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變換裝置壓差高的原因分析及應(yīng)對(duì)措施

2022-09-03 06:19王加磊
煤化工 2022年4期
關(guān)鍵詞:水氣氣化爐壓差

王加磊

(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021506)

呼倫貝爾金新化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱金新化工)變換裝置選用高CO含量低水氣比變換工藝,為抑制或減少甲烷化副反應(yīng)引起的超溫,借鑒粉煤氣化高CO濃度原料氣低水氣比變換裝置的設(shè)計(jì)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)[1-2],變換爐采用青島聯(lián)信催化材料有限公司生產(chǎn)的QDB系列耐硫變換催化劑,裝置于2011年5月建成投產(chǎn)。該裝置為金新化工50萬t/a以煤為原料合成氨裝置的配套裝置,是煤制氣合成氨裝置的重要組成部分,其主要任務(wù)是將制氣裝置(由3臺(tái)BGL氣化爐和1臺(tái)殼牌氣化爐組成)送來的粗煤氣在合適的工藝條件下經(jīng)鈷鉬系耐硫變換催化劑進(jìn)行深度變換,制得合格的變換合成氣,滿足下游合成氨裝置對(duì)合成氣中H2的需要。本文針對(duì)該裝置在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的變換爐壓差過高的問題,進(jìn)行了原因分析,并有針對(duì)性地提出了優(yōu)化解決措施,對(duì)變換裝置的生產(chǎn)維護(hù)以及同類裝置的運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。

圖1 變換裝置工藝流程示意圖

1 變換裝置工藝流程

金新化工變換裝置工藝流程示意圖見圖1。

BGL氣化爐送來的粗煤氣先進(jìn)入2個(gè)并聯(lián)的文丘里洗滌器進(jìn)行洗滌,去除粗煤氣中的焦油、煤塵、固體顆粒雜質(zhì)。經(jīng)過洗滌后的粗煤氣進(jìn)入洗滌分離器進(jìn)行氣液分離,分離后飽和粗煤氣與殼牌氣化爐產(chǎn)煤氣一同進(jìn)入到氣氣換熱器管程,與第二變換爐(簡(jiǎn)稱二變爐)出口變換氣進(jìn)行換熱,溫度升至220℃~250℃后,進(jìn)入2臺(tái)并聯(lián)脫塵槽,利用脫塵槽中吸附劑將粗煤氣中的煤塵、焦油等雜質(zhì)再次進(jìn)行脫除,降低粗煤氣中雜質(zhì)的含量。從脫塵槽出來的粗煤氣進(jìn)入3個(gè)串聯(lián)的變換爐(分別簡(jiǎn)稱一變爐、二變爐、三變爐),3臺(tái)變換爐合計(jì)裝填寬溫耐硫變換催化劑180 m3,在催化劑作用下,粗煤氣中CO與水蒸氣發(fā)生變換反應(yīng),生成氫氣和二氧化碳。出三變爐的變換氣經(jīng)一系列熱回收之后,被冷卻至40℃送入低溫甲醇洗裝置和液氮洗裝置進(jìn)行凈化處理,為合成氨裝置提供所需要的原料氫氣。

2 存在的問題

變換裝置一、二變爐催化劑于2019年7月大修時(shí)整爐更換,三變爐催化劑于2016年7月整爐更換、并于2019年7月篩分更換25 m3。2019年7月大修更換催化劑投運(yùn)后,變換催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。由表1可知,一、二、三變爐壓差分別由初期的42 kPa、50 kPa、31 kPa上漲至2020年3月的64 kPa、228 kPa和44kPa,出變換裝置的CO體積分?jǐn)?shù)(干基)由0.83%上漲至1.87%,嚴(yán)重制約著系統(tǒng)長(zhǎng)周期高負(fù)荷運(yùn)行。

表1 變換催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)

3 原因分析

3.1 催化劑部分失活

正常生產(chǎn)中,在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下,定期測(cè)取平衡溫距可以作為判斷催化劑中毒程度和衰老進(jìn)程的依據(jù)。若平衡溫距接近或小于10℃,可以認(rèn)為現(xiàn)有的變換觸媒尚有能力富余,有潛力可挖,可以適當(dāng)增加負(fù)荷,強(qiáng)化生產(chǎn);若平衡溫距已接近30℃,則無潛力可挖,如強(qiáng)行增加負(fù)荷,會(huì)造成出口變換率過低而使CO含量超標(biāo)及生產(chǎn)不經(jīng)濟(jì)。如觸媒粉化嚴(yán)重,也可能出現(xiàn)平衡溫距增大,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況而定。

2020年在裝置大修前,為了判斷變換觸媒是否需要更換,在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)測(cè)取蒸汽/干氣比(水氣比,體積比)及干氣組分,計(jì)算出的平衡溫距見表2。由表2可知,變換催化劑出現(xiàn)部分失活的現(xiàn)象,一變爐和三變爐尤為明顯,因?yàn)槿儬t催化劑運(yùn)行的年限已超過設(shè)計(jì)使用年限。

表2 變換平衡溫距數(shù)據(jù)

3.2 開車導(dǎo)氣過程易發(fā)生帶液

開車初期,前系統(tǒng)在向變換裝置導(dǎo)氣時(shí),由于導(dǎo)氣的速率控制不均及管道和設(shè)備預(yù)熱溫度不足,導(dǎo)致煤氣帶液進(jìn)入一變爐,對(duì)一變爐催化劑活性及使用壽命影響較大。

3.3 BGL氣化爐煤氣流量波動(dòng)大

由于BGL氣化爐加煤形式為2臺(tái)煤鎖間斷交替加煤,3爐運(yùn)行期間,6臺(tái)煤鎖在加煤操作過程中存在2臺(tái)煤鎖甚至3臺(tái)煤鎖同時(shí)下煤的情況,導(dǎo)致BGL氣化爐產(chǎn)煤氣量波動(dòng)大。2020年6月7日3臺(tái)BGL氣化爐同時(shí)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)煤氣量波動(dòng)趨勢(shì)見圖2,由圖2可以看出,BGL氣化爐煤氣量波動(dòng)為3.7萬m3/h,約為總氣量的23%。

圖2 BGL氣化爐產(chǎn)煤氣量波動(dòng)趨勢(shì)

由于煤氣量波動(dòng)大,而工藝流程中粗煤氣洗滌水量、淬冷補(bǔ)水量及蒸汽加入量基本都是手動(dòng)調(diào)節(jié),這些工藝參數(shù)存在調(diào)節(jié)反饋的滯后性,最終導(dǎo)致各變換爐入口溫度及水氣比發(fā)生波動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致床層溫度發(fā)生波動(dòng)。為了穩(wěn)定操作,操作工需要頻繁調(diào)整,給生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行帶來一定的困擾。

3.4 水氣比偏高

因變換裝置超負(fù)荷運(yùn)行(為設(shè)計(jì)負(fù)荷的120%左右),為達(dá)到相應(yīng)的CO轉(zhuǎn)化率,保持變換裝置穩(wěn)定,需要更高的水氣比才能維持運(yùn)行;4臺(tái)氣化爐同時(shí)運(yùn)行時(shí),一變爐入口水氣比為0.42,遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)值(0.38);且隨著催化劑活性的逐漸衰退,催化劑運(yùn)行中后期需要更高的水氣比,二變爐入口水氣比最高會(huì)達(dá)到0.45,也超出設(shè)計(jì)水氣比(0.38)。由于水氣比超出設(shè)計(jì)值,在運(yùn)行初期采用較低的入口溫度操作,距離工藝氣露點(diǎn)溫度較近,容易導(dǎo)致變換爐上層催化劑水合相變結(jié)塊,最終導(dǎo)致催化劑使用壽命減短。

3.5 變換爐間歇帶液

3臺(tái)變換爐設(shè)計(jì)氣量與實(shí)際氣量對(duì)比,一變爐超負(fù)荷34%,二變爐超負(fù)荷15%,三變爐超負(fù)荷7%,整個(gè)變換裝置超負(fù)荷18%。由于一變爐超負(fù)荷34%運(yùn)行,導(dǎo)致第一淬冷器超負(fù)荷34%運(yùn)行,使淬冷水無法完全汽化,造成二變爐間歇帶液,壓差上漲明顯。2019年9月高負(fù)荷運(yùn)行期間,變換氣量為27.3萬m3/h時(shí)二變爐壓差變化趨勢(shì)見圖3。

圖3 2019年9月二變爐壓差上漲趨勢(shì)

4 應(yīng)對(duì)措施

4.1 更換催化劑

根據(jù)以上分析,金新化工決定在2020年6月22日—7月18日大修期間對(duì)三變爐催化劑進(jìn)行全部更換,共計(jì)更換70 m3;對(duì)一變爐催化劑和二變爐催化劑進(jìn)行全部篩分,其中一變爐催化劑篩分后補(bǔ)充新催化劑10 m3。在對(duì)二變爐催化劑篩分過程中,發(fā)現(xiàn)二變爐底部收集器的絲網(wǎng)損壞嚴(yán)重,和運(yùn)行中收集的數(shù)據(jù)分析相吻合,故對(duì)該底部收集器的絲網(wǎng)進(jìn)行更換。

大修前后各臺(tái)變換爐壓差變化見表3。由表3可知,經(jīng)過大修對(duì)一變爐和二變爐催化劑進(jìn)行篩分和部分補(bǔ)充,開車后系統(tǒng)負(fù)荷變化不大的情況下,一變爐壓差由大修前的74.59 kPa降至大修后的42.00 kPa左右,二變爐壓差由大修前的345.94 kPa降至大修后的33.00 kPa左右,效果明顯。

表3 變換爐壓差數(shù)據(jù)

4.2 根據(jù)不同工況及時(shí)優(yōu)化參數(shù)

2020年裝置大修后導(dǎo)氣開車時(shí),導(dǎo)氣順序?yàn)椋旱谝慌_(tái)BGL氣化爐→第二臺(tái)BGL氣化爐→殼牌氣化爐→第三臺(tái)BGL氣化爐,將開車過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析,作為運(yùn)行過程中不同工況的調(diào)整依據(jù),并在催化劑的不同使用周期進(jìn)行不斷優(yōu)化。

為避免一變爐超溫,采取降低一變爐入口水氣比的措施,通過控制反應(yīng)的水氣比來控制反應(yīng)的平衡,從而控制床層熱點(diǎn)溫度。

4.3 錯(cuò)峰加煤,控制BGL氣化爐煤氣量波動(dòng)

為控制BGL氣化爐煤氣量波動(dòng),實(shí)施BGL氣化爐錯(cuò)峰加煤,具體措施如下:(1)盡量避免加煤時(shí)2臺(tái)或3臺(tái)氣化爐出口溫度同漲同降情況的發(fā)生;(2)避免單臺(tái)氣化爐高溫加煤的發(fā)生。

4.4 優(yōu)化PID參數(shù)及閥門配置

鑒于變換系統(tǒng)仍可能存在的工況變化大、負(fù)荷變化大的情況,為了盡可能穩(wěn)定二變爐及三變爐入口溫度,進(jìn)而穩(wěn)定控制整個(gè)變換系統(tǒng)操作,通過調(diào)整二變、三變鍋爐水及蒸汽溫控閥PID參數(shù),將二變爐、三變爐入口溫度波動(dòng)范圍降至最低。與此同時(shí),優(yōu)化調(diào)整一變爐入口蒸汽閥門與裝置氣量、粗煤氣溫度的參數(shù)協(xié)調(diào)匹配,使一變爐入口溫度控制盡可能平穩(wěn)。

4.5 提高二變爐入口溫度

因淬冷器嚴(yán)重超負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致變換爐帶液進(jìn)而壓差上漲,操作時(shí)提高二變爐入口溫度,以降低帶液風(fēng)險(xiǎn)。2019年9月二變爐入口溫度與壓差的變化趨勢(shì)見圖4,由圖4可知,提高二變爐入口溫度后,二變爐壓差趨于穩(wěn)定。在催化劑運(yùn)行后期,一變爐催化劑活性降低,二變爐反應(yīng)增加后,第二淬冷器也會(huì)面臨超負(fù)荷嚴(yán)重的問題,調(diào)整思路相同。該調(diào)整手段只是臨時(shí)措施,根本的解決措施是需要對(duì)淬冷器及混合器進(jìn)行改造,以滿足高負(fù)荷運(yùn)行需要。

圖4 2019年9月二變爐壓差與入口溫度關(guān)系圖

5 運(yùn)行效果

影響變換裝置高負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行的因素較多,金新化工通過對(duì)催化劑實(shí)際運(yùn)行參數(shù)的分析,對(duì)長(zhǎng)期困擾變換裝置的壓差問題進(jìn)行了全面系統(tǒng)分析,分別從催化劑失活、開車導(dǎo)氣過程易發(fā)生帶液、BGL氣化爐煤氣流量波動(dòng)大、水氣比偏高、變換爐間歇帶液等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,并采取針對(duì)性的優(yōu)化解決措施,現(xiàn)一變爐壓差控制在45 kPa,二變爐壓差控制在38 kPa,從根本上解決了變換裝置壓差高制約裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸問題,對(duì)金新化工變換裝置的生產(chǎn)維護(hù)以及同類裝置的運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。

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