肖畢高,馬紹斌,劉殿傳,劉俊場
(1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 會澤 654200;2.昆明冶金研究院有限公司,云南 昆明 650031)
低品位氧化鉛鋅礦是自然界風化的產(chǎn)物[1],礦物在開采和破碎時極易“泥化”,其綜合利用比較困難[2],目前,低品位氧化鉛鋅礦主要利用方法有:選礦、濕法冶金、火法冶金、選礦-冶金聯(lián)合等[3]。選礦方法主要包括全浮選法、重介質(zhì)-浮選法、磁-浮選法等,浮選是處理低品位氧化鉛鋅礦的主要選礦方法[4],選礦工藝雖然能實現(xiàn)低品位氧化鉛鋅礦的富集,但存在著富集后精礦鉛鋅品位不高、回收率低等問題,單一采用浮選工藝難以實現(xiàn)低品位鉛鋅礦的綜合利用[5]。直接濕法冶金浸出工藝具有流程簡單、易實現(xiàn)工業(yè)化應用,但存在著浸出率低、經(jīng)濟性差等問題[6]?;鸱ㄒ苯鸸に囍饕怯眠€原劑將氧化鉛鋅礦石中的鋅還原出來,促使高溫下鋅蒸氣揮發(fā)進入煙氣中[7],對于品位較低的氧化鉛鋅礦,一般先用鼓風爐熔礦,再由煙化爐揮發(fā)[8];品位較高的直接用回轉(zhuǎn)窯等揮發(fā)[9]。選礦-冶金聯(lián)合工藝主要有:先選礦后冶金、先冶金后選礦,這些工藝可有效地提高金屬回收率,但存在著工藝流程長、投資成本高等問題,實際應用效果不佳[10]。
鑒于低品位氧化鉛鋅礦礦物種類多、結(jié)構(gòu)復雜、伴生組分很不穩(wěn)定、相互摻雜伴生、嵌布粒度比較細、泥化現(xiàn)象較嚴重等性質(zhì),目前單一的選礦、濕法冶金方法都不能有效地回收有價成分,選冶聯(lián)合新工藝對提高難選氧化鉛鋅礦石的選別指標具有一定效果,但存在著成本高、流程長等問題[11];而火法冶金處理含鋅12%~20%左右的氧化鉛鋅礦是比較經(jīng)濟可行的方案。
基于上述分析,云南某公司針對礦山每年產(chǎn)出低品位氧化鉛鋅礦約6萬t,該物料鉛、鋅品位較低,雜質(zhì)成分較高,若直接進入鉛冶煉或鋅濕法冶煉流程存在著生產(chǎn)成本較高、技術(shù)經(jīng)濟指標較差等問題,若堆存則占用大量土地且露天堆放會造成周圍土壤和水質(zhì)的污染,存在較大的環(huán)保風險;因此,該公司采用熔化爐化料+煙化爐還原揮發(fā)工藝把低品位氧化鉛鋅礦與自產(chǎn)酸浸渣搭配入爐,將物料中的有價金屬Pb、Zn、Ge、Ag富集于氧化鋅煙塵中,實現(xiàn)低品位氧化鉛鋅礦的綜合回收處理,既解決堆存帶來的各種困難和環(huán)保隱患問題,又可以盤活資源、降低生產(chǎn)運營成本。
該公司熔化爐化料+煙化爐還原揮發(fā)工藝所用原料主要為濕法煉鋅酸浸渣和氧化鉛鋅礦搭配,其礦成分含量見表1、表2所示。
表1 氧化鉛鋅礦主要成分Tab.1 Main composition of lead-zinc oxide ore %
表2 酸浸渣主要成分Tab.2 Main composition of acid leaching residues %
從表1、表2可知,該氧化鉛鋅礦含Zn 16.8%、含Pb 6.06%,與酸浸渣中含Zn 17.32%、含Pb 5.48%基本相當,Ge、Ag、Fe含量低于酸浸渣;CaO含量遠高于酸浸渣,但可作為煙化爐還原揮發(fā)過程渣型調(diào)節(jié)原料,因此控制合適的配礦比例總體來說對于現(xiàn)有熔化爐化料+煙化爐還原揮發(fā)工藝的處理基本不產(chǎn)生負面影響。
氧化礦、酸浸渣、熔劑、燃料配料混合之后經(jīng)熔化爐化料,熔渣進入煙化爐吹煉,利用空氣與粉煤混合噴入爐內(nèi),粉煤燃燒產(chǎn)生大量的熱和一氧化碳氣體,使爐內(nèi)維持較高的溫度(1 150~1 250)℃和還原氣氛,熔渣中的有價金屬Pb、Zn、Ge、Ag被還原揮發(fā)而進入煙氣中,通過收塵系統(tǒng)富集產(chǎn)出氧化鋅煙塵。
本工藝主要分為兩個階段:熔化爐化料階段及熱熔渣還原揮發(fā)階段,處理工藝流程見圖1。
圖1 低品位氧化鉛鋅礦火法回收處理工藝流程Fig.1 Process flow of recycling processing of low grade lead-zinc oxide by pyrometallurgy
工藝過程主要反應如下:
熔化爐段主要控制塊煤量及富氧空氣濃度,確保爐內(nèi)形成高溫強氧化氣氛,加快化料速度,提高處理量;煙化爐段主要是控制粉煤量,在保證爐溫(1 150~1 250)℃的前提下,爐內(nèi)盡可能保持還原氣氛,使熔渣中的有價金屬(Pb、Zn、Ge、Ag)還原揮發(fā)進入煙氣中,通過收塵系統(tǒng)富集后形成氧化鋅煙塵(含鋅50%~55%),熔渣(含鋅<2.8%)經(jīng)水淬之后直接外銷。
從表1、表2分析數(shù)據(jù)看,氧化礦中鐵、二氧化硅偏低、氧化鈣含量偏高,酸浸渣中鐵偏高、二氧化硅及氧化鈣偏低。根據(jù)FeO-SiO2-CaO三元系相圖分析,選擇熔渣渣型如下:SiO2/Fe=0.7~1.2、CaO/SiO2=0.4~0.7,此時爐渣溫度 (1 150~1 300)℃左右,滿足熔化爐、煙化爐生產(chǎn)要求。從表1、表2的分析數(shù)據(jù)看,若將酸浸渣與氧化礦搭配入爐處理,鐵和鈣可以實現(xiàn)互補,只需再配入少量的石英砂即可滿足工藝要求。
根據(jù)渣型選擇計算,對熔化爐入爐物料配比進行調(diào)整,具體配料如表3所示。
表3 熔化爐入爐物料配比(試生產(chǎn)階段)Tab.3 Charge proportion of melting furnace(pilot production stage)
從表3可知,熔化爐入爐物料氧化礦:酸浸渣:石英砂比例為2.6∶7.4∶1,混合料中SiO2/Fe=0.7、CaO/SiO2=0.64,符合選擇渣型的配料范圍,因此,理論上渣熔點溫度應為(1 150~1 300)℃。
2019年8月~12月按照表3配料要求組織生產(chǎn),熔化爐按照高溫強氧化氣氛生產(chǎn)(以化料為主),煙化爐以處理熱熔渣為主,生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表4、表5所示。
表4 工藝過程控制(試生產(chǎn)階段)Tab.4 Technological process control(pilot production stage)
表5 產(chǎn)品質(zhì)量(試生產(chǎn)階段)Tab.5 Product quality (pilot production stage)
從表4及試生產(chǎn)階段的生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn),處理低品位氧化鉛鋅礦存在著以下問題:熔化爐作業(yè)周期較長(240~270)min、處理量偏低(290 t/d)、熔渣溫度偏高(放渣時用測溫槍檢測,熔渣溫度高達1 450℃)、煙化爐放渣時容易發(fā)生爆炸。
根據(jù)表5熔渣成分分析看,水淬渣中Pb、Zn、Ge、Ag分別低至 0.07%、1.92%、20 g/t、12 g/t,氧化鋅煙塵中Zn、Ge、Ag、Pb含量分別達到48.72%、627 g/t、298 g/t、14.9%,從水淬渣及氧化鋅煙塵成分來看,Pb、Zn、Ge、Ag揮發(fā)效果較好;但熔化爐熔渣中Zn高、SiO2偏低,造成熔渣渣型不合理不在設計渣型范圍(SiO2/Fe=0.52、CaO/SiO2=0.59)、熔點偏高、熔渣粘度大,從而導致上述各種問題的出現(xiàn),因此需合理調(diào)整渣型降低熔點。
根據(jù)試生產(chǎn)階段存在的問題,對入爐物料配比進行優(yōu)化,同時將熔化爐的燃料改為塊煤,調(diào)整富氧濃度及天然氣流量具體配料如表6所示。
從表6可知,熔化爐入爐物料氧化礦:酸浸渣:石英砂比例為1.25∶5∶1,混合料中SiO2/Fe=0.92、CaO/SiO2=0.41,相比試生產(chǎn)調(diào)高了SiO2/Fe,因此,理論上渣熔點溫度應低于試生產(chǎn)的熔渣溫度(1 450℃)。
2020年1月~3月按照表6配料要求組織生產(chǎn),每周用還原爐熔渣置換熔化爐低渣(防止鐵沉底),生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表7、表8所示。
表8 產(chǎn)品質(zhì)量(工藝優(yōu)化階段)Tab.8 Product quality(process optimization stage)
從表7可知:熔渣溫度雖然降低約50℃但仍然偏高(熔渣溫度1 395~1 415)℃、熔化爐作業(yè)周期有所縮短30 min、處理量達到360 t/d但與設計值相比還有較大差距,熔化爐熔渣溫度仍然偏高,需進一步降低熔渣溫度。
從表8可知,工藝優(yōu)化后熔化爐爐渣SiO2/Fe=0.83、CaO/SiO2=0.66,爐渣渣型屬于設計范圍,除氧化鋅煙塵中Zn含量略高于試生產(chǎn)階段,Pb、Ge、Ag含量均低于試生產(chǎn)階段,水淬渣中Pb、Zn、Ge、Ag含量均高于試生產(chǎn)階段,說明提高熔化爐處理能力雖然能降低生產(chǎn)成本和提高爐床利用率,但也帶來Pb、Zn、Ge、Ag主金屬火法回收率的降低,這在今后產(chǎn)能提升的同時需兼顧考慮金屬火法回收率。
通過對前面兩個階段的總結(jié)分析,若大量配入石英砂達到理想渣型,對熔化爐的爐床能力及處理量影響較大,根據(jù)熔池區(qū)的化料速度及鍋爐段的溫度對熔化爐的配料及生產(chǎn)工藝控制做進一步的調(diào)整,調(diào)整氧化礦和酸浸渣的配比,降低石英砂投入量、提高氧氣及壓縮空氣的流量、降低天然氣流量、提高塊煤的配入量,產(chǎn)能提升階段熔化爐入料配比如表9所示。
表9 熔化爐入爐物料配比(產(chǎn)能提升階段)Tab.9 Charge proportion of melting furnace(yield improvement stage)
從表9可知,產(chǎn)能優(yōu)化階段熔化爐入爐物料氧化礦:酸浸渣:石英砂比例為3.33∶5.83∶1,混合料中SiO2/Fe=0.82、CaO/SiO2=0.71,相比試生產(chǎn)調(diào)高了CaO/SiO2。
2020年4月開始按照表9配料要求組織生產(chǎn),每周用還原爐熔渣置換熔化爐低渣(防止鐵沉底),生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表10、表11所示。
表10 工藝過程控制(產(chǎn)能提升階段)Tab.10 Technological process control(yield improvement stage)
表11 產(chǎn)品質(zhì)量(產(chǎn)能提升階段)Tab.11 Product quality (yield improvement stage)
從表10可知,熔渣溫度與工藝優(yōu)化階段基本一致,熔渣溫度(1 395~1 416)℃、熔化爐作業(yè)周期相比工藝優(yōu)化階段進一步縮短30 min、處理量大幅度提升達到452 t/d,從熔化爐處理能力及時間來看,獲得合適的熔化爐處理低品位氧化鉛鋅礦搭配酸浸渣工藝技術(shù)參數(shù)。
從表11可知,工藝優(yōu)化后熔化爐爐渣SiO2/Fe=0.8、CaO/SiO2=0.69,爐渣渣型屬于設計范圍,除氧化鋅煙塵中Zn含量略低于工藝優(yōu)化階段,Pb、Ge、Ag含量均高于試生產(chǎn)階段,水淬渣中Pb、Zn、Ge、Ag含量也均低于工藝優(yōu)化階段,說明產(chǎn)能提升后既提高熔化爐處理能力又提高了Pb、Zn、Ge、Ag主金屬的火法回收率,充分實現(xiàn)了低品位氧化鉛鋅礦與酸浸渣的協(xié)同處置。
通過近一年半的生產(chǎn)實踐,低品位氧化鉛鋅礦火法處理工藝取得較好的成效,且技術(shù)經(jīng)濟指標均處于較好水平,具體技術(shù)經(jīng)濟指標如表12所示。
表12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標Tab.12 Main technical-economic indicators
從表12可知,通過近一年半的低品位氧化鉛鋅礦搭配酸浸渣火法處理工藝生產(chǎn)實踐,Pb、Zn、Ge、Ag火法回收率分別為 99.2%、92.83%、93.13%、99.22%,取得良好的金屬回收率,實現(xiàn)了低品位氧化鉛鋅礦的綜合回收利用。
通過低品位氧化鉛鋅礦火法回收處理生產(chǎn)實踐研究獲得以下結(jié)論:
1)低品位氧化鉛鋅礦搭配酸浸渣采用熔化爐、煙化爐聯(lián)合處理工藝能夠?qū)崿F(xiàn)其中Pb、Zn、Ge、Ag等有價金屬的綜合回收利用,合適的熔化爐入爐物料氧化礦:酸浸渣:石英砂比例為3.33∶5.83∶1,在此條件下Pb、Zn、Ge、Ag等有價金屬生產(chǎn)綜合回收率分別達到99.2%、92.83%、93.13%、99.22%。
2)低品位氧化鉛鋅礦采用火法回收處理工藝能夠豐富公司的原料來源,緩解公司氧化礦堆存壓力、盤活資源、回收有價金屬,通過近一年多的生產(chǎn)實踐,取得較好的經(jīng)濟技術(shù)指標。