韓旭輝, 王治帥, 穆國(guó)君, 李 萍, 葛家君, 李學(xué)娟, 張 歌
(1.國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司洗選中心, 寧夏 銀川 750000;2.威海市海王旋流器有限公司, 山東 威海 264203)
洗選中心金鳳選煤廠隸屬于國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司, 為群礦型選煤廠, 服務(wù)于金鳳煤礦、 金家渠煤礦, 設(shè)計(jì)洗選能力為8.00 Mt/a,主要產(chǎn)品有“神寧一號(hào)” 優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤、 “洗混煤”、 高爐噴吹煤、 “香砟子” 環(huán)保塊精煤等,廣泛應(yīng)用于化工、 鋼鐵、 電力等行業(yè)。
金鳳選煤廠一期洗選系統(tǒng)為金鳳礦井的配套建設(shè)項(xiàng)目, 設(shè)計(jì)規(guī)模4.0 Mt/a, 洗選工藝采用塊煤(200~25 mm)重介淺槽+末煤(25 ~1.5 mm)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器, 粗煤泥(1.5 ~0.2 mm)螺旋分選機(jī)分選, 細(xì)煤泥(小于0.25 mm)采用快開式隔膜壓濾機(jī)脫水回收。 二期洗選系統(tǒng)為金家渠礦井設(shè)計(jì)的配套建設(shè)項(xiàng)目, 設(shè)計(jì)規(guī)模4.0 Mt/a,洗選工藝采用原煤6 mm 脫粉, 塊煤(200 ~6 mm)重介淺槽分選, 粉煤(小于6 mm)不分選直接作為混煤銷售[1]。
根據(jù)市場(chǎng)用戶及公司內(nèi)部化工需求, 選煤廠主要生產(chǎn)以下3 種產(chǎn)品[2-3]:
(1)供應(yīng)煤制油的 “洗混煤”, 粒度≤50 mm, 15.00%<灰分≤17.50%, 水分≤17.5%;
(2)混煤, 粒度≤25 mm, 灰分≤26.00%,水分≤18.0%, 發(fā)熱量14.57 MJ/kg 以上;
(3)高爐噴吹煤, 粒度≤25 mm, 灰分≤8.50%, 水分≤17.0%, 硫分≤1.5%。
國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司煤制油分公司氣化裝置用煤由配煤中心負(fù)責(zé)提供, 配煤中心通過(guò)將寧東片區(qū)各選煤廠生產(chǎn)的產(chǎn)品運(yùn)至儲(chǔ)煤倉(cāng)進(jìn)行摻配, 以提供滿足氣化要求的原料煤。 由于受到各選煤廠產(chǎn)品指標(biāo)差異化的影響, 配摻出的原料煤灰分、 水分波動(dòng)較大, 致使氣化裝置氣化爐運(yùn)行負(fù)荷不穩(wěn)定、 工藝指標(biāo)合格率不高、 工藝報(bào)警數(shù)多、 物料單耗高[4]。 急需通過(guò)穩(wěn)定原料煤各項(xiàng)指標(biāo)提升氣化裝置運(yùn)行負(fù)荷及穩(wěn)定性, 全面提高氣化裝置運(yùn)行效率, 提升企業(yè)效益。
為全力保障煤制油化工生產(chǎn)系統(tǒng)安全、 穩(wěn)定、 清潔運(yùn)行, 實(shí)現(xiàn)效益最大化, 公司決定由洗選中心全面負(fù)責(zé)為煤制油化工單位直供原料煤,即“洗混煤”[5]。 煤制油化工企業(yè)全年計(jì)劃用煤3 386 萬(wàn)t, 其中原料煤2 395 萬(wàn)t, 除外購(gòu)精煤全部配摻外, 全年原料煤缺口為1 476 萬(wàn)t, 該部分缺口由洗選中心負(fù)責(zé)直供。
金鳳選煤廠根據(jù)工藝設(shè)計(jì)及后期改造, 產(chǎn)品上倉(cāng)帶式輸送機(jī)共3 條, 分別為精煤、 末原煤、矸石, 針對(duì)現(xiàn)有工藝系統(tǒng)布置設(shè)計(jì)以下直供方案。
方案一: 倉(cāng)內(nèi)篩末+煤場(chǎng)精煤返煤裝車。 洗選精煤全部破碎至小于50 mm, 進(jìn)入混煤倉(cāng)轉(zhuǎn)運(yùn)至儲(chǔ)煤場(chǎng), 通過(guò)儲(chǔ)煤場(chǎng)返煤帶式輸送機(jī)與倉(cāng)內(nèi)篩末原煤按比例進(jìn)行配摻裝車, 達(dá)到“洗混煤” 指標(biāo)要求, 直供煤制油氣化裝置。
圖1 金鳳選煤廠原有入倉(cāng)及裝車工藝布置
方案二: 生產(chǎn)系統(tǒng)配摻+返煤裝車。 通過(guò)車間系統(tǒng)內(nèi)的粉煤配摻刮板機(jī), 將篩末原煤配摻進(jìn)入精煤運(yùn)輸帶式輸送機(jī), 轉(zhuǎn)運(yùn)至混煤倉(cāng), 再由汽車轉(zhuǎn)運(yùn)至儲(chǔ)煤場(chǎng), 全部通過(guò)返煤帶式輸送機(jī)裝車, 作為最終產(chǎn)品。
綜合分析, 方案一, 返精煤灰分相對(duì)穩(wěn)定,根據(jù)入倉(cāng)灰分及場(chǎng)地精煤灰分設(shè)定“洗混煤” 灰分目標(biāo)值, 通過(guò)計(jì)算篩末原煤和精煤配摻比例,嚴(yán)格進(jìn)行配摻, “洗混煤” 灰分穩(wěn)定率較高, 裝車時(shí)間控制在2 h 之內(nèi)。 但精煤與篩末原煤通過(guò)裝車系統(tǒng)進(jìn)行配摻裝車, 翻轉(zhuǎn)不均勻; 方案二,通過(guò)控制篩末原煤和精煤配摻比例, 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)配摻, 產(chǎn)品在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)載、 混摻,產(chǎn)品均質(zhì)化較好, 但最終產(chǎn)品需要全部進(jìn)行落地返煤裝車, 裝車時(shí)間長(zhǎng), 裝車效率低[6]。
兩種方式都需要大量產(chǎn)品落地, 存在產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn), 同時(shí)裝車時(shí)間長(zhǎng), 裝車效率低, 受天氣因素影響較大。 因此, 要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)配摻裝車, 需對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化, 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、 高效供煤。
(1)增加“洗混煤” 入末煤產(chǎn)品倉(cāng)的通道,解決“洗混煤” 倉(cāng)儲(chǔ)直裝的問(wèn)題。 現(xiàn)有工藝流程, 塊精煤經(jīng)破碎后, 通過(guò)上倉(cāng)塊精煤帶式輸送機(jī)運(yùn)輸至2 個(gè)混煤倉(cāng)。 由于混煤倉(cāng)屬于汽車倉(cāng),倉(cāng)容小, 設(shè)計(jì)單倉(cāng)儲(chǔ)量為2 400 t, 且不能實(shí)現(xiàn)火車直裝。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際, 建設(shè)1 條精煤至末煤倉(cāng)帶式輸送機(jī)棧橋, 主體設(shè)計(jì)為52m×3.9m×3.9m(長(zhǎng)×寬×高), 采用大跨度鋼桁架跨間結(jié)構(gòu)(下設(shè)魚腹架), 鋼桁架支撐在原有建筑牛腿上, 可以將生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)配摻后的“洗混煤” 轉(zhuǎn)運(yùn)至末煤倉(cāng), 實(shí)現(xiàn)倉(cāng)下火車直裝, 解決產(chǎn)品配摻不均勻, 返煤裝車時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。
圖2 金鳳選煤廠“洗混煤” 通道改造后的工藝布置
(2)增加一期系統(tǒng)篩末原煤進(jìn)入粉煤配摻刮板機(jī)的通道, 解決配煤過(guò)程中末原煤數(shù)量不足的問(wèn)題。 根據(jù)工藝流程, 利用二期系統(tǒng)粉煤配摻刮板機(jī)將部分末原煤配摻入破碎后的精煤中的功能, 對(duì)一期末原煤轉(zhuǎn)載刮板機(jī)機(jī)頭延長(zhǎng)至粉煤配摻刮板機(jī)上方, 增加至粉煤配摻刮板機(jī)分料溜槽, 實(shí)現(xiàn)一期末原煤通過(guò)粉煤配摻刮板機(jī)配摻入精煤中的通道, 解決配摻過(guò)程中因末原煤灰分低, 系統(tǒng)內(nèi)洗混煤配摻末原煤不足的問(wèn)題。
自2021 年3 月1 日, 煤制油分公司氣化裝置一至四區(qū)開始使用“洗混煤”, 使用后, 煤制油化工指標(biāo)變化見(jiàn)表1~表3。
表1 “洗混煤” 與配煤煤質(zhì)指標(biāo)對(duì)標(biāo)
表3 工藝指標(biāo)合格率、 自控率、 工藝報(bào)警數(shù)對(duì)比
由表1 可以看出, “洗混煤” 供應(yīng)后, 原煤水分較去年同期上漲0.86%, 煤粉灰分下降1.29%,原煤與煤粉的各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)幅度明顯變小, 更加穩(wěn)定, 灰分波動(dòng)范圍由8.3%降低至4.9%。
由表2 和表3 可知, 使用直供 “洗混煤”后, 氣化裝置運(yùn)行工況及負(fù)荷趨于穩(wěn)定, 工藝指標(biāo)合格率、 儀表自控率較去年同期明顯提升, 工藝報(bào)警數(shù)較去年同期大幅減少, 主要物料單耗整體下降。
表2 氣化裝置主要物料單耗對(duì)比
使用直供“洗混煤” 后, 當(dāng)前23 臺(tái)氣化爐完全滿足油品裝置、 甲醇裝置雙線滿負(fù)荷運(yùn)行,較去年同期減少1 臺(tái)氣化爐運(yùn)行, 提高了氣化裝置氣化爐備用率, 有利于氣化爐生產(chǎn)組織。
4.2.1 發(fā)運(yùn)洗混煤增加的效益
按照目前公司內(nèi)部成本核算價(jià)格測(cè)算, 氣化一至四區(qū)23 臺(tái)氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行使用“洗混煤”的情況下, 每天可節(jié)省物料成本28.6 萬(wàn)元, 年可節(jié)省1.04 億元。 按照3 ~8 月份金鳳選煤廠洗混煤數(shù)量占洗選中心14.86%計(jì)算, 金鳳選煤廠發(fā)運(yùn)洗混煤年增加效益1 545 萬(wàn)元。
4.2.2 節(jié)約車輛轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)
廠內(nèi)汽車轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)0.9 元/t, 鏟車裝車費(fèi)0.6元/t, 攏煤費(fèi)0.6 元/t(按精煤轉(zhuǎn)運(yùn)量60%考慮), 全年計(jì)劃用于配摻“洗混煤” 的精煤138萬(wàn)t, 可節(jié)約車輛費(fèi)用: 138×(0.9×2+0.6)+138×60%×0.6=380.88(萬(wàn)元)。
4.2.3 節(jié)約機(jī)車配合費(fèi)
機(jī)車配合費(fèi)335 元/h, 按照每列車最大裝運(yùn)量3 710 t, 每列車平均摻配精煤1 600 t, 產(chǎn)品倉(cāng)下直裝火車比返煤裝車時(shí)間縮短1 h, 全年節(jié)約機(jī)車配合費(fèi): 138/0.16×1×335×2=57.79(萬(wàn)元)。
4.2.4 節(jié)約電費(fèi)
裝車帶式輸送機(jī)帶寬B=2 200 mm, v=3.15 m/s, Q=5 000 t/h, 主電機(jī)功率710 kW×2, 綜合電價(jià)為0.685 4 元/(kW·h), 其他設(shè)備不考慮, 僅裝車膠帶電費(fèi)全年可節(jié)約: 138/0.16×710×2×0.75×0.6854=62.96(萬(wàn)元)。
綜合以上4 項(xiàng), 預(yù)計(jì)年累計(jì)可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2 046.63 萬(wàn)元。
金鳳選煤廠根據(jù)“洗混煤” 生產(chǎn)配摻工藝,本著“成本+效益” 的生產(chǎn)理念, 對(duì)“洗混煤”入倉(cāng)方式進(jìn)行改造, 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不落地, 配摻均質(zhì)化, 縮短裝車時(shí)間, 在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí), 實(shí)現(xiàn)選煤廠生產(chǎn)效益最大化。