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某水輪發(fā)電機組水導擺度超標原因分析

2022-07-25 07:36
電力安全技術 2022年6期
關鍵詞:轉輪主軸間隙

譚 誠

(國網(wǎng)綠源水力發(fā)電公司檢修公司,遼寧 丹東 118000)

0 引言

水輪機組水導擺度超標是水電站機組運行的常見問題之一,水導擺度超標后長時間運行會導致轉輪出現(xiàn)裂痕,對機組安全可靠性造成嚴重威脅。

某水電站水輪發(fā)電機組水輪機技術參數(shù)如表1所示。該水電站2016 年3 月至7 月進行了A 級檢修,取消勵磁機定轉子,轉動部件重量減少28 t;取消推力頭與鏡板間平均厚度1.7 mm 的環(huán)氧樹脂墊,更換平均厚度0.2 mm 的銅皮墊補償水平度。機組投入運行后,各項參數(shù)滿足運行規(guī)程要求,但從12 月開始水導擺度出現(xiàn)超標現(xiàn)象。近幾年雖采取機組軸線測量、中心移位和水導軸承檢修調整等措施,然而隨著機組運行一定時限后,超標現(xiàn)象復現(xiàn)。針對水導擺度超標問題,該水電站組織相關專業(yè)進行分析,提出了處理指導意見,但由于未到A級檢修周期,在有限檢修期內(nèi),通過轉輪間隙、上導、推力等調整,為進一步解決超標問題提供思路。

1 水導擺度監(jiān)測情況

水輪發(fā)電機組運行負荷達到45 ~50 MW時,水導擺度由原來0.26 ~0.32 mm 增大至0.36~0.46 mm,超出行業(yè)標準限定的0.35 mm,同時水導軸承示流較為穩(wěn)定,為54~57 m3/h。

表1 某水電站水輪機技術參數(shù)

機組在45 MW 負荷運行狀態(tài)下,水導擺度監(jiān)測參數(shù)均保持在0.36~0.46 mm。

2 原因分析與初步處理

基于以前幾次調整處理的結果,根據(jù)機組運行現(xiàn)狀及以往 機組測量檢修數(shù)據(jù),分析原因與初步處理如下。

(1) 機組轉動部分質量重心與機組支撐中心未完全重合,略有偏差,致使機組在運行中軸線傾斜、在鏡板處呈圓周方向波浪運行。

(2) 機組受力調整松開水導假瓦后主軸偏移0.30 mm,導致水導擺度較大,機組運行時對水導瓦偏磨,經(jīng)過幾個月后水導軸承無法限制水導軸領后出現(xiàn)擺度擴大現(xiàn)象。

(3) 重點要求松開水導軸承假瓦后,水導軸領偏移量不大于0.18 mm。

本次調整工作不松開主軸任何連接部位,故無需進行軸線調整,主要進行轉動部分中心向固定部件中心調整和減小水導軸領偏移量。

3 參數(shù)測量及調整

(1) 發(fā)電機空氣間隙監(jiān)測,調整前后測量數(shù)據(jù)如表2 所示。

(2) 水輪機轉輪間隙監(jiān)測,調整前后測量數(shù)據(jù)如表3 所示。

(3) 水導移軸(轉輪移中)。將轉輪調至中間位置,用水導假瓦定位,在-X,-Y 方向各設置一塊百分表,根據(jù)以往調整經(jīng)驗(每次主軸均向+X,-Y 方向偏移),用水導假瓦向反方向移軸(向-X 移1.80 mm,向+Y 移1.43 mm),用水導假瓦定位,測量轉輪間隙合格。

(4) 上導移軸(轉子移中)。用上導軸瓦移軸,根據(jù)測量的修前發(fā)電機空氣間隙及以住機組中心測量調整記錄,經(jīng)計算需向+X 方向移2.0 mm,向-Y方向移1.2 mm,測量空氣間隙合格,用上導六塊瓦抱軸定中心。

(5) 起落轉子查看水導軸領偏移。在移軸工作完成后,用上導軸瓦、水導假瓦抱住主軸,頂轉子然后落轉子,松開水導假瓦,水導軸領向+X 方向偏移0.58 mm,向-Y 方向偏移0.41 mm,此時用水導假瓦將主軸向+X 移動1.22 mm,向-Y 移動1.00 mm,恢復轉輪中間位置。

(6) 受油器甩油盆迷宮環(huán)間隙調整。轉動部分中心調整后,測量受油器甩油盆迷宮環(huán)間隙最小值1.8 mm,對受油器底座進行了移位,滿足油盆迷宮環(huán)間隙均在2.0 mm 以上要求。

(7) 上導軸承間隙調整。如圖1 監(jiān)測數(shù)據(jù)所示,滿足要求。

(8) 水導軸承間隙測量與調整。修前測量水導軸承間隙和為0.21 ~0.26 mm,水導軸承回裝后測量間隙和為0.22 ~0.26 mm (見圖2),與修前測量數(shù)據(jù)相差0.01 mm,基本符合規(guī)程中0.25~0.40 mm 要求,無需處理。

(9) 推力軸承受力測量及調整。修前測量推力軸承彈性油箱最大最小偏差值為0.28 mm,超過規(guī)程要求不大于0.20 mm 要求,因此,需對推力軸承受力進行調整并監(jiān)測水導處主軸偏移,如圖3,4 所示。

表2 發(fā)電機空氣間隙監(jiān)測數(shù)據(jù)

表3 水輪機轉輪間隙數(shù)據(jù)

圖1 上導軸承間隙調整測量示意(單位:mm)

圖4 水導處主軸偏移量監(jiān)測示意(單位:mm)

圖2 水導軸瓦間隙(修后)測量示意(單位:mm)

圖3 推力軸承受力調整監(jiān)測示意(單位:mm)

用上導軸瓦、水導假瓦抱住主軸,頂轉子然后落轉子,松開水導假瓦,觀察主軸位移:主軸向+X 方向移動0.45 mm,-Y 方向移動0.29 mm;在此狀態(tài)下水導處用假瓦定位,將百分表調零,重新測量、調整推力瓦受力,此時推力瓦受力最大值與最小值偏差0.22 mm;再次起落轉子,松開水導假瓦,觀察主軸位移,主軸向+X 方向移動0.24 mm;-Y 方向移動0.18 mm;此時用水導假瓦移軸,恢復推力軸承受力0.22 mm 時的主軸狀態(tài)。調整后基本符合機組運行規(guī)程中0.25~0.40 mm 要求。

4 后續(xù)處理建議

由于檢修時間限制,此次水導擺度超標問題尚未完全處理到位,機組運行一段時間后,水導擺度超標問題可能還會繼續(xù)顯現(xiàn),仍待下一步結合機組A 級檢修進行全面處理。進一步處理建議如下。

(1) A 修時進一步測量定子中心、轉輪室中心和彈性油箱中心的偏差,若偏差較大,需重新定位彈性油箱中心,盡最大可能使三者中心偏差最小。

(2) A 修時進一步測量水輪機軸與發(fā)電機軸連接法蘭處的曲折,如偏差較大應進行處理。

(3) A 修時進一步測量推力頭與轉子中心體連接法蘭處的曲折,如偏差較大應進行處理。

(4) A 修時測量推力頭上下面和鏡板平行度,若平行度不合格,需加工處理,安裝過程中確保推力頭、鏡板與大軸垂直度合格。

(5) A 修時測量定轉子相對高程,如測量得到的偏差較大,則應提高推力軸承彈性油箱支柱距離。

(6) 做轉子和轉輪動平衡試驗,轉輪靜平衡試驗,做好機組配重工作。

5 結束語

引發(fā)軸流轉槳式水輪機組水導擺度超標因素很多,若針對該問題進行徹底解決,達到理想的運行效果,必須根據(jù)以往機組檢修數(shù)據(jù)和運行觀察參數(shù),進一步查找水導擺度超標的具體原因,結合機組A級檢修,把可能引起水導擺度超標的各種問題和參數(shù)全部進行重新測量調整定位。通過轉動部分中心向固定部件中心調整、減小水導軸領偏移量等處理措施僅僅是在有限的檢修期內(nèi)及時恢復機組運行的一種手段,為下一步A 級檢修徹底解決問題打下良好的基礎,也為同類型機組出現(xiàn)此類問題的分析處理提供參考。

參與文獻:

[1] 鄧金榮.新安江電廠6 號機組水導擺度偏大處理[J].水 電站機電技術,2017,40(4):51-53.

[2] 何定全.洛古水電站2 號機組擺度超標處理[J].四川水 力發(fā)電,2011,30(4):116-118.

[3] 徐 剛.龍灘水電站3 號機組水導擺度偏大處理新方法 嘗試[J].紅水河,2016,6(3):59-62.

[4] 李 軍.龍灘水電站5 號機組盤車與水導擺度處理[J]. 水電站機電技術,2009,8(4):47-49.

[5] 李天文,吳連周.水輪發(fā)電機上導擺度超標原因分析與 處理[J].電力安全技術,2009,11(7):13-16.

[6] 晏 政.2017 年某水電廠機組常見故障的統(tǒng)計與分析 [J].電力安全技術,2019,21(6):19-21.

[7] 楊秀江,宋汝會.大變幅高水頭機組轉輪裂紋處理[J]. 電力安全技術,2021,23(5):59-61.

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