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復雜環(huán)境下懸臂梁殘礦體安全回采論證與實踐

2022-09-29 04:01劉博王賢偉石青張智博
采礦技術 2022年5期
關鍵詞:空區(qū)礦房礦柱

劉博 ,王賢偉,石青,張智博

(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;2.金屬礦山安全技術國家重點實驗室,湖南 長沙 410012;3.湖南省礦山地質(zhì)災害防治與環(huán)境再造工程技術研究中心,湖南 長沙 410012;4.內(nèi)蒙古萬城商務有限責任公司,內(nèi)蒙古 烏拉特后旗 015500)

充填采礦法在礦山開采應用中的占比越來越大,如何實現(xiàn)利用充填體置換高價值礦體,安全高效地回收殘礦或礦柱,最大限度地降低損失率和貧化率,提高礦山資源綜合利用能力是礦山面臨的重要課題之一。由于歷史原因,國內(nèi)很多開采年限較長的礦山留下的礦柱往往形態(tài)和結構異形,導致礦柱的存在不但不能對控制地壓和支撐采場起到有效作用,甚至本身由于結構問題而成為危險源。為此,在殘礦或礦柱安全回采方面,不少學者做了大量的工作。汪小平等[1]采用數(shù)值模擬方法研究了水平保安礦柱與開采深度間的關系,當?shù)V柱尺寸較小時,則會遭到破壞,無法提供支撐作用。李湘洋等[2]通過 Ⅴoronoi圖法和礦柱強度經(jīng)驗公式確定礦柱安全系數(shù),通過人工假柱置換礦柱的方式評價空區(qū)穩(wěn)定情況,從而實現(xiàn)礦柱回采。黨建東等[3]根據(jù)冬瓜山銅礦盤區(qū)開采遺留的大量隔離礦柱,根據(jù)地壓監(jiān)測情況,提出由中間厚大部位向兩翼退采回收盤區(qū)礦柱的采礦方法實現(xiàn)地壓可控的礦柱回采。楊順等[4]通過礦柱開裂調(diào)查與數(shù)值計算結果對比,獲得了可靠的巖體力學參數(shù),繼而對礦柱回采可行性進行了模擬論證,并成功回采高價值礦柱資源。

本文在對支撐礦柱進行工程調(diào)查的基礎上,提出減少對礦柱和充填體擾動的懸臂梁殘礦體一次性回采方案,并通過準確的數(shù)值模擬論證該方案的可行性,既實現(xiàn)了資源高效回收,又消除了懸臂梁異形殘礦體帶來的安全隱患,可為礦山類似問題提供借鑒。

1 工程概況

1.1 礦山開采概況

某鉛鋅礦采用分段鑿巖階段出礦嗣后充填采礦法采礦,由于歷史開采原因,未保留頂?shù)字?,礦房采空區(qū)上下中段間貫通,并逐漸從東往西依次形成了7線,11線,15線和19線4個高大礦柱,標高835~984 m。礦柱間自然隔離出3-1,3-2,3-3,3-4和3-5五個空區(qū)。其中3-1,3-3和3-4礦房內(nèi)已經(jīng)充填完畢,3-5空區(qū)在最西側(cè),暫未充填。3-2空區(qū)的充填分為兩個部分,靠近 11線礦柱一側(cè)空區(qū)已經(jīng)充填完畢,靠近7線礦柱的一側(cè)空區(qū)在890 m水平以上已經(jīng)充填完畢,在873~890 m水平尚有部分礦體未回采,873分段以下為空區(qū),空區(qū)延續(xù)至850~835 m水平。

1.2 殘礦回采工程技術條件

由于歷史原因,3-2礦房殘礦體內(nèi)有穿脈巷道,巷道底板可能已經(jīng)垮落,無法探明,巷道原始高度約2.3~2.4 m;礦體右側(cè)與7線礦柱連接,且分別與上下盤圍巖連接;殘礦體與中間夾制凸出充填體形成了類似懸臂梁的異形結構(見圖1),懸臂梁支點為7線礦柱連接處,懸臂另一端與3-2礦房西側(cè)充填體不穩(wěn)固接觸; 礦體下部為3-2礦房空區(qū),空區(qū)體積3.9萬m3,但空區(qū)內(nèi)有數(shù)量不明的存窿礦,礦堆最高點距離礦體底板約5~6 m。殘留的3-2礦房東側(cè)殘礦體被分割成為兩塊不規(guī)則六面體,六面體中三面接觸充填體,一面接觸上盤圍巖或下盤圍巖,一面接觸7線高大礦柱,僅有底部臨空。如此賦存結構類似于懸臂梁結構,主要靠與圍巖或礦體的接觸部分黏結生根,給下部中段的生產(chǎn)帶來了很大的安全威脅。

圖1 懸臂梁殘礦體位置

1.3 殘礦回采方案

根據(jù)調(diào)查,懸臂梁殘礦體處于臨界穩(wěn)定狀態(tài),為了減少對周邊充填體的擾動,確定殘礦一次性回采的方案。整體爆破方案為以3-2礦房873 m分段下方空區(qū)為自由面,在7線礦柱內(nèi)873分段至890中段間施工鑿巖硐室,利用鑿巖硐室施工似水平上向扇形孔(上傾角度3°~15°),整體下向逐排崩礦,利用835 m中段的底部出礦結構出礦。經(jīng)計算,3-2礦房殘礦總體積約 2.7萬 m3,下部空區(qū)體積 3.9萬m3,按碎巖膨脹系數(shù)1.4計算,以現(xiàn)有的下部空區(qū)體積即可滿足崩落補償空間的要求。通過外科手術式切割殘礦體與圍巖及充填體的聯(lián)系,控制采礦動力擾動,實現(xiàn)安全回收。

2 殘礦回采數(shù)值模擬分析

2.1 模型建立與參數(shù)賦值

采用測線法對4根高大礦柱進行了節(jié)理裂隙調(diào)查,根據(jù)巴頓和RMR巖體質(zhì)量參數(shù)分級法獲得巖體質(zhì)量評價[5-7],同時根據(jù)礦山充填站的灰砂配比,充填體力學參數(shù)參考類似試驗[8]研究確定。礦體、巖體和充填體巖體力學參數(shù)見表1。

表1 巖體物理力學參數(shù)

數(shù)值計算模型如圖2所示。采用位移邊界條件,固定模型底部z方向的變形,同時固定模型四周對應法向方向的變形,頂部為自由邊界。

圖2 殘礦體模型

2.2 數(shù)值計算工況介紹

經(jīng)過方案討論分析,873~890 m殘留的懸臂梁礦體應一次性回采,便于控制損失率和貧化率,同時也能降低在炮孔和硐室施工等對懸臂梁礦體的擾動。因此設置兩個工況進行分析,將兩個工況的數(shù)值計算結果進行對比,從而論證懸臂梁殘礦體回采的可行性。

工況①:主要是對當前現(xiàn)狀進行歷史回溯模擬。首先是3-1與3-2礦房的開挖,其中3-2礦房殘留礦體及其正下方的礦體保留,然后進行空區(qū)充填,再進行殘留礦體下方873 m至842 m礦體的回采?;夭珊筮M行應力平衡,最后計算殘留礦體現(xiàn)狀的力學模擬結果。

工況②:在工況①的基礎上,將873 m至890 m殘留礦體進行一次性大爆破崩落回采,對回采后的萬7線礦柱、周邊膠結充填體等力學模擬結果進行分析。殘礦體一次性回采示意見圖3。

圖3 殘礦體一次性回收示意

2.3 數(shù)值計算結果分析

利用 FLAC3D數(shù)值計算軟件[11-13]對上述兩種工況進行數(shù)值計算,按圖1中A、B和西溝1選取模型區(qū)域分析剖面,對兩種工況的應力場、位移場和塑性區(qū)進行分析。

2.3.1 應力場分析

圖4(a)和圖4(b)計算結果表明:在懸臂梁礦體回采后,模型區(qū)域內(nèi)的巖體拉應力有所降低,最大拉應力由1.74 MPa降低到1.53 MPa;7線礦柱內(nèi)最大主應力降低了8.3%,7線應力狀態(tài)有所改善。圖4(c)和圖4(d)計算結果表明:最大拉應力由1.80 MPa降低到1.66 MPa;7線礦柱內(nèi)壓應力降低了5.5%,7線應力狀態(tài)有所改善。圖4(e)和圖4(f)計算結果表明:殘礦體回采后,最大拉應力由2.06 MPa降低到1.35 MPa;膠結充填體內(nèi)最大拉應力值范圍在0~0.5 MPa,中間凸出的充填體垮落的可能性較大。

圖4 兩種工況最大主應力情況對比

在懸臂梁礦體回采后,懸臂梁礦體受到的拉應力區(qū)隨之不復存在;同時解除了和7線礦柱的連接后,7線礦柱的應力狀態(tài)有所改善;殘礦體上部的充填體區(qū)域由于底部暴露新增拉應力,最大值不超過0.5 MPa。

2.3.2 位移場分析

圖5(a)和圖5(b)計算結果表明:懸臂梁殘礦體回采后,模型區(qū)域內(nèi)位移無明顯變化,模型最大豎向位移由46 mm降低到45 mm;殘礦體周邊充填體的最大位移約為20 mm。圖5(c)和圖5(d)計算結果表明:最大豎向位移由 38 mm降低到37mm;殘留礦體周邊充填體的位移約為20 mm。圖5(e)和圖5(f)計算結果表明:最大豎向位移由21.6 mm降低到21.3 mm;殘留礦體正上方充填體的位移約為20 mm;其中豎向位移在10~20 mm范圍內(nèi)的區(qū)域有所擴展。

圖5 兩種工況豎向位移情況對比

在懸臂梁礦體回采后,模型區(qū)域內(nèi)位移無明顯變化,僅殘礦體上部充填體由于下部支撐作用的消失,有一定的豎向位移,中間凸出充填體在殘礦體回采后垮落的可能性較大。

2.3.3 塑性區(qū)分析

圖6(a)和圖6(b)計算結果表明:殘留礦體與7線礦柱的原生連接面處于彈性狀態(tài);殘留礦體的下端面部分處于塑性區(qū);懸臂梁殘礦體回采后,7線礦柱內(nèi)塑性區(qū)體積增加不明顯;殘礦體左側(cè)充填體未產(chǎn)生大面積塑性區(qū);殘礦體上方充填體也無新增塑性區(qū)。圖6(c)和圖6(d)計算結果與A剖面類似,在7線礦柱左側(cè)增加部分塑性區(qū)。圖6(e)和圖6(f)計算結果表明:殘礦體正上方充填體無新增塑性區(qū),但在礦體下盤新增少量塑性區(qū)。

圖6 兩種工況塑性區(qū)情況對比

懸臂梁殘礦體回采后,對目前的7線礦柱、左側(cè)和上方充填體未產(chǎn)生太多影響,區(qū)域模型塑性區(qū)面積和體積變化不大。

不同剖面不同工況下,模型區(qū)域的應力、位移和塑性區(qū)變化情況見表2。

表2 不同剖面不同工況下模型區(qū)域應力、位移和塑性區(qū)統(tǒng)計

3 殘礦爆破回采工程實踐

3.1 爆破方案

殘礦體整體爆破方案為以3-2礦房873 m分段下方空區(qū)為自由面,由于殘留礦體被充填體分割為上盤和下盤兩部分,因此在7線礦柱內(nèi)的873 m分段至890 m中段施工3條人行天井,然后分別施工聯(lián)絡道,再掘進上、中、下鑿巖硐室,利用鑿巖硐室施工似水平上向扇形孔(上傾角度 3°~15°),排距為2.5~3 m,最大孔距3.5 m。礦體左側(cè)炮孔孔底距離充填體 1.5 m,礦體頂部距離上部充填體1.8 m,作為控制貧化的隔離層,如圖7所示。

圖7 殘礦體回采爆破方案

采用單排內(nèi)多孔維度不耦合裝藥,在一個分段內(nèi)有 9個爆區(qū),爆破網(wǎng)絡采用導爆索-導爆管復合網(wǎng)絡[14-15],多爆區(qū)齊次起爆,孔內(nèi)延期雷管控制起爆順序,整體下向逐排崩礦,利用835 m中段的底部結構出礦,如圖8所示。

圖8 炮孔起爆網(wǎng)絡

3.2 爆破效果分析

本次爆破炮孔數(shù)量394個,爆破方量26 400 m3,消耗炸藥量30.4 t,爆破礦石量96 400 t,炸藥單耗1.15 kg/m3。經(jīng)爆破后檢查,殘礦體一次性落礦,除中間夾制的凸出充填體外,其余充填體未發(fā)現(xiàn)垮塌,7線礦柱也未受到明顯損傷。

由于爆區(qū)附近存在 4#盲斜井、2#豎井、850 m主運輸巷等設施,同時爆區(qū)上方地表有辦公樓和工業(yè)設施,根據(jù)《爆破安全規(guī)程》關于爆破質(zhì)點振動速度和安全距離的規(guī)定,校核上述區(qū)域的安全性,結果見表3。

表3 不同設施的爆破安全指標校核

4 結論

(1)異形結構殘礦體影響礦山空區(qū)充填體和礦柱的支撐結構,安全回收殘礦體既是保證礦山安全生產(chǎn)的重要舉措,又可以提高資源綜合利用水平。

(2)利用數(shù)值計算軟件首先對現(xiàn)狀形成原因進行歷史回溯,然后再進行回采方案的模擬推演,由此進行的殘礦安全回采論證,表明方案是可行和安全的。

(3)根據(jù)異形懸臂梁殘礦體的安全回采論證,設計多孔維度不耦合裝藥和多爆區(qū)齊次起爆方案,有效降低了采動對周邊環(huán)境的影響,從而實現(xiàn)了單次十萬噸級的殘礦回采工程實踐。

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