歐陽憲林,詹圣藍(lán),趙江
(江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌 330052)
載貨汽車的載質(zhì)量越來越大,對載貨汽車剎車系統(tǒng)的要求越來越嚴(yán)苛。為提高剎車系統(tǒng)的性能,載貨汽車一般都配有排氣制動系統(tǒng)。排氣制動系統(tǒng)的工作原理是在車輛減速時,發(fā)動機(jī)停止噴油,通過關(guān)閉排氣管內(nèi)蝶閥,利用發(fā)動機(jī)泵氣效應(yīng)為車輛提供制動力,使車輛減速。
由于發(fā)動機(jī)排氣制動時排氣總管背壓及排氣管壓力急劇升高,對發(fā)動機(jī)配氣機(jī)構(gòu),尤其是排氣門機(jī)構(gòu)會產(chǎn)生嚴(yán)重影響。配氣機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)與排氣制動系統(tǒng)的應(yīng)用必須相互匹配,否則配氣機(jī)構(gòu)會發(fā)生故障,嚴(yán)重時可能造成配氣機(jī)構(gòu)損壞,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)報(bào)廢。
本文采用動力學(xué)計(jì)算方法建立配氣機(jī)構(gòu)計(jì)算模型,對比計(jì)算在排氣制動系統(tǒng)開啟與關(guān)閉的工況下,柴油發(fā)動機(jī)排氣制動對配氣機(jī)構(gòu)的影響,總結(jié)其影響規(guī)律,并提出改進(jìn)方案。
某4缸柴油發(fā)動機(jī)被應(yīng)用于輕型客車及載貨汽車2種車型。其中,載貨汽車在制動過程中,經(jīng)常出現(xiàn)排氣門與活塞頂部發(fā)生干涉的“打頂”故障,如圖1所示,而輕型客車在開發(fā)試驗(yàn)中未出現(xiàn)該故障。在排查故障的過程中發(fā)現(xiàn),輕型客車未裝配的排氣制動系統(tǒng),而載貨汽車標(biāo)配排氣制動系統(tǒng)。因此,可能是載貨汽車裝配了排氣制動系統(tǒng)導(dǎo)致排氣門“打頂”。
圖1 排氣門與活塞頂部發(fā)生干涉實(shí)樣
在排氣制動系統(tǒng)中,通過在排氣管內(nèi)增加蝶閥來控制排氣管內(nèi)壓力,如圖2所示。當(dāng)汽車發(fā)出指令需要排氣制動系統(tǒng)工作時,發(fā)動機(jī)停止供油,此時發(fā)動機(jī)成為空氣壓縮機(jī),通過排氣管內(nèi)蝶閥的關(guān)閉,提高發(fā)動機(jī)排氣阻力,從而提升汽車的制動力[1]。
圖2 排氣管內(nèi)蝶閥示意圖
由于發(fā)動機(jī)排氣制動時提高了排氣管內(nèi)壓力,排氣門受力狀態(tài)惡化。擬通過建立排氣門機(jī)構(gòu)動力學(xué)模型,對比分析排氣制動系統(tǒng)開啟和關(guān)閉時,排氣門機(jī)構(gòu)動力學(xué)性能的差異,以了解排氣制動對配氣機(jī)構(gòu)的影響,并提出改進(jìn)措施。本文以4缸柴油發(fā)動機(jī)為研究對象,發(fā)動機(jī)排量為2.48 L,功率為110 kW。
由于懷疑排氣制動系統(tǒng)為排氣門“打頂”的主要原因,因此采用試驗(yàn)測試方法進(jìn)行驗(yàn)證。排氣門“打頂”是指排氣制動系統(tǒng)開啟時,凸輪搖臂飛脫,排氣門落座不及時,與活塞發(fā)生干涉,因此決定對排氣制動系統(tǒng)啟動時的搖臂受力情況進(jìn)行測試。
發(fā)動機(jī)工作時,搖臂在氣缸蓋罩內(nèi)且搖臂為運(yùn)動件,采用測試搖臂應(yīng)變的方法對搖臂受力進(jìn)行測試分析。搖臂工作時,承受搖臂支撐力及排氣門作用力,搖臂產(chǎn)生彎曲變形,變形最大位置為搖臂與凸輪軸接觸的位置,因此在該位置布置應(yīng)變貼片,如圖3所示。
圖3 搖臂上布置的應(yīng)變貼片
搖臂彎曲變形時,搖臂軸位置近似于彎曲變形。為提高測試靈敏度,采用惠斯通全橋應(yīng)變測試方法。根據(jù)惠斯通電橋電壓關(guān)系,應(yīng)變貼片布置原則為對邊相加、鄰邊相減,同一側(cè)應(yīng)變貼片應(yīng)變的大小相同、方向相反,應(yīng)布置在相鄰位置[2],如圖4所示。
圖4 搖臂應(yīng)變測試電路
搖臂應(yīng)變測試結(jié)果如圖5所示,該測試對象為電壓,通過換算將電壓轉(zhuǎn)化為搖臂受力。搖臂受力分為排氣門有升程段及排氣門無升程段(即凸輪基圓部分)2個部分。雖然搖臂應(yīng)變測試的電壓很小,但是在排氣門無升程段,即搖臂不受力時,測試壓力依然大于零,主要原因?yàn)闇y試時存在干擾電壓。由于完全消除干擾電壓比較困難,因此將排氣門無升程段搖臂受力作為基準(zhǔn),若排氣門有升程段的搖臂受力與排氣門無升程段的搖臂受力接近,則認(rèn)為此時搖臂受力為零,反之則認(rèn)為搖臂受力不為零。
圖5 搖臂應(yīng)變測試結(jié)果
由圖5(a)可知,排氣制動系統(tǒng)關(guān)閉時,相比排氣門無升程段,排氣門有升程段的搖臂最小實(shí)測受力增大約400 N,說明此時搖臂受力良好。由圖5(b)可知,排氣門有升程段搖臂最小實(shí)測受力與排氣門無升程段搖臂實(shí)測受力接近,說明此時搖臂受力接近于零,凸輪搖臂有飛脫趨勢。
配氣機(jī)構(gòu)振動力學(xué)模型為多質(zhì)量系統(tǒng)振動模型,由質(zhì)量點(diǎn)及連接質(zhì)量點(diǎn)的剛度及阻尼構(gòu)成[3-4],如圖6所示。
圖6 配氣機(jī)構(gòu)動力學(xué)模型
根據(jù)牛頓第二定理建立配氣機(jī)構(gòu)強(qiáng)迫振動方程如下:
(1)
式中:F為作用在系統(tǒng)上的廣義外力;X為廣義矩陣坐標(biāo)矢量;M為質(zhì)量矩陣,包括排氣門、排氣門彈簧、搖臂及凸輪軸等的質(zhì)量;K為剛度矩陣,包括各零部件的剛度,由于配氣機(jī)構(gòu)各零部件形狀復(fù)雜,剛度由有限元方法計(jì)算可得;C為阻尼矩陣,包括各零部件的摩擦阻尼,摩擦阻尼為經(jīng)驗(yàn)值。
排氣門機(jī)構(gòu)激勵主要包括內(nèi)燃機(jī)工作時氣缸壓力、進(jìn)排氣道壓力,以及各運(yùn)動部件慣性力。多質(zhì)量系統(tǒng)的計(jì)算量大,使用矩陣方程解法(系統(tǒng)矩陣法、傳遞矩陣法)能使計(jì)算簡化,大規(guī)模計(jì)算則借助計(jì)算機(jī)完成。
排氣門工作時,主要載荷為排氣門作用力、發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力及排氣管內(nèi)壓力,且發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力、排氣管內(nèi)壓力與排氣門作用力方向相反。排氣門工作時,發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力及排氣管內(nèi)壓力均急劇變化,對排氣門工作狀態(tài)產(chǎn)生較大影響。通過分析發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓縮過程,對發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力與排氣管內(nèi)壓力進(jìn)行詳細(xì)對比。
在1個發(fā)動機(jī)循環(huán)內(nèi),發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力與排氣管內(nèi)壓力對比如圖7所示。由圖7可知,排氣管內(nèi)壓力相對發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力波動較小。發(fā)動機(jī)壓縮上止點(diǎn)為曲軸轉(zhuǎn)角0°,此時發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力很大。凸輪軸轉(zhuǎn)角為90°~180°時,排氣門開啟[5],排氣制動系統(tǒng)關(guān)閉,排氣管內(nèi)壓力低于發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力,氣體壓力通過排氣門作用,使搖臂壓緊凸輪軸,配氣機(jī)構(gòu)工作正常,不會造成凸輪搖臂飛脫。當(dāng)排氣制動系統(tǒng)開啟時,排氣管內(nèi)壓力明顯增高,在進(jìn)氣行程后期曲軸轉(zhuǎn)角200°~300°附近,排氣管內(nèi)壓力明顯高于發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力,壓差造成排氣門向脫離凸輪的方向運(yùn)動,當(dāng)壓差繼續(xù)升高,整個配氣機(jī)構(gòu)飛脫的可能性增大。
圖7 發(fā)動機(jī)缸內(nèi)壓力及排氣管內(nèi)壓力對比
排氣制動系統(tǒng)關(guān)閉時,對配氣機(jī)構(gòu)進(jìn)行動力學(xué)計(jì)算,分析排氣門升程及凸輪搖臂接觸力,結(jié)果如圖8、圖9所示(排氣門工作角度為凸輪軸轉(zhuǎn)角90°~180°)。由圖8和圖9可知,當(dāng)排氣門有升程時,即排氣門開啟時,凸輪搖臂最小接觸力大于零,說明搖臂與凸輪接觸,配氣機(jī)構(gòu)工作正常。
圖8 排氣門升程
圖9 凸輪搖臂接觸力
排氣制動系統(tǒng)開啟時,凸輪搖臂接觸力的計(jì)算結(jié)果如圖10所示。由圖8和圖10可知,當(dāng)排氣門有升程時,即排氣門開啟時,凸輪搖臂最小接觸力為零,此時凸輪搖臂發(fā)生飛脫,搖臂處于自由狀態(tài),如果此時車輛或者發(fā)動機(jī)振動過大,則搖臂可能脫離搖臂支撐,處于不可控狀態(tài),造成配氣機(jī)構(gòu)工作異常,繼而產(chǎn)生排氣門“打頂”等故障。
圖10 凸輪搖臂接觸力
凸輪搖臂接觸力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的變化趨勢如圖11所示。由圖11可知,發(fā)動機(jī)高轉(zhuǎn)速時,凸輪搖臂接觸力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速增加而降低,發(fā)動機(jī)最高轉(zhuǎn)速為4 100 r/min左右,在發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到最大時,凸輪搖臂接觸力降低至零,此時搖臂飛脫。
圖11 凸輪搖臂接觸力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的變化
針對排氣制動系統(tǒng)開啟時,凸輪搖臂產(chǎn)生飛脫的情況,分析原因?yàn)榕艢忾T彈簧不能克服排氣管內(nèi)增大的壓力,導(dǎo)致凸輪與搖臂接觸力為零。通過增大排氣門作用力可以解決該問題:彈簧作用力由200 N提升至300 N后,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為4 100 r/min時凸輪搖臂接觸力大于零,搖臂接觸良好,如圖12所示。
圖12 優(yōu)化后凸輪搖臂接觸力
優(yōu)化后凸輪搖臂接觸力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的變化趨勢如圖13所示。通過提高排氣門作用力,凸輪搖臂最小接觸力在發(fā)動機(jī)工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)大于零,配氣機(jī)構(gòu)接觸良好,未產(chǎn)生飛脫。
圖13 優(yōu)化后凸輪搖臂接觸力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的變化
通過試驗(yàn)測試,對比測試排氣制動系統(tǒng)開啟與關(guān)閉工況下的搖臂應(yīng)變及受力,得到排氣制動系統(tǒng)開啟時,配氣機(jī)構(gòu)產(chǎn)生飛脫趨勢,驗(yàn)證了裝配排氣制動系統(tǒng)為排氣門“打頂”的主要原因。
通過動力學(xué)仿真計(jì)算,搖臂受力在排氣制動系統(tǒng)開啟時降為零,這與試驗(yàn)測試結(jié)論一致。通過研究凸輪搖臂接觸力的變化趨勢,預(yù)測隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速升高,凸輪搖臂接觸力降低;當(dāng)發(fā)動機(jī)達(dá)到最高轉(zhuǎn)速時,凸輪搖臂接觸力降為零,凸輪與搖臂產(chǎn)生飛脫,進(jìn)而發(fā)生排氣門“打頂”。
結(jié)合仿真分析,提出增大排氣門作用力,合理設(shè)計(jì)排氣門作用力的優(yōu)化方案,解決排氣制動系統(tǒng)工作時,搖臂飛脫及排氣門“打頂”問題。在采用該優(yōu)化方案后,消除了發(fā)動機(jī)排氣門“打頂”故障。