牛棟
(華陽新材料科技集團(tuán)有限公司,山西 陽泉 045000)
采煤過程中采空側(cè)巷道受開采深度、采高、預(yù)留煤柱及上一工作面采動(dòng)的影響,礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,圍巖劣化明顯,不能保證頂板支護(hù)強(qiáng)度及人員作業(yè)安全。目前,國內(nèi)外針對此類問題處理辦法是工作面水力切頂卸壓、加強(qiáng)支護(hù)、加快巷道維護(hù)等。本文以景福煤礦15101 綜采工作面為例,介紹采用優(yōu)化加強(qiáng)支護(hù)、順槽超前作業(yè)、強(qiáng)化組織管理等措施保障工作面正常推進(jìn)。
景福煤礦15101 綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽為礦井投產(chǎn)后首個(gè)采空側(cè)巷道,進(jìn)入采空側(cè)巷道后,受上一工作面動(dòng)壓傳遞的影響,進(jìn)風(fēng)順槽超前支護(hù)范圍內(nèi)頂板破碎下沉嚴(yán)重,礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,主要表現(xiàn)在以下方面。
(1) 巷道變形嚴(yán)重。
進(jìn)風(fēng)順槽原斷面凈寬5.0 m,凈高3.9 m,工作面安裝回采前已對進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)行全長起底、開幫作業(yè)。但工作面推進(jìn)受采空側(cè)動(dòng)壓影響,采線前200 m,巷道凈寬不足3.5 m,凈高不足2.5 m。
(2) 影響礦井正常生產(chǎn)組織。
進(jìn)入采空側(cè)巷道后,進(jìn)風(fēng)順槽內(nèi)由于轉(zhuǎn)載機(jī)兩側(cè)單體間距大(最小2 m,推移油缸處2.7 m),頂板支護(hù)強(qiáng)度不足,受采空側(cè)動(dòng)壓與工作面采動(dòng)壓力傳遞影響,轉(zhuǎn)載機(jī)上方頂板率先破碎泄壓,形成應(yīng)力集中帶,受限于礦井提升能力,工作面推進(jìn)速度有限,頂板持續(xù)破碎下沉及底鼓變形速率遠(yuǎn)大于工作面推進(jìn)速率,導(dǎo)致轉(zhuǎn)載機(jī)與端頭支架壓死,加之挑頂作業(yè)難打大、風(fēng)險(xiǎn)高,只能對轉(zhuǎn)載機(jī)與端頭支架下整體起底作業(yè),工作面被迫停產(chǎn)。
(3) 單體柱損壞率高。
15201 工作面進(jìn)入采空側(cè)巷道后,因煤柱幫側(cè)煤體受采壓后煤體酥軟,開幫后極易垮落,超前開幫支設(shè)架棚一段時(shí)間后,煤柱幫側(cè)煤體受壓,對單體柱形成水平擠壓,造成單體柱柱腿發(fā)生位移,大幅增加了傾倒和柱身折斷的概率,不能保證頂板支護(hù)強(qiáng)度及人員作業(yè)安全。
(4) 無法保障安全作業(yè)。
受采空側(cè)動(dòng)壓傳遞與超前支護(hù)范圍內(nèi)支護(hù)強(qiáng)度不足的影響,進(jìn)風(fēng)順槽超前支護(hù)范圍內(nèi)頂板破碎下沉嚴(yán)重、礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,導(dǎo)致安全通道不暢通、作業(yè)空間狹小、工人作業(yè)環(huán)境差、勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全系數(shù)低、工傷事故高發(fā)等一系列問題,嚴(yán)重威脅煤礦生產(chǎn)安全。
原支護(hù)采用普通單體柱配合1 200 mm 長鉸接頂梁三路順巷抬棚支護(hù),超前支護(hù)距離80 m,如圖1 所示。
圖1 15101 綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽原支護(hù)方式Fig.1 Original support mode of air inlet passage in 15101 fully mechanized mining face
根據(jù)巷道實(shí)際情況,對原支護(hù)方式進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。采用4.6 m 長高強(qiáng)π 型梁加DW3.5 m 懸浮單體柱架棚(梁方向與工作面方向平行) 支護(hù),一梁三柱支護(hù),棚距由1 200 mm 調(diào)整為800 mm(頂板破碎、構(gòu)造帶500 mm),同時(shí)加大超前支護(hù)距離,采線向外不少于100 m。
超前支護(hù)段抬棚作業(yè)時(shí)靠近兩幫單體柱帶岔角支設(shè),底角為80°,同時(shí)對π 型梁進(jìn)行改裝,在距頂梁兩段末端位置加裝兩節(jié)卡箍,規(guī)格同頂梁,長度100 mm。之后在單體柱柱頭與π 型梁連接處加防滑墊,并用14 號雙股鐵絲與頂網(wǎng)連接設(shè)防倒措施,煤柱幫開幫掛網(wǎng)后采用半圓木背實(shí)楔緊。
15101 綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽改進(jìn)后的支護(hù)方式如圖2 所示。
圖2 1 號測站巷道表面位移Fig.2 Roadway surface displacement of No.1 station
圖2 15101 綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽改進(jìn)后支護(hù)方式Fig.2 Supporting method after improvement of air inlet passage in 15101 fully mechanized mining face
進(jìn)風(fēng)順槽頂板原支護(hù)為全錨索布置,規(guī)格為φ21.6 mm×6 300 mm 與φ21.6 mm×9 300 mmm 錨索間隔布置,間距均為800 mm,排距為900 mm。
現(xiàn)根據(jù)實(shí)際情況,在工作面進(jìn)入采空側(cè)巷道前,沿進(jìn)風(fēng)順槽方向全長頂板補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),每兩排中間補(bǔ)打3 根加強(qiáng)錨索,錨索規(guī)格為φ21.6 mm×9 300 mm,配套300 mm×300 mm 鋼托盤。
(1) 超前擴(kuò)幫。首先從轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭煤柱幫開始隨工作面推進(jìn)向大巷方向開幫,一次擴(kuò)幫范圍長×深=4 000 mm×1 200 mm,高度不低于3.5 m,擴(kuò)幫后巷寬不低于4.6 m,之后將多余長錨桿、錨索多余部分用錨索切割器截割掉,幫網(wǎng)順巷鋪掛,后用半圓木在單體柱與網(wǎng)間背實(shí)。其次從煤柱側(cè)1號端頭支架前方開始,一次擴(kuò)幫范圍長×深=4 000 mm×600 mm,擴(kuò)幫后保障端頭支架與煤柱距離不低于0.8 m,保障安全通道與便于人員操作設(shè)備。
(2) 超前起底作業(yè)。首先從轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭隨工作面推進(jìn)向大巷方向起底,一次起底底面積為長×寬=4 600 mm×3 500 mm,挖底深度要保證后巷高不低于3.5 m。挖底采用分層臥底施工,上分層下臥700 mm 超前下分層5~10 m 施工,下分層保證挖底施工后巷高不低于3.5 m。其次從端頭支架前兩側(cè)立柱柱窩位置開始,挖底面積為800 mm×500 mm,挖底后確保底板與端頭架底座面在同一平面。
一是針對專業(yè)化隊(duì)組制定嚴(yán)格的工作面過采空側(cè)巷道管理制度;二是成立專業(yè)工程隊(duì),超前支護(hù)起底作業(yè),各專業(yè)班組的工種固定,任務(wù)單一,責(zé)任明確,提高作業(yè)效率。
采取以上措施后,圍巖變形速率有效控制,巷道斷面得以保障,單體柱損壞率大幅降低,按年均推進(jìn)800 m 計(jì),全年節(jié)約1 000 根單體柱。
采空側(cè)巷道內(nèi)作業(yè)環(huán)境得到改善,保證了礦井的正常生產(chǎn),減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,工作面產(chǎn)量逐年提升。試驗(yàn)運(yùn)行階段工作面每年過采空側(cè)巷道期間月均產(chǎn)量62 185~64 107 t。隨著優(yōu)化改進(jìn)措施的逐步實(shí)施,工作面每年過采空側(cè)巷道期間月均產(chǎn)量顯著增加,見表1。
表1 景福煤礦近5 年采煤工作面過采空側(cè)巷道產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析Table 1 Statistical analysis on output of overhead side roadway in coal face of Jingfu Coal Mine in recent 5 years
2018 年增長至77 570 t,2019 年88788 t,2020 年83925 t,2021 年預(yù)計(jì)在90 000 t/月上下;單個(gè)工作面過采空側(cè)巷道月均產(chǎn)量由15101 工作面的59 271 t,增長至15104 工作面71 016 t,15105工作面77 220 t,15106 工作面81 499 t,15107 工作面月均產(chǎn)量預(yù)計(jì)85 000 t。
續(xù)表
(1) 針對景福煤礦15101 綜采工作面采空側(cè)巷道受開采深度、采高、預(yù)留煤柱及上一工作面采動(dòng)的影響,礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,圍巖劣化明顯引起的一系列問題,采用優(yōu)化加強(qiáng)支護(hù)、順槽超前作業(yè)、強(qiáng)化組織管理等改進(jìn)措施。這些措施逐步實(shí)施后,采煤工作面采空側(cè)巷道內(nèi)作業(yè)環(huán)境大幅改善,作業(yè)空間得以保障,單體柱損壞率大幅降低,減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,安全通道暢通,保證了礦井的正常安全生產(chǎn),工作面產(chǎn)量顯著提升。
(2) 景福煤礦過采空側(cè)巷道的一套體系辦法,是在生產(chǎn)過程中一次次試驗(yàn)總結(jié)完善出來的,為類似礦井采用采區(qū)前進(jìn)式開采順序、工作面鄰面搬家、采空側(cè)巷道治理方面供了技術(shù)經(jīng)驗(yàn),尤其是相關(guān)基建礦井轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井初期,有借鑒參考價(jià)值。