陳岳會,楊郜輝,馬沁春,李建東
(鶴慶北衙礦業(yè)有限公司,云南 大理 671507)
某露天礦出露的地層有二疊系上統(tǒng)峨眉山組(Pe)、三疊系下統(tǒng)青天堡組(Tiq)、三疊系中統(tǒng)北衙組(Tb)、第四系更新統(tǒng)蛇山組(Qns)、更新統(tǒng)“Qp”及全新統(tǒng)“Q”。其中三疊系中統(tǒng)北衙組(Tb) 按其巖性特征,自下而上劃分為T.b'-T,b五個巖性段,T,b地層出露不全,頂部直接與Q,s、Q’不整合接觸。圍巖主要由石英正長斑巖、矽卡巖、角礫巖、大理巖、灰?guī)r、白云巖等組成,屬于中等堅固和堅固狀態(tài),f=1~10,巖石的抗壓強度為 (50~65) MPa。
目前礦山西部邊幫已臨近終了,采取并段臺階施工,臨時臺階高10 m,終了臺階高15 m,終了坡面角60°,終了境界范圍長1 300 m、寬900 m,最高標高1 945 m、坑底1 540 m,垂直高差405 m。該區(qū)域巖體結構主要由石英正長斑巖、矽卡巖、角礫巖、大理巖、灰?guī)r、白云巖等組成,屬于中等堅固和堅固狀態(tài),f=2~9,巖石的抗壓強度為(50~60) MPa。爆破施工主要采用JK590潛孔鉆機鉆孔孔徑(110~165) mm,鉆孔速度0.5 r/min穿孔,作業(yè)面采用逐孔起爆,終了邊坡采用預裂爆破,炸藥為2#巖石乳化炸藥(φ90)。其爆破參數(shù)和爆破網(wǎng)絡圖如下,詳見表1爆破參數(shù)表,圖1逐孔爆破網(wǎng)絡示意、圖2預裂爆破網(wǎng)絡示意圖。
圖1 逐孔爆破網(wǎng)絡示意圖Fig.1 Schematic diagram of hole-by-hole blasting network
圖2 預裂爆破網(wǎng)絡示意圖Fig.2 Schematic diagram of presplitting blasting network
表1 爆破參數(shù)表Tab.1 Blasting parameters
結合礦山近期終了邊坡爆破施工情況看,整體爆破效果不太理想,存在以下幾方面問題:①預裂孔深度較深且密集,導致穿孔量大、耗時間長;②預裂孔的藥卷均采用竹片進行綁扎,如圖3所示,既耗費人力也耗費物材(竹片),同時由于孔深大需綁扎的藥卷長,給裝藥增添了一定的難度;③采用預裂爆破塊度大,且易產(chǎn)生大量的根底,如圖4所示。
圖3 預裂孔藥卷綁扎結構圖Fig.3 Structure diagram of presplitting hole charge rolling binding
圖4 預裂爆破鏟裝后現(xiàn)場圖Fig.4 On-site diagram of presplitting blasting loading
綜上,為了更好的管理礦山邊坡,提高爆破質(zhì)量及工作效率,需對現(xiàn)有預裂爆破技術進行優(yōu)化和改進。結合目前國內(nèi)礦山預裂爆破的應用[1-10],綜合礦山已有穿孔設備、爆破研究能力及相關爆破經(jīng)驗參數(shù),提出開展復合型準預裂爆破方法研究。
復合型準預裂爆破是把預裂爆破和常規(guī)爆破進行組合的一種形式,跟常規(guī)預裂爆破的布孔和起爆方式是一致的,見圖5預裂爆破布孔示意圖、圖6預裂爆破起網(wǎng)絡圖。不同處主要體現(xiàn)在預裂孔的孔深和裝藥結構上,孔深采用深淺結合的方式進行,深孔正常打孔,淺孔為正??咨畹?/2;裝藥結構上深孔上半段按常規(guī)預裂爆破的結構裝藥,下段按一般爆破的結構進行裝藥。詳見圖7常規(guī)預裂爆破預裂孔裝藥結構圖和圖8復合型準預裂爆預裂孔裝藥結構圖。
圖5 常規(guī)預裂爆破布孔示意圖Fig.5 Schematic diagram of conventional presplitting blasting hole arrangement
圖6 常規(guī)預裂爆破起爆網(wǎng)絡圖Fig.6 Diagram of detonation network of conventional presplitting blasting
圖7 常規(guī)預裂爆破預裂孔裝藥結構圖Fig.7 Charge structure diagram of re-cracked holes for conventional presplitting blasting
圖8 復合型準預裂爆預裂孔裝藥結構圖Fig.8 Charge structure diagram of pre-cracked holes for compound quasi-presplit blasting
選試驗點為露天礦西部1 895 m平臺,該平臺已臨近終了,目前臺階參數(shù)為高15 m,邊坡角60°,邊坡巖石結構主要為灰質(zhì)角礫巖、石英正長斑巖、灰?guī)r等,硬度系數(shù)f≈3~7,巖石的抗壓強度為(50~60) MPa。為了進一步改進型爆破效果,現(xiàn)結合以往爆破施工情況,采用復合型準預裂爆破進行試驗研究。
目前礦山擁有JK590潛孔鉆機鉆孔,鉆孔直徑為(110~165) mm,結合以往爆破經(jīng)驗,現(xiàn)有設備可滿足本次試驗研究鉆孔的需要;根據(jù)復合型準預裂爆破試驗的孔徑設計,主炮孔、緩沖孔選用165 mm孔徑鉆桿,預裂孔選用110 mm孔徑鉆桿。
2.2.1 主炮孔
1)孔深,參照臺階參數(shù)穿孔,垂直孔,孔深15 m;
式中,Wm—底盤抵抗線經(jīng)驗值,mm;
E為鉆孔偏差,一般取2%;
D為炮孔直徑,mm;
即底盤抵抗線W=43×0.165-0.02=7.07,取7m;
2) 排距b=1~1.2W,即排距b=1×7=7,取7m;
3) 孔距a=1.1~1.4W,即孔距a=1.2×7=8.4,取8 m;
4) 超深 h= (0.15~0.35) W,即超深 h=0.3×7=2.1,取2 m;
5) 填塞長度 L=(0.7~1.0) W,即填塞長度L=1×7=7,取 7 m;
式中,H為裝藥高度,m;H為打孔深度17 m;填塞長度(7~10) m;q為炸藥單耗,kg/m3;根據(jù)試驗點巖石堅固系數(shù) f≈3~7,q 取 (0.3~0.7)kg/m3,綜合以往經(jīng)驗取0.4 kg/m3;
即單孔裝藥量Q=0.4×7×8×10=224 kg。
2.2.2 緩沖孔
因預裂孔為傾斜孔,為避免炮孔的貫穿而影響爆破效果,緩沖孔只打一定深度,垂直孔,孔深參照以往經(jīng)驗,H0=4.5m;排距:距主炮孔的距離減少1/2~1/3,根據(jù)以往經(jīng)驗a0=5 m;距預裂孔一般以后沖不破壞保護巖石的最小距離作為排距,?。?/2~2/3) b,根據(jù)以往經(jīng)驗b0=4 m;孔距:?。?/2~2/3) a,根據(jù)以往經(jīng)驗 a0=5 m;填塞長度:?。?~10) D,根據(jù)以往經(jīng)驗L0=1.5 m;單孔裝藥量參照以往經(jīng)驗Q0=qa0b0H1,即單孔裝藥量Q0=0.4×5×4×(4.5-1.5)=24 kg。
2.2.3 預裂孔
預裂孔為傾斜孔,孔深參照臺階參數(shù)進行取值,取 17 m;孔距 a1=(7~12)D,即孔距 a1=10×0.165=1.65,取1.5 m;裝藥不耦合系數(shù)2~5,因礦山預裂爆破炸藥使用2#巖石乳化炸藥,藥卷直徑為32 mm,每節(jié)藥卷質(zhì)量為200 g,長度為20 cm,根據(jù)經(jīng)驗耦合系數(shù)K=3.5;線裝藥密度:
式中,б為巖石的極限抗壓強度,kg/cm2;根據(jù)巖石抗壓強度為(50~60)MPa,結合以往經(jīng)驗,取55 MPa,550 kg/cm2;a1鉆孔間距,m;即線裝藥密度△t=0.36×5500.53×1.50.67=1.33,取 1.3 kg/m;單孔裝藥量,因本次研究的預裂孔是分兩段進行裝藥,所以單孔裝藥量計算如下:
式中,r為炮孔半徑,mm;K為裝藥不耦合系數(shù);
即單孔裝藥量 Q1=100×3.14×0.552×1.3/3.52=9.99,取 10 kg。
孔距,因下段為間隔孔,所以 a2=2×a1=3 m;排距按以往經(jīng)驗b2=4 m;
裝藥深度按打孔深度的1/2計,H2=17/2=8.5 m;炸藥單耗降低1/3,取值q2=0.3 kg/m3;即單孔裝藥量Q1=0.3×3×4×8.5=30.6 kg。
2.2.4 炮孔布設及起爆網(wǎng)絡
1)炮孔布設。根據(jù)上述爆破參數(shù)的取值,綜合1 895 m臺階現(xiàn)場情況,繪制復合型準預裂爆破炮孔布置圖,見圖9、圖10;
圖9 復合型準預裂爆破布孔圖Fig.9 Hole arrangement diagram of compound quasi-presplit blasting
圖10 復合型準預裂爆破布孔剖面圖Fig.10 Profile map of compound quasi-presplit blasting
2)裝藥結構及起爆網(wǎng)絡。根據(jù)復合型準預裂爆破的形式,裝藥結構按照圖8進行;為保證起爆的同步性和預裂效果,預裂孔先起爆,孔內(nèi)采用導爆索起爆條狀乳化炸藥,主爆孔和緩沖孔采用毫秒導爆管雷管起爆,分別使用ms3、ms5、ms7。起爆網(wǎng)絡圖詳見11。
圖11 復合型準預裂爆破起爆網(wǎng)絡圖Fig.11 detonation network diagram of compound quasi-presplit blasting
從本次復合型準預裂爆破試驗研究情況來看,總體效果比較理想,主要體現(xiàn)在:預裂孔因采用深淺結合的形式進行布設打孔,打孔量整體減少了1/3;預裂孔裝藥結構的改變,從綁藥到裝藥的難易程度講,①由于所需綁扎藥卷量減半,人力和竹片的消耗縮減1/2,綁扎時間減少1/2;②由于藥卷采用竹片綁扎,曲變度小,孔深減半裝藥難度變得相對容易,跟以往常規(guī)預裂爆破對比,預裂孔每孔裝藥時間縮減約2 min;爆后效果,現(xiàn)場人為感觀爆破震動較小,爆堆的形狀良好,大塊率少,且邊坡線較為平直,見圖12所示;爆堆鏟裝完成后,現(xiàn)場查看評估,巖壁基本完好,孔痕率達60%,根底基本不存在,見圖13。
圖12 爆破后邊坡效果圖Fig.12 Side slope effect picture after blasting
圖13 爆破鏟裝后邊坡效果圖Fig.13 Side slope effect picture after blasting shovel loading
復合型準預裂爆破試驗研究所選取的爆破參數(shù)合理,爆破基本達到預期的果,可應用于礦山終了邊坡的爆破施工。
1) 相對常規(guī)預裂爆預裂孔打孔量破減少一半、綁扎藥卷人力和竹片的消耗減少一半、每孔裝藥時間縮減約2 min,爆后邊坡線較為平直、大塊率少、巖壁基本完好,孔痕率達60%,不存在根底;
2)爆破試驗結果參數(shù)選取合理,可運用于礦山終了邊坡的爆破施工,同時也可為同類型礦山邊坡爆破施工提供一定的參考。