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巨型工程機(jī)械子午線輪胎鋼絲簾線擠出機(jī)液壓式機(jī)頭的優(yōu)化設(shè)計(jì)

2022-07-20 13:46郭其焰許志展陳晶晶張海彬
橡膠科技 2022年1期
關(guān)鍵詞:膠料機(jī)頭擋板

郭其焰,許志展,陳晶晶,張海彬

(福建省海安橡膠有限公司,福建 莆田 351254)

巨型工程機(jī)械子午線輪胎胎體和帶束層鋼絲簾線壓延工藝是輪胎生產(chǎn)的重要工藝之一,壓延質(zhì)量關(guān)系到輪胎使用效果。巨型工程機(jī)械子午線輪胎鋼絲簾線擠出機(jī)傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)、拆卸式機(jī)頭(簡稱舊機(jī)頭)的使用存在較多問題,無法達(dá)到質(zhì)量控制要求。本工作對(duì)舊機(jī)頭進(jìn)行重新設(shè)計(jì)與優(yōu)化[1-7],以期獲得經(jīng)濟(jì)效益好、安全性能高的擠出機(jī)機(jī)頭。

1 舊機(jī)頭存在的問題

舊機(jī)頭采用拆卸式結(jié)構(gòu),如圖1所示。整個(gè)機(jī)頭分為前后兩段,前段放置口型板,后段安裝穿線板,前后兩段通過10個(gè)M14螺絲連接,此類設(shè)計(jì)存在以下缺點(diǎn)。

(1)由于鎖緊螺絲的過程和機(jī)頭上螺絲的松緊程度無法完全一致,導(dǎo)致安裝在兩段機(jī)頭上的穿線板和口型板中心位置未完全在同一水平線,因此生產(chǎn)的半成品會(huì)出現(xiàn)上薄下厚或下薄上厚現(xiàn)象,影響半成品部件的質(zhì)量。

(2)機(jī)頭質(zhì)量較大且機(jī)頭底部無支撐裝置,會(huì)造成機(jī)頭下垂,使得機(jī)頭中心線與擠出機(jī)中心線偏離,導(dǎo)致生產(chǎn)的半成品厚度不均,有時(shí)外側(cè)直接露出鋼絲簾線。

(3)機(jī)頭分為兩段,拆卸時(shí)極易磨損,從而造成兩段機(jī)頭間存在縫隙。生產(chǎn)過程中膠料從縫隙中溢出,膠料粘合使兩段機(jī)頭拆卸費(fèi)力。

(4)兩段式機(jī)頭安裝及拆卸耗費(fèi)時(shí)間長,需將全部螺絲擰下且耗時(shí)約1 h,機(jī)筒內(nèi)膠料停留時(shí)間過久,易造成膠料焦燒,影響半成品性能。

(5)當(dāng)鋼絲簾線外纏繞絲、斷絲時(shí),需重新裝卸機(jī)頭,連續(xù)性生產(chǎn)被中斷。

(6)兩段機(jī)頭導(dǎo)致鋼絲簾線穿線困難,需將兩段機(jī)頭合好后從穿線板后一一對(duì)應(yīng)穿過整個(gè)機(jī)頭。

(7)當(dāng)更換規(guī)格時(shí)無法直接連續(xù)生產(chǎn),需將機(jī)筒內(nèi)的膠料完全去除后重新喂料生產(chǎn),耗時(shí)過長。

(8)若壓延聯(lián)動(dòng)線因故障停機(jī)時(shí),由于機(jī)頭內(nèi)壁流道空間小,重新啟動(dòng)后,擠出壓力不均勻,造成擠出半成品部件鋼絲簾線無法覆膠,半成品報(bào)廢量較大。

(9)舊機(jī)頭壓力感應(yīng)器無法準(zhǔn)確測(cè)量機(jī)頭膠料的實(shí)際壓力,壓力控制波動(dòng)性大。

2 新機(jī)頭設(shè)計(jì)

重新設(shè)計(jì)的新機(jī)頭采用液壓油缸式設(shè)計(jì),如圖2所示,其特點(diǎn)如下。

2.1 采用8組液壓油缸

采用液壓油缸推動(dòng)插銷與機(jī)頭擋板對(duì)插鎖定,替代舊機(jī)頭裝卸螺桿的操作,減少人工投入,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短生產(chǎn)時(shí)間。

2.2 口型板和穿線板的小型化與卡槽式設(shè)計(jì)

將口型板和穿線板尺寸整體縮小,各自放置在卡槽中固定,前擋板上放置口型板,后擋板上放置穿線板。機(jī)頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。

口型板和穿線板是易損件,需定期更換,特別是穿線板,使用過程中的磨損會(huì)影響單根鋼絲簾線之間間隙的一致性。將口型板和穿線板小型化可直接減少加工費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本。

口型板和穿線板采用卡槽式設(shè)計(jì),裝卸方便,更換鋼絲簾線規(guī)格時(shí)可提前穿線,并直接替換口型板和穿線板,節(jié)約操作時(shí)間,操作簡單,提升生產(chǎn)效率。穿線板裝入卡槽前后效果如圖4所示。

2.3 螺桿式擋板移動(dòng)設(shè)計(jì)

采用雙導(dǎo)軌滾珠絲桿帶動(dòng)前、后擋板組合件。卸機(jī)頭時(shí),由伺服電機(jī)帶動(dòng)前、后檔板移出機(jī)頭,可解決因前、后擋板被膠料粘住而導(dǎo)致的拉出困難等問題。安裝時(shí),通過伺服電機(jī)軟限位,前、后擋板進(jìn)入機(jī)頭中的位置可得到精準(zhǔn)控制,確保上、下插板精準(zhǔn)插入至前、后檔板。擋板到位后,伺服電機(jī)自動(dòng)停止工作,指示燈指示工作狀態(tài)。

2.4 主機(jī)頭全水平支撐設(shè)計(jì)

為控制胎體和帶束層鋼絲簾線覆膠質(zhì)量,避免半成品部件上下覆膠不均勻,口型板和穿線板中心需在同一水平位置。設(shè)計(jì)時(shí),整體主機(jī)頭全水平支撐,并裝有4個(gè)水平支撐調(diào)整裝置,以解決舊機(jī)頭無支撐下垂造成的上下覆膠不均勻等問題。口型板與穿線板的水平位置如圖5所示。

2.5 膠料流道弧線設(shè)計(jì)

機(jī)頭內(nèi)部上下膠料流道空間加大并更改為弧度曲面。在流道內(nèi),靠近擠出機(jī)端的膠料應(yīng)比擠出機(jī)外端膠料充足,保證流道壓力均勻,流道設(shè)計(jì)時(shí)外側(cè)流道尺寸應(yīng)大于內(nèi)側(cè)。優(yōu)化后,流道中的膠料充足,當(dāng)停機(jī)后重新啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí),在壓力的控制下,鋼絲簾線可正常覆膠,報(bào)廢率減小。

2.6 壓力控制系統(tǒng)

機(jī)頭內(nèi)增設(shè)壓力讀取器,對(duì)流道內(nèi)的膠料壓力進(jìn)行檢測(cè),并由機(jī)臺(tái)中控室控制擠出機(jī)旋轉(zhuǎn)速度,控制機(jī)頭流道內(nèi)的膠料壓力穩(wěn)定在(標(biāo)準(zhǔn)值±0.5 MPa)。增設(shè)壓力控制系統(tǒng)可將擠出鋼絲簾線覆膠后的半成品厚度有效控制在(標(biāo)準(zhǔn)值±0.3 mm)。

2.7 安全連鎖控制系統(tǒng)

由于壓延時(shí)擠出機(jī)機(jī)頭有一定壓力,從壓延生產(chǎn)開始至結(jié)束,前、后擋板和油缸以及上下插銷位置需確保到位。設(shè)計(jì)安全連鎖裝置,在有壓力狀態(tài)下,對(duì)前、后擋板和油缸以及上下插銷動(dòng)作起保護(hù)作用。卸機(jī)頭前、后擋板和油缸以及上下插銷必須升起,并進(jìn)行限位檢測(cè),到位后伺服電機(jī)才能運(yùn)行。

3 結(jié)論

通過采用液壓式新結(jié)構(gòu)機(jī)頭,巨型工程機(jī)械子午線輪胎鋼絲簾線擠出機(jī)整體使用效果良好。經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證:鋼絲簾線擠出上下覆膠均勻,提升了巨型工程機(jī)械子午線輪胎鋼絲簾線的壓延工藝質(zhì)量;更換鋼絲簾線規(guī)格時(shí),節(jié)約了操作的時(shí)間,提升了生產(chǎn)效率;改用液壓式插銷和滾珠絲桿,裝卸操作簡化,節(jié)約時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;優(yōu)化機(jī)頭內(nèi)膠料流道形式,解決重啟動(dòng)時(shí)鋼絲簾線因膠料不足而無法覆膠的問題,報(bào)廢率減小。鋼絲簾線擠出機(jī)機(jī)頭優(yōu)化設(shè)計(jì)后,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率提升,節(jié)約生產(chǎn)成本,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全性。

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