郭風(fēng)光
(山西金象煤化工有限責(zé)任公司, 山西晉城 048000)
在最終產(chǎn)品為尿素的合成氨工藝中,脫碳工段處于承前啟后的關(guān)鍵位置。脫碳工段的作用是脫除上一個(gè)工段來的變脫氣中的CO2,為后工段提供合格的凈化氣,使凈化氣中CO2含量降到指標(biāo)以內(nèi),同時(shí)為尿素工段提供合格的CO2原料氣體。2011年11月某化工公司年產(chǎn)180 kt合成氨、300 kt尿素項(xiàng)目投入正常生產(chǎn),配套的合成氨氣體凈化系統(tǒng)的脫碳裝置采用變壓吸附脫碳[1]吹掃工藝,該裝置運(yùn)行到2019年9月,出現(xiàn)系統(tǒng)變壓吸附脫碳阻力大、有效氣體損失多、產(chǎn)品氣純度低等問題。
該合成氨裝置由原料氣制備裝置、原料氣凈化裝置、原料氣壓縮裝置、氨合成裝置4個(gè)部分組成。
原料氣制備采用常壓固定床[2]制氣工藝,以無煙煤為原料,以富O2和蒸汽為氣化劑,在煤氣爐內(nèi)反應(yīng),經(jīng)過吹風(fēng)、上吹、下吹、二次上吹、吹凈5個(gè)階段,生產(chǎn)出合格的半水煤氣送至氣柜。來自氣柜的半水煤氣經(jīng)過電捕焦裝置除去大部分的焦油和灰塵,再由羅茨鼓風(fēng)機(jī)加壓后經(jīng)過半脫工段用脫硫液初步脫除半水煤氣中的H2S后送至氮?dú)鋲嚎s機(jī)一段進(jìn)口總管。
原料氣凈化采用柴油超深度加氫脫硫(RTS)、全低溫變換[3]、變壓吸附脫碳、精脫硫、低壓聯(lián)醇、雙甲精制工藝,原料氣壓縮采用6級(jí)壓縮。來自氮?dú)鋲嚎s機(jī)一段進(jìn)口總管的半水煤氣經(jīng)氫氮壓縮機(jī)加壓后由壓縮三段出口進(jìn)入變換工段。變換工段將來自壓縮工段的半水煤氣與水蒸氣反應(yīng),在一定溫度下借助觸媒的催化作用使其中的CO變換為CO2和H2。變換氣經(jīng)過變換氣脫硫工段,用脫硫液進(jìn)一步吸收H2S,使出口H2S含量降至規(guī)定指標(biāo)內(nèi),然后送至變壓吸附脫碳工段。變壓吸附脫碳工段脫除變換氣中的CO2,為后工段提供合格的凈化氣,同時(shí)為尿素工段提供合格的CO2原料氣。凈化氣經(jīng)過精脫硫后送至壓縮四段加壓,然后送至低壓醇工段,在一定的溫度和壓力條件下,經(jīng)觸媒催化,將CO、CO2與H2反應(yīng)生成粗甲醇,儲(chǔ)存于粗醇槽。粗甲醇用泵送至甲醇精餾工段后精餾成精甲醇,存于甲醇庫。出低壓醇工段的原料氣經(jīng)壓縮五段、六段加壓后送至雙甲精制(醇烷化)工段,在適當(dāng)?shù)臏囟群蛪毫l件下,通過甲醇催化劑的作用,使少量的CO、CO2與H2反應(yīng)生成氣態(tài)甲醇,經(jīng)降溫冷卻為液醇,由醇分離器將甲醇分離,液醇送往粗醇槽。醇后氣中含有微量的CO、CO2,進(jìn)入高壓烷化工段后,在適當(dāng)?shù)臏囟群蛪毫l件下,通過甲烷催化劑的作用,微量的CO、CO2與H2反應(yīng)生成對(duì)合成氨觸媒無害的甲烷,并生成少量的水,經(jīng)冷卻分離除 去,使烷化氣中CO+CO2體積分?jǐn)?shù)小于10×10-6,然后送至氨合成工段。
氨合成采用國產(chǎn)中壓氨合成工藝[4]。經(jīng)過凈化后的氫氮?dú)庠谶m當(dāng)?shù)臏囟群蛪毫l件下,借助于氨合成催化劑的作用合成為氨。所得的氣氨被冷凝分離出來;液氨送至氨罐,未合成氨的氫氮混合氣經(jīng)循環(huán)加壓進(jìn)行下一步反應(yīng)。高壓氫回收工段將氨合成工段送來的弛放氣用脫鹽水吸收氣氨,再用膜分離法提取其中高濃度的H2送往壓縮一段提壓后再回氨合成工段,稀氨水送至尿素工段。高壓氫回收工段的尾氣和氨罐來的弛放氣進(jìn)入無動(dòng)力氨回收工段回收處理后,一部分氣氨送至冰機(jī),另一部分經(jīng)過低壓氫回收工段處理后送至三廢鍋爐。
尿素合成采用CO2汽提法工藝和造粒塔造粒工藝。來自變壓吸附脫碳工段的CO2進(jìn)入CO2壓縮機(jī),加壓后與來自氨罐經(jīng)氨泵加壓后的液氨同時(shí)進(jìn)入尿素合成工段反應(yīng)。生成的尿液經(jīng)提濃后,由熔融泵送至造粒塔,經(jīng)噴淋冷卻后形成尿素顆粒。尿素顆粒經(jīng)皮帶運(yùn)輸送出后包裝入袋。
全廠流程方塊圖見圖1。
圖1 全廠流程方塊圖
從變脫工段出來的氣體,經(jīng)汽水分離器除去游離水后進(jìn)入提純段吸附塔。提純后的氣體去凈化段吸附塔,脫除CO2后的凈化氣去精脫硫工段;提純段吸附塔產(chǎn)生的高純度CO2氣體供尿素合成使用。變壓吸附脫碳主要流程方塊圖見圖2。
圖2 變壓吸附脫碳流程方塊圖
1.2.1 提純段工藝流程
壓力為2.1~2.5 MPa、溫度小于40 ℃的變換氣由界外送入提純段,先經(jīng)汽水分離器除去游離水后進(jìn)入吸附塔,由下而上通過床層,出塔后的中間氣送入凈化段。
當(dāng)吸附塔前沿處與床層出口處的吸附劑,吸附雜質(zhì)的氣體濃度接近時(shí),關(guān)閉吸附塔的變換氣閥和中間氣進(jìn)口閥,停止吸附,通過19次均壓步驟回收床層留存的氫氮?dú)猓缓笙冗\(yùn)行順放工序,以提純床層CO2濃度,再運(yùn)行逆放工序,回收CO2氣體供尿素合成使用。逆放工序結(jié)束后,利用凈化段吹掃氣解吸吸附的雜質(zhì),使吸附劑得到再生,同時(shí)回收吹掃氣中的氫氮?dú)猓偕鷱U氣經(jīng)放空管排放至大氣。吹掃結(jié)束后,利用提純工段均壓氣和中間氣對(duì)床層逆向升壓,直至床層壓力接近吸附壓力,吸附床便開始進(jìn)入下一個(gè)吸附循環(huán)過程。
1.2.2 凈化段工藝流程
中間氣進(jìn)入凈化段吸附塔,由下而上通過床層,出塔后的凈化氣送往下一工段。當(dāng)吸附塔前沿處與床層出口處的吸附劑,吸附雜質(zhì)的氣體濃度接近時(shí),關(guān)閉吸附塔的中間氣進(jìn)口閥和產(chǎn)品氣出口閥,停止吸附。通過4次均壓步驟回收吸附床層死空間的有效氣體,然后運(yùn)行順放工序,將塔內(nèi)氣體依次放入3個(gè)順放緩沖罐為吹掃做準(zhǔn)備。順放工序結(jié)束后進(jìn)行逆放工序,即將吸附塔氣體中可回收部分通過程控閥對(duì)提純段進(jìn)行二段升壓,其余不可回收氣體則通過程控閥放空至常壓,被吸附雜質(zhì)排入大氣使吸附劑得到初步再生。逆放工序結(jié)束后開始吹掃,3個(gè)順放緩沖罐中的氣體通過調(diào)節(jié)閥緩慢、勻速地對(duì)吸附塔進(jìn)行逐次吹掃,以進(jìn)一步解吸吸附劑上殘留的吸附雜質(zhì),使吸附劑得到完全再生。吹掃結(jié)束后,利用凈化段均壓氣和產(chǎn)品氣對(duì)床層逆向升壓,直至床層壓力接近吸附壓力,吸附床便開始進(jìn)入下一個(gè)吸附循環(huán)過程。
變壓吸附脫碳裝置的工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)見表1。
表1 變壓吸附脫碳裝置的工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)
變壓吸附脫碳采用兩段吹掃工藝,主要設(shè)備見表2。
表2 變壓吸附脫碳裝置主要設(shè)備
變壓吸附的基本原理是利用吸附劑對(duì)吸附質(zhì)在不同分壓下有不同的吸附容量,并且在一定壓力下對(duì)被分離的氣體混合物的各組分又有選擇吸附的特性,加壓吸附除去原料氣中雜質(zhì)組分,減壓脫附這些雜質(zhì)而使吸附劑獲得再生。
由于吸附劑需要再生,所以單一的固定吸附床操作,其吸附是間歇式的。對(duì)于變壓吸附循環(huán)過程,有3個(gè)基本工作步驟,即壓力下吸附、減壓解吸、升壓。
(1) 壓力下吸附。吸附床在工作壓力下通入被分離的氣體混合物,其中強(qiáng)吸附組分被吸附劑選擇性吸收,弱吸附組分從吸附床的另一端流出。
(2) 減壓解吸。吸附床壓力先降壓到大氣壓力,然后利用弱吸附組分通過需要再生的吸附床,被吸附組分的分壓隨吹掃氣通過而下降。
(3) 升壓。吸附劑再生完成后,用弱吸附組分對(duì)吸附床進(jìn)行充壓,直至吸附壓力。
因此,采用多個(gè)吸附床,循環(huán)地變動(dòng)所組合的各吸附床壓力,使吸附床的吸附和再生交替進(jìn)行,就可以達(dá)到連續(xù)分離氣體混合物的目的。
2019年3月,該公司盤活閑置設(shè)備后,通過變壓吸附脫碳裝置的氣量增加,出現(xiàn)了系統(tǒng)阻力大、有效氣體損失多、產(chǎn)品氣純度低等問題,分析原因主要為吸附塔空速過快、均壓閥內(nèi)漏、增壓風(fēng)機(jī)未投用、吸附程序不合理。
提純段吸附塔空速為0.077 m/s,凈化段吸附塔空速為0.070 m/s,均超過了吹掃流程吸附塔空速小于0.060 m/s的要求,不利于吸附,且單臺(tái)吸附塔阻力增加;解吸時(shí)吸附塔內(nèi)氣體不能最大程度回收,導(dǎo)致有效氣回收效率低。
氣量增加后,均壓程控閥所在的管線氣體沖刷增大,部分程控閥內(nèi)漏,吸附塔運(yùn)行吸附程序時(shí)有效氣體泄漏,導(dǎo)致有效氣回收效率低;吸附塔減壓解吸時(shí)不徹底,影響解吸效果,影響產(chǎn)品氣中CO2純度。
設(shè)計(jì)凈化段增壓風(fēng)機(jī)的目的是通過增壓風(fēng)機(jī)將凈化段部分解吸氣加壓返回提純段,減少凈化段解吸氣放空量,返回提純段進(jìn)行吹掃回收。開車初期嘗試將增壓風(fēng)機(jī)開啟,但增壓風(fēng)機(jī)沒有起到作用,氣量增加后也未投用,導(dǎo)致凈化段解吸氣未及時(shí)回收,有效氣回收效率低。
提純段和凈化段同時(shí)運(yùn)行吸附程序的吸附塔數(shù)量較少,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增加;提純段裝置只考慮了2次連續(xù)逆放,逆放后塔內(nèi)壓力仍有40 kPa,導(dǎo)致解吸效果差,循環(huán)時(shí)間短,不利于CO2提濃。
在原變壓吸附脫碳裝置工藝路線不變的基礎(chǔ)上,考慮到原裝置的配置和完整性,通過兩段各增加吸附塔,滿足了降低阻力需要。采用兩段法吹掃流程,在提純段增加7臺(tái)吸附塔,凈化段增加5臺(tái)吸附塔,使程序優(yōu)化具備硬件設(shè)施;解吸時(shí)最大程度地回收了吸附塔內(nèi)氣體,提高了有效氣回收效率。
在均壓程控閥閥前增加限流孔板,閥體和吸附塔處壓差降低,氣體沖刷閥體的情況明顯好轉(zhuǎn),程控閥內(nèi)漏現(xiàn)象明顯消除,有效氣體泄漏減少,吸附塔解吸效果得到顯著提升。
投運(yùn)增壓風(fēng)機(jī)后,將凈化段H2濃度較高的吹掃一、吹掃二解吸氣加壓后返回提純段吹掃回收,同時(shí)降低了凈化段吹掃一、吹掃二解吸壓力,延長凈化段循環(huán)時(shí)間,減少放空量,增加了回收氣量。
提純段和凈化段增加了同時(shí)運(yùn)行吸附程序的吸附塔數(shù)量,解決了吸附塔空速過快、不利于吸附、吸附塔阻力增加等問題;提純段裝置增加了逆放次數(shù),逆放后塔內(nèi)壓力降至20 kPa,解吸效果明顯提升,產(chǎn)品氣中CO2純度達(dá)標(biāo)。提純段和凈化段程序改造前后對(duì)比見表3。
表3 提純段和凈化段程序改造前后對(duì)比
經(jīng)過改造后,系統(tǒng)阻力由0.25 MPa降低為0.12 MPa;有效氣體損失減少,在前系統(tǒng)條件不變的情況下,總氨平均日產(chǎn)量由1 135.87 t增加到1 174.38 t;產(chǎn)品氣中CO2純度由92%~98%提高到98.5%以上,滿足生產(chǎn)需求。
通過對(duì)變壓吸附脫碳工段工藝的認(rèn)真分析與觀察,對(duì)變壓吸附脫碳裝置進(jìn)行改造,有效降低了系統(tǒng)阻力,回收了有效氣體,提高了產(chǎn)品氣純度,效果明顯,運(yùn)行穩(wěn)定。