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管端擴(kuò)徑整圓自動控制技術(shù)與應(yīng)用

2022-08-24 04:04周書亮劉湘軍馬立立谷傳龍李建一李汝江趙寶剛王天法
焊管 2022年8期
關(guān)鍵詞:觸摸屏鋼管傳感器

0 前 言

鋼管管端整圓機(jī)是螺旋埋弧焊管生產(chǎn)線主要設(shè)備之一, 因管端整圓擴(kuò)徑率較小, 對力學(xué)性能改善有限, 主要目的是管端幾何尺寸 (橢圓度)一致性的提升, 使管端參數(shù)符合工藝要求, 便于施工現(xiàn)場鋼管的順利對接

。 鋼管管端整圓工序設(shè)備主要由輸送輥道、 橫移車、 整圓機(jī)、 液壓站等組成, 整圓工序的主要流程為: 橫移車將鋼管運(yùn)送到整圓機(jī)輸送輥道上, 輥道變頻器控制輥道運(yùn)行, 將鋼管分別運(yùn)送到東整圓機(jī)和西整圓機(jī)處, 液壓站油泵電機(jī)啟動, 電磁閥吸合, 執(zhí)行管端整圓動作, 整圓完畢后, 鋼管在輥道上運(yùn)行到指定位置, 橫移車將鋼管托走, 整圓流程完成。

秦明月再問了一些問題,已經(jīng)沒什么價值了,他掏出名片給兩個搬運(yùn)工,告訴他們要是再想起什么可以給他打電話,搬運(yùn)工如釋重負(fù)地走了。

螺旋埋弧焊管生產(chǎn)線管端整圓區(qū)域處于手動操作方式, 區(qū)域內(nèi)鋼管處理工序較多, 操作點分散, 崗位人員需要不停將鋼管在不同工序間輸送,勞動強(qiáng)度大、 工作效率低, 且輸送輥道操作存在不連續(xù)情況, 需要間歇操作, 占用時間長。 在小直徑鋼管生產(chǎn)過程中, 由于鋼管生產(chǎn)速度較快,容易造成工序流程擁堵。 因此, 鋼管管端整圓區(qū)域進(jìn)行自動化提升改造, 實現(xiàn)不同規(guī)格鋼管自動整圓, 整圓桿位置精準(zhǔn)定位, 達(dá)到數(shù)字化整圓的效果, 有助于降低崗位人員勞動強(qiáng)度, 提高設(shè)備自動化水平。

本刊記者就此情況咨詢法律人士,得到的答復(fù)是:罰金與緩刑無關(guān),罰金是指強(qiáng)制犯罪人向國家繳納一定數(shù)額金錢的刑罰方法。罰金作為一種財產(chǎn)刑,是以剝奪犯罪人金錢為內(nèi)容的,這是罰金與其他刑罰方法顯著區(qū)別之所在。罰金的執(zhí)行當(dāng)以生效判決為準(zhǔn),也就是說,開庭之前,在被告人僅為犯罪嫌疑人的情況下,就要求其繳納罰金,難逃“未審先判”“以錢買刑”之嫌。而罰金也屬于刑罰的一種,還沒最終定罪,就急著談刑罰,程序上似乎說不過去。

1 管端擴(kuò)徑整圓自動控制系統(tǒng)

1.1 運(yùn)行過程

管端擴(kuò)徑整圓自動控制系統(tǒng)功能如圖1 所示, 自動整圓系統(tǒng)工藝平面布置如圖2 所示。當(dāng)鋼管由橫移車放入整圓機(jī)輥道時, 接近傳感器檢測到鋼管信號后, PLC 主站向輥道變頻器(倫茨9300-EV) 發(fā)出指令, 輥道變頻器控制輥道電機(jī)自動帶動鋼管向東運(yùn)行。 當(dāng)安裝在東整圓機(jī)的管端傳感器檢測到鋼管時, 輥道電機(jī)執(zhí)行減速、 停止動作, 鋼管管端停在東整圓頭處。 此時液壓站的油泵電機(jī)啟動, 東整圓機(jī)擴(kuò)徑電磁閥動作, 整圓桿通過液壓帶動整圓頭執(zhí)行移動, 使整圓塊以圓形周向擴(kuò)張, 直至整圓塊與鋼管內(nèi)壁接觸、 膨脹, 執(zhí)行整圓動作。 整圓桿與位移磁柵尺的定位磁鐵連接, 磁鐵在位移磁柵尺上滑動同時, 觸摸屏上顯示整圓桿實時位移數(shù)值

(1) 大雙邊供電模式下單列AW3車測試場景如圖3所示。通過該場景可以測得單列AW3車完整的起動電流波形??梢耘c單邊供電模式下單列AW3車測試數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析??蔀閱蝹€牽引變電站解列情況下的供電運(yùn)行負(fù)載需求提供依據(jù)??蓪€路中間點電壓能否滿足線路上列車運(yùn)行最低電壓需求進(jìn)行驗證。

1.2 控制流程圖

(2) 連鎖交互控制。 PLC 系統(tǒng)通過對檢測傳感器、 設(shè)備運(yùn)行信號狀態(tài)監(jiān)測, 將橫移車、 輸送輥道、 管端整圓等設(shè)備工作狀態(tài)、 前后限位、 鋼管有無信號采集到PLC 程序中, 通過程序?qū)崿F(xiàn)連鎖交互控制, 保證設(shè)備的有序自動運(yùn)行

。 主要有以下控制邏輯: ①當(dāng)管端整圓設(shè)備處于起始點位置、 且輥道上沒有鋼管時, 才允許橫移車將鋼管放到整圓機(jī)輥道上; 整圓結(jié)束前, 不允許橫移車托移輥道上鋼管。 ②在自動模式下, 鋼管放到輥道上時, 輥道帶動鋼管先向東移動, 進(jìn)行東端整圓, 完畢后再向西移動, 進(jìn)行西端整圓, 在整圓過程中, 安全檢測功能觸發(fā)或自動切換到手動模式, 自動程序立即終止, 只有在復(fù)位后且設(shè)備處于起始狀態(tài)時才能運(yùn)行自動程序

(2) 觸摸屏。 觸摸屏是一種人機(jī)交互系統(tǒng),具有方便直觀、 堅固耐用和節(jié)省空間等優(yōu)點, 擺脫了鍵盤和鼠標(biāo)操作, 從而大大提高了現(xiàn)場設(shè)備的可操作性和安全性, 使人機(jī)交互更為直接。 采用西門子SIMATIC 精智TP900 觸摸屏, 能實現(xiàn)與PLC 的交互通訊、 集成診斷等功能, 可直接與西門子S7 系列PLC 建立通訊進(jìn)行變量連接。 采用博途軟件對其進(jìn)行組態(tài)。 PLC 與觸摸屏采用PROFIBUS-DP 通訊方式。 觸摸屏主要是用來實現(xiàn)管端整圓的工藝參數(shù)設(shè)置、 測量數(shù)據(jù)的顯示以及管端整圓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)和報警信息的顯示。其中, 工藝參數(shù)設(shè)置的目的是為了實現(xiàn)整圓過程中整圓桿位移量的數(shù)字化控制。

1.3 硬件構(gòu)成

鋼管管端整圓系統(tǒng)主要由東整圓機(jī)、 西整圓機(jī)、 輸送輥道、 PLC 控制系統(tǒng)、 鋼管檢測傳感器、觸摸屏、 位移磁柵尺、 操作臺和配電柜等組成。

(1) PLC 控制系統(tǒng)。 由于改造前管端整圓設(shè)備自帶控制系統(tǒng), 考慮系統(tǒng)的兼容性和改造的便利性, 選用西門子S7-300 系列作為PLC 主站,采用PROFIBUS DP 主從控制模式, ET200M 作為操作臺分站; 倫茨9300-EV 變頻器與主站建立通訊, 控制輥道電機(jī)執(zhí)行運(yùn)行、 減速、 停止等指令;西門子S321 模塊完成傳感器檢測信號和輸入點操作信號的采集并將信號傳遞給PLC 主站, S322 模塊控制油泵電機(jī)啟停、 電磁閥動作等輸出控制功能

; SICK 光電式傳感器檢測鋼管位置, 實現(xiàn)輥道輸送的自動控制; 光電式安全傳感器檢測輥道兩側(cè)異常狀態(tài), 當(dāng)人員進(jìn)入時中斷自動控制程序。

基于腳部慣性傳感數(shù)據(jù)對人員運(yùn)動時的速度進(jìn)行估計主要采用的是直接積分的方法,采用該方法針對低速行走的行人可以獲得較高的速度估計準(zhǔn)確性。當(dāng)行人以0.6m/s至1.6m/s的速度慢速行走時,速度估計的最大均方誤差RMSE(Root Mean Square Error)為0.14m/s[5]。但當(dāng)人員運(yùn)動速度增加,處于快速行走以及跑步狀態(tài)下時,人體的步態(tài)模型會發(fā)生改變[11],腳掌著地的時間會隨著速度的增加而減小,加之消費(fèi)級IMU自身存在的傳感誤差[12],繼續(xù)采用直接積分的方法估計人員運(yùn)動速度會產(chǎn)生較大誤差。所以,當(dāng)行人運(yùn)動速度增加至快速行走后,運(yùn)動速度的估計需要采用其他方法。

在鋼管管端整圓前, 周長自動測量裝置檢測出鋼管管端周長值, 整圓過程中, 在整圓機(jī)處安裝有管端檢測傳感器和位移磁柵尺, PLC主站通過采集傳感器信號經(jīng)過邏輯運(yùn)算后, 精確控制整圓桿在整圓過程中的移動和位置, 油泵電機(jī)采用軟啟動方式, 結(jié)合輥道自動輸送控制, 整圓完畢后, 周長自動測量裝置對整圓后管端周長進(jìn)行測量, 從而實現(xiàn)自動整圓, 控制流程如圖3 所示。

(1) 觸摸屏組態(tài)軟件采用的是博途V15.1, 它是西門子用于實現(xiàn)數(shù)字化企業(yè)的綜合解決方案的一款HMI 軟件, 是業(yè)內(nèi)首次將工程組態(tài)與可視化打包在一起的軟件, 集成了傳統(tǒng)的西門子STEP7和WINCC 的功能, 可以更加直觀、 高效的進(jìn)行自動化項目的開發(fā)。 新版的博途(TIA Portal) 軟件擴(kuò)展了Digital Enterprise 的中心工程組態(tài)軟件的功能, 創(chuàng)新的處理功能、 新的多功能硬件平臺以及更優(yōu)化的驅(qū)動技術(shù)集成開辟了更多應(yīng)用

2 管端擴(kuò)徑整圓控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

2.1 硬件配置

(1) 整圓過程自動控制。 在自動模式下,當(dāng)橫移車將鋼管放到整圓機(jī)輥道上時, 傳感器檢測到鋼管信號, 在PLC 程序中通過上升沿觸發(fā),進(jìn)而執(zhí)行輥道自動運(yùn)行指令; 采用上升沿觸發(fā)的目的保證自動程序運(yùn)行的可靠性, 避免重復(fù)執(zhí)行自動整圓程序。 安全傳感器檢測到有人員進(jìn)入、整圓桿不在起始位置以及橫移車托架不在下限位, 輥道均不允許動作, 保證了運(yùn)行過程中的安全性

。 當(dāng)鋼管管端到達(dá)整圓機(jī)時, 油泵啟動, 離開管端時, 油泵停止, 節(jié)省了電能

。

當(dāng)整圓桿位移數(shù)值到達(dá)設(shè)定參數(shù)值時, 東整圓桿停止整圓動作, 向相反方向移動, 自動縮回到位移磁柵尺設(shè)定位移處。 整圓機(jī)輥道變頻器控制電機(jī)向西運(yùn)行, 鋼管西行。 安裝在西整圓機(jī)的管端傳感器檢測到鋼管時, 整圓機(jī)輥道電機(jī)執(zhí)行減速、 停止動作, 鋼管管端停在西整圓頭處, 西整圓頭執(zhí)行同樣整圓動作。 當(dāng)西側(cè)整圓完畢后,整圓機(jī)輥道電機(jī)向東轉(zhuǎn)動, 鋼管東行, 在輥道上對中完畢后, 停留在輥道上, 此時完成整個自動整圓過程。

2.2 自動控制

在PLC 控制系統(tǒng)硬件配置界面中, 添加ET200M 分站、 SM321、 SM322 模塊實現(xiàn)自動整圓操作功能的控制; 添加位移磁柵尺的GSD 文件并配置變量、 地址等參數(shù)以實現(xiàn)磁柵尺與PLC 主站的PROFIBUS DP 通訊; 添加DP/DP Coupler 并設(shè)置I/O 地址實現(xiàn)整圓機(jī)PLC 系統(tǒng)與橫移車PLC 系統(tǒng)的交互通訊。

鋼管由橫移車放到整圓機(jī)輥道上后, 需要經(jīng)過東整圓機(jī)、 西整圓機(jī)處理, 經(jīng)輥道輸送最終停留在橫移車臺架工序。

2.3 觸摸屏組態(tài)

(3) 位移磁柵尺。 在運(yùn)行過程中, 整圓桿帶動定位磁鐵在位移磁柵尺上移動來檢測實時位移。考慮到整圓桿在移動過程采用液壓驅(qū)動方式存在一定的振動量, 因此, 定位磁鐵和微脈沖位移傳感器采用非接觸檢測方式, 避免定位磁鐵發(fā)生竄動造成損壞, 提高了檢測數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性

。

(2) 在本項目中, 博途軟件通過PROFIBUSDP 與PLC 主站建立通訊, 在軟件的“設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)”中添加觸摸屏TP900 Comfort, 設(shè)置PROFIBUS-DP通訊地址為15, 傳輸率為1.5 Mbps, 并對新添加的觸摸屏進(jìn)行變量連接

。

(3) 通過博途軟件界面組態(tài)和PLC 主站的通訊連接, 將PLC 的變量讀取到軟件中, 并通過組態(tài)界面顯示出來, 顯示界面如圖4 所示。

65個活性化合物中除M46沒有預(yù)測靶點,剩下64個活性化合物共預(yù)測靶點473個,與TTD、Drugbank、DisGeNET數(shù)據(jù)庫中所獲得的2 245個AD相關(guān)性基因網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行映射,473個預(yù)測靶點中有215個與鉤藤散防治AD密切相關(guān)。

3 結(jié)束語

開發(fā)的鋼管管端擴(kuò)徑整圓自動控制系統(tǒng), 通過采用檢測傳感器結(jié)合管端周長自動測量裝置和PLC 程序邏輯運(yùn)算, 實現(xiàn)了鋼管管端整圓過程中自動控制, 減少了人工干預(yù)因素, 提高了鋼管管端幾何尺寸參數(shù)的設(shè)備控制能力; 結(jié)合區(qū)域內(nèi)橫移車、 輥道輸送, 在實現(xiàn)單機(jī)自動化基礎(chǔ)上, 打破設(shè)備孤島, 進(jìn)而實現(xiàn)區(qū)域流程自動控制。

采用在觸摸屏上設(shè)定東、 西整圓桿后限位的數(shù)值和位移磁柵尺實時檢測, 可實現(xiàn)不同規(guī)格鋼管整圓桿位移(擴(kuò)徑量的大小) 的精準(zhǔn)定位, 避免了頻繁調(diào)整傳感器位置的環(huán)節(jié), 實現(xiàn)精準(zhǔn)整圓, 降低崗位人員勞動強(qiáng)度的同時, 提高了鋼管管端尺寸一致性和生產(chǎn)效率。

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