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會理鉛鋅礦錨桿支護工藝優(yōu)化

2022-09-29 04:01向陽春郭豫寧黃聰
采礦技術(shù) 2022年5期
關(guān)鍵詞:會理輝綠巖抗拔

向陽春,郭豫寧 ,黃聰

(1.四川會理鉛鋅股份有限公司, 四川 會理市 615100;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長沙 410012;3.金屬礦山安全技術(shù)國家重點實驗室, 湖南 長沙 410012)

0 引言

會理鉛鋅礦具有上百年的開采歷史,經(jīng)過多年開采,保有資源日漸減少,目前以殘采為主回收遺留資源?;夭蛇^程中,地壓活動頻現(xiàn),巷道移動變形顯著,支護結(jié)構(gòu)屢遭破壞。錨桿支護是會理鉛鋅礦常用的一種支護方式,但錨桿間距不合理、錨桿失效等問題導(dǎo)致支護效果不達(dá)標(biāo),對礦井的安全高效生產(chǎn)造成影響。

多年來,國內(nèi)外實踐經(jīng)驗表明,錨桿支護是經(jīng)濟、有效的支護技術(shù)。與棚式支架支護相比,錨桿支護顯著提高了巷道支護的效果,降低了支護的成本,減輕了工人的勞動強度。錨桿支護是礦井實現(xiàn)高產(chǎn)高效必不可少的關(guān)鍵技術(shù)。錨桿支護優(yōu)化主要是對增加錨桿強度、增加錨桿預(yù)緊力、錨桿與注漿等技術(shù)進行優(yōu)化。

相關(guān)技術(shù)人員在現(xiàn)場開展了大量調(diào)研工作,綜合應(yīng)用理論分析和現(xiàn)場試驗的方法,對錨桿質(zhì)量進行檢驗,分析影響錨桿強度的因素,提出增加錨桿拉拔力的工藝優(yōu)化。

1 工程背景

會理鉛鋅礦礦床主要產(chǎn)于 Zbd2-3硅質(zhì)白云巖中,該巖層構(gòu)造裂隙發(fā)育。礦山巖體分為3個工程地質(zhì)巖組:輝綠巖、白云巖、礦體。經(jīng)巖體質(zhì)量評價,白云巖為III級巖體,輝綠巖與礦體為IⅤ級巖體。

由于巖體條件、使用年限不同,會理鉛鋅礦巷道采用的支護方式也各不相同,其中斜坡道、沿脈巷道的支護方式普遍為錨網(wǎng)支護,但由于錨桿支護效果不佳,巷道斷面收縮,發(fā)生較大移動變形的情況時有發(fā)生。

2 錨桿抗拔力試驗

為了了解會理鉛鋅礦錨桿支護的實際情況,通過錨桿抗拔力試驗,檢驗了礦山錨桿支護效果,分析了影響錨桿支護質(zhì)量的因素,并對現(xiàn)有的錨桿支護工藝進行了合理優(yōu)化。

2.1 試驗方案設(shè)計

根據(jù)礦山巖體分布狀態(tài)、地質(zhì)構(gòu)造與圍巖蝕變等情況,結(jié)合其巖石的物理力學(xué)指標(biāo),將礦體及圍巖按其建造和改造特性及組合規(guī)律進行分組,每一巖組都能反映其特有的工程地質(zhì)特性,每個巖組可由一種巖石組成,也可由幾種巖石組成。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,將礦山巖體劃分為3個工程地質(zhì)巖組:輝綠巖、白云巖、礦體。據(jù)此,在3個不同的工程地質(zhì)巖組各選取1條巷道,分別設(shè)置3個測點對其進行編號,進行錨桿抗拔力試驗。

根據(jù)現(xiàn)場實際情況選用YCW60B200穿心式千斤頂。

管縫式錨桿是一種全長錨固、主動加固圍巖的新型錨桿,其立體部分是1根縱向開縫的高強度鋼管,當(dāng)安裝比管徑稍小的鉆孔時,可立即在全長范圍內(nèi)對孔壁施加徑向壓力和阻止圍巖下滑的摩擦力,加上錨桿托盤托板的承托力,從而使圍巖處于三向受力狀態(tài),并實現(xiàn)巖層穩(wěn)固。參照錨桿選型的基本原則,結(jié)合礦山目前采用的支護材料,并考慮到工人使用方便、操作熟練等方面,最終選定管縫式錨桿為試驗錨桿,管縫式錨桿主要性能見表1。

2.2 試驗流程

錨桿張拉前對所要張拉的錨桿進行編號,并準(zhǔn)備好用于記錄的表格及錨桿的相關(guān)數(shù)據(jù),包括錨桿長度、孔徑、施工日期等,并嚴(yán)格按照如下步驟進行測試。

千斤頂安裝:確定好張拉錨桿后,先在千斤頂?shù)撞糠胖靡环戳︿摪澹⒎乐瑰^桿張拉時應(yīng)力集中對噴砼面的破壞;安裝好反力板后,將千斤頂安裝在錨桿上,并用油管將千斤頂及油泵連接,壓動油泵將千斤頂活塞伸出約5 cm的行程;在錨桿頭部用Φ25 mm鋼筋頭與錨桿焊接,使錨頭大于千斤頂穿心孔徑。焊接時要保證鋼筋頭與千斤頂接觸部位在同一高度,防止千斤頂受力不均;焊接牢固,保證60 kN的張拉力不會破壞焊口,防止在張拉過程中鋼筋頭崩開。

錨桿拉拔:錨桿試驗荷載按照設(shè)計荷載的 1.1倍進行,拉拔分級加載,前三級按荷載值的20%增加,后面按10%增加。每級觀測時間5 min,達(dá)到試驗荷載后觀測10 min,然后卸載至初始加載值(荷載值的 20%)。張拉至每級后用鋼尺測量錨頭位移量,每級測量3次,并做好記錄。

千斤頂拆卸:拆卸液壓千斤頂之前,應(yīng)使液壓回路泄壓。按順序拆卸,一般先放掉千斤頂兩腔的油液,然后拆卸缸蓋,最后拆卸活塞與活塞桿。拆卸時應(yīng)防止損傷活塞桿頂端螺紋、油口螺紋和活塞桿表面、缸套內(nèi)壁等。

張拉完成后,匯總整理現(xiàn)場錨桿抗拔力測試數(shù)據(jù),整理成果報表。錨桿抗拔力試驗現(xiàn)場測試流程如圖1所示。

圖1 錨桿抗拔力試驗現(xiàn)場

2.3 試驗結(jié)果及分析

本次試驗儀器采用YL-BPI型錨桿拉拔儀,試驗對象為MF43/1600與MF43/1800型管縫式錨桿,

對鉛鋅礦體、輝綠巖及白云巖內(nèi)的管縫式錨桿分別進行了錨桿拉拔力檢測試驗,試驗結(jié)果見表2。

表2 管縫式錨桿主要性能

由表2可知,本次檢測的9根錨桿中,達(dá)到設(shè)計強度23.4 kN的錨桿只有G8為合格錨桿,其余8根錨桿均未達(dá)到設(shè)計強度,其中第一組平均抗拔力為設(shè)計強度的44%,第二組平均抗拔力為設(shè)計強度的32%,第三組平均抗拔力為設(shè)計強度的91%,第一組和第二組因采用直徑42 mm的鉆頭(一字形),鉆孔過大,拉拔力小,錨桿抗拉力未達(dá)到設(shè)計要求,均屬于不合格錨桿,總體錨桿拉拔力檢測的合格率僅有11.1%。錨桿支護效果差,處于失效狀態(tài),不能滿足礦井安全生產(chǎn)的要求。

表2 管縫式錨桿拉拔力測試結(jié)果

3 支護工藝優(yōu)化

3.1 支護工藝優(yōu)化的相關(guān)措施

分析試驗結(jié)果可知,錨桿的拉拔力達(dá)不到預(yù)期的使用要求,針對目前原巖區(qū)域的巖層情況,依據(jù)錨桿支護理論及現(xiàn)場施工經(jīng)驗,對試驗方案進行如下改進措施。

(1)針對原巖區(qū)域的巖層情況,采用合適的鉆頭以及1.8 m長錨桿,以提高錨桿抗拉力。巖層強度較高的地段,較完整的白云巖采用直徑40 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。巖層強度低的地段,礦體和輝綠巖采用直徑38 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。

(2)將現(xiàn)有的一字形鉆頭全部更換為梅花形,以起到穩(wěn)定鉆桿的作用。

(3)因礦體、輝綠巖完整性較差,巷道圍巖塑性區(qū)大多超過1.5 m,而MF43/1600型管縫式錨桿長度有限,無法完全穿透塑性區(qū),導(dǎo)致錨桿失效,推薦采用長度1.8 m的MF43/1800型管縫式錨桿。

(4)按照相關(guān)安全規(guī)程及規(guī)范施工。管縫式錨桿鉆孔前,應(yīng)檢查鉆頭規(guī)格,確??讖椒显O(shè)計要求。向鉆孔內(nèi)推入錨桿桿體可使用風(fēng)動鑿巖機和專用連接器,錨桿桿體被推進過程中應(yīng)使鑿巖機錨桿桿體和鉆孔中心線在同一軸線上。

3.2 工藝優(yōu)化后的檢測結(jié)果及分析

在試驗巷道附近選取情況相近的測點,使用工藝優(yōu)化,再進行改進后的錨桿抗拔力對比試驗,改進后的管縫式錨桿拉拔力測試結(jié)果見表3。

表3 改進后的管縫式錨桿拉拔力測試結(jié)果

由表3可知,經(jīng)過管縫式錨桿支護工藝優(yōu)化后,錨桿的抗拔力顯著增強。重新測試的9根錨桿中,除G11錨桿外,其余8根檢測錨桿均達(dá)到了設(shè)計強度。其中位于礦體內(nèi)的第一組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計強度的 100%,是改進之前錨桿抗拔力的 2.27倍。位于輝綠巖中的第二組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計所需強度的104%,是改進之前錨桿抗拔力的3.26倍。第三組采用直徑40.5 mm的鉆頭(梅花形),鉆孔較合適,拉拔力皆大于 23.4 kN,錨桿抗拉力達(dá)到設(shè)計要求,第三組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計強度的112%。

實施工藝優(yōu)化后的錨桿拉拔力檢測合格率達(dá)到88.8%。對比前后兩次的錨桿抗拔力試驗可以發(fā)現(xiàn):在實施工藝優(yōu)化后,在工程地質(zhì)情況幾乎相同的測試點,檢測所得錨桿抗拔力顯著提高,錨桿拉拔力檢測的合格率比改進之前提高了77.7%。礦體與輝綠巖中的錨桿抗拔力提升尤為明顯,是優(yōu)化之前的2~3倍。

通過對會理鉛鋅礦管縫式錨桿支護工藝的優(yōu)化,大大提升了錨桿的支護效果,使得錨桿能夠滿足礦井正常安全生產(chǎn)的要求。

4 結(jié)論

本文針對會理鉛鋅礦生產(chǎn)中段礦體、圍巖內(nèi)錨桿進行了抗拔力檢測,并對錨桿施工工藝進行了改進,得到以下結(jié)論。

(1)錨桿抗拔力試驗表明優(yōu)化支護工藝前,大部分管縫式錨桿抗拔力未達(dá)到設(shè)計強度,處于失效狀態(tài)。

(2)針對不同圍巖條件選用適當(dāng)尺寸的鉆頭可以大幅提高管縫式錨桿的支護效果。例如較為完整的白云巖,宜采用直徑40 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭,巖體強度較低的礦體和輝綠巖宜采用直徑38 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。

(3)梅花形鉆頭打鉆時穩(wěn)定性較好,能有效遏制擴孔現(xiàn)象的發(fā)生,可以較大幅度地提高錨桿抗拔力。

(4)巷道圍巖塑性區(qū)超過1.5 m的位置,推薦采用長度1.8 m的MF43/1800型管縫式錨桿。

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