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變壓吸附系統(tǒng)綜合優(yōu)化技改小結(jié)

2022-07-29 08:07
中氮肥 2022年4期
關(guān)鍵詞:吸附劑尾氣真空

李 云

(安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司,河南 安陽 455133)

0 引 言

安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司(簡稱安化公司)200 kt/a煤制乙二醇裝置氣體凈化系統(tǒng)采用變壓吸附(PSA)工藝從水煤氣中提取CO和H2送乙二醇合成系統(tǒng)。PSA系統(tǒng)包括PSA-CO2(一段)、精脫硫、PSA-CO(二段)、PSA-H2(三段)四個系統(tǒng)。乙二醇裝置于2012年建成投產(chǎn),隨著乙二醇裝置負荷的提升,2014年P(guān)SA系統(tǒng)出現(xiàn)了一段尾氣CO2含量超標,進而使后系統(tǒng)CO產(chǎn)品氣CO2含量偏高,導(dǎo)致乙二醇合成系統(tǒng)尾氣排放量大等問題,制約乙二醇裝置負荷的提升;而且一段尾氣CO2含量超標導(dǎo)致H2產(chǎn)品氣中含CO2,對PSA-H2系統(tǒng)PU-12分子篩吸附劑造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。后通過綜合優(yōu)化技改,一段尾氣的CO2含量降低,CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)得到改善,裝置負荷提升過程中出現(xiàn)的問題得以解決。以下對有關(guān)情況作一介紹。

1 PSA系統(tǒng)工藝流程簡介

來自變換脫硫系統(tǒng)的原料氣首先進入氣水分離器分離掉水分,然后進入PSA-CO2系統(tǒng)(一段),在一段,氣體從吸附塔底部進入,脫除CO2后的氣體從吸附塔頂部流出,進入精脫硫系統(tǒng)脫除氣體中的微量硫,脫硫后的氣體進入半成品氣加熱器加熱至65~75 ℃,然后進入PSA-CO系統(tǒng)(二段);在二段,氣體從吸附塔底部進入,被銅基吸附劑吸附脫除CO后的氣體從塔頂部流出進入PSA-H2系統(tǒng)(三段),被吸附劑吸附的CO氣體則通過逆放和抽真空方式排出吸附塔;在三段,氣體從吸附塔底部進入,氣體中的N2等雜質(zhì)氣體被吸附劑吸附,H2從吸附塔頂部流出,吸附劑通過真空泵抽真空而得到再生。

2 問題分析

2.1 問題的出現(xiàn)

安化公司PSA-CO2系統(tǒng)共有9臺真空泵,八開一備,分為2組對吸附塔進行抽真空。2012年底乙二醇裝置開車,2014年裝置負荷提升至80%左右運行時,一段尾氣CO2含量超過0.40%(體積分數(shù),下同),控制指標為CO2含量≤0.40%,造成后系統(tǒng)CO產(chǎn)品氣CO2含量偏高,進而導(dǎo)致乙二醇合成系統(tǒng)尾氣排放量大,乙二醇合成尾氣排放系統(tǒng)負荷已達100%,乙二醇裝置負荷無法進一步提升;而且當一段尾氣CO2含量超標后,PSA-H2系統(tǒng)H2產(chǎn)品氣中檢測出CO2,而三段PU-12分子篩吸附劑對CO2極為敏感,吸附劑一旦吸附CO2后極難再生,會造成三段PU-12分子篩吸附劑永久失活。

2.2 原因分析

2.2.1 一段存在“高壓竄低壓”的情況

PSA-CO2系統(tǒng)原設(shè)計每臺吸附塔在1個周期中需經(jīng)歷吸附、3次均壓降壓、順向放壓(順放)、逆向放壓(逆放)、抽真空、抽真空+沖洗、3次均壓升壓、終充壓的步驟。PSA-CO2系統(tǒng)共有9條管線,吸附步驟使用1#管線和2#管線,均壓1步驟使用3#管線和4#管線,均壓2步驟使用6#管線和7#管線,均壓3步驟使用6#管線和7#管線,順放步驟使用4#管線,逆放步驟使用8#管線,抽真空步驟使用9#管線,抽真空+沖洗步驟使用5#管線和9#管線。PSA-CO2系統(tǒng)時間設(shè)定為T1、T2、T3,其中T1代表均壓1、均壓3,T2代表順放、均壓2,T3代表逆放、均壓2。由于順放步驟與均壓1步驟共用4#管線,均壓1步驟結(jié)束后4#管線內(nèi)氣體壓力約0.5 MPa,而順放步驟設(shè)計起始壓力為0.15 MPa,當順放步驟的程控閥開啟時,4#管線內(nèi)的高壓氣體會倒流入吸附塔,造成順放步驟開始前幾秒吸附塔內(nèi)壓力上升,影響順放步驟的進行;同時,由于吸附步驟氣體是從吸附塔底部進入、從頂部流出的,水煤氣中各組分據(jù)吸附性能依次均勻自下而上分布于吸附床層,當4#管線內(nèi)的高壓氣體從吸附塔頂?shù)沽魅胨?,會擾亂水煤氣中各組分在吸附床層的分布,進而影響吸附劑的再生。

2.2.2 一段抽真空氣量和抽真空沖洗氣量不足

原始設(shè)計PSA-CO2系統(tǒng)的解吸氣和逆放氣送往三廢爐燃燒副產(chǎn)蒸汽,設(shè)計解吸氣CO含量為10.97%,實際運行時約為19.80%,由于解吸氣CO含量遠高于設(shè)計值,導(dǎo)致三廢爐爐膛超溫,而設(shè)計時該部分氣體只能回收至三廢爐,且三廢爐放空為二位閘板閥,只能全開或全關(guān),無法控制燃料氣接收量,為控制三廢爐爐膛溫度,只能減少一段真空泵運行臺數(shù)和控制一段抽真空沖洗氣量,由此造成一段吸附劑再生效果變差,進而導(dǎo)致尾氣CO2含量超標。

3 優(yōu)化技改方案及預(yù)期目標

對于因一段順放步驟與均壓1步驟共用1條管線(4#管線)導(dǎo)致管線內(nèi)的高壓氣體倒流入吸附塔而擾亂吸附床層和影響吸附劑再生的問題,經(jīng)充分研究與討論,創(chuàng)新性地采用順放閥延時開啟配合氣質(zhì)調(diào)整——給12臺吸附塔順放閥加裝延時開啟功能,并增加時間設(shè)定選項(可在系統(tǒng)不同負荷下靈活設(shè)定不同的延時開啟時間),即吸附塔順放閥延時開啟,其開啟前先將4#管線內(nèi)的壓力泄至低于吸附塔內(nèi)氣體的壓力,從而保證順放步驟的順利進行。

對于因一段抽真空氣量和抽真空沖洗氣量不足導(dǎo)致的吸附劑再生效果差、尾氣CO2含量超標問題,經(jīng)研究與討論,決定對再生步驟進行優(yōu)化,即由固定的“抽真空”改為“抽真空+沖洗”,同時增加時間設(shè)定,結(jié)合系統(tǒng)負荷情況調(diào)整沖洗時間,“抽真空”與“抽真空+沖洗”可以自由切換,也可抽真空全程沖洗,以保證吸附劑的再生效果。

優(yōu)化技改需達到的目標:① 順放步驟開始時4#管線內(nèi)壓力小于0.15 MPa;② 抽真空沖洗時間可根據(jù)系統(tǒng)負荷靈活控制;③ 有效氣利用率得到提高;④ 一段尾氣CO2含量控制在0.40%以下;⑤ H2產(chǎn)品氣不含CO2;⑥ CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)得到提升。

4 優(yōu)化技改的實施

4.1 延時開啟順放步驟的閥門

PSA-CO2系統(tǒng)順放閥門加裝延時開啟,并在DCS上增加時間設(shè)定選項,在系統(tǒng)不同負荷下靈活設(shè)定不同的延時開啟時間,以保證在順放閥門開啟時4#管線內(nèi)的高壓氣體已通過順放總閥(KV1012)泄壓至低于吸附塔內(nèi)的氣體壓力,從而使順放步驟得以順利進行。

4.2 調(diào)整順放步驟的時間

PSA-CO2系統(tǒng)吸附步驟為,水煤氣從吸附塔底部進入,氣體中的CO2等氣體被吸附劑吸附,未被吸附的氣體從塔頂排出。而順放步驟的目的是將吸附床層較上部的CO、H2等氣體順放至原料氣柜回收利用,從而提高PSA系統(tǒng)的整體收率,但由于順放步驟氣體的流向與吸附步驟氣體的流向一致,吸附塔內(nèi)部的平衡為動平衡——吸附塔內(nèi)CO2的吸附與解吸處于動態(tài)平衡狀態(tài),順放時部分解吸的CO2會向吸附塔頂部移動,即CO2在吸附床層中的吸附前沿上移,進而導(dǎo)致吸附塔上部空間CO2濃度增高;而吸附劑再生步驟的逆放、抽真空,是從吸附塔底部解吸CO2氣體,因此CO2吸附前沿越靠近塔頂,再生越困難,從而導(dǎo)致一段尾氣CO2含量升高。于是,據(jù)系統(tǒng)負荷,將順放步驟的時長由11 s調(diào)整為6 s,以控制CO2的吸附前沿,降低CO2的穿透量,達到降低一段尾氣CO2含量的目的。

4.3 調(diào)整逆放步驟的時間

延時開啟順放閥門、縮短順放步驟的時長后,大部分氣體在逆放步驟排出,逆放氣氣量增加,由此需增加逆放步驟的時長,逆放步驟時長由原來的35 s調(diào)整至63 s。

4.4 優(yōu)化再生步驟

逆放步驟結(jié)束后,為使吸附劑得到更徹底的再生,對吸附塔進行抽真空,將吸附塔內(nèi)CO2等雜質(zhì)組分抽出來,抽真空過程中利用制氫解吸氣對吸附塔進行沖洗。原再生步驟為,先抽真空1個周期,再進行“抽真空+沖洗”1個周期。為提高PSA-CO2系統(tǒng)吸附劑再生效果,將抽真空步驟改造為“抽真空+沖洗”步驟,同時增加時間設(shè)定,結(jié)合系統(tǒng)負荷情況調(diào)整沖洗時間,“抽真空”與“抽真空+沖洗”可以自由切換,即通過調(diào)整沖洗時長來調(diào)整沖洗氣量,提升一段吸附劑的再生效果,進而達到降低一段尾氣CO2含量的目的;同時,由于沖洗氣為制氫解吸氣,增加沖洗時間會使沖洗氣用量增加,制氫解吸氣壓力可得到降低,進而可降低PSA-H2系統(tǒng)真空泵出口壓力(即降低了制氫解吸氣背壓),從而可提高制氫吸附劑的再生效果,達到提高H2產(chǎn)品氣純度的目的。

4.5 調(diào)整逆放氣回收方案

順放步驟排出的氣體成分中H2含量設(shè)計值為39.9%、CO含量設(shè)計值為25.7%,縮短順放步驟的時長后,大部分氣體在逆放步驟排出,增加了逆放氣氣量,也提高了逆放氣中有效氣的含量。為避免三廢爐超溫,同時回收逆放氣中的有效氣,PSA-CO2系統(tǒng)(一段)增加逆放氣回收至合成氨氣柜的管線(如圖1,虛線為原流程),將逆放氣由原來送往三廢爐燃燒改為送往合成氨氣柜,這樣不僅能充分回收逆放氣中的CO和H2,還可將逆放氣與解吸氣分開輸送(解吸氣送往三廢爐),使逆放步驟結(jié)束時吸附塔的壓力和解吸氣總管的壓力均得到降低,即由于逆放氣送往合成氨氣柜的背壓降低,可使逆放步驟結(jié)束時吸附塔內(nèi)壓力亦即抽真空步驟初始壓力降低;而解吸氣總管壓力的降低,使一段吸附劑再生效果大大提升,亦即降低了真空泵的負荷,進而可使真空泵出口氣溫度降低,達到提高真空泵運行周期的目的。

圖1 優(yōu)化技改后PSA-CO2系統(tǒng)流程示意圖

5 技改效果與效益

5.1 技改效果

優(yōu)化技改前后PSA系統(tǒng)氣體分析數(shù)據(jù)的對比見表1??梢钥闯觯瑑?yōu)化技改取得了明顯的效果:一段解吸氣組分得到優(yōu)化——一段解吸氣CO2含量由技改前的61.39%降至49.48%,在系統(tǒng)80%負荷工況下一段尾氣CO2含量可以穩(wěn)定控制在0.40%以下,CO產(chǎn)品氣CO2含量由技改前的0.24%降至0.18%,CO產(chǎn)品氣純度由技改前的99.10%提高至99.20%;一段延長抽真空沖洗時間后,一段吸附劑再生效果得到提升,制氫解吸氣壓力最低可降至10 kPa以下,制氫吸附劑再生效果提升,從而使H2產(chǎn)品氣純度由技改前的99.84%提高至99.87%。此外,逆放步驟結(jié)束時吸附塔內(nèi)壓力亦即抽真空步驟初始壓力由技改前的35 kPa降至10 kPa,使真空泵負荷得到降低,真空泵出口氣溫度較技改前降低20 ℃,真空泵運行周期得到有效延長;逆放氣改為送往合成氨氣柜后,有效氣利用率提高,并降低了三廢爐的負荷,三廢爐運行更加穩(wěn)定??偟膩碚f,優(yōu)化技改后PSA-CO2系統(tǒng)操作彈性更大,工藝人員可根據(jù)系統(tǒng)負荷調(diào)整沖洗氣量,高負荷工況下吸附劑再生效果提高,一段尾氣CO2含量得到降低,CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)有效改善,乙二醇裝置負荷提升的瓶頸問題得以解決。

表1 優(yōu)化技改前后PSA系統(tǒng)氣體分析數(shù)據(jù)的對比

5.2 效益分析

(1)PSA系統(tǒng)80%負荷時,送往乙二醇裝置H2產(chǎn)品氣氣量約33 600 m3/h、CO產(chǎn)品氣氣量約17 600 m3/h,由于H2產(chǎn)品氣和CO產(chǎn)品氣純度提高,按年生產(chǎn)時間300 d計算,每年多產(chǎn)H2約72 576 m3、多產(chǎn)CO約126 720 m3,H2產(chǎn)品氣和CO產(chǎn)品氣價格均按1 000元/km3計算,每年產(chǎn)生的效益約20萬元。

(2)逆放氣送合成氨氣柜,PSA系統(tǒng)80%負荷時可回收H2氣量約1 560 m3/h,按年生產(chǎn)時間300 d、H2產(chǎn)品氣價格1 000元/km3計,每年產(chǎn)生的效益約1 123.2萬元,非常可觀。

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