翼子板是遮蓋車輪的外覆蓋件,因形狀似鳥翼而得名。翼子板是汽車上最重要的外覆蓋件之一,也是除側(cè)圍以外最復雜、最關(guān)鍵的汽車外表面件,因翼子板的裝配位置在人腰部,非常容易察覺到細微的表面缺陷,其質(zhì)量好壞直接影響整車美觀。由于翼子板造型復雜,存在負角翻邊整形、拉深高度大、尺寸要求高、工藝實現(xiàn)難度高,所以模具結(jié)構(gòu)復雜,制件缺陷相應較多,可借助藍光掃描(GOM)輔助分析提供調(diào)試數(shù)據(jù),縮短調(diào)試周期?,F(xiàn)對翼子板常見缺陷,如回彈、暗坑、尺寸超差等問題進行原因分析和探討解決方案,為翼子板模具設計、驗收、調(diào)試提供參考。
對上述模型進行數(shù)值計算,得到管-土變形及位移分析云圖(見圖4),在y-z剖面處管-土作用應力分析云圖(見圖5).
想要快速找到翼子板缺陷產(chǎn)生原因,需非常了解翼子板成形工藝。翼子板為一模雙件生產(chǎn),沖壓工序主要有:OP20 拉延(DR);OP30 修邊、側(cè)修邊、沖孔(TR+CTR+PI);OP40 修邊、翻邊、整形(TR+FL+RST);OP50 修邊、側(cè)翻、沖孔(TR+CFL+PI);OP60 側(cè)翻、側(cè)整、沖孔(CFL+CRST+PI);OP70 翻邊、側(cè)沖孔、側(cè)整形(FL+CPI+CRST),共六道工序成形。該翼子板具有多個復雜曲面,此外,虎口、燈口和A 柱的法蘭邊均為負角翻邊,需多次成形,因此,這三處是缺陷出現(xiàn)最多的區(qū)域。
致謝 本文研究工作受南京航空航天大學研究生創(chuàng)新基地(實驗室)開放基金(kfjj20170122)資助.
缺陷描述:制件成形基于板料塑性變形,板料經(jīng)拉深或翻邊整形過后厚度方向存在殘余應力,在制件脫模后殘余應力釋放使制件產(chǎn)生回彈。
⑴回彈原因分析。
①板料機械性能:成形過程中,隨著板料厚度增大,參與塑性變形量增多,回彈減?。徊牧锨姸仍酱?,彈性模量越大,加工硬化程度越高,回彈越大。
②采用壓料式翻邊工藝:翻邊時在壓料機構(gòu)施加壓力下成形,控制翻邊力及分布和板料流動,使其塑性變形更充分。
③拉延筋分布:拉延筋合理分布增加板料的流動阻力,控制板料的流入量及流動方向,使各部位主次應變均勻且拉深成形充分,使回彈區(qū)壓應力向拉應力轉(zhuǎn)移更多,回彈更小。部分回彈區(qū)可設置局部拉延筋使其局部走料均衡,從而控制回彈。
⑵解決方法。
回彈缺陷又分為正回彈和負回彈,本案例采用工藝補償法優(yōu)化負回彈缺陷,單件AUDIT 報告翼子板左右兩件A 柱與前門搭接處差為負值,且大于標準公差,不能滿足生產(chǎn)需求。為快速準確的找出該翼子板表面尺寸偏差原因,分析模具和制件型面的變化趨勢,對翼子板全工序的零件進行掃描,經(jīng)藍光掃描(GOM)的型面數(shù)據(jù)同產(chǎn)品理論數(shù)據(jù)對比,從中確定導致偏差缺陷的工序。
模具調(diào)試初期,翼子板模具各方面結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和工作零件基準較差,右件翼子板虎口區(qū)為曲線翻邊,暗坑缺陷難以攻破,AUDIT 評審為B 類項缺陷,不能滿足調(diào)試需求。
目前,從結(jié)構(gòu)工藝上解決回彈常用的幾種方法如下。
田光居“上館”三月,在了解太子丹意圖及其門客的才能之后,以“欲為太子良謀,則太子不能;欲奮筋力,則臣不能”的兩難,向太子推薦了“神勇之人”荊軻。事后,卻因太子送別之時的一句叮囑“此國事,愿勿泄之”而在荊軻面前“吞舌而死”,既以保全“不為人所疑”之節(jié)操,亦借此激勵荊軻。
研究學者又對Malmquist指數(shù)進行了分解和完善。Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)的求解需測算4個距離函數(shù):
②壓邊力:壓邊力控制制件成形是非常重要的一種工藝,壓邊力可以調(diào)整進料速度,改善板料的應力分布,壓邊力越大,板料流動阻力越大,拉深成形越充分,還可以降低板料內(nèi)外應力差,減小回彈。
③增加工藝凸包:在成形工序增加工藝凸包,使板料內(nèi)殘留應力平衡發(fā)生變化,從而消除回彈。
學校培養(yǎng)的人才要能服務于社會,與企業(yè)崗位需求接軌。由于校內(nèi)的專任教師大部分都缺乏實戰(zhàn)經(jīng)驗,對于課程的教學是非常不利的。因此我們組織教師下到合作企業(yè)進行頂崗實習,提高實戰(zhàn)能力;指導學生參與企業(yè)真實項目的部分實訓,感受企業(yè)崗位能力的要求;企業(yè)導師參與指導學生的創(chuàng)業(yè)項目執(zhí)行,提高學生的學習興趣,增強自信心,有效的實現(xiàn)理論和實踐的對接。
通過對比翼子板成形工藝圖和掃描數(shù)據(jù)分析得出,翼子板A 柱負角工藝成形主要在OP20 拉延和OP40 翻邊,最終成形在OP50 整形,且在OP50 斜楔翻邊整形工序后最大變形量達到0.8mm。由于造型工藝要求,A 柱翻邊成形為伸長類翻邊。此類翻邊可能導致開裂和回彈等缺陷,所以模具工藝設計時會在OP20 拉延工序增加工藝凸包用來儲存板料,以保證后續(xù)伸長類翻邊整形時要料充足。
如圖1 所示,OP20 拉延工藝凸包高度增加2.5mm,使板料在拉延成形時充分延展,加大該區(qū)域塑性變形,保證制件剛性,拉深更充分。在OP50 整形工藝凸包高度增加2mm(圖2),使制件在側(cè)楔負角翻邊整形時與凸模工作表面貼合率提升,確保板料在成形過程中被充分壓緊并加大壓邊力,改變板料內(nèi)部應力分布,降低板料內(nèi)外應力差,防止翻邊整形時候再次產(chǎn)生回彈。
①補償法:根據(jù)藍光掃描(GOM)模擬制件彎曲成形后回彈量,在模具工藝時設計預留等于回彈量的成形楔型,使制件回彈補償后滿足質(zhì)量要求。
缺陷描述:制件在成形過程中局部內(nèi)應力不均,拉應力不足,塑性變形不充分,在卸載時由于殘余應力的釋放使板料失穩(wěn),制件局部存在剛性不足,產(chǎn)生暗坑。
虎口區(qū)域曲率較大、成形復雜,本身就容易造成塑性變形不充分,可采用適當工藝進行補償。將凸模做1.2mm 下探,使板料在翻邊整形時抵消彈性變形,增加制件與凸模的貼合率,同時要求不對其他區(qū)域產(chǎn)生影響。
①凸凹?;鶞剩喝敉?、凹模無法使制件達到綜合應變要求,直接導致制件成形各區(qū)域的板料應力分布不均與板料流動失衡,從而產(chǎn)生暗坑。
②翻邊間隙:翻邊間隙理論值為一個料厚,根據(jù)具體情況可對翻邊間隙進行微調(diào)。翻邊間隙過小,導致板料向翻邊臨界區(qū)聚料,翻邊R 角棱線過高,產(chǎn)生暗坑。翻邊間隙過大,塑性變形不充分,產(chǎn)生回彈,導致臨界區(qū)域出現(xiàn)暗坑。
③壓料板功能區(qū)著色:壓料板的作用在于將板料約束在壓料面與凸模之間,使板料在厚度方向不能自由起伏。若壓料板功能區(qū)著色差,壓邊力不足無法將板料充分壓緊,造成板料成形時產(chǎn)生上下波動,影響板料流動的穩(wěn)定性,成形時制件變形,產(chǎn)生暗坑。
⑵解決方法。
1.構(gòu)建多元化課程考核評價機制。從不同的角度探討多元化考核評價機制,注重對學生運用所學知識分析問題和解決問題能力的考核。如將綜合測試、應用答辯、設計答辯、寫論文、技能操作等與日常表現(xiàn)結(jié)合起來,全面衡量學生的知識、能力和素質(zhì),講究實際效果。鼓勵學生積極參與實踐技能競賽、學科專業(yè)競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和“互聯(lián)網(wǎng)+”大賽等,探索“以賽促學,以賽代考”的考核模式,同時激勵學生發(fā)表學術(shù)論文、申請專利,并將此作為課程考核評價的指標,促進成果積累,挖掘?qū)W生潛能。
調(diào)整整形凸凹模具間隙,研配時在原有間隙基礎上減小0.1mm,使缺陷處整形間隙略小于料厚,增大暗坑處板料減薄率,使成形更加充分,防止缺陷處板料堆積產(chǎn)生暗坑。
根據(jù)自然邊坡的地形地質(zhì)情況,先對邊坡進行總體的判斷,確定自然邊坡的治理范圍,同時對邊坡危險源進行分類、分級。邊坡治理原則按“從上到下,分區(qū)分塊,分階段分部位”進行治理。根據(jù)下部建筑物的重要性等,按照自然邊坡與建筑物的毗鄰位置關(guān)系,以“點、線、面”的不同治理模式確定自然邊坡治理具體項目和部位。治理的工藝順序為先刷坡清理、清撬、截排水溝、表層主被動防護網(wǎng)、擋墻、淺層錨噴支護、深層錨索錨固等單項或多項技術(shù)組合,以此形成“點、線、面”的綜合治理效果,完成綜合治理邊坡表層危巖滾落、淺層巖體脫落、深層變形失穩(wěn)等問題,解決自然邊坡各類破壞問題,達到綜合治理目的[1]。
⑴暗坑原因分析。
調(diào)整凸模與壓料板的貼合率,在成形過程中使工作表面充分壓緊板料,防止板料成形時上下波動,研修壓料面著色至95%以上。
暗坑是指制件表面局部區(qū)域輕微凹陷,目視觀察時不易發(fā)現(xiàn),然而車身噴涂后經(jīng)光照檢查明顯。利用CATIA 的斑馬線模擬光照下反光線檢查,結(jié)合翼子板工藝流程圖及工序件狀態(tài)對比,分析OP50 翻整后表面缺陷程度。無缺陷區(qū)域斑馬線連續(xù)且均勻分布,虎口位置存在閉合光環(huán),說明該區(qū)域存在局部暗坑缺陷。
結(jié)合左右翼子板單件測量報告與白車身實際測量結(jié)果可知,右翼子板B 處間隙達到3.6 ~3.9mm,A處達到2.6mm(不滿足公差范圍),如圖3 所示;左翼子板D 處間隙達到3.5 ~3.9mm,C 處達到2.6mm,如圖4 所示。因此,左右翼子板與發(fā)罩虎口位置搭配間隙不均(標準間隙:3.5mm±0.5mm)。
通過對比柑橘與根系土各元素含量,可得出各元素富集系數(shù),柑橘硒與鋅元素富集系數(shù)分別為0.036與0.01,四種重金屬富集系數(shù)分別為汞0.052、鎘0.006、砷0.001以及鉛0.002。
依據(jù)公式(3)可獲得2004—2016陜西體育與旅游產(chǎn)業(yè)融合度,并根據(jù)融合度劃分標準對兩大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展程度做出評判(表2)。
查看右翼子板與發(fā)罩單件測量報告,如圖5 所示,A 處最大偏差達到0.5mm,最小偏差達到-0.3mm,B 處測量數(shù)值滿足公差范圍。因此可以判斷,右翼子板單件尺寸偏差過大(公差范圍:±0.5mm)是導致發(fā)罩與翼子板間隙不均的主要原因。
查看單件左翼子板與發(fā)罩在該處的測量報告,如圖6 所示,C 處最大偏差達到0.8mm,最小偏差達到-0.3mm;D 處偏差為負值,不可能導致間隙變小。因此可以判斷,左翼子板單件尺寸偏差過大(公差范圍:±0.5mm)是導致發(fā)罩與翼子板間隙不均的主要原因。
結(jié)合工藝流程圖可知,虎口位置為OP40 翻邊成形,其翻邊輪廓不均勻,制件尺寸產(chǎn)生偏差,壓著色件對翼子板虎口處進行查看,并對OP40 模具下模型面、壓料板著色率及翻邊間隙進行檢查,確保在尺寸修改完成后表面無新增缺陷。
按照焊裝白車身及翼子板裝車尺寸制作標準樣件,作為凸模整改基準。按照標準樣件尺寸對OP40凸模進行研修,使其跟樣件輪廓一致,上模翻邊鑲塊進行燒焊粗研,上調(diào)試壓機精研使其翻邊凸凹模間隙均勻,并排查后序干涉。
由于翻邊輪廓更改,OP40 翻邊邊緣壓料面需要重新研修,著色率提升至95%以上,減小壓料板與凸模之間的間隙來增大該區(qū)域的壓料力,防止該區(qū)域在翻邊整形時走料過多產(chǎn)生新質(zhì)量缺陷。如圖7 所示,經(jīng)過焊裝裝車試驗,優(yōu)化后的翼子板虎口與發(fā)罩匹配間隙均勻,測量單件尺寸符合公差要求。
翼子板常見表面缺陷種類非常多,在遇到質(zhì)量缺陷時,首先要對其產(chǎn)生原因進行分析,利用藍光掃描(GOM)輔助分析缺陷產(chǎn)生機理、判斷缺陷程度,再結(jié)合制件成形工藝及模具結(jié)構(gòu)才能準確快速地找出問題原因并制定最合理的優(yōu)化方案。