曾衛(wèi)東,胡 波,宋誠驍,王 賓
(1.西安熱工研究院有限公司,西安 710054;2.南京南瑞繼保電氣有限公司,南京 211002)
汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)主要由液壓伺服系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等組成,其中電液(E/H)轉換器是控制系統(tǒng)的關鍵部分[1]。當前,高壓抗燃油電調系統(tǒng)普遍采用噴嘴擋板式伺服閥作為電液(E/H)轉換器,低壓透平油系統(tǒng)則更多采用直接驅動式伺服閥(DDV 閥)進行電液(E/H)轉換[2]。DEH 系統(tǒng)為了能夠滿足閥門開度的閉環(huán)控制,通常通過LVDT 傳感器進行閥門位置采樣作為閥位反饋,參與伺服控制模塊內的PID 運算[3-6]。
在某電廠350 MW 機組進行自主可控DCS 及DEH 一體化改造過程中,遇到了DEH 閥位控制模塊與機組原電液(E/H)轉換器及油系統(tǒng)的兼容性問題。該機組為進口三菱重工老式機組,采用的電液轉換器與常規(guī)的噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥有所區(qū)別。該系統(tǒng)直接輸出控制脈動油壓反饋信號(4~20 mA)作為閥位PID 的實測值(PV),常規(guī)的伺服控制模塊采用LVDT 位移傳感器作為PV 值,不能直接將油壓信號作為PV 值;且該電液(E/H)轉換器接收驅動電流范圍為0~250 mA,常規(guī)伺服控制模塊一般輸出電流范圍最大為-40~40 mA,無法滿足,因此需要進行針對性的適配改造。
該機組使用的是三菱重工高砂制作所制造的型號為TC2F-40.5,系單軸、雙缸、雙排汽、單背壓純凝汽、反動式汽輪機[7-8],迄今已使用了三十余年。
本次控制系統(tǒng)自主可控改造涉及DCS 及DEH部分,DEH 系統(tǒng)中僅改造電控部分,油系統(tǒng)不做改造。該機組原有的閥位控制卡件型號為OMRON 的PAC-VC01,需通過硬接線4~20 mA 信號接收控制器閥位指令。若保留該卡件,直接利用改造后的控制器通過硬接線下發(fā)指令,由于模擬量輸出DAC 及輸入ADC 的處理時間相對較長,容易導致整個閥門控制系統(tǒng)慣性增大,影響控制品質,因此該模塊也應更換為DEH 控制器配套的自主可控伺服控制模塊。
但由于該三菱機組油系統(tǒng)伺服閥在接收指令、閥位反饋等方面異于現(xiàn)今常見的噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥,標準伺服控制模塊無法兼容于該機組,因此本次自主可控改造需對產品進行適配改造。
本次自主可控DCS 改造所使用的產品,配套的標準版伺服控制模塊的基本情況如下:2 路LVDT采樣通道(三線制或六線制),2 路-40~40 mA 伺服電流輸出,具備閥位優(yōu)選、斷線檢測、閉環(huán)控制、自動標定等功能。
伺服控制模塊基本原理如圖1所示。LVDT 副邊電壓差值作為LVDT 采樣輸入,經過零點和滿點標定后,通過閥位計算公式(1)得到實際閥門開度:
圖1 標準版伺服控制模塊基本原理Fig.1 Fundamental of the standard version of the servo control module
式中:VL為實際全關閥門時,測得的LVDT 上下副邊線圈的電壓有效值差值,即零點標定值;VH為實際全開閥門時,測得的上下副邊線圈的電壓有效值差值,即滿點標定值;Vn為當前閥位測得的電壓差值。
2 路LVDT 所計算的閥位需經閥位優(yōu)選功能,獲取選擇后的閥門開度。閥位優(yōu)選邏輯如圖2所示,在2 路LVDT 采樣品質均正常時按參數(shù)配置中的高選/低選/平均進行處理,若1 路LVDT 采樣斷線,另1 路正常,則取該正常值,若2 路均斷線,則進入故障安全邏輯[9-11]。
圖2 標準版伺服控制模塊閥位優(yōu)選邏輯Fig.2 Logic of valve position optimization of the standard version of the servo control module
實際閥門開度與DPU 下發(fā)的閥位指令取偏差后進入PI 運算,運算結果即伺服輸出值,通過2 個D/A 轉換器轉換為-40~40 mA 的伺服電流輸出,用于控制伺服閥電液(E/H)轉換器,直至實際閥門開度與閥位指令偏差小于控制死區(qū)。
自主可控DCS 產品配套的標準版伺服控制模塊不具備直接控制該三菱機組電液(E/H)轉換器的條件,主要原因有:
(1)閥位輸入只支持雙路LVDT 采樣,不支持4~20 mA 直流量,無法獲取PI 回路的實測值(PV),無法進行閥位閉環(huán)控制。
(2)伺服控制輸出范圍不匹配,默認輸出范圍最大為-40~40 mA,該三菱機組電液(E/H)轉換器的驅動電流為0~250 mA。
(3)電流變化方向與閥門開閉方向不匹配,伺服控制模塊默認正電流增大方向對應閥門關閉,負電流增大方向對應閥門打開(與常規(guī)噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥匹配),該三菱機組電液(E/H)轉換器則為正電流增大方向對應閥門打開。
(4)自動標定步驟中,伺服輸出值在正反向切換時,閥門存在驟開或驟關情況,該三菱機組屬于已運行三十多年的老機組,應盡量減少這種操作,延長閥門壽命。
針對上述情況,需要對伺服控制模塊進行針對性改造。硬件方面,不改動標準伺服控制模塊的硬件,通過增加伺服控制從模塊和電流放大模塊,達到功能擴充的目的;軟件方面調整閥位計算及伺服輸出邏輯,從而達到適配該三菱機組電液(E/H)轉換器的效果。
該三菱機組電液(E/H)轉換器提供的閥位信號實際是油壓信號(4~20 mA),且目前每個電液(E/H)轉換器僅提供1 路??紤]到未來可能增加1 路油壓信號,因此伺服控制模塊應至少具備2 路毫安(mA)量AI 接口。由于標準伺服控制模塊PCB 電路設計上已經沒有空間擴充2 路毫安(mA)量的AI 接口,因此設計開發(fā)了專用的伺服控制從模塊,作為主模塊的擴展模塊使用。從模塊通過控制器下發(fā)的使能參數(shù)投退,除擴充AI 接口外,還提供了AO、DI、DO等接口,方便后續(xù)功能擴展。主從模塊之間通過I/O底座之間的背板總線進行通訊,從模塊將采集到的電流信號送給主模塊。控制器新增“閥位通道類型”參數(shù)下發(fā),選擇“LVDT”類型時采用原邏輯進行閥位計算,選擇“AI”類型時采用從模塊采集的直流量信號進行閥位計算。直流量信號通過公式(2)計算實際閥位,零點和滿點直接采用4 mA 和20 mA 即可:
對于該三菱機組電液(E/H)轉換器而言,閉環(huán)控制的實測值(PV)和設定值(SP)都是油壓百分比信號,并非實際的閥門開度,因此對應測點的顯示描述要進行修改,防止誤導運行人員。
改造后的伺服控制模塊基本原理及閥位優(yōu)選邏輯分別如圖3和圖4所示。
圖3 改造后的伺服控制模塊基本原理Fig.3 Fundamental of the modified servo control module
圖4 改造后的伺服控制模塊閥位優(yōu)選邏輯Fig.4 Logic of valve position optimization of the modified servo control module
由于該機組電液(E/H)轉換器接收的伺服電流直接作用于E/H 油壓,油壓越高則閥門開度越大,且由于伺服電流均為正電流,因此可以認為伺服正電流增大方向對應閥門打開,正電流減小方向對應閥門關閉。而伺服控制模塊默認適配的電液(E/H)轉換器為常規(guī)噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥形式,伺服電流輸出存在正電流和負電流,在不考慮零位偏置的前提下,正電流增大方向對應閥門關閉,負電流增大方向對應閥門打開,與該三菱機組電液(E/H)轉換器的情況相反。
為了適配該三菱機組電液(E/H)轉換器,同時不能影響伺服控制模塊原有的功能,適配過程中新增了一個參數(shù)“電流上限方向是否對應開閥”,用于切換兩種使用場景。通過控制器下發(fā)該參數(shù),當選擇“否”時,閥位閉環(huán)控制PI 算法中的偏差E=PV-SP,即采用實測值減去設定值的偏差,PI 運算后輸出伺服電流滿足常規(guī)噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥的使用場景,即正電流增大方向對應閥門關閉,負電流增大方向對應閥門打開;當選擇“是”時,閥位閉環(huán)控制PI 算法中的偏差E=SP-PV,即采用設定值減去實測值的偏差,PI 運算后輸出伺服電流滿足該三菱機組電液(E/H)轉換器的使用場景,即正電流增大方向對應閥門打開,正電流減小方向對應閥門關閉。
該自主可控DCS 配套伺服控制模塊具備自動標定閥位的功能。該功能啟用時,伺服控制模塊會按照“預關閥”、“開閥”、“關閥”的順序,依次輸出40 mA,-40 mA,40 mA 的伺服電流,每一步序執(zhí)行一段時間后判斷閥門是否穩(wěn)定,穩(wěn)定則記錄當前LVDT副邊電壓有效值差值作為零位或滿位值,進行閥位標定[12-15]。
對于該三菱機組電液(E/H)轉換器的特殊情況,應該對自動標定算法進行適配修改。2.2 節(jié)已經對電流變化方向對于開閥關閥的影響進行了說明,該問題在自動標定時也存在。因此,對于該三菱機組電液(E/H)轉換器,啟用自動標定時,伺服控制模塊輸出的電流值應該依次為0 mA,250 mA,0 mA。同時,由于這種情況下每一步之間電流變化幅度較大,對于卡件硬件、電液(E/H)轉換器及閥門本體的壽命可能有影響,為此,額外增加了自動標定過程中的電流變化率限制,使自動標定時伺服電流輸出更加平滑,保護設備,延長使用壽命。
自主可控DCS 配套伺服控制模塊的伺服電流輸出范圍最大為-40~40 mA,而該三菱機組電液(E/H)轉換器接收伺服電流范圍為0~250 mA,存在不匹配的問題。由于硬件能力限制,僅靠伺服控制模塊本身無法繼續(xù)提高電流輸出。因此,開發(fā)了專用的電流放大擴展模塊,電流轉換比例為固定的6.25 倍。實際使用時,將伺服控制模塊的伺服輸出端子接線至電流放大擴展模塊的輸入端,電流放大擴展模塊的輸出端接線至電液(E/H)轉換器即可。同時在伺服控制模塊程序中,將伺服電流下限從-40 mA 修改為0 mA,上限保持40 mA 不變,此時,伺服電流輸出范圍就等比例擴大到了0~250 mA,滿足該三菱機組電液(E/H)轉換器使用需求。為了提高可靠性,電流放大擴展模塊還提供一副繼電器觸點,接入擴展從模塊的DI 通道,用于表征電流放大擴展模塊的電流輸出是否斷線,用于監(jiān)視和報警。
自主可控DCS 配套伺服控制模塊對于該三菱機組電液(E/H)轉換器的適配改造工作,主要通過修改內置應用程序、增加擴展從模塊和電流放大擴展模塊的方式進行,最終形成了3 塊模塊共同組成1 套伺服控制系統(tǒng)的組合,具體形式如圖5所示。伺服控制模塊用于接收上位機閥位(油壓)指令,接收從模塊通訊過來的油壓信號反饋,并進行PI 運算,輸出0~40 mA 的伺服電流至電流放大模塊,電流放大模塊將其轉化為0~250 mA 的實際控制電流輸出至電液(E/H)轉換器,同時電流放大模塊的輸出斷線報警接入擴展從模塊,并通過背板通訊方式送至主模塊,由主模塊上送給DPU。
圖5 改造后的伺服控制系統(tǒng)示意圖Fig.5 System diagram of the modified servo control module
利用適配改造完成后的伺服控制系統(tǒng),在該機組進行了閥門階躍響應測試,如圖6所示。從測試曲線看出,閥門控制響應動態(tài)特性良好,控制品質相較改造前有較大提升。
圖6 改造后的閥門階躍響應測試曲線Fig.6 Step response test curve of the modified servo control module
該套系統(tǒng)已于2020年11月在該電廠得到應用,適配情況良好,穩(wěn)定運行中。
該三菱350 MW 機組年代較為久遠,使用的電液(E/H)轉換器與現(xiàn)今常見的噴嘴擋板式伺服閥或DDV 閥都有所區(qū)別,進行DEH 系統(tǒng)改造時,配套標準伺服控制模塊無法直接使用,故從以下幾個方面進行了適配改造:
(1)閥位輸入調整。開發(fā)擴展從模塊接入直流量信號作為閥位輸入,調整閥位優(yōu)選邏輯。
(2)PI 算法調整。修改PI 算法中偏差的計算方式,適配電流變化與閥門開閉之間的關系。
(3)自動標定算法調整。修改自動標定邏輯,增加電流變化速率限制,延長閥門壽命。
(4)伺服輸出范圍調整。開發(fā)電流放大模塊,對伺服電流進行等比例放大,適配電液(E/H)轉換器的輸入特性。
最終,在原自主可控DCS 產品的配套標準版伺服控制模塊基礎上,通過修改應用程序以及開發(fā)擴展從模塊和電流放大模塊的方式,形成了3 塊模塊共同組成1 套伺服控制系統(tǒng)的組合,用于1 套電液(E/H)轉換器的油壓閉環(huán)控制。這種組合形式的改造方案,無需對標準版伺服控制模塊硬件進行改動,僅需根據伺服閥特性,選擇選配擴展模塊或電流放大模塊,輔以軟件層面的升級,具備較高的靈活性和工程應用價值。適配改造完成后,機組運行情況良好。本次適配改造的成功實施,為國內其他類似機組的改造提供了借鑒意義。