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某項目餐廚垃圾處理中厭氧發(fā)酵系統(tǒng)調(diào)試問題探討

2022-08-06 13:41汪旭明
生物化工 2022年3期
關(guān)鍵詞:厭氧發(fā)酵餐廚酸化

汪旭明

(安慶京環(huán)綠色環(huán)境固廢綜合處置有限公司,安徽安慶 246000)

1 工程概況及工藝介紹

1.1 工程概況

某項目建設(shè)規(guī)模100 t/d(包括食物殘余、地溝油和煎炸廢油);終端處理設(shè)施主要建設(shè)內(nèi)容為餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、餐廚垃圾預(yù)處理系統(tǒng)、厭氧消化系統(tǒng)、沼氣預(yù)處理及綜合利用系統(tǒng)、地溝油預(yù)處理系統(tǒng)、生物柴油制取系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)及配套輔助設(shè)施,如圖1所示。

圖1 全廠工藝流程

1.2 工藝介紹

本項目工藝流程中包括5項主要系統(tǒng):餐廚垃圾預(yù)處理系統(tǒng)、厭氧消化系統(tǒng)、厭氧消化產(chǎn)物(沼氣、沼液)的處理與利用系統(tǒng)、臭氣處理系統(tǒng)、地溝油預(yù)處理及生物柴油制取系統(tǒng)。

1.2.1 餐廚垃圾預(yù)處理系統(tǒng)

餐廚垃圾預(yù)處理首先通過接料斗底部的無軸輸送螺旋輸送至大物質(zhì)分揀機(jī),以機(jī)械分選的方式將物料中粒徑大小在60 mm以上的雜物(大塊金屬、瓷片、玻璃瓶及塑料袋等)分離出系統(tǒng),得到的以有機(jī)質(zhì)為主的均質(zhì)物料螺旋輸送至破碎分選制漿系統(tǒng),在此系統(tǒng)中大的固體有機(jī)物(食品、骨頭、紙張等)和易被破碎的重物質(zhì)(貝殼、玻璃、瓷片等)被破碎成8 mm以下的漿液,不易破碎的雜物被排出系統(tǒng)。此外,此系統(tǒng)設(shè)有的加水功能可以調(diào)節(jié)漿液的含固率。經(jīng)此系統(tǒng)處理后的漿液進(jìn)入旋流除砂系統(tǒng)進(jìn)料除砂,減輕后端發(fā)酵罐內(nèi)的沉砂。除砂后的漿液通過泵送至加熱罐,在加熱罐內(nèi)攪拌加熱,隨即進(jìn)入三相離心機(jī)進(jìn)行提油處理,分離出的粗油脂輸送至地溝油預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理,水相和固相進(jìn)入?yún)捬踹M(jìn)料前段的勻漿緩沖池儲存,部分水相可在前端的預(yù)處理系統(tǒng)回用。

1.2.2 厭氧消化系統(tǒng)

本項目采用全混式反應(yīng)器作為主體厭氧消化反應(yīng)器。有機(jī)漿料[其中部分有機(jī)質(zhì)已被轉(zhuǎn)化為揮發(fā)性脂肪酸(Volatile Fatty Acid,VFA)]經(jīng)進(jìn)料泵輸送至厭氧消化罐內(nèi),在此反應(yīng)器中優(yōu)勢菌為產(chǎn)甲烷菌,通過內(nèi)源呼吸作用將VFA進(jìn)一步降解轉(zhuǎn)化為水和資源化產(chǎn)品沼氣,從而完成對垃圾的減量化、資源化處理。

1.2.3 厭氧消化產(chǎn)物的處理與利用

(1)沼氣。厭氧消化產(chǎn)生的沼氣經(jīng)凈化后(采用生物脫硫+干法脫硫工藝)進(jìn)入油氣兩用鍋爐,產(chǎn)生的蒸汽供預(yù)處理系統(tǒng)、厭氧系統(tǒng)和生物柴油系統(tǒng)使用。

(2)沼液。厭氧消化后的沼液經(jīng)脫水后產(chǎn)生沼渣和脫水后的液體,沼渣進(jìn)入填埋場填埋;脫水后的液體進(jìn)入污水處理站進(jìn)行處理,處理工藝為深度脫氮+多級硝化反硝化+MBR,設(shè)計處理能力120 m3/d。

1.2.4 廢(臭)氣處理系統(tǒng)

本項目采用多種方式組合的形式對廢(臭)氣進(jìn)行處理,除預(yù)防、隔離外,還使用生物除臭工藝,同時設(shè)有植物液噴淋系統(tǒng),以確保廠內(nèi)的臭氣處理效果。

1.2.5 地溝油預(yù)處理及生物柴油制取系統(tǒng)

地溝油預(yù)處理系統(tǒng)主要對預(yù)處理系統(tǒng)產(chǎn)生的粗油脂、收購來的地溝油等先進(jìn)行除雜,再進(jìn)入罐內(nèi)加熱,最后送入離心機(jī)進(jìn)行分離,分離得到的油脂作為生物柴油的制取原料。

生物柴油工業(yè)生產(chǎn)線作為餐廚廢物處置后續(xù)工藝,包括醇解、酸催化、脫脂和脫臭等反應(yīng)單元。該生產(chǎn)線產(chǎn)生的產(chǎn)品主要為生物柴油和粗甘油。廢油脂生產(chǎn)生物柴油的反應(yīng)主要是脂肪酸、甘油三酯與甲醇的反應(yīng)。

2 厭氧系統(tǒng)調(diào)試過程的問題

2.1 厭氧系統(tǒng)介紹

厭氧系統(tǒng)包括進(jìn)料系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、出料脫水系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。進(jìn)料系統(tǒng)主要通過設(shè)置自動程序,控制泵的啟停和閥門的啟閉,以實現(xiàn)自動均勻進(jìn)料,減少厭氧系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷;攪拌系統(tǒng)包括水力和氣力攪拌;出料脫水系統(tǒng)包括自動出料,通過設(shè)置自動程序,一般從發(fā)酵罐底部出料,發(fā)酵罐出料進(jìn)入出料緩沖罐儲存,通過泵送至離心脫水系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理;輔助系統(tǒng)包括發(fā)酵罐的自動加熱系統(tǒng)和除沫劑加藥系統(tǒng),厭氧發(fā)酵過程中,不適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行條件等會引起泡沫,如不及時消除,會對厭氧罐的運(yùn)行造成安全風(fēng)險影響[1]。

本項目厭氧系統(tǒng)工藝設(shè)計主要參數(shù)如下:進(jìn)料量100 t/d,進(jìn)料總含固率(TS)8%~10%,停留時間25~30 d,溫度36~38 ℃。

2.2 調(diào)試問題分析及采取的措施

2.2.1 問題

本項目調(diào)試到一定階段時,通過對厭氧運(yùn)行的實驗檢測數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),厭氧系統(tǒng)有酸化趨勢。從pH和VFA的測定數(shù)據(jù)可以看出,在6月24日至7月16日這段時間內(nèi),pH值不斷降低,VFA不斷升高,厭氧發(fā)酵系統(tǒng)有酸化的趨勢,如圖2、圖3所示。

圖2 pH值的變化趨勢

圖3 VFA的變化趨勢

2.2.2 問題分析及采取的措施

從前端處理漿液的進(jìn)料負(fù)荷開始排查,進(jìn)而檢查厭氧發(fā)酵系統(tǒng)內(nèi)部的攪拌情況,最后檢查厭氧發(fā)酵的出料情況。

(1)進(jìn)料有機(jī)負(fù)荷。進(jìn)料有機(jī)負(fù)荷是指消化反應(yīng)器單位容積單位時間內(nèi)所承受的揮發(fā)性有機(jī)物量,它是厭氧消化反應(yīng)調(diào)試運(yùn)行過程中的重要參數(shù)。在連續(xù)反應(yīng)系統(tǒng)中,進(jìn)料負(fù)荷的控制非常重要。超負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)常會造成廢棄物與污水的不充分混合,妨礙產(chǎn)氣甚至使系統(tǒng)無法正常運(yùn)行[2]。

針對系統(tǒng)酸化的情況,首先觀察進(jìn)料有機(jī)負(fù)荷的歷史數(shù)據(jù),由于實驗室只定期檢測進(jìn)料COD負(fù)荷,且檢測頻率小,因此只選取6月24日之前的幾個時間點(diǎn)的COD負(fù)荷數(shù)據(jù),觀察其變化,如圖4。由于數(shù)據(jù)較少,排查其原因比較困難,但觀察某一階段的進(jìn)料COD負(fù)荷的變化發(fā)現(xiàn),COD負(fù)荷沒有得到很好的控制,從3月29日到4月5日這段時間COD負(fù)荷增加來看,負(fù)荷增加較快,很容易導(dǎo)致厭氧微生物受到?jīng)_擊。因此在發(fā)現(xiàn)有酸化趨勢的情況下,降低了進(jìn)料有機(jī)負(fù)荷,即減少了漿液的進(jìn)料量,同時調(diào)整了進(jìn)料程序,使其24 h均勻進(jìn)料。

圖4 進(jìn)料COD負(fù)荷

(2)攪拌情況。攪拌可使消化物料分布均勻,增加微生物與物料的接觸,并使消化產(chǎn)物及時分離,從而提高消化效率、增加產(chǎn)氣量[3]。同時,對發(fā)酵罐進(jìn)行攪拌,可使罐內(nèi)溫度均勻,加快消化速度,提高產(chǎn)氣量。

攪拌方法包括氣體攪拌、機(jī)械攪拌、泵循環(huán)等。氣體攪拌是將消化池產(chǎn)生的沼氣,加壓后從伸入罐內(nèi)的沼氣噴嘴噴出,利用產(chǎn)生的氣流,達(dá)到攪拌的目的。機(jī)械攪拌一般適合于較小的消化器。

本項目使用的是泵循環(huán)和氣體攪拌相結(jié)合的方式,氣體攪拌用在罐體有酸化趨勢之前,一般只在白天運(yùn)行8 h;泵循環(huán)分為底部循環(huán)和頂部循環(huán),底部循環(huán)為罐底部的橫向環(huán)流循環(huán),運(yùn)行24 h,頂部循環(huán)一般一天運(yùn)行4~6 h,間歇運(yùn)行,為豎向的環(huán)流循環(huán)。當(dāng)罐體有酸化趨勢時,從罐壁的視鏡發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)液體有輕微分層現(xiàn)象,且由實驗數(shù)據(jù)可知不同高度的取樣樣品所測得的數(shù)據(jù)有一定的差別。因此,應(yīng)該加大攪拌程度,將氣體攪拌改為24 h不間斷運(yùn)行,頂部循環(huán)一天運(yùn)行12 h以上。

(3)水力停留時間。有研究表明,水力停留時間對厭氧消化過程及有機(jī)物分解率、產(chǎn)氣率等影響較大,水力停留時間越長,原料產(chǎn)氣率和去除率越高,整個厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的緩沖能力也越強(qiáng)[4]。由于此時進(jìn)料量還未達(dá)到設(shè)計負(fù)荷,因此本系統(tǒng)目前的停留時間高于30 d。

但是,由于攪拌不充分,導(dǎo)致厭氧消化污泥大都聚集于罐體下部,而出料方式為底部出料,因此應(yīng)該改變出料方式,增加頂部出料,保持罐體液位保持在最高液位附近,即能夠通過罐內(nèi)的浮渣口溢流出料的液位。每天出料采取頂部+底部出料的方式,可減少厭氧污泥的流失,逐步提高罐內(nèi)的污泥量和抗負(fù)荷沖擊的能力。

2.3 采取措施后的調(diào)試情況

采取上述措施后,厭氧系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常。從產(chǎn)氣量上來看,產(chǎn)氣量穩(wěn)定在60~80 m3/(t·d)甲烷濃度穩(wěn)定在55%~65%;從pH值來看,pH值逐步上升,穩(wěn)定在7.8~8.1,如圖5所示;再從VFA和堿度的變化趨勢來看,VFA逐步降低(如圖6所示),堿度逐步上升,VFA/堿度的比值逐漸減小,表明該厭氧系統(tǒng)的緩沖能力在逐漸增大,系統(tǒng)逐步處于穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài),具體對比情況見表1。

圖5 調(diào)整后pH值的變化趨勢

圖6 調(diào)整后VFA的變化趨勢

表1 調(diào)整前后數(shù)據(jù)對比表

3 結(jié)論

發(fā)酵溫度、進(jìn)料濃度和水力停留時間是影響餐廚垃圾厭氧發(fā)酵的3個較為重要的因素[5]。在餐廚垃圾厭氧發(fā)酵系統(tǒng)運(yùn)行過程中,需實時關(guān)注控制發(fā)酵狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有酸化的趨勢,可根據(jù)實際的實驗檢測數(shù)據(jù),減少進(jìn)料負(fù)荷、加大攪拌力度及增加水力停留時間,提高罐內(nèi)的污泥量,增加抗沖擊負(fù)荷。同時,不同的實驗數(shù)據(jù)反映出系統(tǒng)運(yùn)行不同的狀況,采取的措施也需因地制宜。

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