劉建義,李 博,閆 超
(1.廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東惠州 516363;2.75841 部隊(duì)100 分隊(duì),廣東廣州 510000)
2007 年8 月,中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法(試行)的通知》,要求改革現(xiàn)行發(fā)電調(diào)度方式,開展節(jié)能發(fā)電調(diào)度。按照煤耗水平調(diào)度發(fā)電,煤耗低的機(jī)組多發(fā)或滿發(fā),煤耗高的機(jī)組少發(fā)或不發(fā)[1-3]。因此,煤耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性對(duì)于實(shí)施公平、公正的節(jié)能發(fā)電調(diào)度具有重要意義。煤耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要以機(jī)組反平衡煤耗為調(diào)度依據(jù),凝結(jié)水流量測(cè)量準(zhǔn)確性直接影響到機(jī)組反平衡煤耗計(jì)算結(jié)果。
某廠2×1000 MW 超超臨界機(jī)組DCS(分散控制系統(tǒng))采用艾默生公司的OVATION 系統(tǒng),節(jié)能煤耗在線系統(tǒng)通過OPC 接口采集DCS 數(shù)據(jù),由DCS 接口機(jī)上的采集程序,將兩臺(tái)機(jī)組的DCS 數(shù)據(jù)采集出來,通過網(wǎng)閘將數(shù)據(jù)接入到煤耗在線系統(tǒng)服務(wù)器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)中,經(jīng)過系統(tǒng)軟件計(jì)算,將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和計(jì)算后的性能指標(biāo)數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ),最后將煤耗、負(fù)荷等關(guān)鍵數(shù)據(jù)上傳至中調(diào)。
煤耗在線系統(tǒng)投運(yùn)后,中調(diào)反饋兩臺(tái)機(jī)組負(fù)荷率相同情況下,煤耗存在較大差異。檢查煤耗在線系統(tǒng),兩臺(tái)機(jī)組反平衡煤耗均偏低且存在較大差異,連續(xù)數(shù)月偏差現(xiàn)象基本類似。某月兩臺(tái)機(jī)組連續(xù)20 d 負(fù)荷率大體相當(dāng)情況,反平衡供電煤耗存在差異,不同負(fù)荷段發(fā)電煤耗分布如圖1 所示。以其中某日兩臺(tái)機(jī)組負(fù)荷率幾乎完全一致的情況為例,24 h 反平衡供電煤耗如圖2 所示。
圖1 不同負(fù)荷段反平衡發(fā)電煤耗對(duì)比
從圖2 中可知,平均煤耗偏差7.79 g/(kW·h),最大煤耗偏差7.9 g/(kW·h),最小煤耗偏差29.8 g/(kW·h)。1#、2#機(jī)組的反平衡煤耗存在的問題有兩個(gè):一是兩臺(tái)機(jī)組反平衡煤耗在全負(fù)荷范圍(400~1000 MW)在線監(jiān)測(cè)計(jì)算出來的數(shù)據(jù)偏低,特別是在高負(fù)荷(900~1000 MW)時(shí)兩臺(tái)機(jī)組煤耗甚至嚴(yán)重偏低情況;二是目前1#機(jī)組與2#機(jī)組實(shí)時(shí)煤耗存在5~8 g/(kW·h)的較大差異。
圖2 24 h 機(jī)組負(fù)荷和反平衡供電煤耗對(duì)比
通過對(duì)節(jié)能煤耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中反平衡煤耗公式以及平海發(fā)電廠除氧器入口流量(凝結(jié)水流量)的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)引起反平衡煤耗數(shù)據(jù)異常的主要原因是機(jī)組除氧器入口DCS 測(cè)量流量數(shù)據(jù)偏低(表1)。
表1 不同工況下24 h 凝結(jié)水流量數(shù)據(jù)
(1)450 MW 負(fù)荷下,兩臺(tái)機(jī)組間凝結(jié)水流量相差1041.1-1029.6=11.5 t/h,反平衡煤耗相差338.8-330.5=8.3 g/(kW·h)。假設(shè)兩臺(tái)機(jī)組間不存11.5 t/h 凝結(jié)水流量的差異,2#機(jī)組也按1041.1 t/h 流量核算,2#機(jī)組反平衡煤耗為334.2 g/(kW·h),機(jī)組間的煤耗差異將縮小4 g/(kW·h)。
(2)1000 MW 負(fù)荷下,兩臺(tái)機(jī)組間凝結(jié)水流量相差2166.1-2123=43.1 t/h,反平衡煤耗相差283.6-277.6=6 g/(kW·h)。假設(shè)兩臺(tái)機(jī)組間不存43.1 t/h 凝結(jié)水流量的差異,2#機(jī)組按2166.1 t/h 流量核算,其反平衡煤耗為283.2 g/(kW·h),機(jī)組間的煤耗一致。
對(duì)兩臺(tái)機(jī)組除氧器入口流量數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析比對(duì),發(fā)現(xiàn)DCS 采集到的除氧器入口流量存在比實(shí)際工況流量偏低的情況。通過查看兩臺(tái)機(jī)組的除氧器入口流量數(shù)據(jù)可以看出:
(1)兩臺(tái)機(jī)組都存在除氧器入口流量測(cè)量值比真實(shí)值低的情況,而且誤差幅度基本一致,400 MW、1000 WM 時(shí)兩臺(tái)機(jī)組分別比真實(shí)值低約33 t/h 和54 t/h。
(2)兩臺(tái)機(jī)組在不同負(fù)荷下誤差比例是一致的,低負(fù)荷時(shí)除氧器入口流量的誤差絕對(duì)值要比高負(fù)荷時(shí)小,但誤差比例會(huì)增大,低負(fù)荷到高負(fù)荷誤差比例從3.8%到2.5%;反平衡煤耗在低負(fù)荷時(shí)的誤差較過高負(fù)荷大。
(3)根據(jù)歷史數(shù)據(jù),可以初步核算出當(dāng)日450 MW 時(shí),1#、2#機(jī)組的真實(shí)反平衡煤耗分別為349.5 g/(kW·h)和342.1 g/(kW·h);1000 MW 時(shí),1#、2#機(jī)組的真實(shí)反平衡煤耗約290.0 g/(kW·h)和284.5 g/(kW·h)。
通過核查流量計(jì)算資料發(fā)現(xiàn),流量孔板在設(shè)計(jì)時(shí)提供的介質(zhì)壓力為4 MPa、溫度為201.2 ℃,在此工況下水的設(shè)計(jì)密度為866.55 kg/m3。由于現(xiàn)行公式并沒有考慮密度對(duì)流量的影響,因此不同負(fù)荷下介質(zhì)密度的變化會(huì)造成流量的較大誤差(表2)。
表2 不同負(fù)荷下凝結(jié)水流量的介質(zhì)密度 kg/m3
從表2 可以看出,高負(fù)荷時(shí)更接近于設(shè)計(jì)866.5511 kg/m3的設(shè)計(jì)密度,因此流量誤差的百分比較小,而低負(fù)荷時(shí)實(shí)際密度偏離設(shè)計(jì)密度要多些,造成的流量誤差要大些。
由于流量孔板的介質(zhì)設(shè)計(jì)密度偏離了實(shí)際介質(zhì)密度,因此需對(duì)密度造成的誤差進(jìn)行修正和整改。
(2)不改變現(xiàn)行公式,綜合考慮設(shè)計(jì)密度和實(shí)際密度的偏差,對(duì)現(xiàn)行流量公式中的系統(tǒng)“K”進(jìn)行固定值修正,讓流量誤差偏小一些。此方法存在的弊端:①?zèng)]有徹底解決密度引起的流量誤差,不能真實(shí)體現(xiàn)反平衡煤耗;②具體修改量沒有依據(jù),當(dāng)進(jìn)行監(jiān)督核查時(shí)沒有一個(gè)合理的解釋。該方法的優(yōu)勢(shì)是,由于將節(jié)能煤耗在線系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳電網(wǎng)并用作節(jié)能調(diào)度的依據(jù),可以滿足節(jié)能調(diào)度的需要以及同類型機(jī)組間的競(jìng)爭(zhēng)的需要。目前機(jī)組采用此方法,將系數(shù)K 通過負(fù)荷修正,根據(jù)每臺(tái)機(jī)組不同工況,采用不同的修正系數(shù)。經(jīng)過修正后,實(shí)現(xiàn)各個(gè)工況下流量測(cè)量基本無偏差,反平衡煤耗更準(zhǔn)確。