(神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司,泉州 362712)
長(zhǎng)期以來(lái),變轉(zhuǎn)速運(yùn)行軸流引風(fēng)機(jī)的葉片裂紋故障一直是發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域難點(diǎn)之一,由于軸流引風(fēng)機(jī)葉片的懸臂式固定方式,其在葉根部位承受更高的內(nèi)應(yīng)力;另一方面,變轉(zhuǎn)速運(yùn)行過(guò)程中葉片的固有頻率和轉(zhuǎn)速頻率及葉片通過(guò)頻率發(fā)生重合而導(dǎo)致的共振現(xiàn)象,也是葉片根部裂紋的一個(gè)重要原因;此外,引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口流道設(shè)計(jì)不合理及風(fēng)機(jī)失速等問(wèn)題,也會(huì)對(duì)引風(fēng)機(jī)葉根裂紋產(chǎn)生負(fù)面影響。在該領(lǐng)域,已經(jīng)有眾多學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究[1-15]。
經(jīng)過(guò)查閱資料可以發(fā)現(xiàn),雖然變轉(zhuǎn)速運(yùn)行軸流引風(fēng)機(jī)的裂紋問(wèn)題取得了一定的進(jìn)展,然而目前的文獻(xiàn)多是在某個(gè)技術(shù)難點(diǎn)上進(jìn)行著重分析,并未形成系統(tǒng)的理論體系,本論文的目的在于通過(guò)對(duì)某變轉(zhuǎn)速運(yùn)行軸流引風(fēng)機(jī)的裂紋問(wèn)題進(jìn)行診斷治理,系統(tǒng)性的提出解決該故障的一般規(guī)律,供后續(xù)研究者或技術(shù)人員進(jìn)行參考。
國(guó)內(nèi)某2×1 050 MW燃煤發(fā)電機(jī)組采用東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG3130/27.46-Π2,每臺(tái)鍋爐配備兩臺(tái)2臺(tái)由中國(guó)電建集團(tuán)透平科技有限公司生產(chǎn)的HA47448-8Z型靜調(diào)軸流引風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)由小汽機(jī)驅(qū)動(dòng),變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)運(yùn)行,引風(fēng)機(jī)及配套設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 引風(fēng)機(jī)設(shè)備規(guī)范
該引風(fēng)機(jī)在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,多次出現(xiàn)了引風(fēng)機(jī)葉片根部裂紋現(xiàn)象,影響了引風(fēng)機(jī)及機(jī)組的運(yùn)行安全,為此研究人員對(duì)該故障進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及相關(guān)數(shù)據(jù)采集。
對(duì)于目前引風(fēng)機(jī)葉片裂紋問(wèn)題而言,風(fēng)機(jī)失速、葉片共振、流體激振以及煙道布置不合理均有可能是故障原因,為此,本研究首先對(duì)以上各種原因進(jìn)行排查分析。
為排查引風(fēng)機(jī)是否存在失速風(fēng)險(xiǎn),工作人員對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行了熱態(tài)測(cè)試,引風(fēng)機(jī)在100%、75%及50%負(fù)荷工況下工作點(diǎn)在性能曲線上的位置如圖1所示,同時(shí)將計(jì)算所得到的失速數(shù)據(jù)列于表2中。
圖1 引風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行點(diǎn)在其變轉(zhuǎn)速性能曲線上的位置
通過(guò)圖1及表2可以看出,目前引風(fēng)機(jī)小負(fù)荷下兩側(cè)引風(fēng)機(jī)的失速安全裕度均值僅為1.23,小于規(guī)范中要求的最小安全失速裕度1.30,因此目前引風(fēng)機(jī)在小負(fù)荷下存在一定程度的失速風(fēng)險(xiǎn)。
表2 引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)主要結(jié)果與性能曲線值比較
為了探明引風(fēng)機(jī)本體振動(dòng)的特征頻譜,研究人員對(duì)引風(fēng)機(jī)振動(dòng)進(jìn)行了測(cè)試分析。圖2給出了引風(fēng)機(jī)在1 011 MW負(fù)荷下的振動(dòng)頻譜圖。從中可以看出引風(fēng)機(jī)振動(dòng)總體保持在較小水平,最大振動(dòng)為3A引風(fēng)機(jī)軸向振動(dòng),振速為3.1 mm/s,未發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)。
從頻譜來(lái)看,除引風(fēng)機(jī)本體有少量的1X倍轉(zhuǎn)速頻率外,其余頻譜均表現(xiàn)出明顯的葉片通過(guò)頻率及其倍頻。從測(cè)試所得的數(shù)據(jù)來(lái)看,引風(fēng)機(jī)設(shè)備存在機(jī)械故障的可能性較小。
圖2 3A引風(fēng)機(jī)機(jī)殼振動(dòng)頻譜
圖3給出了引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道煙氣壓力波動(dòng)頻譜分析,可以看出,3A引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道煙氣壓力波動(dòng)值最大達(dá)到418 Pa,出口煙道煙氣壓力波動(dòng)值最大達(dá)到635 Pa,并且煙氣壓力波動(dòng)頻率明顯表現(xiàn)為葉片通過(guò)頻率及其倍頻占主導(dǎo)地位。由于引風(fēng)機(jī)在變轉(zhuǎn)速的運(yùn)行過(guò)程中葉片通過(guò)頻率及其倍頻(每分鐘轉(zhuǎn)速/60*葉片數(shù)*n,其中n=1、2、3…)會(huì)發(fā)生連續(xù)的變化,當(dāng)葉片通過(guò)頻率或其倍頻(激振頻率)與引風(fēng)機(jī)葉片固有頻率(結(jié)構(gòu)頻率)接近甚至重合的時(shí)候,便有可能發(fā)生引風(fēng)機(jī)葉片的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,從而對(duì)引風(fēng)機(jī)葉片壽命產(chǎn)生負(fù)面影響。
圖3 3A引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口流場(chǎng)壓力波動(dòng)頻譜
前面提到,當(dāng)葉片通過(guò)頻率及其倍頻(激振頻率)與引風(fēng)機(jī)葉片固有頻率(機(jī)構(gòu)頻率)接近甚至重合的時(shí)候,便有可能發(fā)生引風(fēng)機(jī)葉片的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,本小節(jié)對(duì)引風(fēng)機(jī)葉片的固有頻率進(jìn)行測(cè)試分析,排查是否存在引風(fēng)機(jī)葉片結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,為此研究人員對(duì)兩臺(tái)機(jī)組引風(fēng)機(jī)固有頻率進(jìn)行了測(cè)試分析,表3中給出了引風(fēng)機(jī)靜頻率測(cè)試值。
表3 引風(fēng)機(jī)葉片靜頻率測(cè)試值
考慮到引風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,離心力、煙溫等因素均會(huì)對(duì)葉片固有頻率影響,因此需要對(duì)實(shí)際測(cè)得的靜頻率進(jìn)行換算,得到不同轉(zhuǎn)速下對(duì)應(yīng)的動(dòng)頻率,經(jīng)過(guò)分析,當(dāng)引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在492 r/min及624 r/min時(shí),激振頻率與葉片動(dòng)頻率發(fā)生相交,此時(shí)葉片會(huì)發(fā)生共振現(xiàn)象,該葉片共振問(wèn)題應(yīng)該是引風(fēng)機(jī)葉根裂紋產(chǎn)生的主要原因。
圖4 入口煙道優(yōu)化前后流場(chǎng)對(duì)比示意圖
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘發(fā)現(xiàn),引風(fēng)機(jī)原始入口煙道為非對(duì)稱布置方式,為此對(duì)引風(fēng)機(jī)入口煙道進(jìn)行數(shù)值模擬及優(yōu)化研究,圖4中給出了煙道優(yōu)化前、后流場(chǎng)布置情況,可以看出在優(yōu)化前,水平煙道內(nèi)存在大面積的氣流滯止區(qū),豎井煙道內(nèi)存在強(qiáng)烈的流向漩渦,這些強(qiáng)烈的漩渦結(jié)構(gòu)會(huì)造成引風(fēng)機(jī)內(nèi)部氣流的強(qiáng)烈脈動(dòng),從而加劇葉片根部裂紋問(wèn)題。
同時(shí),圖4中也給出了優(yōu)化后的流場(chǎng)分布圖,可以看出優(yōu)化后流場(chǎng)變得非常均勻,同時(shí)煙道優(yōu)化后阻力也大幅降低,數(shù)值模擬及實(shí)地測(cè)試表明,煙道優(yōu)化后,引風(fēng)機(jī)運(yùn)行更加穩(wěn)定。
從前面的分析可以看出,為了排查現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)葉根裂紋問(wèn)題,研究人員分別從熱態(tài)試驗(yàn)、風(fēng)機(jī)振動(dòng)測(cè)試、風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力測(cè)試、葉片共振頻率分析以及煙道優(yōu)化等進(jìn)行了分析,得到結(jié)論如下:
(1)通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱態(tài)試驗(yàn)及失速排查可知,小負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)失速安全裕度為僅為1.23,小于規(guī)范中要求的最小失速安全裕度1.30,因此目前引風(fēng)機(jī)在小負(fù)荷下存在一定程度的失速風(fēng)險(xiǎn),該失速風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)葉片裂紋帶來(lái)一定程度的負(fù)面影響。
(2)通過(guò)對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口煙道內(nèi)部進(jìn)行壓力波動(dòng)測(cè)試表明,引風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口煙道內(nèi)部存在一定程度的煙氣壓力波動(dòng);在大負(fù)荷時(shí)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道煙氣壓力波動(dòng)值最大達(dá)到418 Pa,而出口煙道煙氣壓力波動(dòng)值最大達(dá)到635 Pa。該煙氣壓力波動(dòng)以葉片通過(guò)頻率及其倍頻占主導(dǎo)地位,該葉片激振力交變作用在引風(fēng)機(jī)葉片上,會(huì)造成引風(fēng)機(jī)葉片的材料疲勞。
(3)通過(guò)對(duì)4臺(tái)引風(fēng)機(jī)葉片進(jìn)行固有頻率測(cè)試并進(jìn)行動(dòng)頻率換算,分析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)在492 r/min及624 r/min轉(zhuǎn)速下會(huì)產(chǎn)生因其葉片結(jié)構(gòu)固有頻率與葉片通過(guò)頻率重合而導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,這兩個(gè)轉(zhuǎn)速下的共振問(wèn)題應(yīng)該是葉片裂紋產(chǎn)生的主要原因。
(4)通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道由三個(gè)分支煙道匯合后,在引風(fēng)機(jī)進(jìn)口豎井煙道段存在很強(qiáng)烈的漩渦結(jié)構(gòu),煙道內(nèi)流場(chǎng)非?;靵y,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)入口氣流均勻性及穩(wěn)定性較差,從而在引風(fēng)機(jī)設(shè)備及煙道內(nèi)部產(chǎn)生了一定程度的煙氣壓力波動(dòng)(表現(xiàn)為葉片通過(guò)頻率及其倍頻),進(jìn)而在引風(fēng)機(jī)葉片上產(chǎn)生交變的氣流作用力,對(duì)引風(fēng)機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生不利影響,引風(fēng)機(jī)入口煙道布置不合理應(yīng)該是葉片裂紋產(chǎn)生的次要原因。
綜合分析后可以得出:引風(fēng)機(jī)葉片裂紋應(yīng)該與特定轉(zhuǎn)速下葉片結(jié)構(gòu)共振及其進(jìn)出口煙道布置方式存在較大的影響關(guān)系,同時(shí)小負(fù)荷工況下引風(fēng)機(jī)存在的失速風(fēng)險(xiǎn)對(duì)葉片也存在負(fù)面影響,因此提出避免葉片裂紋的解決方案:
(1)在運(yùn)行過(guò)程中要避開(kāi)492 r/min及624 r/min兩個(gè)轉(zhuǎn)速,并保持一定的避開(kāi)率。
(2)對(duì)引風(fēng)機(jī)入口煙道進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化方案示意圖見(jiàn)圖4。
(3)建議加強(qiáng)空預(yù)器及煙冷器吹掃,降低風(fēng)煙系統(tǒng)阻力及失速隱患。
本研究為了分析變轉(zhuǎn)速引風(fēng)機(jī)葉片裂紋故障問(wèn)題,依次從引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)及失速排查、引風(fēng)機(jī)振動(dòng)測(cè)試、引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力測(cè)試、葉片共振頻率測(cè)試分析以及引風(fēng)機(jī)入口煙道優(yōu)化等五個(gè)方面入手,最終成功分析出引風(fēng)機(jī)葉片根部裂紋的根本原因,并提出了解決了該故障可行性方案。本文中所采用的分析過(guò)程可用于引風(fēng)機(jī)葉片裂紋故障診斷,并為引風(fēng)機(jī)故障診斷領(lǐng)域提供了一條普適性的理論分析方法。