馮佳韻
(深圳市鑫精工平衡機(jī)有限公司,廣東深圳 518000)
文章提出的全自動平衡機(jī)系統(tǒng)可以自動進(jìn)行不平衡測量和誤差校正。它由測量和控制單元、機(jī)械底座和執(zhí)行單元組成。研究中推導(dǎo)出了不平衡測量和校正的方程式,根據(jù)推導(dǎo)出的方程式,計(jì)算出轉(zhuǎn)子不平衡的大小和需要去除的質(zhì)量。使用數(shù)據(jù)采集和控制卡來獲得不平衡信號并實(shí)現(xiàn)自動化操作。使用具有高精度和快速響應(yīng)的交流伺服電機(jī)來執(zhí)行所尊重的動作。制造了一個(gè)樣機(jī)來測試這個(gè)想法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,不平衡的減少率在一次校正中超過了95%。這對進(jìn)一步的工業(yè)發(fā)展是非常重要的。
全自動平衡機(jī)是指在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的同時(shí)測量動平衡,得到不平衡的數(shù)值和位置,去除過大的部分,最終達(dá)到動平衡(或殘留的不平衡部分在允許范圍內(nèi))的裝置。高精度自動平衡機(jī)的實(shí)現(xiàn),取決于高精度的測量和高精度的平衡校正技術(shù)。就平衡校正方法而言,銑削校正和鉆孔校正是實(shí)踐中常用的兩種方法。鉆孔校正通常用于手工操作模式或半自動平衡校正系統(tǒng)。然而,銑削修正法具有效率高、易于自動化的特點(diǎn),被廣泛用于小型電機(jī)自動平衡修正。本文采用這種方法來開發(fā)全自動平衡機(jī)。系統(tǒng)由三部分組成:機(jī)身、控制系統(tǒng)、上位機(jī)上的管理軟件。動平衡是旋轉(zhuǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)中普遍存在的一個(gè)基本問題,它的優(yōu)劣將直接影響到產(chǎn)品的工作性能和使用壽命。尤其是隨著設(shè)備向高速、高效率、高精度方向發(fā)展,動平衡問題越來越嚴(yán)重,一些領(lǐng)域已經(jīng)成為影響整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量的主要原因。例如,在汽車、電力設(shè)備等領(lǐng)域,隨著電動機(jī)的快速、輕量的發(fā)展,這些產(chǎn)品的振動、噪聲等性能的提高,對電機(jī)的動平衡技術(shù)的要求也隨之提高。因此,對全自動動平衡自動線中的一個(gè)關(guān)鍵部件——動平衡測試裝置進(jìn)行了深入的研究。
動平衡裝置是以測量轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時(shí)的不平衡離心力為基礎(chǔ),利用平衡器的支撐振動量(位移、速度、加速度或振動力),對轉(zhuǎn)子的不平衡和相位進(jìn)行平面上的解析和校準(zhǔn),從而達(dá)到對動平衡裝置進(jìn)行系統(tǒng)誤差補(bǔ)償?shù)哪康?。動平衡機(jī)的檢測準(zhǔn)確度和一次不平衡下降率,既與其機(jī)械支撐系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、測試系統(tǒng)等因素有關(guān),還與其標(biāo)定方法有很大關(guān)系。
全自動平衡機(jī)本體包括機(jī)械本體、交流電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、銑刀和一些傳感器,在立足點(diǎn)、驅(qū)動、運(yùn)動和檢測等方面起著重要作用。
全自動平衡機(jī)的機(jī)械基礎(chǔ)由轉(zhuǎn)臺、轉(zhuǎn)子床、夾具、銑削驅(qū)動和進(jìn)料組成。轉(zhuǎn)子床用于放置待平衡的轉(zhuǎn)子,以進(jìn)行不平衡度的測量。轉(zhuǎn)盤用于放置夾持機(jī)構(gòu),通過驅(qū)動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)銑削操作,同時(shí)修正不平衡。銑削機(jī)構(gòu)由兩部分組成,它們是銑刀旋轉(zhuǎn)和進(jìn)給。銑刀的旋轉(zhuǎn)由交流變頻電機(jī)驅(qū)動,而進(jìn)刀則由交流伺服電機(jī)驅(qū)動。夾持機(jī)構(gòu)由液壓系統(tǒng)組成,以確保校準(zhǔn)銑削順利進(jìn)行。
控制系統(tǒng)部分由步進(jìn)電機(jī)控制卡、測量卡和PLC組成。其主要功能是信號采集、不平衡提取(幅值和相位值)、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和控制,以及與PC 機(jī)的通信。安裝在上位機(jī)上的管理軟件負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)、管理和維護(hù)。該軟件是用DELPHI 7開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,它可以采集數(shù)據(jù)采集板后的信息,也可以發(fā)出控制指令,控制電機(jī)和液壓系統(tǒng)的動作。由于系統(tǒng)中采用的數(shù)據(jù)采集卡只能發(fā)送一路信號脈沖,考慮到系統(tǒng)中各電機(jī)的動作不同步,為了節(jié)約成本,所以采用自制的電機(jī)控制和選擇卡。然后利用一條路的信號脈沖來控制多個(gè)交流伺服電機(jī)。
文章提到的全自動平衡機(jī)由3個(gè)交流伺服電機(jī)、1個(gè)交流變頻電機(jī)和夾持活塞組成。交流伺服電機(jī)分別驅(qū)動轉(zhuǎn)臺、轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)和銑刀。交流變頻電機(jī)驅(qū)動銑刀旋轉(zhuǎn);旋轉(zhuǎn)速度由數(shù)據(jù)采集卡的輸出電壓控制。液壓系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集器給出的電壓信號控制,實(shí)現(xiàn)夾持和松開。當(dāng)測量到不平衡時(shí),平衡的轉(zhuǎn)子以一定的速度旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)臺的伺服電機(jī)處于速度控制模式,而修正旋轉(zhuǎn)臺的伺服電機(jī)處于位置控制模式,然后使平衡的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到正確位置。
全自動平衡機(jī)控制過程的主要工作是對不平衡值的檢測和對不平衡轉(zhuǎn)子的平衡校正。整個(gè)工作過程主要由兩個(gè)階段組成:動態(tài)平衡測量階段與平衡校正階段。
在第一階段,轉(zhuǎn)子不平衡值的提取算法是成功開發(fā)該系統(tǒng)的關(guān)鍵步驟。國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)討論了很多提取算法,這些算法不是本文的重點(diǎn)。本階段采用的控制策略如下:在工件加速旋轉(zhuǎn)的過程中,繼續(xù)進(jìn)行測量信號分析。當(dāng)捕捉到幾個(gè)周期的穩(wěn)定信號時(shí),可以停止旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子。在減速過程中,其他控制命令將同時(shí)執(zhí)行。
在第二階段,建立輪廓銑削修正模型是一個(gè)非常重要的步驟,它決定了消除不平衡的精度和所用時(shí)間。本系統(tǒng)采用的是R 型輪廓銑削修正模型。
在本文的全自動平衡機(jī)系統(tǒng)中,安裝在上位機(jī)上的管理軟件要不斷地與多個(gè)控制卡進(jìn)行通信,及時(shí)響應(yīng)多個(gè)實(shí)時(shí)請求信號,完成協(xié)調(diào)和管理工作。因此,采用什么樣的調(diào)度算法對提高系統(tǒng)的并行性和效率起著至關(guān)重要的作用。通常,有兩種設(shè)計(jì)思路:時(shí)間戳排序并發(fā)控制算法和基于輪回的算法。前者對延遲時(shí)間和公平性有很好的支持能力,但它很復(fù)雜,需要更多的系統(tǒng)資源。后者的時(shí)間復(fù)雜度為0(1),易于實(shí)現(xiàn),但很難提供良好的短期公平性保障。在傳統(tǒng)調(diào)度算法的基礎(chǔ)上,綜合DRR 算法和WF2Q 算法的優(yōu)點(diǎn),提出了基于序列的Round-Robin 算法,并在本系統(tǒng)中使用。之后得到了更好的公平性指數(shù)和0(1)的時(shí)間復(fù)雜度。
轉(zhuǎn)子的不平衡值是一個(gè)矢量,通常用g.mm 表示,指的是轉(zhuǎn)子修正平面上的一個(gè)質(zhì)量點(diǎn)乘以該點(diǎn)到轉(zhuǎn)子軸的距離。事實(shí)上,它應(yīng)該是不平衡向量的積分。考慮到其他因素(如粗糙和不規(guī)則的溝槽表面等),應(yīng)該去除的不平衡部分不能是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的拱形切片。本系統(tǒng)提出的R 型輪廓銑削矯正模型可以表示為:
式中,k是調(diào)整系數(shù);ρ是工件的密度;L代表將被切割的拱形切片的長度;H代表深度;d代表銑刀的厚度;R是工件的半徑;X=(R-h/2)代表不平衡矢量的半徑。
根據(jù)式(1),為了得到一個(gè)合適的W值,可以改變H或L的值,因此,有兩種方法可用于控制和加工。在實(shí)際應(yīng)用中,用戶可以根據(jù)工件的具體要求進(jìn)行選擇,讓軟件實(shí)施適當(dāng)?shù)目刂撇呗?。如果第一次的修正動作不能使工件達(dá)到平衡狀態(tài),在第二次甚至第三次使用的銑削修正模型,就會比較復(fù)雜。
當(dāng)控制系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),首先進(jìn)行初始化,然后銑刀、轉(zhuǎn)臺、液壓鉗等可以進(jìn)行各自的初始位置。初始化后,主軸交流伺服電機(jī)處于速度控制模式。它將使轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,光電傳感器和壓電傳感器輸出信號,然后通過處置板由數(shù)據(jù)采集控制卡采集信號。根據(jù)測得的不平衡度,主控軟件進(jìn)行解碼,得到轉(zhuǎn)子的不平衡度和需要修正的銑刀進(jìn)刀量。如果轉(zhuǎn)子的不平衡度不合格,轉(zhuǎn)子將以低速運(yùn)行,當(dāng)達(dá)到測量零點(diǎn)時(shí),轉(zhuǎn)子將停止,并使工作臺電機(jī)處于位置控制模式,并運(yùn)行到起始修正位置停止。然后液壓鉗夾住轉(zhuǎn)子,控制銑刀以預(yù)設(shè)速度運(yùn)行,并根據(jù)得到的進(jìn)給量進(jìn)給到給定的位置,然后電機(jī)帶動轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn),銑完后,銑刀倒退并停止運(yùn)行,轉(zhuǎn)盤回到初始位置,夾具松開,轉(zhuǎn)盤處于速度控制模式,再次測量不平衡,不合格的應(yīng)繼續(xù)修正,而合格的則完成修正,取出轉(zhuǎn)子后進(jìn)行下一次不平衡修正。
對于圓盤式轉(zhuǎn)子,只需要單一方向的平衡控制機(jī)制,轉(zhuǎn)子的零點(diǎn)位置是由光電傳感器確定的。鑒于壓電傳感器的系數(shù)為k,可以根據(jù)矢量系數(shù)法通過試重試驗(yàn)得到系數(shù)k。
在不進(jìn)行試重測量的情況下,測得的不平平衡U1為:
在式(2)中,U1是沒有測試重量的不平衡量,u1是沒有測試重量的壓電傳感器的電壓,φ1是沒有測試重量測量的轉(zhuǎn)子的不平衡相。
用測試砝碼測量不平衡量U2,其中旋轉(zhuǎn)角為r,相位為φ0:
在式(3)中,U2是用測試砝碼測量的不平衡;u2是用測試砝碼測量的壓電傳感器的電壓量;φ2是用測試砝碼測量的轉(zhuǎn)子的不平衡相。
對于不平衡是矢量,根據(jù)矢量的知識,可以從方程(2)和(3)得到方程(4):
在式(4)中U0是測試重量的不平衡量。
在方程(5)中,ω是旋轉(zhuǎn)速度。然后我們可以通過公式(2)到(5)得到系數(shù)k。
如果忽略銑刀切入和切出轉(zhuǎn)子的質(zhì)量,那么從轉(zhuǎn)子中取出的質(zhì)量M如下:
在式(7)中,M是指從轉(zhuǎn)子上去除的質(zhì)量;2α是去除質(zhì)量的角度;B是銑刀的寬度,ρ是轉(zhuǎn)子的密度,R和r分別是銑削前和銑削后的轉(zhuǎn)子半徑。
被移除的質(zhì)量的回轉(zhuǎn)中心Ys如下所示:
由移除的質(zhì)量引起的不平衡Q如下:
通過測量得到的不平衡度Q,然后可以通過公式(7)到公式(9)得到饋電量h:)
該系統(tǒng)的原型已經(jīng)制造完成,銑削角度為70°,銑削寬度為10 mm。
設(shè)計(jì)的自動平衡機(jī)的測量數(shù)據(jù)與制造商的測試數(shù)據(jù)一致。然而,新型的原型機(jī)具有更高的精度,更好的穩(wěn)定性。這表明,該系統(tǒng)在不平衡測試上是可行的。不平衡降低率在95%以上,最小殘余不平衡率可達(dá)到0.3gmm/kg 以上,所以自動平衡機(jī)的校正是可行的。換句話說,該自動平衡機(jī)的設(shè)計(jì)思路、不平衡解碼和理論方案是正確的,原型機(jī)可以自動和順利地工作,它可以在工業(yè)中廣泛使用。
自動動態(tài)平衡機(jī)是一個(gè)復(fù)雜的機(jī)電一體化設(shè)備,開發(fā)這樣一個(gè)系統(tǒng)非常困難。文章介紹了全自動平衡機(jī)系統(tǒng)的組成和結(jié)構(gòu)。并提供了這種結(jié)構(gòu)下的系統(tǒng)控制過程。提出了R 型輪廓銑校正模型和一種并行調(diào)度算法。開發(fā)了原型機(jī),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析。實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用結(jié)果表明,文章提供的結(jié)構(gòu)和控制策略對其他自動動態(tài)平衡機(jī)和類似項(xiàng)目的開發(fā)有一定的意義。不平衡信號可以通過數(shù)據(jù)采集和控制卡獲得。此外,可以通過交流伺服電機(jī)來實(shí)現(xiàn)移動。本研究中推導(dǎo)出的計(jì)算不平衡度和校正的方程式是正確的。自動平衡機(jī)系統(tǒng)可以很好地實(shí)現(xiàn)對不平衡轉(zhuǎn)子的動態(tài)平衡校正,不平衡減少率超過95%,最小殘留不平衡率小于0.3gmm/kg。