徐建國(guó)
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶能源中心,河北邯鄲 056015)
鋼鐵行業(yè)屬于工業(yè)鏈中高能耗企業(yè),在生產(chǎn)環(huán)節(jié)消耗的能源中,電能成本所占比例大致在20%~30%,節(jié)約用電,減少電費(fèi)支出成為企業(yè)降低成本、提高利潤(rùn)空間的有效手段。有些企業(yè)供用電系統(tǒng)從設(shè)備配置、系統(tǒng)運(yùn)行以及用電環(huán)節(jié)缺少合理規(guī)劃,用電浪費(fèi)問題還比較嚴(yán)重。邯鋼西區(qū)通過對(duì)供用電系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部挖潛改造,優(yōu)化供電方式、運(yùn)行方式以及移峰調(diào)荷等方面的技術(shù)攻關(guān),很好的解決了用電浪費(fèi)問題,綜合降低了企業(yè)的用電成本。
鋼鐵企業(yè)為保證工藝調(diào)整的空間,在設(shè)備選型時(shí)有意放大了設(shè)計(jì)裕量,很多配置的變壓器存在容量偏大、負(fù)載率低,一些變壓器負(fù)載僅達(dá)到容量的15%左右,“大馬拉小車”的情況相當(dāng)普遍。低負(fù)載率導(dǎo)致變壓器無功損耗增大,造成了一定的電能浪費(fèi)。
鋼鐵企業(yè)用電設(shè)備種類多,大量使用整流器、變頻器等非線性電力設(shè)備,啟動(dòng)頻繁、負(fù)荷變化大,除產(chǎn)生較大的瞬變電壓和浪涌電流外,還會(huì)產(chǎn)生大量諧波[1]。很多企業(yè)無功補(bǔ)償裝置和濾波裝置沒有正常投入運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行功率因數(shù)較低,致使系統(tǒng)電壓和電流波形畸變,不僅降低了電網(wǎng)電能質(zhì)量,也不利于設(shè)備的安全運(yùn)行,增加了供電系統(tǒng)損耗。
在鋼鐵企業(yè)用電設(shè)備中,泵、壓縮機(jī)等二次方律負(fù)載機(jī)械占有重要地位,而此類設(shè)備耗電量較大,設(shè)備大多數(shù)在設(shè)計(jì)頻率(額定頻率)運(yùn)行,并未完全根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況、實(shí)際所需的壓力和風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),造成了用設(shè)備能耗升高。
對(duì)于間歇性運(yùn)行的生產(chǎn)線、生產(chǎn)負(fù)荷不飽滿產(chǎn)線,未嚴(yán)格執(zhí)行“避峰就谷”的生產(chǎn)運(yùn)行模式;檢修計(jì)劃同樣沒有真正按照就峰檢修谷段生產(chǎn)方式安排,檢修時(shí)液壓、風(fēng)機(jī)等輔助設(shè)備沒有及時(shí)停運(yùn),整個(gè)生產(chǎn)工序未充分利用峰谷段電價(jià)的差異來組織,造成了噸鋼電耗的升高。
未建設(shè)電力集控中心的集中監(jiān)控平臺(tái),無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、處理和報(bào)表;也無法實(shí)現(xiàn)電能的綜合平衡、合理分配、優(yōu)化調(diào)度和電耗定額的管理分析,對(duì)發(fā)用電系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的平衡調(diào)整、動(dòng)態(tài)調(diào)荷避峰移峰;沒有專門的軟件對(duì)各種規(guī)格的產(chǎn)品耗電量進(jìn)行分析和研究,不能有針對(duì)性地按照產(chǎn)品的型號(hào)和規(guī)格安排“避峰就谷”生產(chǎn),無法達(dá)到節(jié)約用電的目的。
鑒于鋼鐵企業(yè)供用電設(shè)備、用電現(xiàn)狀,邯鋼西區(qū)采用供配電系統(tǒng)節(jié)電技術(shù)、工藝系統(tǒng)節(jié)電技術(shù)以及依托電力集控平臺(tái),規(guī)劃出一整套科學(xué)合理、符合生產(chǎn)實(shí)際和可實(shí)施的技術(shù)創(chuàng)新方案,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn)。
遵循用電設(shè)備負(fù)載特性,調(diào)整變壓器運(yùn)行方式,減少空載消耗,變壓器損失率的負(fù)載特性是一個(gè)非線性函數(shù)[2](見圖1)。
圖1 變壓器損失率隨負(fù)載變化的關(guān)系曲線
為避免出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象,結(jié)合邯鋼西區(qū)的各臺(tái)變壓器實(shí)際運(yùn)行情況,建立變壓器運(yùn)行管理制度,杜絕10 kV 電力變壓器長(zhǎng)期低負(fù)載不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。在確保變壓器安全運(yùn)行和生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,當(dāng)變壓器負(fù)載率長(zhǎng)期低于30%以下時(shí),停運(yùn)一臺(tái)變壓器,即變壓器由2 臺(tái)并列運(yùn)行改為一用一備。通過組織實(shí)施,總計(jì)停運(yùn)變壓器64 臺(tái),退出變壓器總?cè)萘窟_(dá)93 960 kVA。各單位變壓器的負(fù)載率也相應(yīng)提高,其中焦化廠由原來的0.24 提高到0.42,煉鐵廠由原來的0.34提高到0.42,能源中心由原來的0.3提高到0.45。每年節(jié)約電量181.6 萬kWh,節(jié)約電費(fèi)109 萬元。
從公車后門上車后,我會(huì)轉(zhuǎn)身往車尾走四步,再右轉(zhuǎn)身面對(duì)車窗,然后舉起右手拉住吊環(huán),穩(wěn)住重心,視線水平朝著窗外。
邯鋼西區(qū)原有無功補(bǔ)償裝置和濾波裝置共計(jì)79 套,由于原設(shè)計(jì)無功補(bǔ)償裝置容量大、負(fù)荷不穩(wěn)定等因素,致使其中30套裝置不能投運(yùn)。為了降低線路的損耗,根據(jù)現(xiàn)有補(bǔ)償裝置設(shè)備參數(shù)和二級(jí)配電室負(fù)荷性質(zhì),通過進(jìn)行運(yùn)行方式調(diào)整和裝備升級(jí)改造,補(bǔ)償裝置全部投運(yùn),各單位無功補(bǔ)償裝置投運(yùn)后功率因數(shù)變化明顯(見表1)。依托集中化監(jiān)控系統(tǒng),補(bǔ)償方式相應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂脩艟偷匮a(bǔ)償為主、變電站集中補(bǔ)償為輔,采用實(shí)時(shí)適量的無功過補(bǔ)償,做到對(duì)無功功率實(shí)時(shí)監(jiān)控調(diào)整,建立聯(lián)動(dòng)聯(lián)調(diào)機(jī)制,讓各段的諧波含量都在可控范圍之內(nèi),降低了線路和變壓器因輸送無功功率造成的電能損耗,提高了各變電站的功率因數(shù)。[3]
表1 邯鋼西區(qū)各二級(jí)廠無功補(bǔ)償裝置投入前后功率因數(shù)及運(yùn)行電流對(duì)比
針對(duì)不同工藝設(shè)備,對(duì)全公司范圍內(nèi)的風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載進(jìn)行運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì),深度挖掘設(shè)備潛能及減少備用安全裕量,對(duì)運(yùn)行模式和參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
(1)結(jié)合生產(chǎn)和工藝,優(yōu)化焦化煤氣鼓風(fēng)機(jī)循環(huán)管開度,在保障生產(chǎn)的前提下,將開度由原來的30%調(diào)整為20%左右,開度下降10%,2 臺(tái)10 kV 的1 000 kW 電機(jī)電流全部下降5 A,年節(jié)電約55 萬kWh。
(2)對(duì)焦化廠7 臺(tái)大型除塵風(fēng)機(jī)高低轉(zhuǎn)速進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,運(yùn)行電流累計(jì)下降28 A,年節(jié)電約208 萬kWh(見表2)。
表2 焦化廠風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整前后對(duì)比
(3)將煉鐵廠出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)(1 600 kW 電機(jī))的低速參數(shù)由30%逐步調(diào)整為25%,電機(jī)轉(zhuǎn)速下限值變更為375 r/min。經(jīng)實(shí)際檢測(cè),電機(jī)電流下降6 A 左右,按照2 臺(tái)風(fēng)機(jī)低速運(yùn)行時(shí)間30%估算,綜合節(jié)電效率提高13.5%,年節(jié)電約344 萬kWh。
(4)在保障燒結(jié)正常生產(chǎn)情況下,根據(jù)負(fù)壓和風(fēng)量?jī)蓚€(gè)參數(shù)變化情況,將燒結(jié)主抽風(fēng)門開度有原來的70%調(diào)整為65%以下,主抽風(fēng)勵(lì)磁系統(tǒng)功率因數(shù)由原來的0.92 調(diào)整到0.98,年節(jié)電480 萬kWh。通過以上兩項(xiàng)主要措施的實(shí)施,燒結(jié)工藝工序電耗由原來的42 kWh/t降低到37 kWh/t。
(5)煉鋼二次除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行從原來兌鐵到出鋼都為高速調(diào)整為轉(zhuǎn)爐兌鐵和出鋼的時(shí)高速,吹煉時(shí)中速,其余時(shí)間低速。通過運(yùn)行并觀測(cè),電機(jī)電流下降20 A左右,此項(xiàng)措施年節(jié)電約573 萬kWh。
(6)精細(xì)化操作流程,合理控制鼓風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)與放風(fēng)線的距離,逐步調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)靜葉角度,靜葉角開度由54%調(diào)整為52%,放風(fēng)量由900 m3/min 減為800 m3/min,電機(jī)功率下降0.5 MW。
(1)優(yōu)化焦化煤后皮帶系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間段,調(diào)整后每天高峰段運(yùn)行區(qū)間由原來的3 h 減少為現(xiàn)在的1 h,平段運(yùn)行區(qū)間由原來的8 h 減少到7 h,同時(shí)通過調(diào)整配煤量,皮帶總運(yùn)行時(shí)間縮短3 h,每天節(jié)約電費(fèi)峰段4 338.6 元,平段1 521.45 元,全天合計(jì)5 860.05元。
(2)合理組織燃料破碎時(shí)間,優(yōu)化布袋除塵運(yùn)行方式,由原來的24 h 運(yùn)行改為谷段運(yùn)行、峰段停車,每天分兩次停車,每天可停車8 h,每月可節(jié)電約9 萬kWh。
(3)高爐煤粉系統(tǒng)執(zhí)行避峰就谷生產(chǎn)安排,上煤系統(tǒng)全天峰段停產(chǎn)8 h,平段停產(chǎn)2 h,谷段全開,制粉系統(tǒng)全天峰段停產(chǎn)8 h。
(4)繼續(xù)協(xié)調(diào)和推進(jìn)煉鋼廠簡(jiǎn)易線生產(chǎn),走簡(jiǎn)易線的比例已由去年的8%上升到現(xiàn)在的15%,月節(jié)約用電可達(dá)100 萬kWh 左右;嚴(yán)格執(zhí)行3 吹2 模式,優(yōu)化調(diào)整3 吹2 時(shí)間,由以前的18∶00-24∶00 提前至16∶00-20∶00,有效減少了峰段的用電量。
(5)精整車間的生產(chǎn)線(剪切線和平整線)第一選擇在22∶00-8∶00的谷段時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn),合同緊張時(shí)可選擇11∶00-16∶00 的平段生產(chǎn),杜絕16∶00-22∶00 峰段組織生產(chǎn);酸軋線運(yùn)輸鏈控制在晚10 點(diǎn)以后的谷段時(shí)間從熱軋接卷。
(1)軋線的日修及各生產(chǎn)班組的檢調(diào)時(shí)間必須安排在峰段(8∶00-11∶00 或16∶00-21∶00)進(jìn)行,夏季6、7、8 月份(18∶00-21∶00)、冬季(17∶00-19∶00)有尖峰段,優(yōu)先安排在尖峰段進(jìn)行檢修。
(2)合理安排連鑄機(jī)計(jì)劃停澆及換段時(shí)間,爭(zhēng)取在峰段(8∶00-11∶00 或16∶00-21∶00)停澆,組織準(zhǔn)備下一個(gè)澆次計(jì)劃或進(jìn)行換段,平谷段進(jìn)行生產(chǎn)。
(3)根據(jù)周計(jì)劃合理安排檢修,按照如下時(shí)間段組織∶
8 h計(jì)劃∶13∶00-21∶00進(jìn)行(5 h峰段或2 h峰段和3 h尖峰段)
10 h 計(jì)劃∶11∶00-21∶00 進(jìn)行(5 h 峰段或2 h 峰段和3 h尖峰段)
12 h計(jì)劃∶9∶00-21∶00進(jìn)行(6 h峰段或3 h峰段和3 h尖峰段)
(4)18 h 以上的高爐定修計(jì)劃,按照6∶00-24∶00(8 h平段、8 h峰段和2 h谷段)安排檢修。
精細(xì)化分解、建立全體系工序電耗指標(biāo)及峰谷用電指標(biāo),強(qiáng)化全過程跟蹤、監(jiān)管和掌控用電狀況,見表3。
表3 工序電耗指標(biāo)及峰谷用電量化指標(biāo)分解 單位∶萬kWh
實(shí)時(shí)跟蹤用電、發(fā)電負(fù)荷潮流分布,在能源網(wǎng)中建立用電量自動(dòng)采集系統(tǒng),上傳的相關(guān)數(shù)據(jù),生成日電力報(bào)表和峰平谷用電報(bào)表,見表4。
表4 2021年11月29日邯鋼西區(qū)主要生產(chǎn)廠峰平谷電量統(tǒng)計(jì)表 單位∶kWh
通過動(dòng)態(tài)分析各單位峰平谷用電數(shù)據(jù),確保每日完成20 萬kWh 峰谷差指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,合理調(diào)整發(fā)電、用電負(fù)荷,減少檢修期間的返送電量,折合節(jié)約用電費(fèi)86.5 萬元/月。
建立軋鋼系統(tǒng)不同規(guī)格產(chǎn)品與用電量對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,找出用電量和鋼種、規(guī)格(厚度,寬度,重量)關(guān)系,指導(dǎo)生產(chǎn)按照“避峰就谷”原則進(jìn)行組織生產(chǎn)。通過后臺(tái)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),建立電量和產(chǎn)品對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫、運(yùn)行趨勢(shì),利用專門的分析軟件,總結(jié)出各品種的電耗情況,將電耗較高的品種安排在谷段或平段生產(chǎn),電耗低的品種安排在峰段生產(chǎn)。
圖2 是熱軋系統(tǒng)借助后臺(tái)數(shù)據(jù)庫采集系統(tǒng),搭建用電量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫,形成每天用電實(shí)績(jī)趨勢(shì)圖。
圖2 熱軋系統(tǒng)日用電實(shí)績(jī)趨勢(shì)圖
圖中包含了峰平谷用電量信息,用于每天峰谷用電的監(jiān)督和鋼種、規(guī)格調(diào)整,月累計(jì)和年累計(jì)用于電量分析和計(jì)量。
搭建熱軋機(jī)軋制實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)庫,其意義在于可以統(tǒng)計(jì)峰平谷產(chǎn)量和規(guī)格,小時(shí)過鋼的塊數(shù)、重量、平均寬度和平均厚度等關(guān)鍵信息,生成軋制品種規(guī)格棒圖(見圖3),時(shí)時(shí)掌握生產(chǎn)狀況。
圖3 熱軋系統(tǒng)峰平谷段對(duì)應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格棒圖
編寫軟件生成Excel 報(bào)表,報(bào)表中統(tǒng)計(jì)天實(shí)際、月累計(jì)和年累計(jì),統(tǒng)計(jì)軋制實(shí)績(jī)的峰平谷用電量、產(chǎn)量、平均寬度和平均厚度等關(guān)鍵信息(見表5),用于每天軋制品種規(guī)格與峰谷用電的綜合分析。
此項(xiàng)措施突破了傳統(tǒng)的節(jié)電理念,通過用電量數(shù)據(jù)庫和軋制數(shù)據(jù)庫的科學(xué)統(tǒng)計(jì)手段,定性和定量的分析出了不同產(chǎn)品規(guī)格和用電關(guān)系的信息,為真正實(shí)行峰谷生產(chǎn)、降低單位電價(jià)提供了科學(xué)依據(jù)。
通過各項(xiàng)節(jié)電技術(shù)、優(yōu)化措施的實(shí)施,邯鋼西區(qū)整體用電得到了顯著改善,在確保供用電系統(tǒng)長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),提高了供用電系統(tǒng)的整體經(jīng)濟(jì)效益。2021 年同口徑噸鋼單耗比2020 年降低了6.06%,峰谷實(shí)際指標(biāo)達(dá)到峰段32.449%,谷段34.180%,與公司“1∶1.02∶1.04”的峰平谷指標(biāo)相比,峰段比例下降0.23%,谷段比例上升0.19%。全年邯鋼西區(qū)優(yōu)化節(jié)約電費(fèi)約6 000 萬元,為公司節(jié)省了大量的用電成本。
表5 熱軋系統(tǒng)品種規(guī)格與峰平谷用電量統(tǒng)計(jì)
鋼鐵企業(yè)節(jié)電工作存在著較大潛力,在當(dāng)前電力供應(yīng)緊張和電價(jià)上漲的大環(huán)境的驅(qū)動(dòng)下,企業(yè)各生產(chǎn)工序?qū)?huì)進(jìn)一步推廣節(jié)電技術(shù)的應(yīng)用,加強(qiáng)和優(yōu)化節(jié)電管理,降低供用電系統(tǒng)損耗,提高電能綜合利用效率,以此有效降低企業(yè)的用電成本。