王士新
(中國石化股份有限公司天津分公司,天津 300040)
當前企業(yè)的煉油裝置經常采用DCS 進行控制,DCS 的采用為企業(yè)提高控制和管理水平起到了巨大的作用,而在DCS 的基礎上對控制系統(tǒng)進行改進和優(yōu)化則可以用較小的投入取得較大的收益。
自控率指投入自動控制的回路數(shù)占實際運行的總回路數(shù)之比,是評估企業(yè)自動化程度的核心指標,是儀表應用管理重要組成部分;平穩(wěn)率指工藝卡片超標累計和與總的工藝卡片參與考核累計和之比,是衡量裝置運行狀況的的量化指標,是工藝管理的重要內容。這兩個指標的提升與優(yōu)化,關系到煉油裝置“安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷、優(yōu)質”的運行,及其產品能否得到最優(yōu)的質量、收率、能耗和經濟效益的關鍵控制點。
隨著裝置長周期運行與精細生產理念的提出,煉油裝置通過節(jié)能、隱患治理、質量升級、環(huán)保治理等技術改造,工藝技術及安全水平不斷提高,結構負荷得到了改善,但受操作習慣、控制方案、設備狀況等多種因素的制約,裝置自控率和裝置平穩(wěn)率仍相對薄弱,特別是部分裝置實際自控率依然處于一個偏低的水平,沒有充分發(fā)揮出控制系統(tǒng)的自動化、最優(yōu)控制功能,操作人員的工作強度依然較高,誤操作的風險仍然存在。
通過梳理某企業(yè)催化裂化、加氫裂化、延遲焦化幾種典型煉油裝置,主要存在問題如下。
(1)部分PID 控制器處于手動狀態(tài),波動較大,一些PID 調節(jié)器沒有投自動或難以長周期在自動狀態(tài)下運行,部分已投入自動運行的PID 回路運行效果也不好,表現(xiàn)為被控參數(shù)波動幅度過大,有的甚至接近等幅振蕩。有的投入自動運行回路即使被控參數(shù)波動不大,但是閥門經常進行頻繁大幅度開關動作,造成下游工況的惡化,設備損耗嚴重,影響裝置的平穩(wěn)運行。
(2)一些串級、均勻、前饋等復雜控制回路難以長時間在自動狀況下運行,不能實現(xiàn)高精度控制,影響裝置指標卡邊操作及節(jié)能降耗。
(3)對于操作人員,裝置系統(tǒng)操作難度及操作強度較大,操作彈性較小。
(4)裝置生產運行不穩(wěn)定,部分回路報警頻繁。
(5)控制方案不夠完善,即使負荷穩(wěn)定狀態(tài)下也達不到全自動化操作。
在某企業(yè)自控率提升項目前期數(shù)據(jù)收集階段,對項目涉及到的部分裝置進行了DCS 自動回路投用狀況的調研工作,調研數(shù)據(jù)見表1。
表1 典型裝置優(yōu)化前調研數(shù)據(jù)
由表1可以看出,各裝置的自控率和串級投用率都不高,這些問題的核心和實質就是控制器設計不夠優(yōu)化和參數(shù)整定不合理造成自控率較低。
回路優(yōu)化時要求不僅要回路控制得穩(wěn),更重要的是控制閥門動作要穩(wěn)。
目前,很多生產裝置的回路設計還不完善,造成操作人員干預太多,而每個操作人員的操作手法差別較大,不熟練人員操作易造成裝置波動。本項目中,將根據(jù)工藝過程和全流程自動控制的需要完善控制回路,使裝置能滿足全流程自動控制的要求。
考慮裝置的上下游之間的協(xié)調,進行控制器的優(yōu)化,并按照全流程自動的思想實施,保證整個裝置的平穩(wěn)、優(yōu)化。
目前裝置自控率、平穩(wěn)率的監(jiān)控功能比較簡單、人工輸入強度大,很難起到及時的監(jiān)督、考核、改進的作用。實施自動化的自控率、平穩(wěn)率監(jiān)控”,能準確、真實反映和記錄裝置實際狀況,并進行所有裝置的排序和評比,能極大地督促和保證裝置自控率、平穩(wěn)率的提高。
當前,裝置控制器普遍采用PID 調節(jié),PID 調節(jié)的具體情況如下。
(1)PID 控制的形式固定,無論是溫度、流量、液位還是壓力,也不管對象的具體特點,控制形式均采用一種相同的PID 控制形式,如采用:
其中K、T1、T2為比例、積分、微分系數(shù),即為PID 參數(shù)。而實際上,由于對象特性不同,響應時間不同,其PID 控制器的形式也應該是有差異的,而目前的組態(tài)方式并沒有體現(xiàn)出這一差異而區(qū)別設置。
(2)PID 參數(shù)的設置(PID 參數(shù)的整定)往往很不合理
如某進口品牌DCS 中,缺省PID 參數(shù)廠家若設置為100,20,0;組態(tài)完畢進入生產裝置以后,操作工或工藝人員整定PID 參數(shù)時,往往只是在100,20,0附近進行一些修改,而實際上,優(yōu)化的PID 參數(shù)往往與以上數(shù)據(jù)有巨大差別。而此時如何進行設置,操作人員、工藝人員難以說清楚,并且手工湊試往往滿足不了要求。
針對以上問題,項目的研究開發(fā)內容可以歸結為幾個方面。
①根據(jù)生產裝置控制對象的不同特點,選用不同的PID 控制類型,如流量的調節(jié)可采用以下PID 形式:
在這種形式下,流量調節(jié)閥對流量擾動干擾的影響將減小,能起到較好的控制效果。
②對于一個對象,對該對象選定的特定的PID 控制形式,根據(jù)對象的具體特點,用預測、內模等先進控制算法去整定PID 的參數(shù),使對象穩(wěn)定,響應速度快,控制精度高。對特定的對象,對選定的控制器PID 形式及參數(shù)進行仿真,若仿真能達到良好的效果,則將控制器PID 的形式及PID 參數(shù)下裝到DCS 中對應的回路。
③對于系統(tǒng)中需要濾波的環(huán)節(jié),組態(tài)增加一組一階數(shù)字濾波器,一階數(shù)字濾波器的傳遞函數(shù)如下:
④根據(jù)工藝流程特點,根據(jù)全流程自動的思想,按照優(yōu)化控制的需要,適當修改控制方案(如組態(tài)串級方案,比例控制等),實施全流程的自動,以期達到平穩(wěn)操作,確保產品質量和節(jié)能降耗的需求。
⑤實施“基于樹狀結構的帶評比考核功能的裝置自控率、平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)”,從運行管理上督促和調整裝置自控率、平穩(wěn)率的提高。
按照公司、分廠、生產裝置、回路的樹狀結構進行展示,分層統(tǒng)計自控率,包括分公司自控率、廠自控率、生產裝置自控率、回路自控率。自控率計算方法為:自控率=所統(tǒng)計時間段內投自動的點數(shù)/總點數(shù)。系統(tǒng)可以任意查詢5年內任意時間段、任意裝置、任意回路的自控率、平穩(wěn)率,采用一系列的數(shù)據(jù)庫優(yōu)化技術進行處理,以提高性能和速度。
搭建自控平穩(wěn)率監(jiān)控平臺、PID 及參數(shù)采集系統(tǒng),方便后續(xù)優(yōu)化工作展開,每套生產裝置原始數(shù)據(jù)的采集,對裝置每一個PID 控制回路,采集PV(過程值)、SV(給定值)、MV(閥位值)、MODE(手自動模式值)。
目前,裝置中PID 控制的形式固定,無論是溫度、流量、液位還是壓力,也不管對象的具體特點,控制形式基本采用一種相同的PID 控制形式。
本項目中,運用先進控制的思想去整定和優(yōu)化PID 控制器的形式和控制器參數(shù),既保留了先進控制的優(yōu)點、又保持了PID 的魯棒性,并且避免了一些先進控制需單獨設置工作站、技術復雜、造價昂貴的缺點。
如圖1所示,常規(guī)PID 控制如圖1左上,一般的先進控制的實施如圖1右上和圖1左下,本項目中,將先進控制與PID 相結合,其具體實現(xiàn)如圖1右下。
圖1 當前先進控制實施的形式
下面以內?!狿ID 為例說明本項目中先進控制優(yōu)化整定PID 參數(shù)的具體思路。圖2 中描述了PID 控制和內??刂浦g的等價關系,可以非常方便地建立起內模先進控制和普通PID 之間的關系,即Gc=(I+CGm)-1C,從而可以從內??刂艷c 求解出PID控制器C,從而得到PID 的參數(shù),完成了內?!狿ID的整定,并且整定后的PID 參數(shù)具有內模先進控制的優(yōu)點。
圖2 用內模控制整定PID控制器參數(shù)原理
對裝置上所有的回路進行PID 參數(shù)整定,提升各回路的自動控制效果,并解決參數(shù)不起控制作用的假自動問題。經過參數(shù)優(yōu)化后,對于手動回路以及未投用的復雜控制回路試投用并觀察運行狀況。目前使用的手工湊試整定方法不能完全滿足PID 參數(shù)整定需要。項目實施中根據(jù)對象的具體特點,用預測、內模等先進控制算法去整定PID 的參數(shù),使對象穩(wěn)定,響應速度快,控制精度高,對特定的對象,對選定的控制器PID 形式及參數(shù)進行仿真,若仿真能達到良好的效果,則將控制器PID 的形式及PID 參數(shù)下發(fā)到DCS 中對應的回路。
項目實施過程中,各裝置很多回路控制效果大幅改善,并在此選取各裝置部分回路舉例說明控制效果提升情況。
高低分畫面低分液位控制LIC3305優(yōu)化前無法投用串級自動控制,需要手動調整流量,操作較多,控制效果較差,波動范圍達到12%。經過優(yōu)化實現(xiàn)串級自動控制,波動范圍減小到2.5%,能夠長期平穩(wěn)運行,降低了勞動強度,提高了低分液位的穩(wěn)定性。優(yōu)化前后控制效果對比如圖3所示。
圖3 高低分畫面低分液位控制LIC3305優(yōu)化前后控制效果對比圖
石腦油分餾塔回流罐界位LIC21002優(yōu)化前已投用自動,但是控制效果不佳,界位始終處于大幅波動,無法達到穩(wěn)定狀態(tài)。經過參數(shù)優(yōu)化后,此界位控制回路控制效果大幅提升,界位波動幅度由3.5%降至0.3%,能夠穩(wěn)定在設定值附近,同時凝結水量采出閥也基本維持穩(wěn)定,不再大開大合。優(yōu)化前后控制效果對比如圖4所示:
圖4 石腦油分餾塔回流罐界位LIC21002優(yōu)化前后控制效果對比圖
穩(wěn)定塔底液位LICA30701優(yōu)化前投用先進控制,但是由于控制作用不及時,使得穩(wěn)定塔底液位控制波動較大。經過參數(shù)調整以及自動控制投用之后,控制效果明顯改善,波動范圍從10%降至1%。穩(wěn)定塔液位平穩(wěn)使得穩(wěn)定塔整體控制平穩(wěn)性有所提升,同時穩(wěn)定塔采出流量也不再大幅變化。優(yōu)化前后控制效果對比如圖5所示。
圖5 穩(wěn)定塔底液位LICA30701優(yōu)化前后控制效果對比圖
再吸收塔液位控制LIC303優(yōu)化前處于自動控制,但由于參數(shù)設置不合理,液位存在一定的波動,同時閥門也有波動,返回T2003的量也存在一定的波動。優(yōu)化前后效果對比如圖6所示。
圖6 再吸收塔液位控制LIC303優(yōu)化前后控制效果對比圖
通過此項目的實施,4套裝置的自控率都有很大程度的提升,目的產品收率的波動有所降低,產品平穩(wěn)率和合格率得到了相應提高(表2)。操作人員的勞動強度也降低到了項目實施前的1/5,裝置的報警也有很大程度的減少,從而為裝置增產增效,節(jié)能降耗提供了有力保障(表3)。
表2 典型裝置優(yōu)化前后自控率、平穩(wěn)率對比 %
表3 典型裝置優(yōu)化前后報警次數(shù)對比