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影響冰箱壓縮機(jī)吸氣消聲器消聲特性因子的研究

2022-08-20 08:33陳剛朱金江孟碧光秦宗民李菁瑞
家電科技 2022年4期
關(guān)鍵詞:消聲聲腔吸氣

陳剛 朱金江 孟碧光 秦宗民 李菁瑞

黃石東貝壓縮機(jī)有限公司 湖北黃石 435000

0 引言

冰箱壓縮機(jī)的吸氣消聲器作為核心降噪部件,在降低壓縮機(jī)及制冷系統(tǒng)的噪聲方面起到關(guān)鍵性的作用。孫敬龍等[1]利用LMS Test.Lab和Matlab軟件對(duì)某款制冷壓縮機(jī)的箱體進(jìn)行聲振譜噪聲識(shí)別和相干性分析,判定吸氣脈動(dòng)對(duì)噪聲影響范圍在50~750 Hz,對(duì)吸氣端進(jìn)行優(yōu)化后有效降低噪聲。由于吸氣過(guò)程中氣流的壓力、速度、溫度等參數(shù)會(huì)發(fā)生明顯的變化,所以通常要求吸氣消聲器在不同使用環(huán)境下均具有良好的消聲特性,這對(duì)消聲器的設(shè)計(jì)無(wú)疑是一種巨大的挑戰(zhàn)。V. V. Tupov[2]對(duì)冰箱壓縮機(jī)中最常用的幾種消聲器進(jìn)行了理論研究并確定了具有寬頻消聲性能的結(jié)構(gòu)。Peter Jones和Nicole Kessissoglou[3]對(duì)設(shè)計(jì)的三種抗性消聲器進(jìn)行了聲學(xué)有限元分析,發(fā)現(xiàn)有限元模擬軟件包的仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)消聲器的共振頻率和幅值是相符的。Shubham Chivate等[4]總結(jié)分析了具有不同結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單膨脹室反應(yīng)式消聲器的聲學(xué)性能。黃書(shū)才[5]對(duì)消聲器進(jìn)行了結(jié)構(gòu)共振輻射噪聲、腔體共鳴噪聲,以及傳遞損失分析。Sanghyeon Kim等[6]研究了吸氣消聲器的空氣動(dòng)力性能和聲學(xué)性能,設(shè)計(jì)了一種低流阻和高降噪性能兼具的吸氣消聲器。變頻冰箱因其更好的能效[7]將成為主流。盡管已有許多專(zhuān)家學(xué)者對(duì)消聲器的傳遞損失進(jìn)行分析優(yōu)化,但實(shí)際應(yīng)用中消聲器的消聲效果與設(shè)計(jì)目標(biāo)仍存在較大差距。

壓縮機(jī)噪聲存在溫度波動(dòng)特性,如圖1所示為某變頻壓縮機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,800 Hz和1000 Hz噪聲隨殼體溫度變化示意圖。不僅壓縮機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)溫度特性,冰箱在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的過(guò)程中也會(huì)出現(xiàn)。如圖2所示為某變頻冰箱在長(zhǎng)運(yùn)行過(guò)程中的噪聲信號(hào),其中800 Hz頻段下的噪聲表現(xiàn)出波動(dòng)性,易引起用戶(hù)的投訴。

圖1 噪聲隨溫度變化示意圖

圖2 某冰箱長(zhǎng)運(yùn)行800 Hz噪聲

為分析800/1000 Hz噪聲隨溫度波動(dòng)問(wèn)題,對(duì)吸氣端可能造成的因素進(jìn)行研究。通過(guò)分析升溫速率、消聲器的結(jié)構(gòu)和消聲器的密封性,最終研究發(fā)現(xiàn),使用優(yōu)化后消聲腔的箱體噪聲波動(dòng)減小,聲學(xué)性能穩(wěn)定性得到提高。為壓縮機(jī)消聲器的設(shè)計(jì)優(yōu)化方向提供參考。

1 消聲效果影響因素的分析

1.1 升溫速率對(duì)消聲器消聲效果的影響

壓縮機(jī)在吸氣時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大的吸氣脈動(dòng)和吸氣噪聲,吸氣消聲器作為壓縮機(jī)的消聲部件,可有效抑制這種由壓力脈動(dòng)產(chǎn)生的噪聲。根據(jù)前期研究發(fā)現(xiàn),變頻壓縮機(jī)噪聲的溫度波動(dòng)特性主要與吸氣消聲器及腔體特性有關(guān)。如圖3所示為是否安裝吸氣消聲器對(duì)壓縮機(jī)噪聲的影響,吸氣消聲器對(duì)500~1250 Hz的頻段影響較大,該區(qū)域內(nèi)的聲腔模態(tài)易被寬頻的氣體壓力脈動(dòng)激發(fā),進(jìn)而產(chǎn)生較大的吸氣噪聲。3150 Hz的單頻段差異不具有氣流噪聲的寬頻特征,是由于未安裝吸氣消聲器而導(dǎo)致氣流沖擊在內(nèi)部零件上產(chǎn)生的高頻振動(dòng)噪聲。

圖3 安裝吸氣消聲器對(duì)壓縮機(jī)噪聲的影響

壓縮機(jī)吸氣消聲器一般采用抗性擴(kuò)張式結(jié)構(gòu),利用消聲器內(nèi)部管道截面的突然擴(kuò)張(或收縮),或赫姆霍茲共振腔,聲傳播過(guò)程中引起阻抗突變。通常用消聲器入口和出口處的聲功率級(jí)差,即傳遞損失來(lái)評(píng)價(jià)消聲器的消聲效果,與聲源和終端無(wú)關(guān)。當(dāng)消聲器內(nèi)有氣流通過(guò)時(shí),由于消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的邊界條件與靜態(tài)時(shí)不同,其聲波在消聲管道內(nèi)傳播與衰減規(guī)律也不同。由此,還要評(píng)價(jià)消聲器的空氣動(dòng)力性能,阻力系數(shù)ε為通過(guò)消聲器前后的壓力損失與氣流動(dòng)壓之比。消聲器的消聲量與其內(nèi)部氣體流速呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),隨其減小強(qiáng)度有增大的趨勢(shì)[8]。因?yàn)闅怏w流速ν越快,氣流動(dòng)壓越大,則消聲器的阻力系數(shù)也就越大,嚴(yán)重影響消聲器的消聲性能,并且氣體流速對(duì)傳遞損失的影響在中低頻段更為明顯[8]。

如圖4所示為某壓縮機(jī)升溫速率對(duì)殼體溫度的影響。當(dāng)升溫速率較快時(shí)(30℃~45℃),單位時(shí)間內(nèi)制冷劑氣體的流量n可以看作是定值。根據(jù)理想氣體定律PV=nRT,氣體常數(shù)R恒定,此時(shí),吸入端制冷劑氣體壓力P也恒定,溫度T升高,則制冷劑氣體體積膨脹,V也會(huì)相應(yīng)增大。又由于壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速恒定,體積V與流速ν成正比,升溫速率快速增大也會(huì)導(dǎo)致制冷劑流速的快速增加,消聲器阻力系數(shù)增大,消聲效果減弱;當(dāng)升溫速率較小時(shí),流速的變化相對(duì)較為遲緩,對(duì)消聲器的消聲作用影響減小。另外,氣體聲速c定義是:,其中K為氣體絕熱指數(shù),P為氣體壓強(qiáng),ρ為氣體密度。由此可知,聲速與氣體密度呈反比,升溫速率快速增大導(dǎo)致單位體積的制冷劑密度ρ減小,聲速c增大,從而影響消聲器的消聲效果。

圖4 某變頻壓縮機(jī)升溫速率

1.2 吸氣口形狀對(duì)消聲腔消聲效果的影響

采用Virtual.Lab聲學(xué)仿真模塊,基于一維平面波理論,計(jì)算消聲器的傳遞損失,如圖5所示為消聲器傳遞損失理論示意圖。

圖5 消聲器傳遞損失理論

其中:

P1為入口附近的壓力,v1為入口附近的流速,P2為入口大截面附近的壓力,v2為入口大截面附近的流速,Pin為入口端面處壓力,vin為入口端面處綜合流速;

P3為出口附近的壓力,v3為出口附近的流速,P4為出口大截面附近處的壓力,v4為出口大截面附近的流速,Pout為出口端面處壓力,vout為出口端面處綜合流速。

由于壓縮機(jī)吸氣消聲器的入口和出口的截面通常較小,聲波主要以平面波的方式進(jìn)行傳播,根據(jù)一維聲波的波動(dòng)方程,定義入口X=0處,質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度為1,推導(dǎo)出:

式(1)中,ρ為介質(zhì)的密度,c為介質(zhì)的聲速。

出口處通常定義為無(wú)反射邊界,即在出口X=L處,P4=0,則Pout=P3。

定義消聲器入口截面積為Ain,出口截面積為Aout,則入口和出口平面波的聲功率為:

式(2)中,Win為入口的聲功率,Wout為出口輻射聲功率。

消聲器的傳遞損失TL計(jì)算公式為:

在聲學(xué)計(jì)算中,聲壓都是復(fù)數(shù)形式,將公式(1)帶入公式(3):

以某變頻壓縮機(jī)所用的消聲器為例,基于Virtual.Lab聲學(xué)模塊對(duì)圖6中消聲器內(nèi)部流域TL仿真計(jì)算,計(jì)算的結(jié)果如圖7所示。由圖7中仿真計(jì)算的TL結(jié)果可知,消聲器吸氣口形狀對(duì)特征峰無(wú)影響,但是消聲量存在差異,帶吸氣口的消聲器模型TL幅值相對(duì)較大。

圖6 消聲器內(nèi)部流域

圖7 吸氣口形狀對(duì)仿真理論聲傳遞損失的影響

根據(jù)圖8中實(shí)際測(cè)試中消聲器傳遞損失的測(cè)試原理,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證上述TL仿真計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

圖8 消聲器傳遞損失的測(cè)試原理

隨機(jī)抽取3個(gè)消聲腔根據(jù)圖8中傳遞損失測(cè)試原理,對(duì)同一消聲腔進(jìn)行不同吸氣口影響的傳遞損失測(cè)試,圖9為上述消聲器的測(cè)試過(guò)程。分別測(cè)試后,傳遞損失結(jié)果如圖10所示。在2500 Hz以下的中低頻區(qū)間,傳遞損失與吸氣口無(wú)關(guān),消聲效果相同,但對(duì)高頻的影響比較明顯。由于消聲器主要用于降低中低頻噪聲,故是否帶吸氣口與消聲效果基本沒(méi)有影響。由實(shí)際測(cè)試對(duì)比仿真結(jié)果可知:消聲腔是否帶吸氣口的傳遞損失曲線(xiàn)基本相同,這與仿真計(jì)算的結(jié)論一致。但仿真計(jì)算中帶吸氣口的消聲器消聲幅值較大,是由于吸氣口流域在仿真軟件計(jì)算中可起到提高消聲量的作用。

圖9 消聲器傳遞損失測(cè)試

圖10 消聲器組件是否帶吸氣口對(duì)實(shí)際聲傳遞損失的影響

1.3 密封性對(duì)消聲腔消聲效果的影響

在圖6中消聲器模型的基礎(chǔ)上,在中間隔板處增設(shè)小孔,該小孔在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上一般作為漏油孔設(shè)置在腔體邊緣區(qū)域。如圖11所示,利用Virtual.Lab聲學(xué)模塊仿真計(jì)算漏油孔孔徑對(duì)消聲器傳遞損失的影響。

圖11 不同孔徑漏油孔的消聲器

圖12 為消聲器不同漏油孔孔徑的傳遞損失曲線(xiàn),從圖中可以看出,在中間隔板打孔后,1550 Hz與2400 Hz的消聲特征峰消失。而孔徑的遞增還會(huì)引起1000 Hz~2500 Hz消聲峰幅值的下降,另外3500 Hz~4000 Hz內(nèi)的消聲峰會(huì)發(fā)生偏移。說(shuō)明是否在中間隔板上增設(shè)漏油孔對(duì)消聲器的消聲效果存在比較明顯影響。

圖12 設(shè)置不同孔徑漏油孔仿真特征曲線(xiàn)

基于以上分析,探究密封性對(duì)實(shí)際使用的消聲器的影響,結(jié)果如圖13所示。

圖13 消聲器常溫傳遞損失實(shí)測(cè)

消聲器實(shí)際使用時(shí)溫度較高,而傳遞損失測(cè)試通常在室溫下進(jìn)行??紤]到溫度對(duì)消聲器傳遞損失的影響,將上述消聲腔在70℃的烘箱中加熱保溫12 h后再進(jìn)行傳遞損失測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如圖14所示。對(duì)比圖13和圖14中消聲器的傳遞損失,常溫環(huán)境下的消聲器在低頻(1000 Hz以下)的差異較小,加熱后的差異性增大,因測(cè)試過(guò)程消聲器溫度有變化。選取上述消聲器,根據(jù)中低頻消聲效果分為3個(gè)組別:一般、較好、好,裝機(jī)測(cè)試升溫過(guò)程中噪聲,后將壓縮機(jī)內(nèi)消聲器取出并對(duì)內(nèi)部可能存在的漏氣點(diǎn)進(jìn)行粘接,再重新測(cè)試噪聲。

圖14 消聲器保溫至70℃的傳遞損失實(shí)測(cè)

從圖15中可以看出粘接前消聲效果最差的壓縮機(jī)粘接后在800 Hz和1000 Hz頻段內(nèi)的噪聲明顯下降,消聲作用明顯增強(qiáng)。消聲效果一般的,粘接前后的壓縮機(jī)噪聲相差不大,噪聲無(wú)明顯改善。800 Hz和1000 Hz頻段內(nèi)的噪聲隨溫度波動(dòng)的變化較小,穩(wěn)定性較好,說(shuō)明消聲器密封性對(duì)消聲腔消聲效果影響較大。

圖15 消聲效果最差的壓縮機(jī)消聲器粘接前后的噪聲對(duì)比

2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證消聲器密封性對(duì)冰箱噪聲的影響

冰箱壓縮機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中,升溫速率主要與用戶(hù)的使用情況有關(guān),一般不采用單獨(dú)的控制邏輯或者風(fēng)扇來(lái)抑制壓縮機(jī)的升溫。而由1.3節(jié)內(nèi)容可知,消聲器的密封程度對(duì)終端產(chǎn)品,即冰箱噪聲水平的影響較大。將1.3節(jié)中消聲腔消聲效果和穩(wěn)定性均好的壓縮機(jī)安裝至圖2中的某變頻冰箱上,并測(cè)試該冰箱長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行噪聲,如圖16所示。對(duì)比圖2,更換消聲器壓縮機(jī)的冰箱在800 Hz的噪聲波動(dòng)程度明顯變小,運(yùn)行噪聲的穩(wěn)定性較好。說(shuō)明在改善壓縮機(jī)內(nèi)部消聲器的密封性后,不僅壓縮機(jī)的噪聲得到優(yōu)化,冰箱噪聲也會(huì)改善。

圖16 消聲腔改善前后冰箱運(yùn)行時(shí)的800 Hz噪聲頻譜

圖16中,冰箱壓縮機(jī)啟動(dòng)并逐漸升速到工況轉(zhuǎn)速,100 s至30分鐘為轉(zhuǎn)速穩(wěn)定運(yùn)行階段。改善前800 Hz頻段內(nèi)噪聲幅值范圍為25 dB(A)~37 dB(A),改善后800 Hz頻段內(nèi)噪聲幅值范圍為25 dB(A)~30 dB(A),噪聲最大幅值明顯減小,并且改善后噪聲波動(dòng)性降低。經(jīng)計(jì)算,100 s~500 s內(nèi)800 Hz頻段噪聲均值由31.1 dB(A)降低到28.7 dB(A),平均降低了2.4 dB(A);而標(biāo)準(zhǔn)差由3.87降低到1.49,優(yōu)化了61.5%。說(shuō)明優(yōu)化消聲器后,冰箱噪聲的穩(wěn)定性明顯得到改善。

3 結(jié)論

吸氣消聲器是壓縮機(jī)降噪研究的主要方向,本文通過(guò)仿真計(jì)算與實(shí)際測(cè)試分析了消聲器對(duì)壓縮機(jī)及冰箱的降噪效果,驗(yàn)證了消聲效果存在差異性的原因,得到如下結(jié)論:

(1)結(jié)合消聲機(jī)理與升溫速率的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證解釋了升溫速率過(guò)快影響消聲器消聲作用的原因。

(2)對(duì)消聲器吸氣口形狀進(jìn)行TL仿真計(jì)算和實(shí)際測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)在消聲作用頻段內(nèi)(主要為中低頻),消聲器吸氣口形狀對(duì)消聲效果幾乎無(wú)影響。

(3)分析了消聲器的密封性對(duì)消聲器的消聲效果穩(wěn)定性的影響,密封性較好的消聲器,800 Hz附近的噪聲平均降低2.4 dB(A),標(biāo)準(zhǔn)差優(yōu)化了61.5%,噪聲穩(wěn)定性得到明顯改善。通過(guò)仿真以及實(shí)驗(yàn)對(duì)消聲器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及消聲效果的評(píng)估提供了依據(jù),為壓縮機(jī)和冰箱的降噪方案提供思路。

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