張帥,張健,邊紹偉,趙亞萍,沈麗,咸春穎
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院,基礎(chǔ)化學(xué)實驗示范中心,上海 201620
“液體飽和蒸氣壓的測量”是大學(xué)物理化學(xué)實驗中的一個經(jīng)典實驗。其測定方法有靜態(tài)法、動態(tài)法和飽和氣流法[1]。目前高校多采用準(zhǔn)確性最高的靜態(tài)法[1-4],靜態(tài)法是將被測液體置于密閉的系統(tǒng)中,通過測定不同溫度條件下液體的飽和蒸氣壓,獲得飽和蒸氣壓與溫度的關(guān)系[1]。
在教學(xué)中我們采用的設(shè)備如圖1所示,測定原理為:平衡管(圖2)由三個相連的玻璃管a、b和c管構(gòu)成,a管、b管和c管中存有被測液體,b管和c管在底部相通。當(dāng)a管和c管上方充滿待測液體的蒸氣,且b管和c管的液面相平時,c管液面上方的壓力值即為該溫度下待測液體的飽和蒸氣壓,此壓力值可由串聯(lián)在管路中的數(shù)字壓力計讀出。
圖1 靜態(tài)法測量液體飽和蒸氣壓的裝置示意圖
圖2 平衡管的示意圖
整個實驗過程中最關(guān)鍵的步驟是達(dá)到設(shè)定溫度后,通過緩沖儲氣罐的閥門1調(diào)節(jié)進(jìn)入體系的空氣量,使b、c管液面相平。在原始的實驗裝置中,閥門1是普通的螺紋旋塞閥,螺紋較粗,旋塞末端有O型橡膠密封圈,氣體的導(dǎo)入量是通過旋轉(zhuǎn)旋塞調(diào)節(jié)密封圈與氣孔的間隙來控制的。由于體系與環(huán)境間壓差較大,橡膠密封圈彈性不足、容易變形及老化等原因,在使用過程中進(jìn)氣量很難精準(zhǔn)控制,b、c管液面不易調(diào)平,而且經(jīng)常發(fā)生氣孔瞬間打開的現(xiàn)象,由于進(jìn)氣量過大而導(dǎo)致空氣反灌入體系,使實驗失敗,且不同儀器的閥門調(diào)節(jié)靈敏度也不一致,很難保證實驗的順利進(jìn)行。
近年來有許多人對等壓調(diào)壓裝置進(jìn)行了改進(jìn)。如陳云華等[5]設(shè)計了一種微小氣流量調(diào)控裝置,使操作調(diào)控可視化,以求解決調(diào)控難的問題。龔楚清等[6]在體系中引入了一組緩沖瓶,緩沖瓶內(nèi)壓力可增可減,且能實現(xiàn)連續(xù)調(diào)控,以此來實現(xiàn)對U型管內(nèi)液面的調(diào)節(jié)。這幾種改進(jìn)方法可較好地實現(xiàn)對體系壓力的調(diào)控,但是需要增加配套的玻璃實驗裝置,對操作空間要求較高。
為了解決本實驗儀器操控難的問題,我們和儀器公司合作對裝置的壓力調(diào)節(jié)部分進(jìn)行了改進(jìn)。首先將原閥門1改成黃銅金屬堵頭,端口3通過真空硅膠管和微流量調(diào)節(jié)閥(微調(diào)閥)連接,實驗過程中通過微調(diào)閥精確控制向系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)入空氣的流量(圖3,圖4),使體系壓力緩慢上升。
圖3 改進(jìn)后的緩沖儲氣罐裝置示意圖
圖4 改進(jìn)后的緩沖儲氣罐裝置實物圖
閥門2將緩沖儲氣罐分隔為兩個區(qū)域,上部的小區(qū)域與平衡管和數(shù)字壓力計管相連,下部較大的緩沖區(qū)域與真空泵相連,實驗時利用閥門2將緩沖罐上、下兩部分分開,使上部小區(qū)域壓力大于下部緩沖罐壓力,所以當(dāng)體系壓力過高時,可通過閥門2減壓。
微調(diào)閥和閥門2的配合使用,較好地解決了壓力操控難問題,既避免了反復(fù)調(diào)節(jié)、空氣倒灌等問題的發(fā)生,也不需要額外增加實驗空間。
微調(diào)閥[7,8](圖5)為手動驅(qū)動的精密調(diào)節(jié)閥,具有以下特點:閥門采用細(xì)螺紋結(jié)構(gòu)設(shè)計,閥門的工作是以手轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)旋鈕為動力,通過螺紋傳動帶動閥針升降來完成的;閥尖最小尺寸為1.2 mm,閥針調(diào)節(jié)維度8°,氣體流量可達(dá)0.01 mL·s-1,調(diào)節(jié)精度高;軸封采用聚四氟乙烯密封,密封性能好;閥體采用不銹鋼焊接,漏率?。婚y門固定在長方形黑色金屬盒內(nèi),體積小,操作方便。
圖5 微流量調(diào)節(jié)閥實物及結(jié)構(gòu)示意圖
儀器:DP-AF飽和蒸氣壓實驗裝置(南京桑力電子設(shè)備廠,緩沖儲氣罐調(diào)壓部分改為微調(diào)閥),隔膜泵,恒溫槽,福廷式大氣壓力計,冷阱,保溫杯,干燥塔。
試劑:無水乙醇(AR)。
(1) 裝樣:向平衡管中加入適量的乙醇,連接實驗測量裝置。檢查微調(diào)閥、閥門2,使之均處于打開狀態(tài),打開數(shù)字壓力計電源,按下“采零鍵”,使顯示數(shù)值為零。
(2) 氣密性檢查:
① 整體氣密性檢查。
冷阱保溫杯中放置少量冰塊,使玻璃三通閥處于通大氣狀態(tài),關(guān)閉微調(diào)閥、抽氣閥,啟動隔膜泵。1 min后關(guān)閉玻璃三通閥,緩慢打開抽氣閥,抽真空至指定壓力數(shù)值,關(guān)閉抽氣閥。觀察數(shù)字壓力計壓力讀數(shù)是否穩(wěn)定。
② “工作體系”氣密性檢查。
關(guān)閉閥門2,緩慢打開抽氣閥,繼續(xù)抽氣1 min,觀察體系壓力是否穩(wěn)定。然后關(guān)閉抽氣閥,緩慢打開玻璃三通后,關(guān)閉隔膜泵。
(3) 測量:接通冷凝水,設(shè)置恒溫槽溫度為30.00 °C開始加熱。升溫過程中通過微調(diào)閥控制平衡管內(nèi)液體的沸騰程度,保持每秒1-2個氣泡的鼓泡速率,防止爆沸。體系達(dá)到預(yù)設(shè)溫度后,調(diào)節(jié)微調(diào)閥和閥門2 (若b管液面高于c管,則需打開閥門2進(jìn)行調(diào)節(jié)),使b、c管液面相平,記錄溫度和壓力數(shù)值。
重復(fù)上述實驗操作,每次升溫4 °C,記錄b、c管液面相平時的平衡溫度和液體蒸氣壓數(shù)值。本實驗共測量7個實驗點。
(4) 關(guān)閉實驗儀器:實驗完成后,依次緩慢打開微調(diào)閥、閥門2,使壓力計恢復(fù)到零位。關(guān)閉冷凝水、恒溫槽和數(shù)字壓力計,拔下所有電源插頭,清除冷阱保溫杯中剩余冰塊。所有實驗設(shè)備和器材恢復(fù)至初始狀態(tài)。
裝置改進(jìn)前后學(xué)生完成實驗的情況對比見表1。改進(jìn)后的實驗裝置操控性比較好,大部分學(xué)生在調(diào)節(jié)b、c管液面平衡時一次就可以成功,因調(diào)節(jié)失敗導(dǎo)致空氣倒灌的現(xiàn)象明顯減少,學(xué)生整體完成實驗的時間縮短了近1 h,實驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性也有了較大提高。
表1 裝置改進(jìn)前后學(xué)生實驗完成情況對比
使用改造好的裝置測得的實驗數(shù)據(jù)列于表2。
表2 乙醇飽和蒸氣壓實驗數(shù)據(jù)記錄表
液體的飽和蒸氣壓隨溫度的變化關(guān)系用克勞修斯-克拉貝龍方程[9]表示:
式中,p是液體在溫度T時的飽和蒸氣壓(kPa);T是熱力學(xué)溫度(K),ΔvapHm是液體的摩爾氣汽化熱;R是摩爾氣體常數(shù)。當(dāng)溫度的變化范圍較小時,ΔvapHm可視為常數(shù)。將(1)式積分得:
由(2)式可知,通過實驗測量在不同溫度條件下液體的飽和蒸氣壓,并將lnp-1/T作圖,可得到一條直線。通過此直線的斜率可計算出實驗溫度范圍內(nèi)液體的平均摩爾汽化熱。當(dāng)外壓為101325 Pa,從圖中可求得該液體的正常沸點。
以lnp為縱坐標(biāo),1/T位為橫坐標(biāo)作圖得一直線(圖6)。由圖6可知,lnp與1/T成線性關(guān)系,且直線的線性相關(guān)系數(shù)也比較好。
圖6 lnp-1/T的關(guān)系及其線性擬合圖
根據(jù)直線的斜率計算乙醇的平均摩爾汽化熱△vapHm的數(shù)值。
與ΔvapHm的文獻(xiàn)值41.50 kJ·mol-1相比[10],平均摩爾汽化熱相對誤差為:
本實驗通過引入微流量調(diào)節(jié)閥對實驗裝置進(jìn)行改進(jìn),解決了原裝置調(diào)壓困難、空氣容易倒灌的問題,提高了實驗數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。改進(jìn)后的裝置操控性較好,從儀器的組裝、樣品的加入,到實驗條件的精準(zhǔn)調(diào)控,整個實驗過程學(xué)生可一人單獨操作完成,有助于加強(qiáng)學(xué)生對所用儀器基本原理的理解,提高學(xué)生的動手、動腦和創(chuàng)新思維能力。將改進(jìn)后裝置應(yīng)用于上海市大學(xué)生化學(xué)實驗競賽,也取得了良好的效果。