鄧鵬,韓興杰,陳兵,劉汗卿,田鳴
中國(guó)石油塔里木油田分公司 安全環(huán)保與工程監(jiān)督中心(新疆 庫(kù)爾勒 841000)
塔里木油田庫(kù)車山前油氣井井控風(fēng)險(xiǎn)高,有些油氣井在完井時(shí)采用了射孔測(cè)試聯(lián)作工藝,完井管柱帶有射孔槍。近年來,隨著生產(chǎn)周期的延長(zhǎng),地層出砂、管柱腐蝕等現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致井筒堵塞,生產(chǎn)壓力降低,處理井筒堵塞需要將井內(nèi)射孔管柱起出[1]。地層出砂使射孔槍砂埋嚴(yán)重,在127 mm(5")或139.7 mm(5?″)小井眼內(nèi)處理大尺寸射孔槍落魚工具選型難度大,成熟工具較少,作業(yè)參數(shù)受限,給打撈帶來諸多困難[2]。
DNX 井位于塔里木盆地東秋里塔格構(gòu)造帶迪那2號(hào)構(gòu)造的東端,是一口開發(fā)井,該井于2007年4月16 日 開 鉆,2007 年9 月30 日完鉆,完鉆井深5 071.0 m,完井方式為套管射孔完井。2009 年7 月17 日開始投產(chǎn),投產(chǎn)初期油壓74.26 MPa,日產(chǎn)氣99.55×104m3。A環(huán)空壓力在投產(chǎn)前存在異常上升的現(xiàn)象;B 環(huán)空壓力2013 年4 月26 日出現(xiàn)異常上升。在2017年4月靜溫靜壓梯度測(cè)試45 mm外徑通井規(guī)至4 467.923 m 遇阻,懷疑管柱有堵塞[3]。作業(yè)前油壓18.83 MPa,日產(chǎn)氣91.00×104m3,A 套壓力27.08 MPa,B 套壓力29.10 MPa,C 套壓力23.13 MPa,從A套壓力27.08 MPa 可以看出封隔器以上的生產(chǎn)管柱有漏點(diǎn),因此作業(yè)目的是疏通井筒,更換管柱,消除井筒隱患[4]。作業(yè)前井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 DNX井井身結(jié)構(gòu)圖
1.2.1 封隔器上部油管處理
下入Φ59.6 mm 通井規(guī)至封隔器,通徑完成后下入進(jìn)口73.02 mm(2?")切割彈進(jìn)行作業(yè),在深度4 437.30 m處切割成功,起出油管切口為喇叭口狀。
1.2.2 THT封隔器處理
由于起出油管切口為喇叭口狀,所以先下入Φ146 mm進(jìn)口合金套子磨鞋修魚管柱修整魚頭,修魚成功后再下入Φ146 mm 進(jìn)口合金專用波浪式套銑鞋套銑封隔器,最后用Φ143 mm卡瓦打撈筒倒扣打撈出封隔器,并撈獲安全槍×1根×3.5 m+射孔槍5根×24.11 m。目前落魚結(jié)構(gòu)自上而下為:射孔槍×67根×332.39 m+下延時(shí)起爆器×0.81 m+槍尾×0.13 m,落魚總長(zhǎng)333.33 m,魚頂為Φ89 mm 射孔槍上接頭母扣,預(yù)計(jì)魚頂深度4 710.74 m。
1)射孔 槍 落魚 在127 mm(5")或139.7 mm(5?″)套管內(nèi),槍體外徑一般為88.9 mm,套管內(nèi)徑為108 mm 或115.52 mm,與射孔槍之間形成的環(huán)空間隙較小,工具選擇較少且強(qiáng)度較低。
2)射孔槍在射孔井段內(nèi),長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)地層出砂、管柱腐蝕結(jié)垢等導(dǎo)致射孔槍卡埋嚴(yán)重[5]。
3)射孔槍一般由一個(gè)雙公接頭和一個(gè)變扣連接,每根射孔槍長(zhǎng)度為4~5.5 m,在射孔井段長(zhǎng)的情況下,射孔槍根數(shù)較多,在倒扣打撈過程中若魚頂為射孔槍接頭則可能只撈獲射孔槍接頭,會(huì)增加打撈趟數(shù)。
4)小套管內(nèi)只能使用88.9 mm(3?″)鉆鋌和73.02 mm(2?")非標(biāo)鉆桿處理落魚,鉆具抗扭抗拉強(qiáng)度較低,長(zhǎng)時(shí)間活動(dòng)解卡也會(huì)造成鉆具疲勞損傷,在倒扣活動(dòng)解卡過程中存在二次復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)。
5)環(huán)空間隙較小,環(huán)空雜物較多不易清除。
6)在打撈過程中撈出落魚,射孔井段露出,井筒存在漏失情況,不僅環(huán)空埋卡物循環(huán)帶出困難,井控風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加[6]。
1)打撈采取“可進(jìn)可退”較為保守的打撈處理方案,確保打撈過程中不發(fā)生次生事故。
2)先使用進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具打撈,根據(jù)每趟打撈施工過程及出井工具情況綜合判斷井下情況,再制訂下步打撈方案[7]。
3)自制工具嚴(yán)格把控加工過程,打撈工具本體采用42CrMo超高強(qiáng)度鋼,磨銑工具切削齒采用進(jìn)口合金齒,保證最大程度滿足施工條件。
DNX 井由于射孔槍埋卡嚴(yán)重,套管壁結(jié)垢嚴(yán)重,井下情況復(fù)雜多變,一共經(jīng)過了48 趟打撈,主要使用的工具有Φ102 mm 反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具、Φ104 mm反扣進(jìn)口合金特制凹底磨鞋、Φ102 mm反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具、Φ104 mm進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具、177.8 mm(7")反扣刮壁器、Φ104 mm 雙引鞋高強(qiáng)度母錐組合工具[8]。打撈過程中使用高強(qiáng)度母錐倒扣打撈34次,其中6次未撈獲落魚,母錐1次未帶出,共計(jì)撈獲射孔槍36根,長(zhǎng)度182.52 m,撈獲雙公接頭、變扣接頭、上接頭共10只,共計(jì)183.3 m;使用Φ104 mm 雙引鞋高強(qiáng)度母錐組合工具2 次,撈獲雙公接頭、變扣接頭共3 只,長(zhǎng)度0.25 m;使用Φ88.9 mm 反扣H 型安全接頭外筒1 次,帶出母錐,母錐撈獲射孔槍1根,帶出射孔槍下接頭共計(jì)5.26 m;使用Φ104 mm 反扣進(jìn)口合金凹底磨鞋清理魚頂雜物2次;使用Φ104 mm進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具處理井筒至魚頂上部6 次;使用Φ102 mm 反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具2 次,撈獲射孔槍12 根,帶出雙公接頭及變扣接頭,共計(jì)59.65 m;使用177.8 mm(7")反扣刮壁器刮削177.8 mm(7")套管1 次??偣矒偏@射孔槍49 根,撈獲落魚長(zhǎng)度254.37 m。
1)反扣進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具(圖2),外徑104 mm,打撈范圍Φ62~92 mm,采用42CrMo 超高強(qiáng)度鋼,本體壁厚較薄,專為小井眼打撈設(shè)計(jì),是本次施工使用次數(shù)最多的打撈工具[9]。
圖2 反扣進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具
2)反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具(圖3),外徑102 mm,打撈范圍Φ52~90 mm,前端帶有銑頭,可清理魚頂雜物,提高入魚和造扣的成功率。本次施工主要在母錐打撈入魚后脫扣,判斷射孔槍魚頂損壞時(shí)打撈[10]。
圖3 反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具
3)進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具(圖4),外徑104 mm,主要用于清理魚頂上部井筒套管壁結(jié)垢,在打撈工具本體表面磨損嚴(yán)重,鉆具無法下入魚頂位置時(shí)使用[11]。
圖4 進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具
4)進(jìn)口合金凹底磨鞋(圖5),外徑104 mm,主要在打撈工具底端磨損嚴(yán)重?zé)o法入魚時(shí)用于清理魚頂雜物。
圖5 進(jìn)口合金凹底磨鞋
因篇幅原因,文中未將每一趟打撈工具鉆具組合及操作情況全部列出,只將最典型的幾趟鉆列出,并進(jìn)行了效果分析,具體如下。
3.2.1 第4趟鉆
工具選擇:Φ102 mm反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具。
鉆具結(jié)構(gòu):Φ102 mm反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具210 反(打撈范圍Φ52~90 mm)+變扣接頭(211 反×2A10 反)+Φ102 mm 反扣隨鉆撈杯(2A11 反×2A10 反)+ 88.9 mm(3?")反扣鉆鋌×12根+73.02 mm(2?")反扣非標(biāo)鉆桿×18根+變扣接頭(2A11 反×310 反)+Φ142 mm 反扣隨鉆撈杯(311 反×310反)+88.9 mm(3?")反扣鉆桿至井口。
泥漿參數(shù):油基體系,ρ為1.72 g/cm3,F(xiàn)V為84 s,PV為59 mPa·s,YP為9 Pa,Gel為3.5/5.5 Pa,油水比為77∶23,ES為821 V。
下入公錐打撈管柱至井深4 706.5 m;下探至井深4 711.1 m 遇阻,復(fù)探3 次位置不變;循環(huán)沖洗魚頂H為4 711 m,Q為8 L/s,P為20 MPa,ρ為1.72 g/cm3,無后效;磨銑至井深4 711.6 m,泵壓13 MPa上升至19 MPa停泵,磨銑井段4 711.1~4 711.6 m,磨銑進(jìn)尺0.5 m,W為5~10 kN,N為30~40 r/min,Q為5~6 L/s,P為13~19 MPa,出口返出少量鐵屑及雜垢。打撈:①逐漸加壓至20 kN,反轉(zhuǎn)12 轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn);②逐漸加壓至40 kN,反轉(zhuǎn)12 轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)12 轉(zhuǎn);③逐漸加壓至50 kN,反轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)14 轉(zhuǎn),上提懸重至95 t(停泵原懸重90 t);④上提至95 t反轉(zhuǎn)倒扣20轉(zhuǎn)扭矩突然釋放,上提懸重?zé)o明顯變化,繼續(xù)上提掛卡20~30 kN。
前3 趟鉆分別是:第1 趟先用Φ102 mm 進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具倒扣打撈射孔槍落魚管串,起出管柱未撈獲射孔槍,分析母錐未入魚,母錐磨損嚴(yán)重,判斷魚頂上部封隔器殘片等雜物較多;第2 趟用Φ104 mm 反扣進(jìn)口合金特制凹底磨鞋磨銑清理魚頂,起出管柱檢查磨鞋磨損嚴(yán)重,撈杯內(nèi)帶出鐵屑、射孔槍殘皮、射孔槍傳爆隔板;第3 趟用Φ102 mm 進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具繼續(xù)倒扣打撈,未撈獲,檢查發(fā)現(xiàn)套銑母錐外表面有較多橫向劃痕。雖然前2 趟鉆均未撈獲落魚,但為第4 趟鉆的成功打撈作出很好的鋪墊,前3 趟鉆較清楚地摸清井下落魚情況并清理了魚頂雜物。第4趟鉆撈獲射孔槍殘?bào)w1根3.65 m,帶出射孔槍公接頭。
3.2.2 第17趟鉆
工具選擇:Φ102 mm反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具。
鉆具結(jié)構(gòu):Φ102 mm反扣進(jìn)口合金球形銑頭高強(qiáng)公錐組合工具210 反(打撈范圍Φ52~90 mm)+變扣接頭(211反×2A10反)+88.9 mm(3?")反扣鉆鋌×1 根+Φ102 mm 反扣隨鉆撈杯(2A11 反×2A10 反)+88.9 mm(3?")反扣鉆鋌×11根+73.02 mm(2?")反扣非標(biāo)鉆桿×20 根+變扣接頭(2A11 反×310 反)+88.9 mm(3?")反扣鉆桿至井口。
泥漿參數(shù):油基體系,ρ為1.72 g/cm3,F(xiàn)V為92 s,PV為60 mPa·s,YP為9.5 Pa,Gel為4/6 Pa,油水比為78∶22,ES為857 V。
下公錐打撈管柱至井深4 737.00 m 遇阻(預(yù)計(jì)魚頂位置4 737.08 m);循環(huán)沖洗魚頂,H為4 736.80 m,Q為8 L/s,P為20 MPa,出口返出少量鐵屑及雜垢。旋轉(zhuǎn)下放引魚打撈:①加壓20 kN,反轉(zhuǎn)12 轉(zhuǎn),泵壓13 MPa 上升至22 MPa 降泵沖至10 MPa,釋放扭矩回轉(zhuǎn)10 轉(zhuǎn);②逐漸加壓至40 kN,反轉(zhuǎn)15 轉(zhuǎn),釋放扭矩回轉(zhuǎn)15 轉(zhuǎn),繼續(xù)反轉(zhuǎn)造扣20 轉(zhuǎn),釋放扭矩回轉(zhuǎn)20 轉(zhuǎn),試提懸重至1 000 kN(停泵原懸重870 kN);③在870~1 000 kN 反復(fù)活動(dòng)懸吊;④上提懸重至1 000 kN 反轉(zhuǎn)倒扣24 轉(zhuǎn),釋放扭矩回轉(zhuǎn)24 轉(zhuǎn);⑤在870~1 400 kN 反復(fù)活動(dòng)懸吊;⑥上提懸重至1 000 kN 反轉(zhuǎn)倒扣22 轉(zhuǎn),扭矩突然釋放,上提無掛卡,懸重?zé)o明顯變化,上提開泵驗(yàn)證泵壓持續(xù)上升至13 MPa,停泵壓降緩慢,下放復(fù)探提前0.2 m 遇阻。
本趟鉆之前的情況是用套銑母錐打撈時(shí)不能到達(dá)魚頂,判斷套管壁結(jié)垢嚴(yán)重,然后用Φ104 mm進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具處理井筒至魚頂上部,再用套銑母錐打撈未撈獲,分析魚頂被破壞,魚頂上部雜物較多導(dǎo)致母錐無法入魚,不能有效抓獲落魚。第17趟打撈效果較好,在造扣緊扣過程中未將上部射孔槍倒開,造緊扣以后大范圍活動(dòng)懸吊,使下部落魚環(huán)空松動(dòng),在上提倒扣過程中扭矩下傳,一次倒扣撈獲射孔槍11 根,帶出雙公接頭及變扣接頭,共計(jì)59.65 m。
3.2.3 第35趟鉆
工具選擇:Φ104 mm反扣進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具。
鉆具結(jié)構(gòu):Φ104 mm進(jìn)口合金套銑鞋高強(qiáng)度母錐組合工具×210 反(打撈范圍:Φ62~92 mm)+變扣接頭(211反×2A10反)+88.9 mm(3?")反扣鉆鋌×18根+73.02 mm(2?")反扣非標(biāo)鉆桿×31根+變扣接頭(2A11 反×310 反)+ 88.9 mm(3?")反扣鉆桿至井口。
泥漿參數(shù):油基體系,ρ為1.72 g/cm3,F(xiàn)V為127 s,Φ600/Φ300 為165/95,Φ200/Φ100 為71/40,Φ6/Φ3為10/9,PV為70 mPa·s,YP為12.5 Pa,Gel為4.5/7.5 Pa,堿度為2.7,Cl-為26 000 mg/L,油水比為80∶20,ES為841 V,測(cè)試溫度為50 ℃。
下入母錐打撈管柱至井深4 899.64 m;循環(huán)沖洗魚頂(H為4 899.64 m,P為12 MPa,Q為4 L/s);旋轉(zhuǎn)下放至井深4 899.75 m 引魚打撈:①逐漸加壓40 kN,反轉(zhuǎn)12 轉(zhuǎn),泵壓13 MPa上升至9 MPa,釋放扭矩回轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn);②停泵逐漸加壓至60 kN,反轉(zhuǎn)15 轉(zhuǎn),扭矩突然釋放;③上提開泵驗(yàn)證憋壓,下放復(fù)探提前0.15 m遇阻。
本趟鉆之前用Φ104 mm 進(jìn)口合金錐形磨鞋銑柱組合工具通銑處理井筒,再用177.8 mm(7")反扣刮壁器刮削177.8 mm(7")套管,徹底清理了落魚上部井筒,為本趟鉆的成功打撈創(chuàng)造了有利條件。本趟鉆撈獲射孔槍6根,共計(jì)29.62 m。
1)DNX 井打撈屬于高溫高壓小井眼(Φ127 mm 套管長(zhǎng)606 m,且內(nèi)徑只有108 mm)打撈,打撈難度極大。本次作業(yè)累計(jì)撈獲射孔槍55 根,合計(jì)281.98 m,露出80%的射孔井段,創(chuàng)油田打撈射孔槍最長(zhǎng)記錄。本井的成功打撈也為類似井的后續(xù)打撈作業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。
2)DNX井打撈工具由于尺寸限制,本體基本采用42CrMo超高強(qiáng)度鋼,磨銑工具切削齒采用進(jìn)口合金齒,保證工具的尺寸和強(qiáng)度,且自制工具嚴(yán)格把控加工過程,確保該井成功打撈。
3)對(duì)于此類高難度打撈井,打撈施工過程中的每一個(gè)參數(shù)都需要認(rèn)真分析,對(duì)每趟工具出井時(shí)的損傷情況認(rèn)真“會(huì)診”,再對(duì)井下情況綜合判斷,制訂針對(duì)性措施,才能保證打撈成功。
4)在清理射孔槍魚頂上部雜物時(shí),造成魚頂偏磨破壞使用母錐打撈無法入魚,及時(shí)調(diào)整打撈工具,使用銑頭加公錐組合工具,先將其射孔槍內(nèi)打通再用公錐打撈。更換魚頂后,在后期處理井筒時(shí),只處理魚頂上部井筒,避免破壞魚頂,為后期打撈成功提供保障。
5)套管壁存在分段結(jié)垢嚴(yán)重的情況,遇到起出工具外表面磨損嚴(yán)重情況,及時(shí)選擇下入錐形磨鞋銑柱等工具清理魚頂,避免打撈工具無法入魚。
6)在倒扣打撈時(shí)母錐或公錐抓獲落魚時(shí),先充分上提活動(dòng)管柱,使射孔槍環(huán)空卡埋或結(jié)垢雜物松動(dòng)后再上提至合適懸重倒扣,確保盡可能多地帶出射孔槍落魚。