李怡弨
(山西潞安化工集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司,山西 長(zhǎng)治 047105)
變電站是礦井供電系統(tǒng)的核心,其工作的穩(wěn)定性和可靠性直接決定了整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行安全。通常情況下各供電單位均設(shè)置有專業(yè)的巡查小組,用于對(duì)變電站的實(shí)際工作狀態(tài)進(jìn)行巡查,巡查頻率在1~2次/日,巡查后及時(shí)對(duì)電站的工作狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢并上報(bào)巡查記錄,工作量大,而且巡查的效率和準(zhǔn)確性較低,嚴(yán)重依賴巡查人員的專業(yè)技術(shù)能力。因此迫切需要建立自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的巡查控制系統(tǒng)。
日本在上世紀(jì)80年代研制了自動(dòng)巡檢機(jī)器人[1],能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)變電站周圍工作環(huán)境的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。加拿大在上世紀(jì)90年代末提出了一種新的具有遠(yuǎn)程監(jiān)控的自動(dòng)巡檢機(jī)器人[2]。但在實(shí)際使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以上系統(tǒng)缺乏集中控制,數(shù)據(jù)信息缺失量大,仍需要人工進(jìn)行補(bǔ)充監(jiān)測(cè),無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)變電站運(yùn)行狀態(tài)的集中控制和管理,可靠性不足。
為解決上述問(wèn)題,提出了一種新的變電站智能化巡檢控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)以集控中心為控制平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同變電站的兩級(jí)巡檢控制,建立了多智能體系的遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多巡檢機(jī)器人巡檢信息的交互上傳和自動(dòng)分析,對(duì)各變電站運(yùn)行狀態(tài)信息進(jìn)行集約化管控,實(shí)現(xiàn)故障及時(shí)預(yù)警和故障快速定位,有效地提升了對(duì)變電站運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)的效率和可靠性。
變電站智能化控制的核心是要求實(shí)現(xiàn)對(duì)站內(nèi)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的智能監(jiān)測(cè)、故障診斷和處理;同時(shí)還要實(shí)現(xiàn)對(duì)變電站工作范圍內(nèi)環(huán)境狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。因此在建立變電站智能化控制系統(tǒng)時(shí)對(duì)其采用了模塊化的構(gòu)建方式,核心模塊為變電站設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)自動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),主要用于對(duì)站內(nèi)各設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行信息化監(jiān)測(cè)和集中控制;輔助模塊主要是利用巡檢機(jī)器人及視頻監(jiān)控裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)變電站工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行溫度等的集中監(jiān)控和預(yù)警,該變電站智能化監(jiān)控原理如圖1所示。
圖1 變電站智能化監(jiān)控原理
由圖1可知,該變電站智能化監(jiān)控體系,首先是對(duì)變電站內(nèi)各種設(shè)備的運(yùn)行原理、核心工藝參數(shù)及故障類別進(jìn)行了研究,確定了各個(gè)設(shè)備的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及對(duì)應(yīng)的故障類別信息。對(duì)不同的設(shè)備進(jìn)行不同的核心數(shù)據(jù)采集及監(jiān)測(cè),滿足對(duì)變電站內(nèi)各設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的自動(dòng)監(jiān)控和故障自動(dòng)定位識(shí)別。
該系統(tǒng)的正常運(yùn)行主要依賴于基于無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、基于紅外線監(jiān)測(cè)的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及基于自動(dòng)行走的巡檢機(jī)器人監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各設(shè)備運(yùn)行核心關(guān)鍵參數(shù)的監(jiān)測(cè),能夠以故障樹的形式建立各參數(shù)對(duì)應(yīng)的故障類別庫(kù),當(dāng)參數(shù)出現(xiàn)異常后能夠進(jìn)行快速的故障定位分析,及時(shí)進(jìn)行報(bào)警和故障定位,能夠幫助監(jiān)測(cè)人員快速進(jìn)行故障判別和處理。
煤礦上的地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜,有線數(shù)據(jù)傳輸方案使用的線路長(zhǎng)、線路易損壞,特別是巡檢小車拖纜運(yùn)行的過(guò)程中極易出現(xiàn)電纜的纏繞,嚴(yán)重限制了巡檢小車的巡檢路線和范圍,難以滿足變電站智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通信靈活性的需求。在對(duì)多種數(shù)據(jù)通信方案對(duì)比后,設(shè)計(jì)了一種新的基于無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)采用了ZigBee(基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低功耗局域網(wǎng)協(xié)議)無(wú)線數(shù)據(jù)通信技術(shù)[3],能夠顯著地提升變電站智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的通信效率和靈活性,通信功耗低,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性好,該系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 基于無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
由圖2可知,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)調(diào)度室、變電站及用電工業(yè)區(qū)域之間的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信,便于快速進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和指令傳送,同時(shí)能夠?qū)Ω鳒y(cè)量點(diǎn)的電流、電壓、溫度、開關(guān)狀態(tài)、局部放電等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。對(duì)ZigBee通信節(jié)點(diǎn)的構(gòu)建主要是利用礦用路由器實(shí)現(xiàn)的,然后利用GPRS無(wú)線數(shù)據(jù)通信[4]將不同監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)匯集的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳遞給控制中心,在控制中心內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的快速分類和分析,及時(shí)識(shí)別出異常數(shù)據(jù)并對(duì)異常數(shù)據(jù)的位置、原因進(jìn)行快速定位和分析,為監(jiān)控人員對(duì)故障進(jìn)行快速處理提供指導(dǎo)。
由于變電站的分布位置較為分散且內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,采用定點(diǎn)監(jiān)測(cè)的方案難以實(shí)現(xiàn)無(wú)死角監(jiān)控,因此需要設(shè)計(jì)巡檢機(jī)器人系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充監(jiān)測(cè),確保對(duì)變電站運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性,其整體結(jié)構(gòu)如圖3所示。
由圖3可知,該系統(tǒng)的核心為巡檢機(jī)器人監(jiān)控系統(tǒng),主要包括了監(jiān)控終端、數(shù)據(jù)分析處系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)及任務(wù)管理系統(tǒng)。其中任務(wù)管理系統(tǒng)是系統(tǒng)的“大腦”,能夠跟進(jìn)系統(tǒng)設(shè)定或者人工控制指令選擇例行巡檢、特殊巡檢、全面巡檢、專項(xiàng)巡檢四種巡檢方式[5]。
圖3 智能巡檢機(jī)器人系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
例行巡檢,主要是控制機(jī)器人,根據(jù)預(yù)設(shè)的巡查路徑,對(duì)變電站四周氣體情況、環(huán)境溫度、設(shè)備溫度等進(jìn)行巡查,巡查速度快、巡查后能夠生成例行巡查報(bào)告,自動(dòng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,為例行的維護(hù)保養(yǎng)提供依據(jù)。
全面巡查、特殊巡查、專項(xiàng)巡查,主要是根據(jù)不同的需求,設(shè)置不同的巡查速度、巡查點(diǎn)位,提高系統(tǒng)使用的靈活性。
為了保證監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性,對(duì)巡檢機(jī)器人行走時(shí)的穩(wěn)定性要求較高,因此其運(yùn)行軌道系統(tǒng)采用了高強(qiáng)度H鋼[6],并將軌道用托架支護(hù)牢固,機(jī)器人和軌道間的運(yùn)行間隙控制在單邊1 mm,從而保證在運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性。機(jī)器人的行走軌道結(jié)構(gòu)如圖4(a)示,圖中1為墻壁,2為支架,3為托架,4為穩(wěn)定裝置,5為H鋼。
圖4 巡檢機(jī)器人及軌道結(jié)構(gòu)
為了滿足監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性的需求,在巡檢機(jī)器人上設(shè)置有高清攝像頭、行走驅(qū)動(dòng)裝置、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、氣體監(jiān)測(cè)裝置等。高清攝像頭主要包括了用于白天監(jiān)測(cè)的可見(jiàn)光攝像頭以及用于夜晚和溫度監(jiān)測(cè)的紅外熱成型系統(tǒng)。攝像裝置采用了360°全景攝像裝置,盡可能大的擴(kuò)大監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)控范圍。行走驅(qū)動(dòng)裝置主要包括了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、行走膠輪及計(jì)數(shù)編碼器,用于控制機(jī)器人在行走軌道上的平穩(wěn)運(yùn)行。無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)主要是無(wú)線信號(hào)發(fā)生裝置,可將檢測(cè)結(jié)果和視頻傳輸給控制中心。氣體監(jiān)測(cè)裝置,主要是對(duì)周圍內(nèi)的甲烷、一氧化碳及其他氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè),提高運(yùn)行安全性。
巡檢機(jī)器人采用了緊湊的模塊化設(shè)計(jì),降低了整體尺寸,能夠滿足監(jiān)測(cè)過(guò)程中在狹小區(qū)域內(nèi)運(yùn)行靈活性的需求,有效地提升了整個(gè)巡檢機(jī)器人的工作穩(wěn)定性和可靠性,該巡檢機(jī)器人整體結(jié)構(gòu)如圖4(b)所示。
該系統(tǒng)已經(jīng)在潞安化工集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司井下中央變電所投入應(yīng)用,表現(xiàn)出了極高的可靠性,通過(guò)6個(gè)月的應(yīng)用狀況統(tǒng)計(jì),該系統(tǒng)將巡檢人員數(shù)量由最初的6人降低到了目前的2人,人員數(shù)量降低了66.7%,變電站的運(yùn)行故障數(shù)量由最初的77.5次/月降低到了目前的3.6次/月,故障數(shù)量降低了95.4%,對(duì)故障的處理時(shí)間由最初的4.6 min/次,降低到了目前的1.1 min/次,故障處理時(shí)間降低了76.1%,提升了變電站的運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性。
新的變電站智能化巡檢控制系統(tǒng),采用了ZigBee無(wú)線數(shù)據(jù)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)通信的低功耗、高可靠性。通過(guò)設(shè)置不同的巡檢模式,靈活地滿足了井下不同工況下的智能巡檢要求。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明,新控制系統(tǒng)將巡檢人員數(shù)量降低了66.7%,將故障數(shù)量降低了95.4%,將故障處理時(shí)間平均相對(duì)76.1%,顯著提升了井下變電站運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。