黃 慶,劉惠瓊,鄭 恒,湯 婷,劉同慶,周耀渝
(1.中南水務科技有限公司,湖南 長沙 410009; 2.湖南農(nóng)業(yè)大學資源環(huán)境學院,湖南 長沙410128)
據(jù)2019 年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒相關資料顯示,我國城鄉(xiāng)污水處理廠達5 970 座,隨著污水處理能力的提升污泥產(chǎn)生量逐年增加。2019 年我國含水率80%的脫水污泥產(chǎn)生量超6.500×107t,污泥處理處置形勢十分嚴峻[1]。若對其處理不當,不僅對環(huán)境和人類造成危害,還會造成地球資源的浪費[2]。
在如今的“雙碳”目標下,污泥成為污水處理行業(yè)節(jié)能減耗,踐行碳達峰、碳中和的重要抓手,能源資源回收利用成為重要方向。好氧發(fā)酵是有機廢物無害化處理與資源化利用的重要手段,其實質(zhì)是有機物在微生物作用下分解代謝產(chǎn)生熱能,促使有機物向穩(wěn)定的腐殖質(zhì)轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化[3-4]。將污泥堆肥化處理后,不僅能降低大量有機廢物帶來的環(huán)境風險,還能創(chuàng)造有價值的有機營養(yǎng)土產(chǎn)品。處理達標后的污泥用于城市園林綠化,既擺脫了食物鏈,不會危及人畜,同時減少了運輸?shù)馁M用[5]。研究表明,污泥中富含植物生長所必需的各種微量元素、氮磷鉀等營養(yǎng)元素以及豐富的有機質(zhì)[6],有利于改良土壤結構,增加土壤肥力,促進植物的生長[7-8]。
然而污泥的碳氮比較低,且傳統(tǒng)的自然堆肥發(fā)酵效率低、處理周期長[9-10],產(chǎn)品質(zhì)量易受地理位置、環(huán)境溫度影響。除此之外,傳統(tǒng)的自然堆肥處理過程中產(chǎn)生惡臭氣體的收集處理難度相對較高。反應器式堆肥占地面積小且操作簡便,但仍存在設備利用率低、堆肥產(chǎn)品養(yǎng)分損失嚴重等問題[11-12]。
針對上述問題,本研究擬通過智能化好氧發(fā)酵集成裝備,將污泥協(xié)同農(nóng)林廢物堆肥提高物料碳氮比,生產(chǎn)高品質(zhì)有機營養(yǎng)土。研究采用溫度等傳感器獲取好氧發(fā)酵過程中高密度數(shù)據(jù),對比不同原輔料配比、通風量、筒轉(zhuǎn)模式等條件下的堆肥化產(chǎn)品。對控制方法和控制過程進行優(yōu)化,為后續(xù)污泥好氧發(fā)酵工程化應用中實現(xiàn)高效、節(jié)能好氧發(fā)酵控制提供指導。
中試研究中污泥來源于長沙市某水質(zhì)凈化廠,輔料為采購所得秸稈(水稻秸稈,采用秸稈粉碎機粉碎至10~20 mm)。原輔料的基本理化性質(zhì)如表1 所示。
表1 試驗原料的理化特性Table 1 Physical and chemical properties of raw materials
長沙市某水質(zhì)凈化廠的脫水污泥有機物含量較高,適宜用作好氧堆肥的原料,但其碳氮比偏低,見表1。為了增強微生物活性以強化營養(yǎng)物質(zhì)保留,優(yōu)化堆肥產(chǎn)品的品質(zhì)[13],試驗中采用了脫水污泥協(xié)同農(nóng)林廢物秸稈混合堆肥來改善堆肥環(huán)境。
為監(jiān)測堆肥前后重金屬含量的變化,堆肥前對原料的鎘、汞、鉛等重金屬進行了檢測,結果如表2 所示。
表2 試驗原料重金屬含量Table 2 Heavy metals content of raw materials
中試研究采用好氧發(fā)酵反應器(圖1)進行生物有機質(zhì)好氧發(fā)酵,含液壓攪拌器、傳送帶及反應器。設備總質(zhì)量為5.225 t,反應器直徑為1.5 m,長度為3 m,反應器體積為5.3 m3。
圖1 好氧發(fā)酵反應器Figure 1 Aerobic fermentation reactor
為實現(xiàn)中試研究中數(shù)據(jù)自動采集功能,本研究針對好氧發(fā)酵生物反應器設計一套智能化控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)含無線溫度傳感器、流量計、溫濕度計、氧傳感器等儀表及智能化控制模塊,其中溫度傳感器安裝在反應器筒體中部,其余傳感器均位于風機后(圖2)。該系統(tǒng)可自定義時段控制循環(huán),以時間控制模式控制筒轉(zhuǎn);采用溫度傳感器實時監(jiān)測以保持最佳堆溫,當堆溫達到設定溫度時,從傳感器中發(fā)出的電子信號通過控制器讓風機工作或停止;以溫度控制模式控制通風。該控制系統(tǒng)可實時反饋試驗工況對應的堆溫變化情況,有利于通風量以及反應器翻轉(zhuǎn)等參數(shù)的及時調(diào)整。各傳感器具體參數(shù)如表3 所示。
表3 自控系統(tǒng)傳感器相關參數(shù)Table 3 Sensor related parameters of automatic control system
圖2 傳感器安裝位置示意Figure 2 Schematic of sensor installation position
試驗流程如圖3 所示。
圖3 污泥協(xié)同農(nóng)林廢物好氧發(fā)酵中試流程示意Figure 3 Schematic of the pilot-scale process of aerobic fermentation of sludge and agricultural and forestry wastes
1)物料混勻:在攪拌機內(nèi)加入輔料攪拌均勻記錄質(zhì)量后,將含水率80% 的污泥按質(zhì)量加入攪拌機,達設定污泥質(zhì)量。進料后,開啟液壓攪拌機。
2)反應器進料:啟動傳送帶并關閉滾筒出料口后,啟動滾筒開始定速運轉(zhuǎn)。打開料斗的出料口,保證物料傳送平穩(wěn)均勻進入滾筒,開始反應器進料。
3)物料好氧發(fā)酵:滾筒內(nèi)物料達到預定的進料量后,開啟風機,停止進料傳送帶。滾筒內(nèi)的溫度可通過無線溫度傳感器檢測到。定期在出料口取樣,檢測含水率、有機物含量、pH、有機碳和總氮分析指標。通風量依據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置防治最佳可行技術指南(試行)》中“靜態(tài)好氧發(fā)酵強制通風,每1 m3物料通風量0.05~0.20 m3/min,非連續(xù)通風;間歇動態(tài)好氧發(fā)酵可參考靜態(tài)工藝并依據(jù)生產(chǎn)試驗的結果確定通風量”及現(xiàn)場實際運行工況調(diào)整。
各分析指標檢測方法參考GB/T 23486—2009城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置園林綠化用泥質(zhì)、NY 884—2012 生物有機肥中所規(guī)定的分析方法。
本研究主要關注物料配比、通風量以及反應器翻轉(zhuǎn)策略等試驗參數(shù)對堆體溫度、出料質(zhì)量的影響。
為保證物料初始狀態(tài)有較佳的蓬松度以利于好氧發(fā)酵,最先對原輔料配比進行了優(yōu)化。物料含水率取決于不同配比,適宜的含水率不僅有利于微生物的生存繁殖,而且對堆溫也具有一定的調(diào)節(jié)作用[14-15]。將物料含水率控制在50%~60%,選取原料和輔料濕基質(zhì)量比分別為3.0∶1.4、3.0∶1.7、3.0∶2.0,進行10 min 攪拌前處理。降低輔料比例時,攪拌后的物料含水率較高,混料傾向于變成墊狀和塊狀,該現(xiàn)象不利于物料好氧發(fā)酵。而配比為3.0∶2.0 時物料混勻程度和蓬松度都較佳(圖4),此時秸稈充分發(fā)揮調(diào)理劑的功能,不僅優(yōu)化了初始物料的含水率和碳氮比,而且提高了堆肥物料的孔隙度,有利于促進發(fā)酵過程,改善堆肥產(chǎn)物品質(zhì)[16],因此后續(xù)采用此配比進行研究。
圖4 不同配比下物料混勻狀態(tài)Figure 4 Mixing state of materials under different ratios
利用堆溫可直觀監(jiān)測堆肥化的反應進程[17-18],而通風量是影響堆溫的關鍵因素。依據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置防治最佳可行技術指南(試行)》,該體量下的通風量應控制在10~40 m3/h。因此,本次研究選取了15、20、25、30 m3/h左右的通風量進行研究。由圖5 可知,通風量為15 m3/h 時,堆溫處于高溫期的時間較短,易造成堆體厭氧,產(chǎn)生大量有害氣體,影響微生物活性,不利于物料水分脫除[19];加大通風量可以去除含水率較大的有機物料的水分,以維持堆體溫度,但通風量30 m3/h 時的堆溫明顯低于20、25 m3/h條件下的堆溫,通風速率過大會導致熱量散失,不利于堆體的溫度積累,對無害化不利[20]。因此該體量下通風量宜控制在20~25 m3/h,折算為單位時間單位體積下通風量為6.3~7.9 m3/(h·m3)。
圖5 不同通風量對堆溫的影響Figure 5 Influence of different ventilation volume on reactor temperature
本研究探索了筒轉(zhuǎn)啟/停連續(xù)式和間歇式(啟2 h 停1 h)兩種不同策略對堆溫的影響情況。從圖6 可知,筒轉(zhuǎn)啟/停間歇式運行時堆溫維持效果理想,堆溫變化趨勢優(yōu)于連續(xù)運行狀態(tài),且基本上可全天處于高溫期。通過間歇式翻堆不僅可以有效維持堆溫,而且能供給空氣,促進堆體中的微生物進行好氧發(fā)酵,與此同時達到降低原料含水率的效果。
圖6 不同反應器翻轉(zhuǎn)策略對堆溫的影響Figure 6 Influence of different reactor turnover strategies on reactor temperature
一次發(fā)酵完成后,出料顏色明顯加深,呈松散狀,無臭、有輕微氨味、不招引蒼蠅。含水率由51.2% 降低至43.0% 左右,有機物含量下降顯著(63.6% 降至49.6%),進料pH 為7.35 而出料pH 為8.49,這是由于堆體中蛋白質(zhì)的脫氨基釋放了大量的氨氣使得pH 上升,堆體形成了微堿性的環(huán)境[13,21]。由于出料狀態(tài)較為理想,后續(xù)可嘗試出料返混,使混合物的密度變小,同時減少輔料量。
堆肥返料可提供部分初始微生物加快好氧發(fā)酵進程,由于其含水率較低而成為理想的濕物料調(diào)理劑。但堆肥返料碳氮比中等偏低,通常需與其他物料混合使用,而頻繁的循環(huán)使用可能造成堆肥化產(chǎn)品的鹽分濃度過高。在不需要提高碳氮比而使混合物水分降低的情形下可作為調(diào)理劑。
返料量探究期間試驗及運行參數(shù)均采用前期優(yōu)化結果,反應器翻轉(zhuǎn)為間歇式運行(啟2 h 停1 h),通風量控制在20~25 m3/h。返料量分別占進料的10%、20% 和30%。3 個不同配比獲取的混料攪拌效果理想,含水率均控制在52.0% 左右。由于返料中含有處于活化狀態(tài)的嗜熱性微生物,改變了堆體內(nèi)細菌群落結構并隨著堆肥的進行其優(yōu)勢逐漸增強[22],且反應器內(nèi)部的高溫環(huán)境為其創(chuàng)造了理想的生存繁殖條件,因而在本階段試驗中呈現(xiàn)出更高的堆溫,無線溫度傳感器所測得的最高堆溫為65.9 ℃(圖7)。
圖7 返料量探究期間堆溫變化趨勢Figure 7 Variation trend of heap temperature during the period of material return
返料量探究期間,堆溫維持情況理想。返料量20% 時,堆溫維持效果最佳。返料量探究期間對應的出料含水率在42% 左右,有機物含量均呈現(xiàn)不同程度的下降,進料pH 為6.9 左右而出料pH為8.1 左右,均低于非返料條件下的進出料pH。碳氮比呈下降趨勢。根據(jù)本次試驗結果,推薦返料量為20%,可在不影響堆溫和進出料狀態(tài)的前提下減少輔料量進而降低堆肥成本。
一次發(fā)酵完成后,物料進入二次腐熟階段。二次腐熟期間堆體不宜過高過寬,否則不利于堆體散熱,無法降低物料含水率、提高熟化效率。在一個堆肥料堆中,并不是所有區(qū)域都會達到同一個溫度,所以需要經(jīng)常翻轉(zhuǎn),使得所有基質(zhì)都可以移到最熱的核心地帶。
物料二次腐熟期間溫度變化如圖8 所示。二次腐熟過程中持續(xù)產(chǎn)生較大的熱量,堆肥經(jīng)過一段時間的熟化并趨于完全穩(wěn)定。含水率降低至16.9%,堆溫接近或略高于室溫,此時微生物活動減少,大部分不穩(wěn)定的物質(zhì)都已經(jīng)穩(wěn)定化,可以進入儲存和應用階段。
圖8 物料二次腐熟期間溫度變化趨勢Figure 8 The temperature change trend of the material during the second maturation period
堆肥化產(chǎn)品的有機物含量由初始的60.3% 降低至31.2%,有機物去除率達68%。檢測結果表明,物料碳氮比由初始值22.6 降低至16.4,營養(yǎng)土產(chǎn)品的pH 為7.70。物料腐熟前后指標變化見表4。
表4 物料腐熟前后各指標變化Table 4 Changes of various indicators before and after the maturity of the material
二次腐熟完成后,測得堆肥產(chǎn)品的有效活菌數(shù)為7.39 億/g,符合NY 884—2012 中有效活菌數(shù)的要求(≥0.20 億/g)。
堆肥產(chǎn)品檢測結果表明,堆肥產(chǎn)品pH 為7.70,其理化指標、養(yǎng)分指標、生物學指標及污染物指標均在GB/T 23486—2009 要求范圍內(nèi),種子發(fā)芽指數(shù)大于70%(表5)。污泥營養(yǎng)土的重金屬含量相較于污泥而言有所下降,這可能是由于好氧發(fā)酵過程改變了金屬污染物的存在形態(tài),促進了重金屬的鈍化[23],有利于污泥營養(yǎng)土后續(xù)的資源化利用。
表5 堆肥產(chǎn)品檢測結果Table 5 Test results of the compost product
相較于條垛式堆肥,反應器好氧發(fā)酵可有效解決場地有限、環(huán)保要求高等難題,其推廣性極強,具有很好的應用前景,后續(xù)將進一步擴大試驗體量,在此基礎上深入研究。通過對反應器好氧發(fā)酵技術控制方法和控制過程進行優(yōu)化,得出以下結論:
1)輔料占比原料66.7%,即污泥與輔料配比為3.0∶2.0 時,混合物料的蓬松度、含水率都比較適合進行好氧發(fā)酵。但堆肥中的最佳配比視輔料種類、自身性質(zhì)等相關參數(shù)而定,可通過控制物料含水率、攪拌效果等指標確定輔料含量。
2)通風量優(yōu)化數(shù)值為20~25 m3/h,折算為單位時間單位體積下通風量為6.3~7.9 m3/(h·m3),可將堆溫維持在55 ℃以上的高溫期。人類和植物病原體在這個階段被消滅,野草種子和昆蟲幼蟲也被殺死。除了高溫階段的高溫因素,在這個階段主要存在的放線菌可以產(chǎn)生抗生素,這對衛(wèi)生化處理很重要。
3)反應器翻轉(zhuǎn)以間歇式模式運行更有利于高溫期的穩(wěn)定維持,本研究中優(yōu)化的筒轉(zhuǎn)啟/停時間分別為2 h 和1 h,該運行條件有利于延長高溫期,加快好氧發(fā)酵進程。
4)堆肥化產(chǎn)品滿足GB/T 23486—2009 要求。有效活菌數(shù)為7.39 億/g,符合NY 884—2012 標準中有效活菌數(shù)的要求(≥0.20 億/g)。
依托于好氧發(fā)酵技術,智能化好氧發(fā)酵集成裝備除了應用于污泥處理處置場景外,其可復制的固體有機廢物循環(huán)利用模式,可為畜禽糞便、生活垃圾、廚房殘余等其他有機固廢的規(guī)?;醚醵逊侍幹锰峁﹨⒖?,發(fā)展有機肥產(chǎn)業(yè),保持和提高土壤肥力,促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。這對促進有機肥替代化肥、協(xié)同推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展、提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有重要意義,具有廣闊的市場發(fā)展前景。