柳 巖,劉建軍,牛和昕,尤 穎,祁 譽
(北京碧水源科技股份有限公司,北京 102206)
近年來,對于進(jìn)水TN高、出水TN要求嚴(yán)格的污水處理廠的工藝選擇上,在原AAO工藝后加缺氧池及MBR系統(tǒng),組成AAOA-MBR工藝,得到廣泛應(yīng)用[1-3]。由于AAOA-MBR工藝各單元間存在三級回流,較為復(fù)雜,且反硝化回流是從好氧池末端回流而不是從系統(tǒng)末端回流,不能參照傳統(tǒng)AAO工藝按照出水所含硝態(tài)氮濃度粗略計算硝化液回流量,而對此回流系統(tǒng)內(nèi)的計算分析鮮有報道。對于缺氧池至厭氧池的除磷需求的回流,目前大部分報道為后缺氧回流至厭氧池,而前缺氧池也可作為起始點,該回流起始點的選擇會直接影響到生物除磷效果,但無報道分析說明原因。
本文通過對AAOA-MBR工藝各單元(厭氧、缺氧、好氧、后缺氧、膜池)硝態(tài)氮濃度的計算分析,準(zhǔn)確得到反硝化回流量,正確選擇缺氧池至厭氧池的起始回流點,為本工藝合理設(shè)計及穩(wěn)定運行提供支持。
山西省某污水處理廠設(shè)計規(guī)模為10萬m3/d,原設(shè)計出水為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。其中一期設(shè)計規(guī)模為5萬m3/d,采用奧貝爾氧化溝工藝,二期設(shè)計規(guī)模為5萬m3/d,采用AAO工藝。山西省出臺污水處理廠排放新地標(biāo),污水處理廠出水主要指標(biāo)需達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)(TN除外),所以需要進(jìn)行提標(biāo)改造。
按照新進(jìn)出水水質(zhì)核算,原有生化系統(tǒng)只能處理6萬m3/d水量,同時受二沉池表面負(fù)荷限制,僅在原構(gòu)筑物上進(jìn)行改造難度較大,故生化系統(tǒng)需原廠新增擴(kuò)容4萬m3/d。由于現(xiàn)況進(jìn)水各水質(zhì)指標(biāo)比原設(shè)計提升較多,且新出水標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,結(jié)合廠內(nèi)用地情況,采用占地省、效果好的AAOA-MBR工藝,預(yù)處理等構(gòu)筑物沿用原有設(shè)施。
根據(jù)現(xiàn)況進(jìn)水水質(zhì),本次設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)濃度比原設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)大幅增加,出水指標(biāo)除TN外均需滿足地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)(TN≤10 mg/L),具體如表1所示。
表1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Designed Water Quality of Influent and Effluent
在傳統(tǒng)AAO工藝基礎(chǔ)上,增加后缺氧及膜出水段,在后缺氧段投加碳源,用于進(jìn)一步去除TN,膜池單元用于放置膜組器,同時膜吹掃曝氣系統(tǒng)能夠使膜池內(nèi)產(chǎn)生較高濃度溶解氧,可用于剩余碳源分解及好氧環(huán)境排泥,保證CODCr達(dá)標(biāo)及提高生物除磷效率。工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart
自前端預(yù)處理后,污水進(jìn)入?yún)捬醭谹1,與來自缺氧池A2的回流液R1充分混合,聚磷菌的厭氧釋磷聚能在A1內(nèi)完成。
污水進(jìn)入A2后,與來自好氧池O1末端的回流液R2充分混合,A2內(nèi)的反硝化去除TN量為BOD5進(jìn)水/4,則其余TN需要在后缺氧池A3內(nèi)通過外加碳源去除。
接著,污水進(jìn)入O1,完成CODCr的去除及硝化作用,回流液R3有兩個作用,一是維持O1內(nèi)較高的污泥濃度,二是將膜池O2內(nèi)的溶解氧攜帶到O1池進(jìn)行利用,節(jié)約一定曝氣能源。
然后,污水進(jìn)入A3,此池內(nèi)原污水?dāng)y帶的BOD5基本已經(jīng)在O1內(nèi)消耗殆盡,但TN指標(biāo)仍不滿足出水要求,所以需要在A3加入適量碳源。
之后污水進(jìn)入O2,曝氣好氧環(huán)境一方面消耗添加的碳源,確保出水CODCr達(dá)標(biāo),另一方面使剩余污泥在好氧條件下排出,保證微生物體內(nèi)磷不釋放,加強生物除磷效果。
目前,污水處理廠反硝化脫氮過程一般需要通過好氧池回流硝化液至缺氧池進(jìn)行,硝化液回流量過少則不能達(dá)到脫氮效果,過多則會增加溶解氧的攜帶量而浪費大量碳源。因此,好氧池O1末端的硝態(tài)氮濃度需要準(zhǔn)確計算,從而準(zhǔn)確設(shè)計硝化液回流量。
缺氧池至厭氧池的回流過程,起始點位可為前缺氧池A2末端或者后缺氧池A3末端,為了盡量減少對厭氧釋磷環(huán)境的破壞,需要準(zhǔn)確計算二者的硝態(tài)氮(化合態(tài)氧)濃度,以硝態(tài)氮較低者作為回流點。
根據(jù)工程具體情況,相關(guān)設(shè)計參數(shù)如表2所示。
表2 設(shè)計參數(shù)Tab.2 Design Parameters
來水充分與污泥混合保證厭氧池具有一定的污泥濃度,取R1為200%。維持生化階段較高的污泥濃度,并將膜池內(nèi)大量溶解氧輸送至好氧池前端,取R3為500%。根據(jù)室外排水設(shè)計規(guī)范[4]留有一定設(shè)計余量,按照BOD5/TN=4進(jìn)行脫氮所需碳源計算。
4.2.1 總?cè)コ糠治?/p>
本文計算分析過程中,為設(shè)計留有余量,忽略污泥同化作用及預(yù)處理去除的少量TN及BOD5。則TN去除量計算如式(1)~式(3)。
(1)
(2)
ΔTN3=3 200-2 100=1 100 (kg/d)
(3)
其中:ΔTN1——TN總?cè)コ浚琸g/d;
ΔTN2——缺氧池A2的TN去除量,kg/d;
ΔTN3——后缺氧A3的TN去除量,kg/d;
N0——系統(tǒng)總進(jìn)水TN質(zhì)量濃度,mg/L;
Ne——系統(tǒng)總出水TN質(zhì)量濃度,mg/L;
Q——進(jìn)水總量,m3/d;
S0——系統(tǒng)總進(jìn)水BOD5質(zhì)量濃度,mg/L。
4.2.2 各單元實際流量分析
由于各級回流的影響,各處理單元內(nèi)實際流量差異較大,設(shè)計過程中各單元污染物濃度需要經(jīng)過計算后得出。由圖1可知,厭氧池A1進(jìn)水流量及出水流量均為(R1+1)Q;缺氧池A2進(jìn)水流量為(R1+R2+1)Q,出水流量為(R2+1)Q;好氧池O1進(jìn)水流量為(R2+R3+1)Q,出水流量為(R3+1)Q;后缺氧池A3進(jìn)水流量與出水流量均為(R3+1)Q;膜池O2進(jìn)水流量為(R3+1)Q,出水流量為Q,相應(yīng)結(jié)果如表3所示。R1與R3為上述分析確定值,R2為未知值,需要后續(xù)計算分析得出。
表3 各單元實際流量Tab.3 Actual Flow of Each Unit
4.2.3 好氧池O1末端硝態(tài)氮濃度及R2值分析計算
當(dāng)A2內(nèi)反硝化所要去除的TN總量一定時,O1末端回流至A2前端的硝化液濃度與回流量乘積一定,所以準(zhǔn)確計算好氧池O1末端的硝態(tài)氮濃度對于確定R2的設(shè)計值至關(guān)重要。
由圖1可知,好氧池O1末端硝態(tài)氮濃度與后缺氧池A3始端硝態(tài)氮濃度相同。
由于膜池出水TN濃度即為工藝出水,要求質(zhì)量濃度小于10.00 mg/L,后缺氧池A3末端TN質(zhì)量濃度也為10.00 mg/L。后缺氧池A3的起始端與末端TN濃度差與池內(nèi)實際流量的乘積即為后缺氧A3的TN去除量,如式(4)。
ΔTN3=(R3+1)Q(NA3o-Ne)
(4)
其中:NA3o——后缺氧A3的進(jìn)水TN質(zhì)量濃度,mg/L。
由前述分析可知,ΔTN3為1 100 kg/d;Ne為10.00 mg/L;R3、Q為已知量,代入可得NA3o為14.58 mg/L。則在R2回流硝化液中,TN濃度減去氨氮質(zhì)量濃度(1.50 mg/L),硝態(tài)氮濃度N′A3o可認(rèn)為是13.08 mg/L。
則根據(jù)R2回流硝態(tài)氮濃度及在缺氧池A2中TN的去除量,可以得出R2的計算值,即R2=(ΔTN2/Q)/N′A3o=401%。則計算回流比R2選取為400%,設(shè)計時可留有一定余量,回流設(shè)備變頻調(diào)速,以便適應(yīng)季節(jié)更替等原因造成的水質(zhì)較大波動。
4.2.4 缺氧池A2末端與后缺氧池A3末端硝態(tài)氮濃度分析
由4.2.3小節(jié)計算分析可知,保證合理回流比R2時,O1末端回流的硝態(tài)氮經(jīng)過缺氧池A2的反硝化作用基本去除,理想狀態(tài)可認(rèn)為A2末端硝態(tài)氮濃度趨近于0。
由圖1可知,后缺氧池A3末端硝態(tài)氮與膜池O2硝態(tài)氮質(zhì)量濃度相同,為8.50 mg/L。
本次設(shè)計R1從缺氧池A2末端回流至厭氧池A1,也有文獻(xiàn)報道R1從后缺氧池A3末端回流至厭氧池A1[1,5]。
由上述計算分析可知,本項目缺氧池A2末端的硝態(tài)氮含量為0,而后缺氧池A3末端硝態(tài)氮質(zhì)量濃度為8.50 mg/L。硝態(tài)氮作為化合態(tài)氧回流至厭氧池將會破壞厭氧環(huán)境,影響聚磷菌釋磷聚能過程[6],所以本設(shè)計從A2末端回流更佳。
根據(jù)4.2.3小節(jié)計算可知,好氧池O1末端的硝態(tài)氮質(zhì)量濃度為13.08 mg/L,計算R2值為400%。而如果將好氧池O1末端硝態(tài)氮質(zhì)量濃度認(rèn)為是出水的8.50 mg/L,則計算R2值為617%,計算值過大。由此可知,回流中硝態(tài)氮濃度大小對回流量取值有較大影響,而本工藝中硝態(tài)氮回流濃度不能按照傳統(tǒng)AAO工藝計算。
回流攜帶溶解氧可以消耗缺氧池中碳源,造成碳源的浪費。R2過大會造成進(jìn)水在缺氧池中實際停留時間變短,雖然硝態(tài)氮在缺氧池A2中的理論停留時間相同,但進(jìn)水中可用于反硝化作用的有機(jī)物會因來不及用于反硝化作用而進(jìn)入好氧池O1內(nèi)被消耗,同樣造成碳源和能源浪費。
同樣,R2值不宜過小。進(jìn)水中的碳源在缺氧池A2中用于反硝化,R2過小則進(jìn)水中的碳源不能得到充分利用,同樣造成碳源的浪費。
本工藝按照4.2.3小節(jié)計算參數(shù)進(jìn)行設(shè)計,本期工程設(shè)生化池+MBR組合池1座,分為2組,其余設(shè)計參數(shù)如下。
生化系統(tǒng):理論停留時間為22.5 h,其中厭氧池為2.0 h,缺氧池為7.5 h,好氧池為8.0 h,后缺氧池為4.0 h,膜池為1.0 h;氣水比為8.64∶1.00;膜池污泥質(zhì)量濃度為10.00 g/L,好氧池污泥質(zhì)量濃度為8.33 g/L。
膜系統(tǒng):膜材質(zhì)為聚偏氟乙烯(PVDF),采用浸沒式中空纖維膜,平面膜孔徑為0.1 μm,單個膜組器膜面積為2 100 m2,共有8個膜池廊道,設(shè)備總數(shù)量為48套,平均膜通量為16.65 L/(m2·h)。
根據(jù)上述計算分析,本次設(shè)計與之前報道的AAOA-MBR工藝設(shè)計不同之處如下。
(1)根據(jù)4.2.3小節(jié)硝化液回流量R2計算,設(shè)置回流泵及變頻調(diào)節(jié)回流渠,為便于監(jiān)管及調(diào)節(jié),在回流渠上設(shè)置渠道流量計。經(jīng)過計算可知,回流泵選型需避免直接按照出水硝態(tài)氮計算而導(dǎo)致余量過大,造成碳源浪費及反硝化不徹底,同時避免因缺少回流流量檢測而導(dǎo)致調(diào)節(jié)的盲目性。
(2)依據(jù)前述計算與回流設(shè)計,可保證缺氧池A2末端硝態(tài)氮濃度基本為0,則R1回流起始端可選擇缺氧池A2末端,避免從后缺氧池A3末端回流攜帶較多硝態(tài)氮(化合態(tài)氧)破壞厭氧池A1釋磷環(huán)境。
設(shè)計過程中,根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)及出水要求對工藝及計算分析進(jìn)行靈活調(diào)整。回流量R2可通過變頻調(diào)速水泵調(diào)節(jié)流量,運行過程中可根據(jù)實測水質(zhì)及本文計算作為依據(jù)對R2進(jìn)行調(diào)整,以應(yīng)對季節(jié)性較大水質(zhì)變化。
后缺氧池A3前段部分可設(shè)置曝氣缺氧切換,以便調(diào)整硝化與反硝化過程的時間比例。靈活設(shè)置碳源加藥點,設(shè)置可調(diào)加藥量,可應(yīng)對各參數(shù)改變帶來的不同加藥需求。根據(jù)本文提出的計算思路,設(shè)計過程中可針對不同項目進(jìn)水水質(zhì)及出水要求,靈活調(diào)整各設(shè)計參數(shù)以應(yīng)對不同需求。
本項目于2021年調(diào)試完畢正式運行,AAOA-MBR系統(tǒng)在2021年9月—12月的出水具體指標(biāo)如表4所示。本項目冬季進(jìn)水水質(zhì)濃度為全年最高,水溫全年最低,故冬季運行條件最惡劣,本時間段運行數(shù)據(jù)具有較高代表性。
表4 實際運行進(jìn)出水水質(zhì)Tab.4 Actual Operation Water Quality of Influent and Effluent
為了與計算結(jié)果互相驗證,在出水各指標(biāo)均達(dá)標(biāo)的運行工況下,選取進(jìn)水BOD5濃度有明顯差異的生產(chǎn)日,同時監(jiān)測好氧池O1末端硝態(tài)氮濃度,結(jié)果如表5所示。由表5可知,實際出水硝態(tài)氮濃度較低,好氧池O1末端硝態(tài)氮濃度高于總出水硝態(tài)氮濃度,用來計算R2回流比較為合理。
表5 O1末端與出水硝態(tài)氮濃度對比Tab.5 Comparison of Nitrate Nitrogen Concentration between O1 End and Effluent
本文在實際工程案例基礎(chǔ)上,通過對AAOA-MBR工藝研究計算分析,為后續(xù)該工藝設(shè)計及運行提供支持。
(1)本工藝R1回流起始端選前缺氧A2池末端為最優(yōu),后缺氧池A3末端硝態(tài)氮濃度較高,會破壞厭氧池A1的厭氧環(huán)境,不適合作為R1的回流起始點。
(2)本工藝各單元因回流級數(shù)較多,回流量復(fù)雜,好氧池O1末端至缺氧池A2前端的回流R2不能按照出水中的硝態(tài)氮濃度粗略計算,需要準(zhǔn)確計算好氧池末端的硝態(tài)氮濃度,據(jù)此計算回流R2。
(3)R2需根據(jù)實際水質(zhì)計算調(diào)整,過大則會由于攜帶的溶解氧造成碳源浪費,同時多余回流量造成能源浪費;過小則缺氧池A2中反硝化作用不能充分利用進(jìn)水中的碳源,同樣造成碳源浪費。
(4)本工藝運行中,可根據(jù)實際進(jìn)水季節(jié)變化情況計算調(diào)整回流量等運行參數(shù)優(yōu)化運行。