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利用閑置氨碳分離裝置改造蒸氨裝置

2022-10-09 12:01:24劉興平
山西化工 2022年6期
關(guān)鍵詞:吸收器液氨精餾塔

劉興平

(四川美豐化肥分公司,四川 德陽(yáng) 618000)

四川美豐化肥分公司兩套連續(xù)轉(zhuǎn)化合成氨裝置,裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),每小時(shí)約有5 t 富余中壓蒸汽放空。合成車(chē)間兩氣塔出來(lái)的氨水濃度不足低,造成外銷(xiāo)氨水困難和分公司氨水庫(kù)存增加及環(huán)保壓力增大,必須停開(kāi)無(wú)動(dòng)力氨回收裝置或停膜回收裝置來(lái)保證外銷(xiāo)氨水濃度,會(huì)使液氨產(chǎn)量減少和消耗增加。三胺氨碳分離裝置自2014 年8 月停用閑置,經(jīng)技術(shù)改造后作為蒸氨裝置,既充分利用了富裕的中壓蒸汽,將氨水變成液氨,比直接出售氨水增加經(jīng)濟(jì)效益。

1 24 t/d 氨碳分離裝置改造前運(yùn)行情況分析

1.1 氨碳分離裝置的基本情況

氨碳分離裝置2007 年建成,當(dāng)時(shí)是為了解決6 000 t 三胺裝置氨水問(wèn)題而建的配套裝置。裝置能力為24 t/d 液氨,25 t/d 二氧化碳。裝置主要工藝特點(diǎn)是:采用中壓(1.6 MPa)脫碳,低壓(0.7 MPa)解吸、氨精餾;用溴化鋰?yán)渌畽C(jī)組產(chǎn)生的冷水作為氨的冷卻介質(zhì),不用氨壓機(jī),生產(chǎn)的液氨不含油。

1.2 氨碳分離裝置的工藝流程

氨碳分離裝置的工藝流程(見(jiàn)圖1)是:從三胺裝置尾氣吸收系統(tǒng)送來(lái)的碳化氨水[含φ(NH3)=20%,φ(CO2)=0.4%,溫度約40 ℃],首先進(jìn)入碳銨液貯槽,經(jīng)碳銨液升壓泵升壓后,進(jìn)入甲銨緩沖槽,與來(lái)自冷卻吸收器的甲銨液混合,溫度升至約69 ℃,再由脫碳塔上料泵升壓后,送入解吸水換熱器,與來(lái)自解吸塔的解吸水換熱后溫度上升到140 ℃~160 ℃,再?gòu)拿撎妓﨓1422 底層填料的上方進(jìn)入脫碳塔。脫碳塔操作壓力為1.6~1.7MPa(G)。

圖1 改造前氨碳分離裝置工藝流程圖

氣相由下而上運(yùn)動(dòng)與來(lái)自塔頂部(溫度約50 ℃)和中上部(溫度約95 ℃)的解吸廢水逆流接觸,其中的氨被水洗滌吸收,使氣相中NH3濃度逐漸降低,CO2濃度則逐漸升高,最后經(jīng)塔頂排出,送往界區(qū)外的尿素裝置,脫碳塔底溫度160 ℃~170 ℃,由再沸器用1.3 MPa(G)蒸汽加熱。塔底排出的液體,靠壓差進(jìn)入解吸塔頂部。

來(lái)自脫碳塔的液體進(jìn)入解吸塔的上部。液相在下降過(guò)程中,與上升的氣相接觸,其中的NH3和CO2被解吸,進(jìn)入氣相,從塔頂排出[組成:φ(NH3)=43%~45%,φ(CO2)=13%~14%,其余為水蒸氣],流入冷卻吸收器。

解吸塔塔底排出的液體[φ(NH3)=0.05%~0.5%,幾乎不含CO2]經(jīng)解吸水換熱器與碳化氨水換熱,溫度降至約95 ℃后,一部分解吸水冷卻器冷卻后,送往三胺裝置尾氣吸收塔;另一部分經(jīng)解吸液循環(huán)泵升壓至2.4 MPa(G)后,大部分送往脫碳塔中部。

由解吸塔解吸出來(lái)的NH3、CO2和H2O 的混合氣體依次鼓泡通過(guò)冷卻吸收器。在冷卻吸收器內(nèi),大部分水被冷凝,一部分氨和二氧化碳被吸收,進(jìn)入液相。由冷卻吸收器出來(lái)的氣體大部分為氨,仍含有微量的二氧化碳和水,經(jīng)氨精餾塔塔釜鼓泡器進(jìn)入,再經(jīng)精餾塔的填料段和塔頂部的回流冷凝器排出。塔頂部裝有回流冷凝器(用7 ℃的冷水作冷卻介質(zhì),借以控制回流氨的量)。氣相在精餾塔內(nèi)向上流動(dòng)過(guò)程中,由于回流氨的作用使溫度逐漸降低,其中的CO2和H2O幾乎全部被吸收進(jìn)入液相,氣相中氨的純度逐步升高[出塔氨氣中:φ(CO2)≤50×10-6,溫度17 ℃~18 ℃],由塔頂排出。

來(lái)自氨精餾塔塔頂比較純凈的氣氨從氨冷凝器上方進(jìn)入,在氨冷器中用溫度為7 ℃的冷水冷凝成的液氨流入液氨緩沖罐,然后由液氨泵送送至氨庫(kù)。主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 氨碳分離裝置主要設(shè)備參數(shù)

1.3 消耗定額

原設(shè)計(jì)每噸液氨消耗定額為:電75 kW/h,蒸汽(2.2 MPa)7.5 t,循環(huán)水550 m3,儀表空氣120 m3。由于蒸汽緊張,氨碳分離裝置自2011 年初就停運(yùn),直接外賣(mài)氨水,所以沒(méi)有查到裝置的實(shí)際消耗相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.4 操作參數(shù)

脫碳塔操作壓力:1.6~1.7 MPa(G);脫碳塔釜操作溫度:160 ℃~170 ℃;脫碳塔頂操作溫度:50 ℃~70 ℃;解吸塔操作壓力:0.75 MPa(G);解吸塔頂溫度:140 ℃~145 ℃;解吸塔釜溫度:170 ℃~175 ℃;精餾塔塔釜溫度:30 ℃~40 ℃;精餾塔塔頂溫度:17 ℃~18 ℃;氨冷凝器出口氣相溫度:15 ℃;氨精餾塔塔頂壓力:0.7 MPa(G)。

2 24 t/d 氨碳分離裝置改造方案

2.1 改造后工藝流程圖(見(jiàn)圖2)

2.2 改造說(shuō)明及理由

改造點(diǎn)一:從合成車(chē)間送來(lái)的氨水含氨12%左右,溫度25 ℃,不含二氧化碳,所以不需要脫碳,因此把脫碳部分設(shè)備全部隔離。如圖2,這樣氨水就不需要送脫碳塔,和解吸廢液換熱后送解析塔上部[1]。

改造點(diǎn)二:為了控制出氨精餾塔頂部氣氨溫度,出解析塔的氣體必須部分冷凝回流到解吸塔頂部,冷卻吸收器A/B、氨精餾塔串聯(lián)作為氨冷凝器使用,冷卻吸收器A/B 的換熱面積都比較大,可根據(jù)熱負(fù)荷大小是否使用冷卻吸收器B,工藝流程作了如圖2 改造;另外,原冷卻吸收器A/B 是主要是用來(lái)冷卻吸收解析塔出來(lái)氣體中的二氧化碳,防過(guò)度冷卻采用調(diào)溫水作冷卻介質(zhì),現(xiàn)解析塔出來(lái)的氣體不含二氧化碳,而且溫度較高,冷卻吸收器A/B 的冷卻介質(zhì)由調(diào)溫水改用循環(huán)水。

圖2 氨碳分離裝置改造后的工藝流程圖

改造點(diǎn)三:由于解析塔的設(shè)計(jì)壓力為1.1 MPa(A),最高操作壓力為1.0 MPa(A),所以解析塔的最高操作壓力決定了其操作壓力小于1.0 MPa(A)。一般正常操作壓力為0.85 MPa(A),現(xiàn)碳銨液升壓泵的揚(yáng)程只有80 m,若用其給解析塔上部供液,加上解析塔25 m 左右的位差,碳銨液升壓泵80 m 的揚(yáng)程不能滿足要求,但解吸廢液泵的揚(yáng)程有122 m,而且改造后工藝流程不需要該泵,所以就改解吸循環(huán)泵為解析塔上部供氨水,碳銨液升壓泵作為回流泵把回流冷凝液送到解析塔頂部。碳銨液升壓泵材質(zhì)是304 L,解吸廢液泵材質(zhì)是304,都能滿足要求[2]。

改造點(diǎn)四:來(lái)自氨精餾塔塔頂比較純凈的氣氨從氨冷凝器上方進(jìn)入,在氨冷器中用溫度為7 ℃的冷水冷凝成的液氨流入液氨緩沖罐,含氨的空氣排往三胺裝置尾氣吸收塔。改造后可把含氨尾氣用洗滌器(不需增加,利用原洗滌二氧化碳的洗滌器)洗滌后放空,洗滌水達(dá)到一定濃度后打入碳銨液槽[3]。

改造點(diǎn)五:正常生產(chǎn)時(shí)解吸廢液達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)<50×10-6,直接排放或送合成車(chē)間作吸收液;若解吸廢液質(zhì)量分?jǐn)?shù)>50×10-6,必須送合成車(chē)間作吸收液。

2.3 改造后的操作參數(shù)的確定

改造后裝置的操作壓力取決于氨冷凝器和氨精餾塔的最高操作壓力,氨冷凝器的最高操作壓力為0.75 MPa(G),所以氨冷凝器的操作壓力定在0.7 MPa(G);解吸塔頂?shù)牟僮鲏毫τ秩Q于氨冷凝器的壓力,考慮解吸塔至氨冷凝器有一定的壓力降,解吸塔頂?shù)牟僮鲏毫s為0.75 MPa(G)。

解吸是體積增大且吸熱的過(guò)程,所以操作壓力低、操作溫度高有利于解吸,但是壓力低,精餾塔頂部液氨的冷凝溫度越低,冷水機(jī)組只能把水溫降到7 ℃左右,不利于液氨的冷凝回收,因此綜合考慮設(shè)備設(shè)計(jì)壓力等因素,該裝置的操作壓力定在0.7 MPa(G)左右時(shí)比較合理的。

0.7 MPa(G)時(shí),液氨的冷凝溫度約為17 ℃,氨冷凝器的操作溫度低于17 ℃,操作溫度定在15 ℃,精餾塔頂部17 ℃~18 ℃;解吸塔底部排出的廢液氨含量可降至0.05%,所以塔釜溫度等于操作壓力下的水的沸點(diǎn)溫度,0.75 MPa(G)時(shí)水的沸點(diǎn)溫度約為173 ℃,因此解吸塔底的操作溫度定在170 ℃~175 ℃。

3 24 t/d 氨碳分離裝置改造的經(jīng)濟(jì)效益分析

3.1 投資概算

氨碳分離裝置改造為蒸氨裝置,在現(xiàn)裝置基礎(chǔ)上不需要增加任何設(shè)備,只需要增加部分管道、管件和閥門(mén),材質(zhì)要求為304 不銹鋼,改造實(shí)施可考慮由機(jī)修車(chē)間完成,只考慮材料費(fèi)用和防腐保溫等費(fèi)用,估算4 萬(wàn)元左右。詳細(xì)清單見(jiàn)表2.

表2 投資費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

3.2 實(shí)施改造后效益分析

蒸汽本來(lái)有富余放空,暫不考慮成本;3 臺(tái)泵電機(jī)功率總共為46.6 kW/h,按0.35 元/kW 計(jì),噸液氨用電17 元左右,維修費(fèi)用按每噸液氨10 元計(jì);操作系統(tǒng)并入尿素,操作有尿素崗位人員操作,不額外產(chǎn)生人工費(fèi)用。

以每年最淡季液氨價(jià)格計(jì),1 t 液氨可比含1 t 氨的氨水多賣(mài)700 元,現(xiàn)在每年外賣(mài)氨水可生產(chǎn)液氨4000 t 以上,除去上面運(yùn)行費(fèi)用和維修費(fèi)用,一年可增加280 萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)論

2019 年11 月將閑置的氨碳分離裝置改造作為蒸氨裝置,整個(gè)改造投資費(fèi)用不足4 萬(wàn)元,經(jīng)1 年多時(shí)間運(yùn)行來(lái)看,充分利用了合成氨裝置富余的中壓蒸汽,2020 年液氨價(jià)格一直處于中高價(jià)位,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益元超于預(yù)期,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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