童澤斌,沈義才
(宣城鑫亞壓力容器制造有限公司,安徽宣城 242000)
簡單壓力容器中需求量最大的是空氣儲罐,空氣儲罐作為空氣動力裝置的儲能設(shè)備廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各部門。由于空氣儲罐結(jié)構(gòu)簡單,易于制造,因此空氣儲罐市場競爭極為激烈,利潤空間狹小,企業(yè)只能通過規(guī)模效益獲得生存。效率是規(guī)模效益決定要素,因此提高生產(chǎn)效率是空氣儲罐制造企業(yè)最重要的經(jīng)營活動,其中優(yōu)化工藝是提高生產(chǎn)效率的重要途徑。下面將從優(yōu)化工藝角度,探討如何提升簡單壓力容器生產(chǎn)效率。
當(dāng)前空氣儲罐的生產(chǎn)工藝路線為:
(1)容器本體制造:下料、筒體卷制、筒體校圓、筒體縱縫焊接、封頭與筒體組裝、封頭與筒體連接環(huán)縫焊接。
(2)容器接管附件安裝:劃線、接管開孔、接管下料、接管組裝和接管焊接。
由于簡單壓力容器參數(shù)較低,直徑較小,受結(jié)構(gòu)和空間所限,封頭和筒體連接的焊縫只能在容器外表面進行單面焊接,為了得到全焊透焊接接頭,通常的方法是在內(nèi)壁加帶墊板或使用手工氬弧焊打底。由于手工氬弧焊打底成本高且效率較低,在儲氣罐制造中一般不采用,而采用內(nèi)壁加襯墊板的工藝、埋弧焊進行焊接(圖1)。為得到滿足簡單壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)的焊接接頭,還必須進行墊板下料、墊板卷制、墊板與封頭組裝、墊板與封頭手工定位焊等工序。
圖1 內(nèi)壁帶墊板接頭示意
由表1 可知,埋弧焊還需要烘焙焊劑、施加焊劑、焊接和收集焊劑等工序,焊接過程必須人工全程跟蹤。其中,SMAW、SMA 分別為手工電弧焊和埋弧自動焊。
表1 封頭—筒體內(nèi)壁帶墊板單面埋弧焊工藝規(guī)范
為了提高生產(chǎn)效率,在對儲氣罐原有制造工藝進行全面分析的基礎(chǔ)上,提出兩項工藝優(yōu)化措施。
簡單壓力容器一般參數(shù)較小,壁厚僅3~6 mm,筒體封頭用材一般為Q245R 或Q345R,因此具有很好的塑性和折邊加工性。研究表明,對封頭直邊段進行折邊壓制,即可得到圖2所示的封頭側(cè)折邊鎖底結(jié)構(gòu)。需要注意的是,為保證折邊結(jié)構(gòu)儲氣罐封頭直邊長度不小于25 mm,折邊前封頭直邊長度不得小于50 mm。
圖2 單板折邊接頭示意
鎖底結(jié)構(gòu)相比于墊板結(jié)構(gòu),雖增加了鎖底結(jié)構(gòu)的壓制工序,但減少了封頭端部坡口車制加工和墊板下料、墊板卷制、墊板與封頭組裝、墊板與封頭連接定位焊等工序,其優(yōu)越性是明顯的。宣城鑫亞壓力容器制造有限公司依據(jù)折邊結(jié)構(gòu)特點,研發(fā)了適合批量生產(chǎn)的旋轉(zhuǎn)式折邊壓制設(shè)備,并申請了專利,實用新型專利號為12033399,采用專用縮口壓制設(shè)備壓制鎖底結(jié)構(gòu),每壓制一個鎖底結(jié)構(gòu)僅需要2 min,而采用墊板結(jié)構(gòu),每加工安裝一個墊板至少需要45 min,對于具有兩個封頭環(huán)縫的儲氣罐而言,每個儲罐可以節(jié)省86 min。
與埋弧焊相比,熔化極氣體保護焊是一種明弧焊,焊接過程與焊縫質(zhì)量易于控制;不需要施加焊劑;生產(chǎn)效率高,易實現(xiàn)機械化和自動化等突出優(yōu)點,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在結(jié)構(gòu)焊中,但由于保護氣體CO2氧化性強,焊接質(zhì)量尤其是焊接接頭的力學(xué)性能難以保證,致使熔化極氣體保護焊在承壓設(shè)備焊接中一直謹(jǐn)慎使用。經(jīng)過對保護氣體和焊接規(guī)范這些影響焊接質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)進行進行了系列試驗研究,得到表2焊接工藝規(guī)范。其中,GMAW 是二氧化碳?xì)怏w保護焊,是以二氧化碳?xì)鉃楸Wo氣體進行焊接的方法。
表2 熔化極氣體保護焊工藝規(guī)范
工藝優(yōu)化前后,各項技術(shù)指標(biāo)分析、投資成本分析分別見表3 和表4,其中人力成本按300 元/(10 h)計算。
表3 技改前后各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對比
表4 投資成本分析(未計入淘汰的埋弧焊設(shè)備折舊值)
由表3 可知,由內(nèi)壁帶墊板結(jié)構(gòu)埋弧焊焊接工藝改為折邊鎖底結(jié)構(gòu)熔化極氣體保護焊工藝,每臺兩個墊板材料人工節(jié)約成本約83 元,每米焊縫焊接節(jié)約成本4.25 元(3.80-0.45=3.35 元),設(shè)備效率和人工效率分別提高了2.5 倍、5 倍,焊接工作更加平穩(wěn),技改投資需要17.96 萬元(5.40+6.40+6.00+0.16)。以每年生產(chǎn)5000 臺1立方米的0.8 MPa 儲罐規(guī)模進行測算,每臺儲罐環(huán)縫為5 m,總計焊縫25 000 m,合計節(jié)約焊接人工成本8.30 萬元,節(jié)約墊板結(jié)構(gòu)加工制備成本21.50 萬元,節(jié)約墊板材料10 萬件,合計節(jié)約材料成本20 萬元,每年直接經(jīng)濟效益總計49.80 萬元,3 個月就可以收回投資成本。同時,原來需要1 年(12 個月)完成的產(chǎn)品5 個月就可以完成,大大提升了批量能力和產(chǎn)品競爭力,經(jīng)濟效益明顯。
影響承壓設(shè)備制造的重要工藝,無論是焊接工藝還是熱處理工藝,其正確性評價均采用模擬試板進行,只要試板的各項性能指標(biāo)滿足要求,即認(rèn)為工藝可以實施。為此采用表2的工藝,依照NB/T 47016—2016《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗》,焊制了一塊300 mm×400 mm(400 mm 為與焊縫平行的邊長)材料為Q345R、壁厚為5 mm 的模擬試板并檢驗式樣(圖2)。經(jīng)檢驗,兩個拉伸試樣的抗拉強度均高于550 MPa,斷裂部位均在母材;以彎心直徑為15 mm、彎曲角度為180°的4 個彎曲試樣(兩個面彎試樣和兩個背彎)彎曲部位均無裂紋,表明新工藝完全可行。
在批量化生產(chǎn)的簡單壓力容器市場競爭力不斷加劇、利潤空間壓縮的情況下,擴大利潤空間將大大提升企業(yè)的生存力。封頭和筒體連接的接頭型式由內(nèi)壁帶墊板型式改為封頭側(cè)直邊折邊鎖低結(jié)構(gòu),焊縫埋弧焊工藝改為熔化極氣體保護焊,通過這兩項工藝優(yōu)化,使設(shè)備效率提高了2.5 倍,人工效率提高5 倍,一年直接經(jīng)濟效益總計49.8 萬元,大大提升了批量生產(chǎn)能力和產(chǎn)品競爭力,經(jīng)濟效益明顯。