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井下綜采面智慧綜采技術方案的研究

2022-08-08 02:36:32李國強
機械管理開發(fā) 2022年7期
關鍵詞:探測系統(tǒng)刮板采煤機

李國強

(山西寧武大運華盛老窯溝煤業(yè)有限公司, 山西 寧武 036700)

引言

煤炭是我國的基礎性能源資源,占據(jù)了我國一次性能源消耗總量的55%以上[1],煤炭的開采主要包括了回采作業(yè)面開采以及掘進作業(yè)面開采,掘進作業(yè)面開采的機械化和自動化程度均不足,主要是依靠人工進行綜采。由于井下高濕、高塵、高噪聲的作業(yè)環(huán)境再加上冒頂片幫、瓦斯突出、底板突水等異常,給井下綜采作業(yè)帶來了極大的危險,嚴重限制了井下綜采作業(yè)效率和安全性的進一步提升。

結合煤礦井下綜采作業(yè)的實際情況,提出了一種新的井下綜采面智慧綜采技術方案,首先對井下綜采面的綜采作業(yè)流程進行優(yōu)化,使其滿足機械化自動綜采需求,然后建立機械化自動綜采聯(lián)動控制系統(tǒng),實現(xiàn)對整個綜采面作業(yè)流程的“一個流”控制,能夠根據(jù)井下地質情況自動調整綜采作業(yè)狀態(tài)。根據(jù)驗證,該智慧化綜采作業(yè)系統(tǒng)能夠將井下綜采作業(yè)效率提升24.3%,將綜采面作業(yè)人員數(shù)量降低44.7%,初步實現(xiàn)了井下智能化控制作業(yè),具有較大的應用推廣價值。

1 綜采面作業(yè)工序優(yōu)化

煤礦井下綜采面的綜采作業(yè)主要是利用采煤機將煤炭從煤壁上截割下來,然后通過刮板輸送機運輸?shù)街付ǖ攸c的過程,在綜采作業(yè)時還需要根據(jù)綜采的實際進度支護巷道,保持巷道在綜采作業(yè)過程中的穩(wěn)定性。目前由于采用以人工為主的綜采作業(yè)方案,因此截割、支護、運輸、環(huán)境監(jiān)測等均為獨立運行模式,相互之間存在著較大非關聯(lián)性。為了滿足智慧綜采作業(yè)的需求,首先對井下綜采作業(yè)及監(jiān)測需求進行分類,在綜采作業(yè)方面嚴格規(guī)定作業(yè)按照煤巖狀態(tài)探測→綜采→支護→運輸?shù)捻樞蜻M行,在綜采安全監(jiān)測方面則根據(jù)監(jiān)測對象的不同分別采用視頻監(jiān)測及傳感器探測控制的方式,確保了對井下各監(jiān)測結果的準

確性,綜采面各開采工序分配如圖1 所示[2]。

圖1 作業(yè)面綜采工序分布圖

由圖1 可知,通過對作業(yè)工序和綜采作業(yè)環(huán)境狀態(tài)的分類優(yōu)化,能夠為實現(xiàn)對井下綜采及工作環(huán)境的可靠監(jiān)測和預警,為進一步實現(xiàn)智慧化控制奠定了基礎。

2 智慧化綜采控制系統(tǒng)

煤礦井下智慧化綜采的核心,是建立一套聯(lián)動控制系統(tǒng),實現(xiàn)對井下綜采、環(huán)境監(jiān)測、排水、供電、通風系統(tǒng)的一體化運行控制,為了適應不同礦井的需求,該智慧化綜采控制系統(tǒng)采用了模塊化的控制邏輯,包括圍巖探測系統(tǒng)、生產控制系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)三個部分,滿足從井下圍巖狀態(tài)探測、智能掘進、智能支護、智能運輸及井下綜采作業(yè)狀態(tài)安全監(jiān)控和調整的需求,該智慧化綜采控制系統(tǒng)整體結構如下頁圖2 所示[3]。

由圖2 可知,該綜采控制系統(tǒng)中,圍巖探測系統(tǒng)主要是對井下圍巖的狀態(tài)進行探測,提供圍巖的硬度分布、圍巖穩(wěn)定性信息,作為采煤機智能化掘進控制調整的依據(jù),其關鍵難點在于實現(xiàn)對井下圍巖的快速判斷和分析,滿足智能化綜采控制中隨探、隨掘的連續(xù)綜采作業(yè)需求。

圖2 智慧化綜采控制系統(tǒng)結構示意圖

生產控制系統(tǒng)主要是實現(xiàn)井下采煤機、液壓支架、刮板輸送機的“一個流”連續(xù)運行控制,包括采煤機的自動截割控制、液壓支架的跟機自動支護控制及刮板輸送機、采煤機的運量- 綜采速度聯(lián)動運行控制技術,保證在綜采作業(yè)過程中綜采- 支護- 運輸?shù)膭討B(tài)平衡性。

視頻監(jiān)控系統(tǒng),主要是實現(xiàn)對井下通風除塵、瓦斯狀態(tài)監(jiān)測及巷道變化情況的監(jiān)控,當出現(xiàn)異常時及時進行報警和調整,確保整個井下綜采作業(yè)環(huán)境的穩(wěn)定性。

3 圍巖探測系統(tǒng)

在傳統(tǒng)的井下綜采作業(yè)中,對井下圍巖狀態(tài)的勘探主要是通過鉆井取樣分析的方案進行,雖然精度較高,但效率低,無法滿足井下隨探隨掘的需求,而且由于采用了人工截割控制,因此對井下地質狀態(tài)的判斷主要是由人工識別,要滿足自動綜采的作業(yè)需求就需要建立井下地質狀態(tài)快速探測及圍巖狀態(tài)快速判斷系統(tǒng),其整體結構如圖3 所示[4]。

圖3 圍巖狀態(tài)快速探測系統(tǒng)

由圖3 可知,該系統(tǒng)主要采用了三維激光掃描及地圖構建系統(tǒng),通過激光掃描點云圖,實現(xiàn)對井下圍巖地質情況及巷道狀態(tài)的快速判斷并繪制三維地質模型,通過UWB[5]測煤厚雷達實現(xiàn)對井下煤巖厚度的快速探測。對圍巖狀態(tài)的判斷則采用了物探和超聲波探測相結合的模式,解決了物探精度高、速度慢,超聲波探測速度快、精度不足的缺陷。同時系統(tǒng)內加入了視頻增強與識別技術,作為輔助探測工具,實現(xiàn)對井下巷道及綜采面地質狀況的快速確定。

該圍巖探測系統(tǒng),充分考慮了自動化綜采作業(yè)的需求,采用多種判別方式相結合的模式,避免了井下惡劣環(huán)境中圍巖狀態(tài)識別率不足的問題,保證了對井下圍巖狀態(tài)判斷的準確性。

4 采煤機、液壓支架、刮板輸送機聯(lián)動運行控制

由于采煤機的普遍投入使用,因此井下的綜采作業(yè)效率已經(jīng)有了顯著的提升,單純依靠對采煤機的改善已經(jīng)無法進一步提升綜采作業(yè)效率和經(jīng)濟性,通過對井下綜采作業(yè)過程的分析,目前影響綜采作業(yè)效率進一步提升的瓶頸在于采煤機、刮板輸送機、液壓支架間無法實現(xiàn)聯(lián)動運行控制。因此為了滿足智慧化綜采作業(yè)的需求,提出建立采煤機、液壓支架、刮板輸送機的“三機”聯(lián)動運行控制系統(tǒng),其整體結構如圖4 所示[6]。

圖4 “三機”聯(lián)動運行控制系統(tǒng)結構示意圖

由圖4 可知,在該控制系統(tǒng)中以工況監(jiān)測中心和“三機”聯(lián)動控制器為核心,工況監(jiān)測中心接收圍巖探測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息,為采煤機的記憶截割自動控制提供基礎數(shù)據(jù),保證采煤機的自動截割控制系統(tǒng)的運行可靠性。設置在采煤機和液壓支架上的紅外傳感器、圍巖傳感器等對采煤機和液壓支架的相對位置進行判斷,通過支架跟機自動控制邏輯實現(xiàn)各液壓支架的跟機自動運行控制。刮板輸送機則通過電流傳感器對運行電流進行監(jiān)控,判斷輸送機的負載狀態(tài),跟機負載狀態(tài)對采煤機的截割速度進行調整,實現(xiàn)刮板輸送機- 采煤機的動態(tài)平衡控制。

5 應用情況分析

為了對該智能綜采控制系統(tǒng)的應用效果進行分析,對優(yōu)化前后的應用情況進行了匯總,優(yōu)化后的井下綜采作業(yè)效率由最初的4.8 m/d 提升到了目前的5.97 m/d,效率提升了24.3%,井下綜采面同時作業(yè)的人員數(shù)量由最初的43 人降低到了目前的24 人,人員數(shù)量降低了44.2%,表明該綜采系統(tǒng)能夠顯著提升井下綜采作業(yè)的效率和安全性,為實現(xiàn)智慧化煤礦及綜采奠定了基礎。

6 結語

為了解決煤礦井下綜采智能化程度不足、效率低、安全性差的不足,提出了一種新的煤礦井下綜采面支智慧綜采技術方案,對智慧化綜采控制系統(tǒng)的整體結構進行了分析,根據(jù)實際應用表明:

1)智慧化綜采控制系統(tǒng)采用了模塊化的控制邏輯,包括圍巖探測系統(tǒng)、生產控制系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)三個部分,滿足井下智慧化聯(lián)動運行控制的需求;

2)圍巖探測系統(tǒng),采用多種判別方式相結合的模式,避免了井下惡劣環(huán)境中圍巖狀態(tài)識別率不足的問題,保證了對井下圍巖狀態(tài)判斷的準確性。

3)“三機”聯(lián)動運行控制系統(tǒng),能夠實現(xiàn)對采煤機、液壓支架、刮板輸送機的聯(lián)動運行控制;

4)該智慧化綜采作業(yè)系統(tǒng)能夠將井下綜采作業(yè)效率提升24.3%,將綜采面作業(yè)人員數(shù)量降低44.2%,初步實現(xiàn)了井下智能化控制作業(yè)。

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