田民格,曾 俊,閆 煒,劉圣義,高德超,郟瑞花,楊慶軍,殷樹梅
(1.欣格瑞(山東)環(huán)境科技有限公司;2.濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心,山東 濟(jì)寧 272000)
國內(nèi)多個省區(qū)以煤炭作為化工產(chǎn)業(yè)的主要原料,發(fā)展化肥、焦化、煤化工等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)和煤制烯烴等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)[1-2]。煤焦油是焦化工業(yè)的重要產(chǎn)品之一,焦油各餾分進(jìn)一步加工,可分離出多種產(chǎn)品,具有廣闊的市場價值[3-4]。
煤焦油主要是不同類型的碳?xì)浠衔铩H绱罅康亩喹h(huán)、稠環(huán)化合物,含硫、氮、氧的雜環(huán)化合物,另外,還含有少量脂肪烴、環(huán)烷烴以及不飽和烴[5-6]。由于焦油的獲取是通過氨水洗滌煤氣而來,煤氣中夾帶的灰分、焦粒、熱解碳也給氨水洗焦油后的分離提高了難度[7]。雜環(huán)化合物及一些小粒子熱解碳的存在使水分和油形成穩(wěn)定的水包油體系,使焦油在氨水中的沉降時間延長,焦油回收率降低,氨水含油率高為后期廢水降COD增加了難度[8-9]。
據(jù)調(diào)查,大多焦化廠為了提高氨水焦油的分離效果,一些企業(yè)會延長停留時間,提高氨水堿度、溫度,或者經(jīng)常更換氨水,增加系統(tǒng)管道清洗周期[10]。這樣就給正常生產(chǎn)造成不便,增加了現(xiàn)場生產(chǎn)人員的工作負(fù)荷。破乳劑提高氨水焦油的分離性能為許多企業(yè)解決了難題,其不可替代性的優(yōu)點正被越來越多的焦化企業(yè)所采用[11-12]。破乳劑可以提高焦油的回收率及焦油品質(zhì),降低氨水的含油量,不影響企業(yè)連續(xù)化生產(chǎn),不會增加現(xiàn)場生產(chǎn)人員的工作負(fù)荷[13]。目前,市售的破乳劑主要有聚醚破乳劑、改性醚類破乳劑、油溶性混合破乳劑、特殊高分子化合物破乳劑及高分子陽離子類復(fù)合破乳劑等[14-15]。本文對這五類破乳劑在氨水含油分離性能上進(jìn)行了對比研究,并對高分子陽離子類復(fù)合藥劑的優(yōu)越性進(jìn)行了理論分析,優(yōu)選出了較佳工藝條件。
實驗室所用循環(huán)氨水采用山東某焦化廠二期循環(huán)氨水,其主要指標(biāo)如表1。
表1 破乳后氨水含油監(jiān)測結(jié)果
表1 某焦化廠循環(huán)氨水指標(biāo)
焦化企業(yè)氨水焦油常見分離工藝:從焦?fàn)t炭室出來的荒煤氣被循環(huán)氨水噴淋降溫,與焦?fàn)t煤氣一起進(jìn)入氣液分離器,在氣液分離器內(nèi),焦?fàn)t煤氣和循環(huán)氨水得到分離,其中煤氣走氣液分離器上部,進(jìn)入初冷器等后續(xù)工藝,而循環(huán)氨水走氣液分離器下部,進(jìn)入澄清槽。經(jīng)過澄清槽后(依據(jù)工藝條件不同,停留時間為20~40 min),上部氨水流入氨水中間槽后經(jīng)過循環(huán)氨水泵重新返回噴淋裝置,對焦?fàn)t煤氣進(jìn)行噴淋降溫(70~85 ℃),澄清槽下部的焦油進(jìn)到焦油槽中。
循環(huán)氨水焦油分離測試方法模擬澄清槽焦油停留沉降工藝用燒杯代替,75 ℃水浴下,循環(huán)氨水中加入一定量破乳劑,停留一定工藝時間待油水分層后,檢測水層COD、剩余含油。采用GB/T 22597-2008《重鉻酸鉀法測水中的COD》方法檢測COD,采用HJ 637-2018《水質(zhì)石油類和動植物油類的測定紅外分光光度法》方法檢測循環(huán)氨水中焦油含量。
實驗選取5種破乳劑進(jìn)行對比,篩選各破乳劑的氨水脫油效果。5種破乳劑為聚醚破乳劑、改性醚類破乳劑、油溶性混合破乳劑、特殊高分子化合物破乳劑及高分子陽離子類復(fù)合破乳劑,分別用A、B、C、D、E代替(藥劑購買于市場上各公司在售產(chǎn)品)。5種破乳劑配制1%溶液待用,實驗用1 000 mL循環(huán)氨水添加2 ppm破乳劑進(jìn)行對比,75 ℃下停留30 min待實驗結(jié)束后取上層循環(huán)氨水100 mL冷卻降溫測焦油含量,結(jié)果如圖1所示。
圖1 破乳劑對氨水脫油的影響
由圖1可知,E的氨水脫油效果最好,其良好的破乳脫油效果明顯優(yōu)于市面的其他類型的破乳劑。那是因為高分子陽離子復(fù)合破乳劑根據(jù)循環(huán)氨水水質(zhì)的特點,能很好的打破氨水焦油的穩(wěn)定狀態(tài),使焦油快速聚集沉降。分析知該產(chǎn)品是由超高分子量多支鏈陽離子類化合物、有機(jī)聚合物破乳助劑和極性溶劑復(fù)配而成。破乳劑含大量雙鍵σ體系,脒基、羥基基團(tuán)封端,支鏈多,吸附捕捉能力強(qiáng)。能有效地改善油包水(W/O)或水包油(O/W)乳液的界面張力,使氨水內(nèi)的油或膠體顆粒失去排斥力及吸引力,從而失去穩(wěn)定性而形成絮體,更進(jìn)一步通過化學(xué)橋聯(lián),使分散在氨水中的細(xì)小油滴互相聚集而逐漸變大沉降。在乳化條件下,其含有的特殊的極性分子可以將水中的細(xì)小焦油滴聚集在一起,并且在大焦油滴的表面形成一層憎水性的極性分子膜,這樣可大大加快焦油與氨水的分離速度。高分子陽離子復(fù)合破乳劑還含有一種捕捉焦油及焦油渣的多支鏈有機(jī)聚合物,能夠有效改變附著在設(shè)備、管道等表面的焦油類沉積物的表面張力,降低其粘附性,減少氨水系統(tǒng)沉積粘附問題,幫助焦油和焦油渣的分離,提高生產(chǎn)穩(wěn)定性。
本節(jié)內(nèi)容主要考察了高分子陽離子復(fù)合破乳劑添加量對氨水脫油的影響,實驗結(jié)果如圖2和圖3所示。
圖2 破乳劑添加量對氨水脫油效果的影響
圖3 氨水含油乳液
圖2考察了破乳劑添加量從1.5~4.0 mg/L范圍內(nèi)對氨水脫油的影響,由圖可知,破乳劑加入量增加,氨水脫油效果增強(qiáng),當(dāng)添加量為3.0 mg/L時,破乳劑脫油效果最好,繼續(xù)增加破乳劑的量對脫油效果降低不明顯。綜上,破乳劑最佳添加范圍2.5~3.5 mg/L。由此說明,在此種氨水破乳環(huán)境中破乳劑分子已達(dá)到飽和,當(dāng)繼續(xù)增加破乳劑用量時,破乳劑分子相互聚集,形成膠束,反而增加了藥劑成本。因此,破乳劑添加量根據(jù)使用環(huán)境不同,存在一個最佳值。
從圖3中可以看出,破乳劑加入后氨水在生物顯微鏡1600X倍下已觀察不到油滴的存在,這說明破乳劑對氨水中的乳液有很好破乳作用,進(jìn)而加快焦油的沉降速度。
實驗采用山東某焦化股份有限公司循環(huán)氨水系統(tǒng),循環(huán)氨水焦油分析系統(tǒng),系統(tǒng)水溫:75~85 ℃。在不加藥劑之前剩余氨水COD高達(dá)7 000~8 000 mg/L,氨水含油量在135~150 mg/L,滿足不了后續(xù)工藝要求,因此加入SGR-1702、破乳助劑進(jìn)行改進(jìn)。
加藥裝置由螺桿自吸泵 、加藥泵、儲藥桶、 溶解攪拌裝置、化工管路等組成。
在循環(huán)氨水槽,通過加藥裝置中的計量泵,連續(xù)投加破乳劑高分子陽離子復(fù)合破乳劑,根據(jù)循環(huán)氨水量,投加濃度為3.0 ppm。在循環(huán)氨水機(jī)械化澄清槽入口處,通過加藥裝置中的計量泵,連續(xù)投加破乳助劑為0.15 ppm。
從表2數(shù)據(jù)可以看出,添加破乳劑后,氨水含油量均低于120 mg/L,雖然油含量指標(biāo)在下降過程中有所提高,但這是由于破乳劑清洗剝離掉系統(tǒng)內(nèi)壁附著的油垢導(dǎo)致指標(biāo)上升,屬于正常現(xiàn)象。另外,前端洗煤工藝也給后端循環(huán)氨水含油帶來沖擊波動,但藥劑的加入使氨水含油的效果牢牢穩(wěn)定在120 mg/L以下。破乳劑添加7天后,循環(huán)氨水水質(zhì)逐漸變得黃亮;顯著降低剩余氨水的COD,提高焦油的品質(zhì)和回收率,為后期污水處理減輕了壓力。
從上述的應(yīng)用效果分析知:在循環(huán)氨水中投加高分子陽離子類復(fù)合破乳劑能夠在澄清槽中加速氨水和焦油的分離,可減少循環(huán)氨水中所夾帶的焦油含量,進(jìn)而可降低后端蒸氨廢水的COD,大大提高廢水生化能力。循環(huán)氨水系統(tǒng)焦油回收率提高,水質(zhì)相對干凈,焦?fàn)t集氣管噴淋堵塞情況得到改善,有利于焦化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為焦化企業(yè)節(jié)省了投資費用。