国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

大型燃煤機(jī)組污泥耦合發(fā)電技術(shù)研究與應(yīng)用

2022-09-01 01:09:10左克祥張秀峰
電力科技與環(huán)保 2022年4期
關(guān)鍵詞:預(yù)器熱效率煤粉

左克祥,張秀峰

(國(guó)能常州發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213033)

1 引言

近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),在國(guó)家節(jié)能減排和積極的財(cái)政政策作用下,我國(guó)污水處理廠迅猛發(fā)展,作為污水處理副產(chǎn)物,污泥產(chǎn)生量也隨之增加,2020年污泥產(chǎn)量突破6000×104t[1],大量污泥無(wú)法處理重新回到自然界,成為重要的污染源[2]。長(zhǎng)期以來(lái),地方政府是污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行責(zé)任主體[3]。發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司頒布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實(shí)施示范項(xiàng)目的通知》,其中明確指出地方政府應(yīng)加快提出融資策略和保障措施,以確保污泥處理處置設(shè)施建設(shè)順利進(jìn)行。這一政策的頒布使得地方政府肩負(fù)著政治和社會(huì)雙重壓力。因此,如何有效實(shí)現(xiàn)污泥的“減量化、無(wú)害化、穩(wěn)定化、能源化、資源化”已成為社會(huì)普遍關(guān)注的問(wèn)題。

由于燃煤電廠配置有大型燃煤鍋爐和完備的煙氣處理裝置,因此,將污泥干化焚燒技術(shù)引入燃煤電廠后即自然解決了污染物排放的短板。國(guó)家能源局、國(guó)家環(huán)保部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點(diǎn)工作的通知》鼓勵(lì)燃煤機(jī)組依托煤電高效發(fā)電系統(tǒng)和污染物集中治理設(shè)施,消納生活垃圾以及污水處理廠、水體污泥等生物質(zhì)資源,促進(jìn)電力行業(yè)特別是煤電的低碳清潔發(fā)展。污泥的熱干化焚燒是指利用特定的干化設(shè)備蒸發(fā)脫水污泥中的水分,使其的含水率降至預(yù)定程度,然后利用焚燒爐或鍋爐設(shè)備焚燒。由于大型燃煤鍋爐本身是一種高效、清潔的焚燒設(shè)備,利用已建成大型燃煤電站(>300MW)焚燒生活污泥成為我國(guó)生活污泥處理的新導(dǎo)向[4],可以大幅降低污泥處理費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)廢棄物的合理資源化[5]。生活污泥耦合大型燃煤電廠發(fā)電項(xiàng)目主體由污泥干化裝置+大型燃煤鍋爐組成[6],其中污泥干化系統(tǒng)是整個(gè)系統(tǒng)的核心,依據(jù)干化熱源的不同,結(jié)合燃煤電廠的熱源情況,可以分為煙氣干化和蒸汽干化兩種工藝路線[7-16]。

一般情況下,常用的污泥干化工藝有污泥流化床干化、污泥帶式干化、污泥漿葉式干化、污泥蒸汽轉(zhuǎn)盤干化、污泥因轉(zhuǎn)滾筒式干化等五種污泥處理技術(shù)路線[17-27],結(jié)合燃煤電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和系統(tǒng)配置優(yōu)勢(shì),選擇轉(zhuǎn)盤式干化系統(tǒng)作為在燃煤電廠應(yīng)用的污泥處理技術(shù),從生產(chǎn)流程、工藝上進(jìn)行深入耦合,進(jìn)而形成一套經(jīng)濟(jì)環(huán)保的污泥處理系統(tǒng),一方面解決地方政府城市污泥處理難題,另一方面提升燃煤電廠的經(jīng)濟(jì)收益,創(chuàng)造出巨大的社會(huì)環(huán)保效益。

2 研究方法

2.1 研究對(duì)象

某電廠鍋爐為某鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)英國(guó)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流燃煤鍋爐,鍋爐型號(hào)為HG-1913/25.4-YM7,采用П型布置,螺旋水冷壁、單爐膛、前后墻對(duì)沖燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架全懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐過(guò)熱汽流量(BMCR)1913t/h。

在污泥耦合發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)前期,對(duì)常州市污水處理廠的污泥特性進(jìn)行了調(diào)研,污泥特性如表1所示。污泥pH值為6.86。

表1 常州市污水處理廠污泥特性Tab.1 Characteristics of sludge from Changzhou Sewage Treatment Plant

鍋爐前后墻原各布置3層哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-UCCS型煙煤旋流燃燒器,每層各5只,共30只。另外在前后墻各布置一層OFA燃燒器,每層5只,共10只。制粉系統(tǒng)為正壓直吹式系統(tǒng),配備6臺(tái)HP-1003型中速磨煤機(jī),5臺(tái)磨煤機(jī)可以滿足鍋爐MCR負(fù)荷,磨煤機(jī)經(jīng)過(guò)動(dòng)態(tài)分離器改造。

2.2 污泥摻燒工藝

污泥耦合發(fā)電系統(tǒng)主要包括濕污泥儲(chǔ)存及輸送系統(tǒng)、污泥干化系統(tǒng)、干污泥輸送系統(tǒng)及乏氣冷卻系統(tǒng)四部分,污泥耦合發(fā)電系統(tǒng)示意如圖1所示。

圖1 污泥耦合發(fā)電系統(tǒng)示意圖Fig.1 Sludge coupling power generation system

2.3 污泥摻燒對(duì)燃煤機(jī)組相關(guān)指標(biāo)的影響

項(xiàng)目建設(shè)完成投產(chǎn)后,在確保試驗(yàn)煤種與設(shè)計(jì)煤種基本一致的前提下,選擇630MW的額定負(fù)荷作為污泥摻燒試驗(yàn)工況,污泥摻燒比例分別為0%,3%,6%。通過(guò)對(duì)摻燒污泥工況下鍋爐熱效率、壁面還原性氛圍、爐膛溫度、NOx和CO排放量、電除塵熱態(tài)性能等指標(biāo)[20]的測(cè)量計(jì)算,進(jìn)而對(duì)比分析污泥摻燒對(duì)鍋爐性能的影響。

2.3.1 試驗(yàn)測(cè)量?jī)?nèi)容及方法

(1)入爐煤采樣

入爐煤自動(dòng)取樣裝置,按照《煤樣的制備方法》(GB/T474-2008)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制備煤樣。原煤在給煤機(jī)入口處采樣,每臺(tái)磨煤機(jī)每30min1次,每次采樣約2kg,置于密封容器內(nèi)。一次試驗(yàn)結(jié)束后,混合縮分為2份,每份5kg,其中1份進(jìn)行元素分析、工業(yè)分析、及低位發(fā)熱量測(cè)定,1份備用。煤粉在磨煤機(jī)出口進(jìn)行等速采樣,經(jīng)烘干后,用R90和R200標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行篩分并保留樣品。煤粉在磨煤機(jī)出口進(jìn)行等速采樣,經(jīng)烘干后,用R90和R200標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行篩分并保留樣品。利用電廠自帶的煤粉取樣裝置對(duì)同一臺(tái)磨,同運(yùn)行參數(shù)下的煤粉細(xì)度進(jìn)行測(cè)量。

(2)灰渣采樣

飛灰在空氣預(yù)熱器出口采用等速取樣裝置取樣,試驗(yàn)結(jié)束后,飛灰混合縮分為2份,其中1份進(jìn)行可燃物分析,1份備用。

大渣在撈渣機(jī)處取樣,每30min1次;試驗(yàn)結(jié)束后,爐渣混合縮分為2份,其中1份進(jìn)行可燃物分析,1份備用。

(3)輔助參數(shù)測(cè)量

利用DCS記錄參數(shù),每15min記錄一次。

(4)煙氣溫度及成分

空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙氣溫度及成分測(cè)點(diǎn)布置在空氣預(yù)熱器進(jìn)出口煙道上,按等截面多點(diǎn)網(wǎng)格法測(cè)量,每側(cè)5孔,每孔3點(diǎn)。用EIC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、K型熱電偶和煙氣分析儀進(jìn)行煙氣溫度和成分的采集測(cè)量。熱電偶和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)校驗(yàn)在有效期內(nèi),煙氣分析儀在試驗(yàn)前用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定。

(5)省煤器出口CO、NOx排放濃度測(cè)試

省煤器出口煙氣成分測(cè)點(diǎn)布置在省煤器出口水平煙道上,每側(cè)7孔,每孔3點(diǎn)。在空白工況和摻燒工況下,在省煤器出口進(jìn)行NOx、CO、O2排放濃度測(cè)試,此項(xiàng)目與鍋爐熱效率工況同時(shí)進(jìn)行。

(6)爐膛還原性氣氛生成量測(cè)量

對(duì)摻燒污泥工況和未摻燒工況下?tīng)t膛內(nèi)CO、H2S濃度分布進(jìn)行測(cè)量,比較兩種工況下CO、H2S濃度的差別。

(7)爐膛溫度測(cè)量

使用紅外測(cè)溫儀對(duì)爐膛各觀火孔處溫度進(jìn)行測(cè)量,比較兩個(gè)工況下?tīng)t膛溫度水平。

2.3.2 數(shù)據(jù)處理與修正

(1)基準(zhǔn)溫度按加權(quán)計(jì)算,其他測(cè)量數(shù)據(jù)均以算術(shù)平均值引入計(jì)算。

(2)鍋爐效率按照《鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(ASME PTC 4-2013)計(jì)算。

(3)灰、渣比例采用設(shè)計(jì)值:爐底大渣10%,飛灰90%。

(4)基準(zhǔn)溫度。空氣預(yù)熱器一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)基準(zhǔn)溫度,空氣預(yù)熱器二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)基準(zhǔn)溫度,經(jīng)流量加權(quán)計(jì)算后空氣預(yù)熱器入口進(jìn)風(fēng)基準(zhǔn)溫度。

(5)損失熱量修正。當(dāng)試驗(yàn)時(shí)的基準(zhǔn)溫度偏離設(shè)計(jì)值時(shí),按以下方法修正:

a.輸入物理熱的修正

用設(shè)計(jì)基準(zhǔn)溫度替代輸入物理熱中的試驗(yàn)基準(zhǔn)溫度,對(duì)“進(jìn)入系統(tǒng)的干空氣所攜帶的熱量”、“燃料的物理顯熱”和“空氣中水分?jǐn)y帶的熱量”進(jìn)行物理熱的修正。

b.排煙溫度平均值的修正

(1)

式中:tG15δ為修正后排煙溫度平均值,℃;tA8D為設(shè)計(jì)空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫,℃;tG14為試驗(yàn)中空氣預(yù)熱器入口煙氣溫度,℃;tG15為試驗(yàn)中空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度,℃;tA8為試驗(yàn)中空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫,℃。

c.用設(shè)計(jì)基準(zhǔn)溫度和修正后排煙溫度平均值分別替代熱損失公式中實(shí)測(cè)的基準(zhǔn)溫度和實(shí)測(cè)的排煙溫度平均值,對(duì)“干煙氣熱損失”和“飛灰物理顯熱”進(jìn)行修正。

d.用對(duì)應(yīng)于設(shè)計(jì)基準(zhǔn)溫度的焓和相應(yīng)于修正后排煙溫度平均值的焓,分別替代熱損失公式中相應(yīng)于試驗(yàn)基準(zhǔn)溫度的焓和相應(yīng)于實(shí)測(cè)排煙溫度平均值的焓,對(duì)“燃料中水分引起的熱損失和“空氣中水分引起的熱損失”進(jìn)行修正。

e.當(dāng)試驗(yàn)煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì)較大時(shí),用設(shè)計(jì)煤質(zhì)各成分代替試驗(yàn)煤質(zhì)進(jìn)行效率修正。

f.煙氣中NOx濃度的修正

(2)

式中:NOx(O2=6%)為氧量折算到6%的NOx排放濃度,mg/m3;(NO)測(cè)試值為實(shí)際測(cè)量NO排放濃度,μL/L;(O2)測(cè)試值為煙氣中實(shí)際測(cè)量O2濃度,%。

g.煙氣中CO濃度的修正

CO=1.25×(CO)測(cè)試值

(3)

式中:CO為CO排放濃度,mg/m3;(CO)測(cè)試值為實(shí)際測(cè)量CO排放濃度,μL/L;

2.3.3 空預(yù)器漏風(fēng)率計(jì)算

空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率是依據(jù)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(GB/T10184-2015)中的要求,按以下公式計(jì)算:

(3)

式中:mfg.AH.en為空預(yù)器進(jìn)口煙氣質(zhì)量分?jǐn)?shù),kg/kg;mfg.AH.lv為空預(yù)器出口煙氣質(zhì)量分?jǐn)?shù),kg/kg。

3 結(jié)果與討論

3.1 污泥摻燒對(duì)煤粉細(xì)度的影響

根據(jù)磨組運(yùn)行情況分別對(duì)每臺(tái)磨取樣混合,分析污泥摻燒對(duì)煤粉細(xì)度的影響,結(jié)果如表2所示。

從表2可知,未摻燒污泥工況煤粉細(xì)度R90為21.8,污泥摻燒比例3%煤粉細(xì)度R90為30.4,污泥摻燒比例3%煤粉細(xì)度R90為38,未摻燒污泥工況時(shí),摻燒污泥后,由于干污泥的水分較原煤的水分高,致使煤粉的黏性增加,流動(dòng)性降低,煤粉細(xì)度高于摻燒污泥時(shí)的煤粉細(xì)度,煤粉細(xì)度隨著污泥摻燒比例的升高而降低。

表2 煤粉細(xì)度測(cè)量結(jié)果Tab.2 Measurement results of pulverized coal fineness

3.2 污泥摻燒對(duì)灰渣產(chǎn)品質(zhì)量的影響

分析污泥摻燒對(duì)灰渣產(chǎn)品質(zhì)量的影響,與《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2017)中性能要求相對(duì)比,結(jié)果如表3所示。

表3 灰渣產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果Tab.3 Quality test results of fly ash products

從表3可知,摻燒污泥工況較未摻燒污泥工況燒失量、密度、含水率均大幅增加,三氧化硫(SO3)質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨著摻燒比例的增加而減少,細(xì)度隨著污泥摻燒比例的增加而降低。

3.3 污泥摻燒對(duì)汽水參數(shù)的影響

分析污泥摻燒對(duì)汽水參數(shù)據(jù)的影響,結(jié)果如表4所示。從表4可知,隨著污泥摻燒比例的增加過(guò)熱器減溫水量明顯減少,再熱器溫度隨著污泥摻燒比例的增加有所降低。

表4 汽水系統(tǒng)參數(shù)測(cè)量結(jié)果Tab.4 Measurement results of steam-water system parameters

3.4 污泥摻燒對(duì)煙氣成分的影響

污染摻燒對(duì)煙氣成分影響如表5所示。

表5 煙氣成分分析Tab.5 Composition analysis of flue gas

從表5可知,摻燒污泥與未摻燒污泥工況下,煙氣成分變化不大。

隨著污泥摻燒比例的增加,Cr、Ba、As、Co、Mn等金屬含量增加,其他變化不大。

3.5 污泥摻燒對(duì)省煤器出口CO、NOx排放影響

污泥摻燒對(duì)省煤器出口CO、NOx排放的影響如表6所示。從表6可知,未摻燒污泥工況下,A側(cè)NOx濃度為242mg/m3,B側(cè)NOx濃度為240mg/m3,平均值為241mg/m3;污泥摻燒比例為3%,省煤器出口A側(cè)NOx濃度為230mg/m3,B側(cè)NOx濃度為220mg/m3,平均值為225mg/m3;污泥摻燒比例為6%,A側(cè)NOx濃度為189mg/m3,B側(cè)NOx濃度為213mg/m3,平均值為201mg/m3。由此可知,省煤器出口氮氧化物生成量隨著污泥摻燒比例的增加有所降低。

表6 省煤器出口CO、NOx排放濃度值Tab.6 Emission concentration values of CO and NOx at the outlet of economizer

3.6 污泥摻燒對(duì)爐膛壁面煙氣產(chǎn)生量的影響

污泥摻燒對(duì)爐膛壁面煙氣產(chǎn)生量的影響如表7所示。從表7可知,未摻燒污泥工況下,有3個(gè)點(diǎn)CO超過(guò)50000μL/L,有3個(gè)點(diǎn)H2S超過(guò)500μL/L;污泥摻燒比例3%時(shí),有4個(gè)點(diǎn)CO超過(guò)50000μL/L,H2S超過(guò)500μL/L點(diǎn)數(shù)為0;污泥摻燒比例6%時(shí),有6個(gè)點(diǎn)CO超過(guò)50000μL/L,有5個(gè)點(diǎn)H2S超過(guò)500μL/L,摻燒污泥后,貼壁區(qū)域的還原性氣體有上升趨勢(shì)。

表7 爐膛壁面煙氣氛圍數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果Tab.7 Measurement results of flue gas atmosphere data on the furnace wall

3.7 污泥摻燒對(duì)爐膛溫度的影響

污泥摻燒對(duì)爐膛溫度的影響如表8所示。從表8可知,未摻燒污泥工況下,爐膛最高溫度1386℃,超過(guò)1200℃的點(diǎn)有17個(gè);污泥摻燒比例為3%,爐膛最高溫度1329℃,超過(guò)1200℃的點(diǎn)有13個(gè);污泥摻燒比例為6%,爐膛最高溫度1286℃,超過(guò)1200℃的點(diǎn)有10個(gè)。隨著污泥摻燒比例的增加,爐膛平均溫度顯下降趨勢(shì)。

表8 爐膛溫度數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果Tab.8 Measurement results of furnace temperature data

3.8 污泥摻燒對(duì)鍋爐熱效率的影響

污泥摻燒對(duì)鍋爐熱效率的影響如表9所示。

表9 鍋爐熱效率試驗(yàn)結(jié)果Tab.9 Test results of Boiler thermal efficiency

從表9可知,機(jī)組滿負(fù)荷,未摻燒污泥工況下,實(shí)測(cè)空預(yù)器出口氧量為4.17%,實(shí)測(cè)排煙溫度為132.4℃,干煙氣熱損失為4.51%,干灰渣未燃盡碳熱損失為0.18%,實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為94.13%。修正后排煙溫度為130.12℃,修正后鍋爐熱效率為94.31%。

污泥摻燒比例為3%,機(jī)組在530MW負(fù)荷下,6臺(tái)磨運(yùn)行。實(shí)測(cè)空預(yù)器出口氧量為5.73%,實(shí)測(cè)排煙溫度為134.50℃,干煙氣熱損失為5.31%,干灰渣未燃盡碳熱損失為0.24%,實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為93.33%。修正后排煙溫度為136.41℃,修正后鍋爐熱效率為93.61%。

機(jī)組滿負(fù)荷,6臺(tái)磨運(yùn)行,污泥摻燒比為6%。實(shí)測(cè)空預(yù)器出口氧量為3.95%,實(shí)測(cè)排煙溫度為127.6℃,干煙氣熱損失為4.41%,干灰渣未燃盡碳熱損失為0.04%,CO未完全燃燒熱損失為0.5%,實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為93.95%。修正后排煙溫度為128.24℃,修正后鍋爐熱效率為94.23%。污泥高比例摻燒時(shí),鍋爐熱效率下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。摻燒污泥后,鍋爐熱效率較不摻燒污泥工況有所下降,對(duì)鍋爐熱效率影響較小,可以忽略不計(jì)。

3.9 污泥摻燒對(duì)鍋爐熱效率的影響

污泥摻燒對(duì)鍋爐熱效率的影響如表10所示。

從表10可知,未摻燒污泥工況下,A側(cè)、B側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率分別為4.8%、3.0%,空預(yù)器差壓分別為2.395kPa和2.365kPa;污泥摻燒比例為3%時(shí),A側(cè)、B側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率分別為4.2%、3.0%,空預(yù)器差壓分別為2.416kPa和2.422kPa;污泥摻燒比例為6%時(shí),A側(cè)、B側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率分別為3.0%、3.0%,空預(yù)器差壓分別為2.450kPa和2.420kPa;三種工況基本差別不大。

表10 空預(yù)器漏風(fēng)率試驗(yàn)結(jié)果Tab.10 Air leakage rate test results of air preheater

綜合上述參數(shù)指標(biāo)的對(duì)比分析,摻燒污泥對(duì)燃煤機(jī)組的安全性能影響不大,機(jī)組性能與未摻燒狀態(tài)基本一致。摻燒污泥后,煤粉細(xì)度隨著污泥摻燒比例的升高而降低,燒失量、密度、含水率均大幅增加,氮氧化物生成量隨著污泥摻燒比例的增加有所降低,總排放口煙氣中汞及其化合物、鎘、鉈及其化合物 、銻、砷、鉛、鉻、鈷,銅、錳、鎳及其化合物、顆粒物等排放指標(biāo)均滿足排放要求,污泥真正實(shí)現(xiàn)了“資源化、能源化、無(wú)害化、減量化、穩(wěn)定化”的處理。因此,轉(zhuǎn)盤式干化技術(shù)應(yīng)用于燃煤電廠是可行的,實(shí)現(xiàn)了污泥的“變廢為寶”。

3.10 項(xiàng)目應(yīng)用收益

該公司污泥耦合發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后,每日可處理污泥500t,污泥干化后濕度34.54%,小于40%的設(shè)計(jì)值,產(chǎn)泥量也達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足機(jī)組加倉(cāng)入爐要求,氣泥比低于0.8~0.9的設(shè)計(jì)范圍,耗蒸汽量偏低,用電單耗量49.24(kW·h)/t,能耗小于設(shè)計(jì)值,煙氣排放指標(biāo)滿足國(guó)家和地方政府要求。因此,本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),且每年可以給公司帶來(lái)約1000萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)收益。

4 結(jié)論

污泥處置是污水可持續(xù)治理的必不可少一個(gè)步驟,是環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上不可缺少的一個(gè)環(huán)節(jié)[26],污泥干化耦合發(fā)電項(xiàng)目是符合我國(guó)環(huán)保政策和城市現(xiàn)狀的污泥處理處置方法,是國(guó)際上污泥處理處置的主流方向,也是落實(shí)“燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電”這一環(huán)保政策的理想處理方式。該公司建設(shè)的污泥干化耦合發(fā)電項(xiàng)目借助大型燃煤鍋爐熱負(fù)荷容量大、超低排放環(huán)保的平臺(tái),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)污泥的無(wú)害化、減量化、資源化利用,經(jīng)實(shí)踐證明是確實(shí)可行的,是值得推廣應(yīng)用的,具有資源優(yōu)化、綠色環(huán)保、節(jié)約投資、節(jié)約能耗、促進(jìn)電廠轉(zhuǎn)型升級(jí)等多重重要意義,且有著顯著的社會(huì)效益和環(huán)保效益。

猜你喜歡
預(yù)器熱效率煤粉
高爐噴吹煤粉添加助燃劑生產(chǎn)實(shí)踐
山東冶金(2022年4期)2022-09-14 09:00:08
一種回轉(zhuǎn)式空預(yù)器進(jìn)水卡澀跳閘快速恢復(fù)方法
江西電力(2022年2期)2022-03-23 07:23:32
空氣預(yù)熱器排煙溫度偏差分析
回轉(zhuǎn)式空預(yù)器轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn)報(bào)警信號(hào)改造
管式空氣空預(yù)器泄漏分析及改進(jìn)
提高蒸汽系統(tǒng)熱效率
煤層氣排采產(chǎn)氣通道適度攜煤粉理論
豐田汽車公司的新型高熱效率汽油機(jī)
高爐煤粉精細(xì)化噴吹技術(shù)
豐田汽車公司推出熱效率達(dá)38%的低燃油耗汽油機(jī)系列
潜江市| 鄂伦春自治旗| 宜良县| 新乐市| 阳泉市| 太保市| 宁远县| 连江县| 绥江县| 麻城市| 宁明县| 庆城县| 宜春市| 三亚市| 达日县| 庆安县| 当涂县| 吴江市| 诸暨市| 淅川县| 沭阳县| 西丰县| 广平县| 金川县| 吉安市| 锡林郭勒盟| 军事| 大渡口区| 黄冈市| 隆尧县| 新田县| 兴和县| 邻水| 阜平县| 济阳县| 崇信县| 英山县| 上思县| 浦县| 永春县| 西峡县|