jìn)至230.52 m,使用清水+0.3%聚丙烯酰胺+1%~2%植物膠無固相泥漿沖洗液施工。221~230.52 m 段掉塊、垮塌事故頻發(fā),反復(fù)掃孔到底,鉆孔嚴(yán)重卡鉆憋車,無法繼續(xù)施工。下入?89 mm 套管,后采用?76 mm 口徑NQ 繩索取心鉆進(jìn)至253.2 m 時(shí),在240~251 m 處出現(xiàn)垮塌,采用425 硅酸鹽水泥,泵送水泥漿灌注護(hù)壁,鉆進(jìn)至500.46 m 時(shí),320 m 和480 m 左右處出現(xiàn)坍塌(斷層內(nèi)巖心較破碎,見圖1),掃孔強(qiáng)行通過,鉆進(jìn)至558.25 m 處時(shí),因打撈鋼絲繩斷裂提鉆,下鉆到250 m 左右下不去,開始掃孔,中間在320、480 m 左右陸續(xù)掃孔,連續(xù)灌注水泥2 次,期間卡鉆憋車現(xiàn)象頻發(fā),在掃孔至510 m 處時(shí),鉆桿卡死在孔內(nèi)。事故特征表現(xiàn)為鉆具轉(zhuǎn)不動(dòng)、串不動(dòng)、水不通,判斷為坍塌卡鉆、抱鉆事故。通過反絲鉆桿處理,在處理到257 m 時(shí),事故頭因鉆孔跨塌找不到,從而放棄處理,造成該孔提前結(jié)束施工。

圖1 ZK4522 孔破碎地層巖心Fig.1 Cores from broken strata in ZK4522

ZK4737 孔,使用清水+0.3% 聚丙烯酰胺+1%~2% 植物膠無固相泥漿沖洗液施工,在?76 mm 口徑鉆進(jìn)到512 m 時(shí),因沖洗液無法平衡地層壓力,導(dǎo)致地下水倒灌在孔內(nèi),造成沖洗液嚴(yán)重稀釋,致使480~495 m 處碳泥質(zhì)砂巖水敏性地層大量吸水膨脹出現(xiàn)嚴(yán)重縮徑事故。

ZK7545 孔,在313~352 m 鉆遇流砂層,該段出現(xiàn)巖心采取率低,流砂巖屑太多,泥漿攜帶能力不足,發(fā)生嚴(yán)重卡鉆、抱鉆事故,且沖洗液護(hù)不住該流砂地層段孔壁,發(fā)生坍塌、無法加桿等事故。后續(xù)處理該段流砂地層孔內(nèi)坍塌卡鉆事故20 多天,因該段流砂地層已全部垮塌,無法處理而報(bào)廢。

4.2 事故原因分析

結(jié)合以往復(fù)雜地層鉆探施工經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真分析發(fā)現(xiàn),造成ZK4522、ZK4737、ZK7545 鉆孔事故頻發(fā)的主要原因有:(1)施工前期對(duì)該地區(qū)地層復(fù)雜程度了解不足,鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。(2)遇到鉆孔坍塌、掉塊盲目灌水泥,尤其是ZK4522 孔在320 m 左右泥質(zhì)充填堆積物地層,隨時(shí)可能掉塊和坍塌,不一定是在剛鉆遇時(shí),可能是鉆穿過后,且同徑灌水泥后,再用同徑的鉆具去掃孔不一定形成有效的水泥保護(hù)層厚度。ZK4522 孔在480 m 處施工時(shí),對(duì)什么地層灌水泥漿固井把握不準(zhǔn),穿過該地層沒有及時(shí)灌注水泥漿進(jìn)行固井護(hù)壁,造成鉆孔在此處再次掉塊、垮塌。(3)ZK4737 孔全孔漏失,地下水豐富,裂隙裂縫大且十分發(fā)育,常規(guī)沖洗液配方無法平衡地層壓力,導(dǎo)致地下水倒灌孔內(nèi),致使碳泥質(zhì)砂巖水敏性地層大量吸水膨脹,導(dǎo)致鉆孔嚴(yán)重縮徑。(4)ZK7545 孔在面對(duì)流砂地層施工時(shí),沒有及時(shí)下入技術(shù)套管封隔或者采取跟管鉆進(jìn)的方法施工。

4.3 事故處理措施

4.3.1 鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

根據(jù)收集到的礦區(qū)地質(zhì)資料及地層特征,同時(shí)考慮地質(zhì)條件的復(fù)雜性,盡可能簡化鉆孔結(jié)構(gòu),使鉆桿與鉆孔合理級(jí)配,以增加鉆桿在孔內(nèi)的穩(wěn)定性,避免或減少鉆桿折斷事故的發(fā)生[8-9]。采用三級(jí)套管四級(jí)成孔工藝,如圖2 所示,ZK4737 鉆孔用?150 mm 復(fù)合片鉆頭開孔鉆進(jìn)至48.92 m(表土及強(qiáng)風(fēng)化層)后下?146 mm 套管封隔;換?122 mm 金剛石繩索取心鉆進(jìn)至258.23 m(穩(wěn)定地層)后下?108 mm套管封隔;換?95 mm 金剛石繩索取心鉆進(jìn)至419.56 m(基巖),下?89 mm 套管;然后換?76 mm金剛石繩索取心鉆進(jìn)至566.65 m 終孔。這種方式可以在保證安全鉆完孔的前提下盡可能地提高鉆進(jìn)效率。

圖2 ZK4737 鉆孔結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of ZK4737 borehole

4.3.2 沖洗液配方

鉆孔沖洗液已成為鉆探工作中實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、低耗、全面完成勘探任務(wù)的一項(xiàng)重要因素[10-12]。沖洗液性能的優(yōu)劣,直接影響著鉆進(jìn)速度、鉆探技術(shù)質(zhì)量、孔內(nèi)的安全程度和材料消耗[13]。通過邀請(qǐng)泥漿廠家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),最終形成了不同的沖洗液配方,具體配方根據(jù)鉆遇地層情況進(jìn)行調(diào)整。

(1)斷層及破碎帶,應(yīng)選用粘度大、攜渣能力強(qiáng)并具有護(hù)壁和堵漏性能的沖洗液。具體配方(以1 m3水的質(zhì)量為分母,取質(zhì)量百分比,下同):1 m3水+5%~10% 膨 潤 土+0.3% 純 堿+3% 植 物 膠+0.5% KP 共聚物+0.4%潤滑劑+0.02%聚丙烯酸鉀。沖洗液性能:粘度25~30 s、密度1.08~1.12 g/cm3,失水量5~9 mL。

(2)碳泥質(zhì)砂巖及其他水敏性地層:1 m3水+4%~5% 膨 潤 土+0.3% 純 堿+0.4% 植 物 膠+0.8% KDG 泥頁巖抑制劑+0.5% KP 共聚物+0.4%潤滑劑+0.02%聚丙烯酸鉀。沖洗液性能:失水量7~8 mL、粘度22~26 s、pH 值9、密度1.06~1.10g/cm3。發(fā)現(xiàn)少量涌水時(shí)可添加重晶石粉。

(3)流砂等特松散、易坍塌地層:1 m3水+10%膨潤土+0.3%純堿+5%植物膠+0.5% KP 共聚物+0.02%聚丙烯酸鉀+1%~3%重晶石粉。沖洗液性能:粘度30 s 以上、密度1.2 g/cm3以上,原則上只要單管鉆進(jìn)能施工就行。

(4)基巖及其他較穩(wěn)定地層:1 m3水+0.3%植物膠+0.5% KP 共聚物+0.4%潤滑劑+0.02%聚丙烯酸鉀。沖洗液性能:粘度20~25 s、密度1.02~1.03 g/cm3,失水量9.3 mL。

注意事項(xiàng):

(1)提前攪拌浸泡。粘土和高分子聚合物、無機(jī)物溶解過程原理不盡相同。采購的粘土為鈉土,攪拌浸泡在純堿作用下完成水化過程;而高分子材料需純堿溶解,其大分子長鏈才能充分展開,在沖洗液中發(fā)揮吸附和交聯(lián)作用等。

(2)注重添加順序。按先無機(jī)后有機(jī),分子量由小到大等順序添加,避免因添加劑之間阻溶和不理想交聯(lián)而導(dǎo)致絮凝等現(xiàn)象。

(3)攪拌要充分。各種添加劑之間的交聯(lián)和作用必須具備充分的接觸條件,每項(xiàng)材料添加后至少要保持10~20 min 充分?jǐn)嚢钑r(shí)間。

4.3.3 水泥漿護(hù)壁[14-16]

根據(jù)ZK4522 孔320 m 和480 m 左右處地層巖心(圖1),可以確定水泥漿護(hù)壁層位,應(yīng)在穿過這兩處后立即進(jìn)行水泥護(hù)壁,穩(wěn)定住這兩處的孔壁。主要采用高標(biāo)號(hào)水泥(425 硅酸鹽水泥)進(jìn)行固孔、護(hù)壁。一般水泥漿的水灰比在0.4 左右,攪拌均勻后,加入1.5%~3%食用鹽繼續(xù)攪拌10~15 min 以提高水泥速凝早強(qiáng)效果。水泥漿流動(dòng)度15~16 cm,可泵期2 h,根據(jù)該礦區(qū)平均氣溫16°,候凝時(shí)間根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)需36~48 h。

具體操作方法是將鉆桿下入距孔底1 m 左右,用清水對(duì)孔內(nèi)進(jìn)行清洗,按配方配置攪拌好水泥漿量,然后將水泥漿通過鉆桿泵送至孔內(nèi),水泥漿泵送完后再泵送替水,直至泵送完,將鉆桿提離水泥漿面一定高度后即可清洗鉆桿和管路,水泥護(hù)壁完畢。水泥漿護(hù)壁后,要緩慢勻速提鉆,防止抽吸力和“激動(dòng)”壓力過大作用破壞井壁。

水泥漿量采用下式計(jì)算:

式中:G——封孔所需水泥漿的質(zhì)量;V1——封孔段長度范圍內(nèi)鉆孔的體積;V2——封孔段長度范圍內(nèi)工作管的體積;K——富裕系數(shù),取1.2;γ——封孔用水泥漿的密度,經(jīng)測(cè)定水灰比0.32~0.4 時(shí),水泥漿密度γ≈2 g/cm3。

替水量的控制是非常重要的,常用的計(jì)算公式如下:

式中:V——替水量,L;L——鉆桿長度,m;t——靜水位距孔口距離,m;V地——地面管路容積,約40~50 L;Q——每米鉆桿容積,?50 mm 鉆桿每米取1.20 L,?42 mm 鉆桿每米取0.80 L;K——壓水系數(shù),常取0.8。

4.3.4 套管護(hù)壁[17-18]

鉆進(jìn)過程中一般使用上述沖洗液配方能取得較好的效果,但遇斷層破碎帶時(shí),因裂隙發(fā)育,地層大多是搬運(yùn)堆積物,漏失嚴(yán)重,造成沖洗液堵漏護(hù)壁效果不理想。這不僅對(duì)穩(wěn)定鉆孔孔壁影響很大,而且埋下了極大的施工隱患。所以下入技術(shù)套管護(hù)壁堵漏、隔離斷層破碎帶等特殊復(fù)雜地層既能減少?zèng)_洗液的漏失,提高沖洗液的利用率和使用效果,也能及時(shí)預(yù)防孔內(nèi)事故。

根據(jù)該礦區(qū)實(shí)際情況下入各級(jí)套管應(yīng)注意以下幾個(gè)施工工序:

(1)下入技術(shù)套管前,應(yīng)根據(jù)下入段孔壁穩(wěn)定情況判斷是否在底管上帶套管靴。

(2)下入技術(shù)套管需在套管上均勻涂抹2~5 mm 厚黃油,充填套管與孔壁間的環(huán)空間隙,穩(wěn)定孔壁,減少因后續(xù)施工套管對(duì)孔壁的撓動(dòng)及鉆孔結(jié)束施工時(shí)起拔套管的阻力,可有效解決因套管起拔難、遺留在孔內(nèi)量大而造成施工成本急劇增加的問題。

(3)項(xiàng)目部應(yīng)備好水利割刀。因特殊復(fù)雜地層丟失部分技術(shù)套管是鉆探施工中很常見的操作,這也是基于處理技術(shù)套管帶來的成本遠(yuǎn)大于套管本身成本的前提下不得已而為之的。而水利割刀能有效解決處理技術(shù)套管帶來的成本與套管本身成本之間的矛盾,既能極大地減少處理技術(shù)套管帶來的成本,又能盡可能多地起拔套管減少套管本身的成本。

5 取得的成效

5.1 鉆孔完成情況

本次共施工12 個(gè)鉆孔,總進(jìn)尺為7867.92 m。通過采取合理可行的處理措施,解決了該礦區(qū)鉆探施工中遇到的復(fù)雜情況,鉆孔施工效率和質(zhì)量明顯提高,施工情況見表2。

表2 施工效果對(duì)比Table 2 Comparison of drilling results

5.2 鉆孔技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量評(píng)述

巖(礦)心采取率為87.9%,礦心采取率為94%,保證了巖(礦)心采取的完整性,符合設(shè)計(jì)要求。

鉆孔彎曲度及孔深校正:鉆孔按《地質(zhì)巖心鉆探規(guī)程》(DZ/T 0227—2016)及地質(zhì)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行鉆孔彎曲度的測(cè)量和孔深校正,使用的儀器為JTL-40GX(W)型無線遙感光纖陀螺測(cè)斜儀(電子式),保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、精確性,各鉆孔數(shù)據(jù)均符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求。

其他質(zhì)量指標(biāo)均符合甲方質(zhì)量要求。

6 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

爾呷地吉鉛鋅礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,巖層破碎、裂隙發(fā)育,局部水溶、水敏,施工中經(jīng)常遇到鉆孔坍塌、漏失、縮徑、掉塊等鉆探難題。通過上述鉆探生產(chǎn)的試驗(yàn)和實(shí)踐,總結(jié)了以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)措施可為其他類似鉆探施工提供參考:

(1)該礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,斷層、裂隙發(fā)育明顯,施工難度極大,鉆孔施工前應(yīng)做好充分的考察工作,詳細(xì)查閱以往鉆孔施工的巖心和地質(zhì)資料,判斷該礦區(qū)斷層埋藏大致分布的區(qū)域、深度和厚度。每個(gè)鉆孔應(yīng)根據(jù)地層復(fù)雜情況及地質(zhì)設(shè)計(jì)要求,正確選用設(shè)備機(jī)具材料,優(yōu)化鉆孔結(jié)構(gòu),達(dá)到合理級(jí)配。

(2)鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是保障鉆孔能否順利施工的關(guān)鍵也是鉆孔施工的方向標(biāo),該礦區(qū)鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方向是否合理往往決定鉆孔的成敗。根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)該礦區(qū)鉆孔采用四開的鉆孔結(jié)構(gòu),是解決該礦區(qū)巖層破碎、裂隙斷層發(fā)育、水敏坍塌等復(fù)雜地層的有效手段。

(3)重視沖洗液在鉆孔施工中起到的作用,做好沖洗液試驗(yàn),根據(jù)不同地層及時(shí)選配更換沖洗液配方,明確鉆孔坍塌、漏失、縮徑、掉塊等鉆探難題還需從沖洗液入手,才能達(dá)到較好的效果。

(4)水泥漿護(hù)壁大多發(fā)生在井壁失穩(wěn)井段,采用水泥漿護(hù)壁是穩(wěn)定井壁的一種有效的技術(shù)工藝,但是風(fēng)險(xiǎn)很大,稍有不慎可能造成二次事故。因此采用水泥漿護(hù)壁工藝必須制定可靠周密的施工方案,計(jì)算好水泥漿量和替水量,嚴(yán)格按照方案迅速、準(zhǔn)確、高效處理。

(5)在鉆探實(shí)際應(yīng)用中,下入技術(shù)套管是解決鉆孔坍塌、掉塊、超徑、縮徑、漏失等復(fù)雜問題的最終技術(shù)措施也是最有效措施。但技術(shù)套管在復(fù)雜地層回收低、處理周期長且在項(xiàng)目成本中占比很大,因此下入技術(shù)套管前應(yīng)制定可靠回收率高的施工方案,并且嚴(yán)格執(zhí)行。實(shí)際運(yùn)用中水利割刀能有效提高技術(shù)套管回收率且節(jié)約項(xiàng)目施工成本及處理技術(shù)套管周期。

(6)鉆探施工過程中,運(yùn)用技術(shù)手段預(yù)防事故發(fā)生才是鉆探施工的重中之重,任何處理事故的技術(shù)手段都有造成二次事故的可能,不一定行之有效,應(yīng)注重在施工過程多思考,采取多手段預(yù)防可能發(fā)生的事故,才是提高鉆探施工成孔的有效途徑。

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