歷彥平
(遼寧中鎂高溫材料有限公司,遼寧 營口 115100)
隨著我國對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高,國家一直在提倡綠色環(huán)保發(fā)展。作為中國最主要的鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)基地的遼寧省也同樣面臨著綠色發(fā)展的問題。截至2018年初,遼寧省有鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)800余家,高溫窯爐3600余條(座),其中耐火磚燒成用的隧道窯100余條[1]。這些隧道窯中絕大多數(shù)燒成溫度均在1400 ℃以上,有約20%的隧道窯燒成溫度甚至在1800 ℃以上。如此高的溫度下,氮氧反應(yīng)劇烈,燃料中的S成分也被充分氧化,生成大量的SO2、NOx。2018年以前,鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)落后產(chǎn)能較多,窯爐尾氣無組織排放現(xiàn)象嚴(yán)重,而大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)寬松[2]。以上針對(duì)此種狀況,遼寧省2018年出臺(tái)了一則針對(duì)鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)窯爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[3]。該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)隧道窯尾氣中的固體顆粒物、SO2、NOX的濃度做出了明確要求,同時(shí)限期所有相關(guān)企業(yè)窯爐排放物必須達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)要求。在此背景下遼寧營口某耐火材料企業(yè)超高溫隧道窯進(jìn)行了脫硫脫硝及除塵系統(tǒng)升級(jí)改造。
脫硫、脫硝及除塵分分別采用:干法脫硫、SCR法脫硝及布袋除塵的方式,具體工藝如下。
煙氣脫硫系統(tǒng)采用小蘇打干法脫硫工藝,主要反應(yīng)原理如下:
隧道窯出口煙氣首先進(jìn)入脫硫塔,與噴入塔內(nèi)的脫硫劑和少量吸附劑循環(huán)混合,形成沸騰床體,煙氣和物料處于強(qiáng)烈紊流狀態(tài),經(jīng)過復(fù)雜的傳熱傳質(zhì)及化學(xué)吸收等物理化學(xué)過程后煙氣中的二氧化硫得以有效去除。當(dāng)SO2原始濃度≤700 mg/Nm3時(shí),SO2排放指標(biāo)<30 mg/Nm3。
除塵設(shè)備采用布袋除塵器,當(dāng)除塵器進(jìn)口煙氣中顆粒物的含量不大于3000 mg/Nm3時(shí),可做到煙囪排放出口煙氣中顆粒物濃度<10 mg/Nm3。主要工藝參數(shù)見表1所示。
表1 布袋除塵器主要技術(shù)參數(shù)
續(xù)表1
本工程采用低溫SCR脫硝工藝[4],當(dāng)NOx原始濃度≤600 mg/Nm3時(shí),可以做到NOx排放指標(biāo)<100 mg/Nm3。本工程設(shè)置一套低溫SCR脫硝反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)催化劑采用3+1設(shè)置方式,采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中低溫蜂窩式催化劑,立式布置。
還原劑尿素溶液經(jīng)壓縮空氣霧化后由雙流霧化噴槍噴入干法脫硫設(shè)備入口前煙道,經(jīng)脫硝反應(yīng)器頂部整流格柵作用后與煙氣均勻混合進(jìn)入反應(yīng)器催化劑層進(jìn)行脫硝反應(yīng)。低溫SCR脫硝反應(yīng)機(jī)理為尿素溶液在反應(yīng)器內(nèi)分解為氨氣,NH3在一定的溫度條件和催化劑的作用下,有選擇性地把煙氣中的NOx還原為N2,主要反應(yīng)方程式如下:
脫硝反應(yīng)過程中存在以下副反應(yīng):
NH3的氧化及分解反應(yīng):
銨鹽的產(chǎn)生反應(yīng):
低溫SCR脫硝工藝系統(tǒng)主要由還原劑儲(chǔ)存及供給單元、SCR反應(yīng)器系統(tǒng)、空壓站系統(tǒng)以及煙道系統(tǒng)等部分組成。
3.2.1 還原劑儲(chǔ)存及供給單元
本工程采用尿素溶解罐將配置好的尿素溶液作為脫硝還原劑,通過尿素溶液泵輸送至脫硝反應(yīng)器內(nèi)。本工程配置2臺(tái)尿素輸送泵(1用1備),尿素輸送泵為耐腐蝕不銹鋼材質(zhì),利用現(xiàn)場(chǎng)余熱加熱尿素溶液。
3.2.2 SCR反應(yīng)器系統(tǒng)
SCR反應(yīng)器系統(tǒng)主要包括反應(yīng)器、催化劑、吹灰器、尿素溶液噴射系統(tǒng)等。
(1)反應(yīng)器
反應(yīng)器本體鋼板材質(zhì)為Q345B,配套爬梯平臺(tái)框架等附屬設(shè)施材質(zhì)Q235B,反應(yīng)器本體巖棉保溫150 mm,保溫外敷保溫彩板0.5 mm。反應(yīng)器頂部設(shè)置整流格柵,以保證還原劑與煙氣的充分混合。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)使煙氣流經(jīng)反應(yīng)器阻力做到盡可能小,脫硝裝置系統(tǒng)內(nèi)總阻力小于1000 Pa,反應(yīng)器設(shè)計(jì)成煙氣豎直向下流動(dòng)。同時(shí)反應(yīng)器內(nèi)部各類加強(qiáng)板、支架均設(shè)計(jì)成了不易積灰的型式,同時(shí)也充分考慮了熱膨脹的補(bǔ)償措施。為了便于操作檢修反應(yīng)器設(shè)置了足夠大小和數(shù)量的人孔。
(2)催化劑
本工程選用應(yīng)用最為成熟廣泛的V2O5/TiO2蜂窩式催化劑[5],采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
(3)吹灰器
吹灰器用來定期吹掃催化劑模塊表面的積灰,以防止催化劑因積灰堵塞和中毒現(xiàn)象的發(fā)生,是確保催化劑性能和使用壽命的關(guān)鍵設(shè)備。
(4)還原劑噴射系統(tǒng)
還原劑尿素溶液通過輸送泵輸送至脫硫煙道前的雙流霧化噴槍,經(jīng)壓縮空氣充分混合后霧化噴入脫硫塔前入口煙道內(nèi)。
3.2.3 空壓站系統(tǒng)
空壓站系統(tǒng)為本工程煙氣治理系統(tǒng)的公用部分,設(shè)置1套空壓機(jī)系統(tǒng),向本工程煙氣治理系統(tǒng)提供所需要的吹掃壓縮空氣源及儀表用氣。
3.2.4 煙道系統(tǒng)
SCR脫硝煙道系統(tǒng)主要由煙道、膨脹節(jié)以及引風(fēng)機(jī)等組成。
煙道采用碳鋼制作,煙道設(shè)計(jì)的最小承受壓力±6000 Pa,煙道設(shè)計(jì)充分考慮了煙道自重、風(fēng)荷載、積灰、地震、腐蝕、內(nèi)襯及保溫等。煙道支吊架的部件通過進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算,證實(shí)其設(shè)計(jì)安全可靠。通過合理的設(shè)計(jì),膨脹節(jié)在各種工況條件下均能吸收設(shè)備和管道的軸向和側(cè)向位移,在此膨脹節(jié)設(shè)計(jì)的保護(hù)下,設(shè)備和管道可以免受損害和變形,并保持100%的氣密性。SCR脫硝塔及進(jìn)口煙道巖棉保溫200 mm,出口煙道巖棉保溫100 mm,外護(hù)彩鋼板0.5 mm。
(1)自動(dòng)化程度,整套系統(tǒng)采用PLC控制,并保證各項(xiàng)排放指標(biāo)等達(dá)到自動(dòng)控制要求,控制系統(tǒng)留有與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的接口。儀表和控制設(shè)備在設(shè)計(jì)選型時(shí)已充分考慮最大限度的兼容性、可靠性、可控性和便于維修性。
(2)煙氣凈化系統(tǒng)及其輔助系統(tǒng)和相關(guān)單體設(shè)備的啟/??刂啤⑴c尾氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的適應(yīng)性調(diào)整、以及異常事故工況的處理等,均可通過PLC系統(tǒng)監(jiān)測(cè)及控制來完成。
(3)控制和監(jiān)測(cè)設(shè)備充分考慮現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際使用工況,有良好的性能,以便于整個(gè)裝置安全無故障運(yùn)行和監(jiān)視,并應(yīng)符合相關(guān)的防腐防水等要求。
本工程煙氣超低排放治理系統(tǒng)的電氣部分主要包括:配電系統(tǒng)、電氣控制與保護(hù)、照明等。
表2 工藝系統(tǒng)設(shè)備清單
表3 電氣系統(tǒng)設(shè)備清單
表4 控制系統(tǒng)設(shè)備清單
隧道窯煙氣從窯頭排煙機(jī)通過管道首先連接到脫硫塔進(jìn)行干法脫硫,脫硫后的煙氣被送往布袋除塵器除去煙氣中的顆粒物,最后經(jīng)過SCR脫硝裝置脫硝后,排放到大氣中。工藝流程如圖1所示。
圖1 脫硫脫硝及除塵系統(tǒng)工藝流程圖
本工程安裝調(diào)試完畢后,取2019年11月1~7日在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過圖2可以看出,三項(xiàng)污染物:固體顆粒物、SO2、NOX的濃度均處于相對(duì)較低的水平。完全滿足了本省的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)[1]。
圖2 脫硫脫硝除塵系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后煙氣有害物數(shù)據(jù)
本系統(tǒng)日運(yùn)行成本如表5所示。
表5 脫硫脫硝除塵系統(tǒng)日運(yùn)行成本分析
按照日產(chǎn)耐火磚300噸計(jì)算,耐火磚尾氣處理方面噸磚成本約為31元。
(1)該耐火材料公司通過以上工藝系統(tǒng)的改造,隧道窯尾氣中的NOX、SO2及固體顆粒物得到了有效的控制,達(dá)到了環(huán)保部門的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)通過觀察運(yùn)行數(shù)據(jù),該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理后的隧道窯尾氣殘留有害物始終處于可控狀態(tài)。
(3)普通堿性耐火磚的噸磚制造費(fèi)用約為1400元左右,該系統(tǒng)的噸磚運(yùn)行成本約為31元,占總制造費(fèi)用的2%左右,未造成制造費(fèi)用大幅上漲,處于可接受范圍內(nèi)。
(4)綜合以上信息,采用上述工藝進(jìn)行隧道窯尾氣脫硫、除塵及脫硝,在排放物合規(guī)性、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性及運(yùn)行成本經(jīng)濟(jì)性方面均能滿足實(shí)際使用的要求,本次改造采用的工藝合理合規(guī),達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。